总述

事故1:中石油兰州石化“1 7”罐区爆炸事故

事故2:中石油辽阳石化分公司“6 29”原油罐爆燃事故

事故3:甘肃白银天翔建材化工有限责任公司“74”中毒事故*

事故4:中石油西南油气田分公司川西北气矿甲醇厂“7 16”机械伤害事故

事故5:贵州兴义宜化化工“722”管道泄漏爆炸事故*

事故6:江苏南京“728”丙烯管道泄漏爆燃事故

事故7:齐鲁石化承包商“9 15”物体打击事故

事故8:山西榆社化工股份有限公司“11 20”爆炸事故

事故9:内蒙古阿拉善盟吉兰泰氯碱化工公司“12 2”爆炸事故*

事故10:甘肃省新川肥料公司“1220”中毒窒息事故*

事故11:新疆大黄山鸿基焦化有限公司“1 6”煤气中毒事故

事故12:内蒙古乌海化工股份有限公司“1 18”爆炸事故

事故13:中石油抚顺石化“1 19”重油催化装置爆炸事故

事故14:云南省陆良县宏盈磷业有限公司“3 13”中毒窒息事故

事故15:安徽省安庆市鑫富化工有限公司“3 27”爆炸事故

事故16:湖南省炎陵县华丰化工有限公司“422”燃爆事故

事故17:四川省南充市宏泰生化有限公司“423”爆炸事故

事故18:山东淄博市宝源化工股份有限公司“5 28”爆炸事故

事故19:哈尔滨凯乐化学制品厂“8 5”爆炸事故

事故20:江西乐平市江维高科股份有限公司“9 13”爆炸事故

事故21:浙江常山绝缘材料有限公司“10 16”爆炸火灾事故

事故22:吉林省松原石油化工股份有限公司“11 6”爆炸火灾事故

事故23:山东新泰联合化工有限公司“1119”爆燃事故

事故24:宁夏宝丰能源集团公司“1217”硫化氢中毒事故*

事故25:浙江嘉兴向阳化工厂“1 • 4”反应釜爆炸事故

事故26:福建龙岩紫金铜业制酸车间“126”中毒事故*

事故27:甘肃白银乐富化工有限公司"216”中毒事故

事故28:河北赵县克尔化工有限公司“228”爆炸事故

事故29:安徽中升药业有限公司“4 18”较大中毒事故

事故30:呼伦贝尔市金新化工有限公司“515”窒息事故*

事故31:江西海晨鸿华化工有限公司“516”较大爆炸事故

事故32:山东国金化工厂“8 25”爆炸事故

事故33:神华蒙西煤化股份有限公司废液除硫环保科研试验项目“1111”窒息中毒事故

事故34:宁夏中卫兴尔泰化工有限公司“1120”中毒事故

事故35:辽宁建平县鸿燊商贸有限公司“31”硫酸储罐爆炸事故

事故36:河北魏县宏顺化工原料有限公司“3 29”中毒窒息事故

事故37:中国化工沈阳石蜡化工有限公司“425”硫化氢中毒事故

事故38:中国石油大连石化分公司三苯罐区“62”较大爆炸火灾事故

事故39:甘肃锦世化工有限责任公司“721”中毒事故

事故40:浙江宁波江宁化工有限公司"87”中毒窒息事故

事故41:绍兴市华元化工有限公司“914”萘储罐爆炸事故

事故42:辽宁抚顺顺特化工有限公司“9 14”爆炸火灾事故

事故43:河北唐山宝利源炼焦有限公司“9 14”坍塌事故

事故44:湖北省保康县红岩湾化工厂“10 3 ”中毒事故

事故45:山东滨州博兴县诚力供气有限公司“10 8”重大爆炸事故

事故46:山东省广饶县润恒化工有限公司“1018”中毒事故

事故47:江西九江天赐高新材料有限公司“11 6”较大爆炸事故

事故48:山东省青岛市中石化东黄输油管道“11 22”泄漏爆炸特别重大事故

事故49:山东省临沂市兰山区九州化工厂“1229”爆炸事故

事故50:山东滨化滨阳燃化有限公司“11”石脑油中毒事故

事故51:安徽康达化工有限责任公司“19”中毒事故

事故52:吉林通化化工股份有限公司“118”爆炸事故

事故53:四川天亿化工有限公司“3 1”爆炸事故

事故54:内蒙古乌海市泰和煤焦化集团有限公司“48”爆炸事故

事故55:江苏省如皋市双马化工有限公司“4 16”爆炸事故

事故56:辽宁灯塔北方化工有限公司“424”中毒窒息事故

事故57:山西省永鑫煤焦化有限责任公司“426”爆炸事故

事故58:四川广元天森煤化公司“52”爆炸事故

事故59:江苏省宝应县曙光助剂厂“529”爆炸事故

事故60:宁夏瑞泰科技股份有限公司“71”爆炸事故

事故61:云南曲靖众一合成化工“7 7”氯苯回收塔爆燃事故

事故62:宁夏捷美丰友化工有限公司“97”中毒事故

事故63:甘肃鸿丰电石有限公司“922”坍塌事故

事故64:湖南鲁湘钡业“923”检修雷蒙机爆燃事故

事故65:山东临沂烨华焦化有限公司“131”爆炸事故

事故66:山东冠县新瑞实业有限公司“28”闪爆事故

事故67:湖北省枝江市富升化工有限公司“2 19”燃爆事故

事故68:内蒙古天润化肥公司“3 3”较大灼烫事故

事故69:山东省滨州市山东海明化工有限公司“318”爆炸事故

事故70:福建漳州腾龙芳烃漳州有限公司“46”爆炸着火事故

事故71:山东省潍坊市滨海香荃化工有限公司“49”中毒窒息事故

事故72:山西晋城阳城县瑞兴化工有限责任公司“5 16”中毒事故

事故73:黑龙江北大荒农业公司浩化分公司“618”中毒事故

事故74:内蒙古鄂尔多斯伊东九鼎化工公司“628”爆炸事故

事故75:山东日照市山东石大科技石化有限公司“716”爆炸事故

事故76:中国石油庆阳石化分公司“726”常压装置泄漏着火事故

事故77:天津港“8 12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故

事故78:山东东营滨源化学有限公司“831”爆炸事故

事故79:湖北黄冈浠水蓝天联合气体有限公司“1013”窒息事故

事故80:江苏省索普化工建设工程有限公司“1019”中毒窒息事故

事故81:黑龙江胜农科技开发有限公司“1127”中毒事故

事故82:河北邯郸龙港化工有限公司“11 28”液氨泄漏事故

事故83:潍坊长兴化工有限公司“1 9”氟化氢泄漏中毒事故

事故84:四川省金路树脂有限公司“316”较大中毒和窒息死亡事故

事故85:邯郸大名县福泰生物科技有限公司“4 1”硫化氢中毒事故

事故86:承德兴隆县天利海香精香料有限公司“4 9”火灾事故

事故87:江苏德桥仓储有限公司“4 22”较大火灾事故

事故88:江西樟江化工有限公司“425”爆燃事故

事故89:山东潍坊华浩农化有限公司“65”较大淹溺窒息事故

事故90:河北石家庄炼化“6 15”火灾事故

事故91:荷泽市郛城县非法化工厂“713”较大中毒窒息事故

事故92:河北省晋州市一非法染料中间体生产窝点“9 8”爆炸事故

事故93:万华化学集团股份有限公司“920MDI缓冲罐爆裂事故

事故94:湖北钟祥市大生化工有限公司“11 13”窒息事故

事故95:衡水天润化工科技有限公司“1119”中毒事故

事故96:浙江华邦医药化工有限公司“ 13”较大爆炸火灾事故

事故97:新疆宜化化工有限公司“212”较大电石炉喷料灼烫事故

事故98:吉林省松原石油化工股份有限公司“2 17”较大爆炸事故

事故99:安徽安庆万华油品有限公司“42”较大爆燃事故

事故100:河南济源豫港(济源)焦化集团有限公司“4 28”较大爆炸事故

事故101:山东临沂金誉石化有限公司“65”重大爆炸着火事故

事故102:浙江林江化工股份有限公司“69”较大爆炸事故

事故103:内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“6 27”较大爆炸事故

事故104:青海盐湖工业公司化工分公司“6 28”较大爆炸事故

事故105:江西九江之江化工有限公司“7 2”压力容器爆炸事故

事故106:新疆宜化化工有限公司“726”较大燃爆事故

事故107:湖北大江化工集团有限公司“924”较大窒息事故

事故108:湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11 11”较大中毒事故

事故109:大连西太平洋石油化工有限公司“11 18”中毒事故

事故110:中石油乌鲁木齐石化公司“11 30”较大机械伤害事故

事故111:江苏连云港聚鑫生物公司“129”重大爆炸事故

事故112:山东日科化学股份有限公司“12 19”较大火灾事故

事故113:新疆吐鲁番市恒泽煤化有限公司“124”闪爆事故

事故114:山东临沂市金山化工有限公司“23”较大爆燃事故

事故115:唐山华熠实业股份有限公司“3 1”较大火灾事故

事故116:山西省运研新材料有限公司“49”较大窒息事故

事故117:天津渤化永利化工公司“4 26”承包商较大中毒窒息事故

事故118:上海赛科石油化工有限责任公司“5 12”闪爆事故

事故119:吉林省农安县柴岗兴发糠醛有限责任“6 18”爆炸事故

事故120:辽宁世星药化有限公司“620”较大窒息事故

事故121:四川省宜宾恒达科技有限公司“7 12”重大爆炸事故

事故122:河北金万泰化肥有限责任公司“11 7”较大燃爆事故

事故123:河北张家口中国化工集团盛华化工“11 28”重大爆燃事故

事故124:河南能源化工集团洛阳永龙能化“12 8”中毒事故

事故125:江苏如皋市众昌化工有限公司“1218”中毒事故

事故126:新疆吐鲁番市托克逊能化有限公司“1225”闪爆事故

事故127:四川省瓮福达州化工有限公司“3 3”硫化氢中毒事故

事故128:江苏响水天嘉宜化工有限公司“3 21”特别重大爆炸事故

事故129:济南齐鲁天和惠世制药有限公司“4 15”重大着火中毒事故

事故130:内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司“4 24”爆燃事故

事故131:陕西恒源投资集团电化有限公司“5 2”较大灼烫事故

事故132:河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7 19”重大爆炸事故

事故133:张家口怀来长城生物化学工程有限公司“722”较大中毒窒息事故

事故134:宁夏中卫联合新澧化工有限公司“8 29”爆炸事故

事故135:福建建瓯市金峰化工气体有限公司“8 31”爆炸事故

事故136:安康市恒翔生物化工有限公司“1011”中毒事故

事故137:辽宁朝阳金垚化工产品有限公司“1015”中毒事故

事故138:徐州天安化工有限公司“1231”较大中毒事故

事故139:辽宁先达农业科学有限公司“2 11”爆炸事故

事故140:内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司“4 30”火灾事故

事故141:湖北仙桃市蓝花有机硅有限公司“8 3”闪爆事故

事故142:张掖市高台县张掖耀邦化工科技有限公司“9 14”较大中毒生产安全事故

事故143:天门市天门楚天生物科技有限公司“928”较大爆炸事故调查报告

事故144:国家管网集团北海液化天然气有限公司“11 2”着火事故

事故145:吉安市海洲医药化工有限公司“11 17”爆炸事故*

事故146:安达市海纳贝尔化工有限公司“12 19”爆炸事故

事故147:河南顺达新能源科技有限公司“114”中毒窒息事故*

事故148:湖北仙隆化工股份有限公司“226”爆炸事故*

事故149:吉林化纤公司“2 27”中毒事故*..........................................................................................680

事故150:安徽定远县华塑热电厂“4 7”闪爆事故*............................................................................681

注:标注(*)表示事故尚无官方信息,敬请谅解。

总述

本汇编共收集了 2010年至20215月,全国共发生的化工和危险 化学品较大及以上典型事故案例150起,涉及火灾、爆炸(爆燃)、中 毒、窒息、灼烫、坍塌、机械伤害、淹溺等类型,死亡983人、受伤(中 毒)1644人,直接经济损失1079263万元(据公开资料统计)。

—、事故发生环节分布

检维修环节发生事故54起,占比36%生产运行环节发生事故45 起,占比30%试车环节发生事故15起,占比10%开停车环节和项 目(技改)建设环节各发生事故13起,分别占比8.7%仓储环节发生 事故7起,占比4.7%运输环节发生事故2起,占比1.3%其他环节 发生事故1起,占比0.7%o

从事故发生环节看,生产运行环节是企业生产活动常态,占时较长, 而检维修、开停车、试车环节相对时间较短,但事故占比高达55%, 因此企业在防范生产运行风险时,要突出关注这些非常规作业环节,采 取有力措施,确保风险得到有效管控。

1 -较大及以上事故发生环节分布图

5  运输其他项目建设

巳昭一 ,33%0

57%  8.67%     、—

4.67%   ~

试车

10.00%

项目建设

试车

开停车    开停车

检维修

8.67%       生产运行

36.00%

检维修

仓储

运输

■其他

牛产运行

30.00%

二、事故直接原因分布

特殊作业违章事故54起,占比36% (其中受限空间30起,占比

20%动火作业19起,占比12.7%盲板抽堵3起,占比2%高处作 业、动土作业各1起,分别占比0.7%)操作不当事故43起,占比28.7% 工艺设计缺陷事故18起,占比12%设备缺陷或维护不到位事故16 起,占比10.7%违章指挥事故11起,占比7.3%电气事故3起,占 比2%仪表事故1起,占比0.7%;其他原因事故4起,占比2.7%o

从事故直接原因看:

人的不安全行为是事故的主要原因,占比达72% (特殊作业+操作 不当+违章指挥),企业仍需加强员工的安全意识教育和安全技能提升。

在特殊作业事故中,受限空间和动火作业占比高达91% (受限空 间56%,动火作业35%),这警示我们,八大特殊作业中要高度关注 受限空间和动火作业,切实做到不交底不作业、不安全不作业、措施不 到位不作业、监护人不在岗不作业。

在生产运行过程中,操作不当事故占比53%,工艺缺陷事故占比 22%,因此工艺操作安全是我们关注的核心,企业要以HAZOP分析、 标准作业程序为抓手,不断夯实工艺安全基础管理。

2-较大及以上事故直接原因分布图

盲板其他

2.00% 2.67%

'提限罕同                "’1,28.67%

20.00%

高处作业_________

0.67%

0.67%

•nJ

12.67%

LL竜扌冃4

7.33%

仪表/

0.67%电气

2.00%

设备

10.67%

12.00%


操作

违章指挥 工艺 设备 电气

仪表 动火 动土

■高处作业 受限空间 盲板 其他


三、事故等级分布

较大事故136,死亡511人,受伤468人,直接经济损失66269 万元;重大事故11,死亡167人,受伤166人,直接经济损失52586 万元;特别重大事故3,死亡305人,受伤1010人,直接经济损失 960407 万元。

1 -重大及以上事故列表

序 号

事故名称

死亡 人数

受伤 人数

直接经济 损失(万 元)

重大事故

167

166

52586

1

2010年江苏南京“7・28”丙烯管道泄漏爆燃事故

22

14

4784

2

2011年山东新泰联合化工有限公司“11・19”爆燃 事故

15

4

1890

3

2012年河北赵县克尔化工有限公司“2.28”重大 爆炸事故

29

46

4459

4

2015年福建漳州腾龙芳烃漳州有限公司“46 爆炸着火事故

6

9457

5

2015年山东东营滨源化学有限公司“8・31”爆炸 事故

13

25

4326

6

2017年江苏连云港聚鑫生物公司“12・9”重大爆 炸事故

10

1

4875

7

2017年山东临沂金誉石化有限公司“6・5”重大爆 炸着火事故

10

9

4468

8

2018年河北张家口中国化工集团盛华化工公司

“1128”重大爆燃事故

24

21

4148

9

2018年四川省宜宾恒达科技有限公司“7.12”重 大爆炸事故

19

12

4142

10

2019济南齐鲁天和惠世制药有限公司415

10

12

1867

重大着火中毒事故

11

2019年河南三门峡市河南煤气集团义马气化厂

“7・19”重大爆炸事故

15

16

8170

特别重大事故

305

1010

960407

1

2013年山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管 道泄漏爆炸特别重大事故

62

136

75172

2

2015年天津港“8・12”瑞海公司危险品仓库特别 重大火灾爆炸事故

165

798

686600

3

2019年江苏响水天嘉宜化工有限公司“3.21特 别重大爆炸事故

78

76

198635

四、事故类型分布

爆炸(爆燃)事故81起,占比54%;中毒事故44起,占比29.3%; 火灾事故9起,占比6%;窒息事故7起,占比4.7%;灼烫事故3起, 占比2%;机械伤害事故3起,占比2%;坍塌事故2起,占比1.3%; 淹溺事故1起,占比0.7%

因此,爆炸、中毒和窒息、火灾是化工企业较大以上事故的主要表 现形式(占比94%),企业应加强风险分析与分级管控,重点强化“无 泄漏工厂”创建、监测报警管理。

2-较大及以上事故类型分布统计表

类型

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

合计

火灾

起数

1

1

3

1

1

2

9

死亡

4

3

9

7

4

11

38

轻伤

7

4

3

4

1

2

21

爆炸/ 爆燃

起数

6

10

4

8

10

9

3

11

8

5

5

2

81

死亡

46

46

38

97

41

203

14

53

73

104

23

9

747

轻伤

36

31

59

171

48

844

5

44

63

131

24

5

1461

中毒

起数

2

3

5

6

4

6

5

2

3

5

1

2

44

死亡

8

6

16

19

11

23

15

6

9

20

3

9

145

轻伤

5

12

7

11

44

16

8

6

4

7

120

窒息

起数

1

1

2

1

2

7

死亡

3

3

6

3

6

21

轻伤

2

2

灼烫

起数

1

1

1

3

死亡

3

2

5

10

轻伤

3

15

18

坍塌

起数

1

1

2

死亡

3

3

6

轻伤

1

1

机械 伤害

起数

2

1

3

死亡

8

5

13

轻伤

2

16

18

淹溺

起数

1

1

死亡

3

3

轻伤

总计(死亡)

62

56

57

119

55

235

47

76

92

129

37

18

983

3 -较大及以上事故类型分布

崩塌1.33%弋弱罗I*几械伤害2.00%

灼烫 2.00%-----' m

窒息 4.67%--■

火灾6.00%                 1                            爆炸(燃爆)

1                          中毒

1                           火灾

1                            窒息

W           灼烫

屮山29.33%              54.00%                  崩塌

■机械伤害 淹溺

五' 事故发生时间分布

从月份(图4)看出:1月、4月、7月以及11月是事故高发时期, 其中4月事故分布最为集中,这些时间段需要企业重点关注。

从年度(图5看出:事故总体呈下降趋势,但2015年出现最高 峰,事故起数和死亡人数分别为18起、235人,发生了天津港“812” 瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故(死亡165人,受伤798 人);2019年死亡人数出现次高峰,发生了江苏响水天嘉宜化工有限 公司“321”特别重大爆炸事故(死亡78人,受伤76人)。每次事故 高峰后会有一个低谷,如2015年和2019年高峰后分别出现低谷,随即 呈上升趋势,说明企业对安全关注度与事故发生率成反比!

3-较大及以上事故月份分布统计表

月份

1

2

3

4

5

6

事故起数

14

10

11

22

8

12

月份

7

8

9

10

11

12

事故起数

15

8

13

8

17

12

4-较大及以上事故月份分布图

历年事故发生时间(月)分布

25

20

15

10

1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   89月  10月  11月  12

4-较大及以上事故年份分布统计表

年份

起数

死亡

受伤

经济损失(万元)

备注

2010

10

62

43

7559

2011

14

56

50

4450

2012

10

57

68

5529

2013

15

119

183

81254

2014

15

55

95

5926

2015

18

235

864

708514

2016

14

47

16

7712.14

2017

17

76

73

21029

2018

14

92

68

15961

2019

11

129

153

215458

2020

8

37

26

5867

2021

4

18

5

合计

147

983

1644

1079263

5-较大及以上事故年份分布

死亡人数 起数

事故1:中石油兰州石化“1 - 7”罐区爆炸事故

2010171724分,兰州石化公司316#罐区发生火灾、 爆炸事故,事故共造成6人死亡、1人重伤、5人轻伤,未造成次生事 故和环境污染。

一、事故发生经过

2010170:00-8:00,合成橡胶厂316#罐区碳四、丁二烯罐 区当班班组外送R202球罐裂解碳四物料,同时接收烯烃装置送来的裂 解碳四物料。

178:00-16:00,当班班组按照本厂调度安排,于1530分 停止外送R202球罐裂解碳四物料,继续接收烯烃装置送来的裂解碳四 物料。

1717:15左右,兰州石化公司合成橡胶厂316#罐区操作工王 某按照当班班长孙某指令,到碳四、丁二烯罐区巡检并检查丁二烯卸车 工艺流程,走到罐区平台时,发现R202碳四球罐底部出料管线第一道 阀门下弯头处有碳四喷出,罐区防火堤内弥漫一层白雾,浓度很大,呼 吸困难,便立刻跑回控制室,向班长孙某进行了汇报。

1717:19,班长孙某电话向本厂调度室报告,316#罐区R202 罐体底部管线泄漏,请求立即派遣消防车到现场监护。并安排王某立即 到第4#货位疏散等待卸料的丁二烯槽车。

1717:20,石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉当班人员向本厂调 度室报告,316#罐区北侧铁路附近有大片白雾,接着又报告白雾迅速扩 大。

1717:21,合成橡胶厂316#罐区班长孙某再次向本厂调度室 报告,泄漏十分严重,现场一片白雾,要求停止向R202球罐送料。

1717:24:32,大量泄漏的碳四物料迅速汽化扩散,蔓延至罐 区东北侧石油化工厂丙烯腈装置焚烧炉区域,遇焚烧炉明火引燃,外围 火焰迅速回燃至316#罐区。

1717:24:40,达到爆炸极限的混合气体在316#罐区发生空间 爆炸。

1717:28,根据石化厂调度指令,烯烃装置紧急停止向316# 罐区R202球罐输送碳四物料。

二、事故原因

(—)直接原因

技术组通过仔细分析事故发生全过程的视频资料、电话录音、事故 当事人的笔录、事故现场勘察情况和316#-R202球罐1#出口管线失效 分析结论,反复核查事故证据,查找事故区域的碳四泄漏点和事故点火 源。

316#-R202球罐:支柱隔热层完全脱落,支柱受热变形,罐体坍塌, 球罐保温层脱落,梯子、平台和喷淋管线等附件脱落。罐顶部有一长度 约3m,宽度大于1m的横向韧性裂口,裂口在母材上扩展。支柱受热, 严重变形。罐底部及其接管严重受热变形、有严重氧化痕迹。个别接管 部分表面无氧化痕迹或氧化较轻,出料口接管弯头开裂。

316#-R203球罐:罐体基本完好,支柱基本完好,球罐保温层脱落, 梯子、平台和喷淋管线等附件脱落,面向316#-R202 —侧有明显的黑色 过火痕迹。

316#-R204球罐:球罐支柱基本完好,球罐保温层脱落,梯子、平 台和喷淋管线等附件脱落。面向316#-R202 —侧有明显的黑色过火痕 迹,下部球壳板出现一处韧性裂口,长度约1800mm,最大宽度550mm。 进口接管弯头部位一处韧性裂口(80x40mm)。底部管线受热严重、 断裂,表面严重氧化。

316#-R205球罐:支柱基本完好,球罐保温层脱落,梯子、平台和 喷淋管线等附件脱落,罐体面向316#-R202 —侧和底部有明显的黑色过 火痕迹,但受热明物料出口管(1#)表面无氧化痕迹物料进口管(3#) 严重受热变形且有严重氧化痕迹物料出口管(2#)表面无氧化痕迹 显较316#-R201316#-R204要轻,且上部球壳板出现一处韧性裂口, 底部部分管线断裂。

316#-R207球罐:罐体面向316#-R202 一侧有明显的过火痕迹。

上述事故现象表明:

(1) 泄漏在事故区域的碳四遇“火”燃烧后,火焰最后集中在 316#-R202球罐进行燃烧;

(2) 燃烧产生强大的辐射热使316#-R201R202R204R205球 罐存在不同程度的过火;

(3) 316#-R202相邻的316#-R201R204R205球罐由于受到辐 射热的加热分别表现为:

316#-R201球罐3根支柱(面向316#-R202侧)受热强度降低,由 于不堪重负,3根支柱失稳。造成该球罐向316#-R202侧倾斜;

316#-R202R204R205球罐本体由于在极短的时间内受到高温加 热,球罐气相空间的球壳板温度升高,强度降低;同时由于3个球罐内 储存的物料随着温度升高,蒸气压力急剧升高【物料温度为38%时:12 丁二烯饱和蒸汽压力为0.27459MPa, 160%时:12 丁二烯饱和蒸 汽压力为3.7844MPa, (2002.5化学工业出版社《化学化工物性数据手 册》P232)】,也就是说,受热后的球壳内物料的温度由38%提高到 160%时,内压力被剧烈提高到了设计压力的2.37倍。160%时的压力 还不足以使其爆裂,但从裂口钢板的颜色可以确定其当时的温度超过了 600%。因此,在如此环境下3个球罐都在其气相空间破裂。

316#-R202R204R205球罐开裂后,加剧了 316#罐区的燃烧状 况,使邻近的其他设备如:拔头油罐F1/CF1/D,西侧丙烯、丙烷罐 区中的F2/A (丙烯罐)、F3/A (丙烷罐),常压罐区的F6 (抽余油罐)、 F7 (加氢汽油罐)、F8/A (甲苯罐)、F5 (重碳罐)、F10 (裂解油罐) 和316#罐区的部分管线造成相应的破坏。

(4) 316#-R202底部接管中球罐物料出口接管与球罐的物料进口接 管的宏观形貌表明:该球罐物料出口接管(1号)为第一泄漏点的结论 除与班长孙景林、合成橡胶厂值班调度电话录音吻合外,还有如下分析。

出料口接管(1号):管子外表面残留有绿色油漆,外表面无高温 氧化痕迹。表明该管子表面温度一直处于较低状态,说明该管子在火灾 中,持续有物料从管内流出,降低了管子的表面温度。

出料口接管(2号):管子外表面呈褐色,氧化皮厚重,呈严重氧 化态,表明管子在火灾没有介质泄漏,处于高温状态。

进料口接管(3号):管子外表面呈铁锈色,阀门上残留有绿油漆。 表明管子在火灾处于高温状态,但温度较2号管低,有介质在管道中通 过对管子表面起到了降温的作用。

(5) 316#-R202球罐1#出口管线失效分析结论:

弯头和管线化学成分符合GB 9948-8820钢要求;除1#管线母 材、弯头焊缝外,其余部分S含量不符合GB 9948-200620钢的要求;

管线材料力学性能中抗拉强度符合GB 9948-2006GB9948-8820钢要求,但延伸率部分低于GB 9948-2006/8820钢标准值。冲击 韧性随温度降低明显下降,冲击韧性较低;

1#弯头和直管金相组织晶粒较粗大,含有少量的魏氏组织,焊缝热 影响区有魏氏组织存在;在塑性变形较大区域,珠光体明显分解,渗碳 体分布于晶粒晶界;

受热影响区中魏氏组织的影响,材料冲击韧性降低;

裂纹源位于焊缝热影响区附近-平断口区域;材料低温脆性是造成 开裂的直接原因。介质的泄漏对开裂口的冲刷以及温度和塌压等原因, 导致开裂部位继续撕裂,引起局部塑性变形减薄。

技术组对事故区域内所有可能导致事故发生的点火源进行了认真 的排查,确定丙烯腈装置污水焚烧炉(位于事故区域东北方向距 316#-R202105m,角度北偏东25.37° ,当时处于工作状态,有明火) 为事故点火源。与201017172432秒视频资料提供的事 实相符。

316#-R202碳四球罐1#出料口弯头焊缝热影响区组织缺陷使弯头 局部脆性开裂,导致易燃易爆的碳四物料泄漏并扩散至整个事故区域, 遇丙烯腈装置污水焚烧炉的明火着火、爆炸是造成此次事故的直接原 因。

(二)间接原因

没有按照国家质监总局20036月试行的《在用工业管道定期检 验规程》规定,对在用工业管道进行全面定期检验,致使R202球罐出 料管线母材存在的组织缺陷未被发现和整改。

20073月,经检验发现R203R206R207球罐底部进出物料 管线腐蚀严重、壁厚减薄,定为4级,企业下达了 R201R202R203R204球罐底部进出物料管线更换计划。实际仅更换了 R201球罐底部进 出物料管线,R202R203R204球罐底部进出物料管线一直未更换。

三、整改措施与建议

(一) 加强特种设备安全管理工作。完善特种设备安全管理制度, 按照《在用工业管道定期检验规程》要求,定期组织开展在用工业压力 管道在线检验和全面检验,切实落实检维修工作,及时发现和消除事故 隐患,确保安全运行。

(二) 加大设备改造力度,提高本质安全水平。对存在安全隐患的 设备设施进行彻底整改,对不能满足安全生产条件的压力容器和压力管 道要坚决淘汰更新,特别对液态烃、液氯、液氨及剧毒化学品等重点储 罐,按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的要求, 设置紧急切断阀,装备安全联锁装置,完善泄漏检测报警系统,全面提 升危险化学品储罐区等重大危险源安全监控水平。

(三) 加强企业应急管理工作,提高全员应急处置能力。完善事故 应急救援预案,采取多种形式强化教育培训,定期开展事故应急预案演 练,提高全员对事故的分析判断和应急处置能力。同时储备必要的应急 器材和物资,确保在突发事故中,做到及时有效、科学果断处置。

事故2:中石油辽阳石化分公司

6 - 29”原油罐爆燃事故

20106291620分左右,中石油辽阳石化分公司(以下 简称辽阳石化)炼油厂原油输转站13万立方米的原油罐在清罐作业 过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员3人死亡,7人受 伤,造成直接经济损失150万元。

一、 事故发生经过

6259:00,炼油厂原油输转车间开始对C1-7罐进行倒油,然 后采用0.3MPa压力的蒸汽进行蒸罐。

62814:00,停止蒸罐,然后打开各罐孔进行自然冷却。蒸罐 后,车间未按公司刷罐作业要求在与罐体连接的管道阀门处加盲板。

6296:30,车间分析员对罐内气体采样,送炼油厂总部分析 车间化验分析。

6298:30,通知输送站数据分析合格。

62910:00,辽阳电线化工厂清罐人员进行清罐作业,厂方提 供一名监护人进行监护作业。为了抢时间,加快作业进度,10名作业 人员同时进入罐内进行作业。

62916:20,发生爆燃事故,造成3人死亡,7人受伤,罐体 基本无损。

二、 事故原因

(一)直接原因

现场清罐作业时产生的油气与空气混合,形成了爆炸性气体环境, 遇到非防爆照明灯具出现闪灭打火,或铁质清罐工具作业时撞击罐底产 生的火花,导致发生爆燃事故。

现场清罐作业时产生的油气与空气混合,形成了爆炸性气体环境, 遇到普通照明灯具出现闪灭打火,或铁质清罐工具作业时撞击罐底产生 的火花,导致发生爆燃事故。

油气、空气、使用的普通灯具及铁质工具是发生“6.29”清罐作业 爆燃事故的直接原因。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 承包商的资质审查。严格审查承包商是否具备相关资质,是 否具有作业的安全生产条件,严禁将作业施工项目发包给不具备安全作 业条件的单位。

(二) 承包商的培训。企业需要建立一套承包商培训和再培训的管 理办法,以确保所有进入工厂工艺区域作业的承包商员工(包括分包商 的员工)在正式工作之前,都接受过必要的安全培训,并通过相关的考 核,这是承包商管理的一个重要环节。

(三) 承包商现场作业的风险管理

1 .作业危害分析。在承包商开展某项现场作业之前,企业可以要 求承包商对作业本身进行必要的作业危害分析。针对每一个步骤,找出 潜在的危害,确认当前已有的危害控制措施。

事故3:甘肃白银天翔建材化工有限责任公司 “7 - 4”中毒事故*

一、 事故发生经过

201074日,甘肃白银市白银区天翔建材化工有限责任公司 碳酸锌厂发生中毒事故,造成3人死亡,3人受伤。

二、 事故直接原因

因反应池中碳酸氢铵和氧化锌反应产生氨气,作业人员违章进入反 应池作业,造成中毒昏迷,救援人员应急知识不足,造成事故扩大。

事故4:中石油西南油气田分公司川西北气矿甲醇厂“7 T6” 机械伤害事故

20107161715分,中石油西南油气田分公司川西北气 矿甲醇厂在维修3号循环水轴流风机更换扇叶过程中,轴流风机突然启 动,造成2人死亡,1人重伤经抢救无效死亡,1人轻伤。

一、事故发生经过

201071614:30左右,加工的螺栓到厂。

71615:30,由钳工班长陈某带领6人上凉水塔顶作业,其中 5人(陈某、马某某、陈某、刁某某、高某某)进入轴流风机风筒内作 业,2人(胡某某、唐某某)在风筒外配合和监护。同时,属地单位工 程车间派出循环水岗操作员刘某到现场监护。

71616:00,维修车间主任段某某到作业现场,组织风机扇叶 安装作业。

71616:50,开始进行遮雨罩安装工序。

71616:50,属地监督刘某离开作业现场上厕所后回到操作值 班室。

71617:10,段某某通知厂调度室彭某,要求安排做试运风机 准备。

71617:11,彭某电话通知工程车间操作班要求做好试车准备。 操作工刘某接电话后向班长李某某汇报调度室通知准备试启风机。

71617:15,两人共同到配电室,班长李某某合上3#轴流风机 主空气开关QA,风机突然启动,发生事故。

二、事故原因

(一) 直接原因

经过事故调查技术组现场勘测分析,认定事故直接原因为:合闸按 钮1SB2卡涩、粘连,未完全复位,处于导通状态,操作人员合上主空 气开关QA后,合闸回路接通,接触器KM动作合闸,导致电机误启动。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 进一步提升安全意识,切实转变观念,养成习惯。深刻汲取 事故教训,进一步提高做好安全工作极端重要性的认识,牢固树立“安 全第一、以人为本”的理念,真正把安全作为核心价值观,作为发展的 战略基础,强化安全责任落实,以高度的责任感、事业心和忠诚度,狠 抓各项措施落实,确保安全生产。

(二) 进一步清理基层生产作业管理制度流程和操作规程,不断加 强基层基础工作。对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施(可 采取配电室停电且现场拆线手段),确认无电后在电源开关处设置安全 警示标牌或加锁。大力推进基础管理建设工程,按照HSE管理体系推 进要求,对各项规章制度、管理流程、操作规程进行系统排查,逐项 对标,开展合规性评估。组织各单位对各项操作规程和制度进行宣贯培 训,提高针对性和实效性。全面开展岗位职责和业务流程清理,进一步 明确岗位职责,理顺工作界面,切实增强岗位责任心,确保岗位工作安 全。

(三) 进一步强化检维修作业的监督管理,确保全面受控。强化作 业现场风险管理,组织员工对所有作业活动进行危害识别、风险评估, 根据风险大小采取相对应的控制措施,确保各项生产作业处于受控状 态。加强技术管理,严格方案、设计审查和审批,对风险作业一律进行 升级管理,突出生产一线重点领域和关键环节的安全监管。全面强化 辅助生产单元受控管理,严格落实“四有一卡”、“两书一表”、“作 业许可”等制度,严格执行各项操作规程,切实做到生产中的每一步操 作都有监督、有确认、有记录,确保全方位、全过程受控,确保不留死 角。

事故5:贵州兴义宜化化工“7 - 22” 管道泄漏爆炸事故*

一、 事故简介

2010722日,贵州宜化化工有限公司变换工段发生爆炸事故, 造成8人死亡、3人受伤。

二、 事故原因

1#变换系统副线管道发生泄漏,气体冲刷产生静电,引爆现场可燃 气体(主要是一氧化碳、氢气等),导致空间爆炸。

事故6:江苏南京“7 - 28”丙烯管道泄漏爆燃事故

20107281011分左右,扬州鸿运建设配套工程有限公 司(以下简称鸿运公司)在江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道万寿村15 号的原南京塑料四厂旧址,平整拆迁土地过程中,挖掘机挖穿了地下丙 烯管道,丙烯泄漏后遇到明火发生爆燃。

事故造成22人死亡(7291630分发现死亡13人,之后 又在塑料四厂爆燃点周边的废墟中搜寻出6名死者,重伤住院人员中有 3人因抢救无效死亡),120人住院治疗,其中14人重伤,爆燃点周边 部分建(构)筑物受损,直接经济损失4784万元。

一、事故发生经过

201062日,董某某拆完四厂地面上的建(构)筑物后,撤 离了四厂。因拆除地面房屋时发现地下有废旧管道,董某某想挖掘地下 废旧管道谋利。

726日下午,董某某联系陆某某借用挖掘机,陆某某安排驾驶 员方强锋将挖掘机开到四厂。当晩董某某等人回到四厂,并与邵某某电 话联系,提出开挖地下废旧管道想法,邵某某当时没有表态。

727日上午,邵某某来到四厂,董某某再次向其提出挖四厂地 下废旧管道,得到了邵某某同意。邵某某当时提醒董某某道路两边钉警 示牌的地方不能挖,并联系塑胶公司蒋某某,告知准备开挖四厂地下废 旧管道,请塑胶公司派人来确认地下丙烯管道位置和走向。

72710:00,蒋某某、李某某(塑胶公司生产运行部副部长) 两人来到四厂,向邵某某、董某某交待四厂内159管道走向是紧贴厂 区道路路边沿线钉警示牌位置(塑胶公司此次指认的159管道走向仍 与实际不符),要求道路两边5米以内不得使用机械,只能人工开挖, 同时强调我们人不到场,你们不得开挖。为了下午能开挖,董某某请 塑胶公司两人下午14:00再来现场确认,但两人下午一直未到现场。

72715:00,董某某指挥驾驶员方某某操作小松牌挖掘机(型 号PC200)开始在距四厂南大门主道路西侧120m的配电房东边道路南 侧地块上开挖,至18:00许共挖出4吨左右废旧钢铁、管道。

7286:30,董某某、方某某等人再次到四厂,董某某指挥方 某某继续在配电房附近挖掘地下废旧管道至8:00左右。因担心挖掘作 业时触电,董某某擅自剪断配电房输出线路,致四厂办公楼停电。

7288:30,王某刚上班即接四厂职工报告办公楼断电事宜, 遂联系邵某某要求其处理此事,但邵某某暂不能到场,安排董某某处理 此事。

7289:00左右,董某某来到王某办公室,王某向其询问断电 情况。

7289:15左右,董某某离开王某办公室回到挖掘现场,不久 看见距离配电房西南方向约30米一洼地处有一截露出地面的废旧管 道,便指挥方某某将挖掘机开至此处,挖出一根直径35cm、长约5m 的铸铁管。这时,董某某又发现这根铸铁管西侧还有一根直径约15cm、 埋地约30cm的细管子。

7289:50左右,在董某某指挥下,方某某操作挖掘机挖细管 子时,将细管子挖穿,随即喷出2-3m高的白烟,方某某立即用挖掘 机挖一斗土试图堵住泄漏口,但未果。董某某见未堵住被挖穿的管道破

口,就离开现场并电话告知邵某某。方某某也将挖掘机开离现场,停在 四厂南大门主道路东侧的道路上后立即离开。

7289:50许,王某离开办公室准备去查看配电房,刚走到楼 下,就看见配电房西侧泛起一股白烟,意识到丙烯管道被挖穿泄漏了, 马上返回二楼办公室,让马某某(四厂留守职工之一)立即报警。

7289:54,马某某用办公电话向119报警,称穿越四厂厂区 内的丙烯管道被挖破泄漏,接着又通知蒋某某。随后,王某和其他留 守人员向厂区外撤离。

72810:00许,董某某撤离到四厂南大门时遇到王某等人,稍 许两辆消防车也到达四厂南大门。

72810:10,泄漏扩散的丙烯遇到点火源后引发爆燃,随后泄 漏口处燃起大火,伴有浓烟。

72810:12,金陵石化公司炼油区域的89管道出口阀关闭。

72810:20159管道在南京金桐化工有限公司处的中间阀 门关闭。

72810:30159管道在金山花苑处的中间阀门关闭。

72811:30159管道流量计副线阀门关闭。

7290:35,塑胶公司将159管道进厂区的阀门加上盲板;7 291:00左右,金山花苑的阀门后加上了盲板。

7295:23,159管道泄漏点明火完全熄灭

二、事故原因

(一)直接原因

鸿运公司组织的施工队伍盲目施工,挖穿地下丙烯管道,造成管道 内存有的液态丙烯泄漏,泄漏的丙烯蒸发扩散后,遇到明火引发大范围 空间爆炸,同时在管道泄漏点引发大火。

根据专家组确认,事故后①159管道着火点的位置,即沿四厂南大 门内东西向道路的南侧埋地,距南大门往西160m处拐弯向北偏西走向、 距拐弯点55m处,为事故泄漏点。据查董某某在①159管道挖穿后电 话告知邵某某的通话时间(7289:52),以及四厂发现泄漏后的 报警时间(7289:54),①159管道泄漏点开始泄漏时间为7289:50左右。

根据确定的事故泄漏点,事故管道为穿越四厂向塑胶公司输送丙烯 的①159管道,认定泄漏物为丙烯。

根据液态丙烯气化扩散特性、四厂地理位置特点、当天气候条件、 爆燃事故后破坏情况及爆燃前丙烯泄漏量的理论计算结果 (2200-2800kg),判定丙烯扩散范围大致是以泄漏点为基准点,南北 方向220m左右,南至迈尧路(137m左右,为四厂外最远区域),北 至四厂一块坡地;东西方向230m左右,东至四厂南大门主道路东侧 (170m左右,为四厂内最远区域),西至四厂西面围墙的范围。

4•点火源的判定

事故发生前,四厂拆除地块内所有人员已全部撤离、电源已被切断、 也无行驶车辆,基本排除四厂内存在明火或点火源的可能。从丙烯泄 漏扩散范围可知,爆燃前丙烯已扩散至四厂南侧的迈尧路上,也是扩散 的厂外最远区域,当时该路段上有饭店、废品收购站、行驶车辆等,都 存在明火或点火源的可能。从事故后现场看,该路段有几处燃烧痕迹。

因此,可以判断最先点火源应始于迈尧路路段,但第一点火源已无 法准确认定。根据南京市地震局提供的证明材料,发生爆燃的时间为7 28 10:10:13

5.爆燃中心区域的判定

根据专家组对事故现场爆炸冲击波场勘察,以及爆燃TNT当量的 模拟计算(爆燃产生的TNT当量理论计算值为5.0-6.51,与现场破坏情 况基本吻合),在距①159管道泄漏口东侧约40m附近,以此为中心、 半径约55m的范围是泄漏丙烯的积聚中心区域,也是事故爆燃中心区 域。

通过专家组分析判断,由于泄漏边缘区的点火源引发丙烯瞬间多点 爆燃,回燃至积聚中心区域时形成剧烈爆燃,并致泄漏口着火。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强城镇地面开挖施工安全管理。政府主管部门要加强对城 镇地面开挖施工作业和拆迁过程的安全监管,建立作业报批制度;对可 能涉及地下管道的施工作业,施工单位必须全面掌握地下管道的分布和 走向,并采取切实可靠的保护措施。

(二) 合理规划城市布局,保证安全距离达标。城市规划管理部门 要针对城市的总体定位和发展态势制定城镇土地利用和建设规划,及时 调整地下管网布局,提高规划的科学性和前瞻性;对于目前许多城市存 在的城区工厂与居民区交错分布、危险化学品地下管道与居民区距离较 近的情况,相关部门应制定工厂搬迁规划,使安全距离符合相关法规、 规章的要求,保证高风险区域的人口密度尽量降低。

(三) 进行重大危险源普查,建立监测监控系统。针对地下管道进 行城市重大危险源普查,明确地下管道的布局情况和危险程度,企业要 建立管道装置设施的自动控制系统和安全监控系统,着重加强对地下管 道安全距离不达标且目前不具备搬迁条件的危险化学品企业的安全监 管,将其运行状态纳入当地主管部门的安全监管系统。

(四) 重视风险沟通,提高公众应急能力。加强危化企业、政府主 管部门和社区居民三者之间的风险沟通,可以让政府主管部门明确监管 重点,更使得社区居民明确社区周围所存在的危险和发生事故时应采取 的应急避险措施;针对距离居民区较近的危化企业(管道),制定有针 对性的应急预案,提高事故风险防范能力和事故自救互救能力。

(五) 加强拆除开挖工程的现场管理,杜绝违章、蛮干现象。从事 故调查看,现场拆除负责人在明知拆除地块内有地下丙烯管道的情况 下,没有了解、掌握地下丙烯管道的位置和走向,没有制定可靠的挖掘 保护措施,违章指挥,野蛮操作,造成管道被挖穿。

(六) 加强公共区域地下输送管道的管理。从事故调查看,塑胶公 司、拆除负责人和四厂对四厂内地下穿越的丙烯管道位置和走向交接、 指认不清,施工过程中对管道安全管理职责不明,导致拆除人员私挖、 乱挖现象。

(七) 建立健全公共区域输送管道安全管理综合协调机制。从这起 事故看,对公共区域输送管道的安全管理没有明确的牵头管理部门,国 家现行的法律法规对公共区域输送管道也没有明确的安全管理要求,造 成公共区域输送管道处于安全管理盲区。

事故7:齐鲁石化承包商“915”物体打击事故

2010915日,山东齐鲁石化建设有限公司(简称齐鲁建设公 司)在齐鲁石化塑料厂高密度聚乙烯装置进行冷却器充氮保护作业时, 由于活套法兰和管箱整体飞出,造成5人死亡、1人受伤。

一、 事故发生经过

2010年齐鲁石化塑料厂高密度聚乙烯装置循环气冷却器经检修 后,823日运至高密度聚乙烯装置现场,因水压试验过程中的残余 水导致锈蚀,需进行喷砂除锈并且充氮保护。

91517:50,齐鲁建设公司梁某等6名员工对进出口管箱复 位,加装封头盲板。

91520:10,冷却器进出口管箱及盲板复位完毕,齐鲁建设公 司现场施工人员通知可以充氮保护。随后开始对冷却器充氮气保护。

车间操作工张某到现场配合充氮气。充压开始后发现冷却器南端法 兰泄漏,此时压力指示0.5MPa左右,张某随即关闭了充氮阀门,齐鲁 建设公司施工人员对泄漏法兰进行紧固。在南端法兰消漏完成后,杨某 等4人开始对北端管箱出口管盲法兰进行紧固。

91523:27,挡环脱出凹槽连同管箱一起弹出滚落25.73米, 击中正在施工的作业人员,导致2人当场死亡,3人送医院抢救无效 死亡,1人受伤。

二、 事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强安全风险评估,切实落实整改措施。对有挡环活套法兰 结构设备进行安全检查和安全评估,在此基础上将该结构设备能改为焊 接结构的进行整改,不能更改的采取监控方式,落实安全预防措施,择 机进行技术更新。

(二) 加强检修施工现场的专业管理力度,全面做好作业过程质量、 安全监管。各相关单位专业部门结合专业特点,做好每一个节点的安全 控制,提出明确的专业安全要求,杜绝为了赶时间、抢进度,而省略应 有的管理程序和安全步骤。

(三) 优化生产组织,合理安排施工时间。在非生产急需的情况下, 禁止安排在夜间进行施工作业;除装置检修外,一般不安排夜间设备维 修作业。节日期间,减少产品牌号切换,不安排新产品开发,不进行大 的生产负荷调整。在进行换热器拆装等一至四类一般作业活动时,管辖 基层单位的车间领导、项目负责人和监护人,必须在作业现场进行全 程监控。在进行仪表、机泵维修等五至六类一般作业时,管辖基层单位 的项目负责人和监护人,必须在作业现场进行全程监控。

(四) 完善事故隐患排查治理机制。建立定期报告、例会制度;现 场隐患公告、提示制度;项目负责人及过程监控制度;封闭及后评估管 理等隐患管理制度,分工负责,责任到人,消除隐患,保证安全。

事故8:山西榆社化工股份有限公司 “11-20"爆炸事故

201011201901分,榆社化工股份有限公司树脂二厂 2#聚合厂房内发生了空间爆炸,导致2#聚合厂房北侧主框架部分坍塌, 四面的墙体全部坍塌,1000m范围内厂房、民居等建筑物的门窗玻璃部 分破碎。事故共造成4人死亡、2人重伤、3人轻伤,经济损失2500 万元。

一、事故发生经过

2010112016:00交接班后,1-5号聚合釜(位于1#聚合厂 房)处于空釜状态(停车检修),位于2#聚合厂房的6号釜已经反应 了 200分钟、7号釜已经反应了 100分钟、9号釜已于上午9点钟加入 终止剂停止了聚合反应,并少量的放过浆料,其余浆料在聚合釜内待出 料,釜内压力在0.65MPa左右;8号和10号釜没有投料,为空釜。

112018:53,位于二期聚合厂房四层南侧待出料的9号釜顶 部,氯乙烯单体进料管与总排空管控制阀下连接的上弯头焊缝开裂。开 裂导致9号聚合釜内待出浆料中的氯乙烯(气体)和釜内气相空间中的 氯乙烯气体带压泄漏至聚合厂房内,泄漏时间8分钟。泄漏出的气体通 过钢制格栅板从四层楼一直扩散到一楼。

112019:01,聚合厂房8号釜、9号釜一层东侧出料泵旁的混 凝土柱上安装的9号聚合釜出料泵启动开关,由于密封螺丝不严密漏进 了氯乙烯气体,开关内产生电气火花,引起厂房内的氯乙烯气体空间爆 炸。

二、事故原因

(一)直接原因

横管段上安装有两个调节阀,管段没有支撑减振设施,在单体进料 和聚合釜进出料时,管道会发生振动,并最终导致弯头焊接接头开裂。

(1) 根据事故现场视频资料可以看出,泄漏发生在在2号聚合厂房 的9号釜顶部,通过对聚合釜顶部的现场勘察,发现两处可能泄漏的位 置,一处为顶部氯乙烯单体进料管(直径108mm)与总排空管控制阀 下(直径273mm)连接的上弯头(45°焊接弯头)焊接接头裂口处(裂 口长度20.9cm,宽度最大2.4cm);另一处为聚合釜顶部的人孔盖(孔 盖区域存在较多固体碳化物和燃烧痕迹,人孔盖直径为700mm,采用 机械密封方式,密封圈采用耐油橡胶密封圈;询问树脂二厂操作人员该 釜密封圈于20101116日曾开盖并按照该企业的作业要求更换了 密封圈,更换后已经运行了 15釜);

(2) 针对现场勘查情况,调查组安排企业打开9号聚合釜顶部的人 孔盖,发现橡胶密封圈碳化均匀,没有明显的泄漏痕迹,故排除了该处 泄漏的可能性;

(3) 排除了 9号釜顶部人孔盖橡胶密封圈泄漏后,可以明确事故泄 漏源为待出料的9号釜(釜内压力0.65MPa,没有回收单体氯乙烯)顶 部氯乙烯单体进料管(直径108mm,壁厚4.5mm)与总排空管控制阀 下(直径273mm)连接的上弯头(45。焊接弯头)焊接接头开裂(裂 口长度20.9cm,宽度最大2.4cm)。

(二)间接原因

烯气体集聚在厂房内。

三、整改措施与建议

(一) 建议聚合厂房设置为开放式,防止可燃气体积聚。

(二) 楼层间钢制格栅板结构改为封闭结构,减少防火分区面积和 卸爆面积。

(三) 在聚合厂房及其他存在可燃气体和有毒气体的作业场所中, 严格按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB50493-2009)的规定安装足够数量的气体浓度检测探头,对可燃 气体检测报警等安全设施要完善管理制度、加强管理,定期检验;并将 气体检测报警与厂方的强制排风设施进行安全连锁。

(四) 应在各种存在易燃易爆或有毒气体的厂房应设置事故通风设 施。

(五) 随着自动化控制水平的提高,作业场所的作业人员数量减少, 建议在聚合、转化、单体回收、储罐区、气柜区等危险作业场所设置能 够监控各个区域的防爆工业电视监控系统,并将监视显示器设置在中控 室内。

(六) 建议按照《石油化工控制室抗爆设计规范》设计与各个危险 作业场所临近的控制室。

(七) 在进行管道配管设计时,应对各种薄弱环节提高安全防护等 级;对GC1等级压力管道的焊接接头要进行100%的探伤检测,并按照

《压力管道安全技术监察规程工业管道》(TSGD0001-2009)的有 关规定进行设计、安装并办理使用登记;各类工艺管线上法兰连接的固 定螺栓数量要齐全。

(八)对疲劳运行的压力容器和压力管道进行疲劳分析设计。

(九)完善压力管道安全管理制度、强化管理、定期检验压力管道。

(十)完善氯乙烯单体泄漏事故的应急措施,及时妥善处理突发事 件。

(十一)建议将各个中控室的数据能够上传至企业的总调度室,并 将相应的数据在调度室进行备份。

(十二)在进行事故现场清理时,应委托有资质的施工单位,并制 定周密的拆除恢复方案。

(十三)在重新进行厂房、设备、管道的施工安装时,要严格按照 现行的标准规范执行。

事故9:内蒙古阿拉善盟吉兰泰氯碱化工公司

12 2”爆炸事故*

一、 事故发生经过

2010122日,内蒙古阿拉善盟吉兰泰氯碱化工有限公司发生 一起氯乙烯爆炸事故,造成3人死亡,1人受伤。

二、 事故直接原因

在处理转化器漏点时错误地关闭了补水阀、旁通阀、溢流阀、蒸汽 回流阀,致使氯化氢和乙炔的混合气体反应生成氯乙烯的反应热不能及 时移走,最终导致转化器内的热水汽化超压而发生爆炸。

事故10:甘肃省新川肥料公司 “12-20"中毒窒息事故*

一、 事故发生经过

20101220日,甘肃省新川肥料有限公司发生气体中毒窒息 事故,造成5人死亡,2人受伤。

二、 事故的直接原因

电气故障导致曼海姆反应炉尾气在粉碎机地坑内大量聚集,致使正 在检修的人员和后续救援人员相继中毒窒息。

事故11:新疆大黄山鸿基焦化有限公司 “1 6”煤气中毒事故

2011164时许,新疆生产建设兵团农六师新疆大黄山鸿 基焦化有限责任公司年产12万吨合成氨、21万吨尿素煤气综合利用生 产项目,在试生产过程中,合成车间脱碳泵房内发生煤气中毒事故,造 成3人死亡,1人轻伤。

一、 事故发生经过

2010年入冬,当地出现极寒天气,最低气温达零下43。。,室外冷 凝管线出现冰冻堵塞,未正常使用,故进饱和塔的闸阀处于关闭状态。

15日上午,合成车间安排加电阻丝通电伴热解冻冷凝液管道, 由于进饱和塔的闸阀已关闭,为解冻放水需要,导淋处于开启状态。

1615:00,随着伴热解冻,冷凝液管线内由冰冻堵塞状态变 为畅通,因为进饱和塔的闸阀内漏,饱和塔内焦炉煤气反窜至冷凝液管 线导淋,致使煤气从导淋口逸散脱碳泵房空间。

1711:30,现场检查冷凝液管线畅通,进饱和塔的闸阀关闭 并确认关紧,开调节阀后切三扣,半开导淋,分两次各持续一分多钟, 发现有大量煤气排出,在周围空间监测CO含量1000ppm。确认导淋和 调节阀后切不存在内漏问题,进饱和塔的闸阀(DN80)存在内漏现 象。

二、 事故原因

(一)直接原因

在试生产过程中,因为设备缺陷和极寒天气等多种原因,造成设备 失效,致使饱和塔内焦炉煤气反串至脱碳泵房,导致事故发生。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 在设计阶段,进行工艺危害分析以确保设计本身不存在大的 事故隐患。

(二) 在建造阶段,如果设备、管道、电气和仪表等系统的制造和 安装符合设计规格的要求,通常就认为是可以接受的。投产前安全检查 正好是确保安全的设计转化为安全的设施的一个重要环节。

(三) 在运营阶段,严格执行工艺安全管理的规定,确保在生产过 程中系统不会增加潜在的危害。工艺设施的变更与新建项目类似,那些 需要修改工艺安全信息的变更,也经历设计、建造和投产的过程。因此, 也需要进行工艺危害分析,并且在变更的设施重新投产之前,通常也需 要进行投产前的安全检查。

(四) 员工培训在安排操作人员到一个新的工艺装置工作之前,需 要安排他们参加工艺概况和相关操作程序的培训。培训内容应该包括作 业任务相关的安全与健康危害、应急操作(包括停车)程序和安全作业 程序等。

(五) 由于新疆冬季气温很低,入冬前必须做好设备、管道防冻保 温工作。

(六) 导淋应接至室外排放。

(七) 在检修或改造时,必须制订相应的安全技术方案和落实防范 措施,责任到人。安全技术方案必须履行必要的审批手续。

(八)要完善安全生产规章制度、责任制度和奖惩制度。

事故12:内蒙古乌海化工股份有限公司

1 - 18”爆炸事故

2011118日上午,内蒙古乌海化工股份有限公司在处理合成 工段的高纯盐酸中间罐A罐废气排空管和排空汇总管连接处的漏点过 程中,发生爆炸,现场作业的3名工人死亡。

一、事故发生经过

201111710:00左右,合成工段运行工李某在巡查中发现 合成工段高纯酸罐废气回收PVCT型接口处有盐酸漏点,随即向当 班班长伊某某汇报,二人查看漏点后将这一情况向副工段长刘某某作了 汇报。

1171700左右,副工段长刘某某告诉塑焊工高某高纯酸罐 上面的PVC管焊口开了,有漏点。高某看后,并向防腐工段长陈某某 汇报,陈某某当时说快下班了明天再说。

1188:30,合成工段副段长刘某某过来通知生产技术部防腐 工段塑焊工高某、李某某上高纯酸罐顶部查看漏点,未嘱咐办理作业票 及动火许可证等手续,并让高某焊前打磨好焊口,然后便返回主控室, 让主控员李某电话通知烧碱事业部合成工段维修班后就去巡视管线。

当维修人员接到通知后,负责合成工段维修工作的周某某、魏某也 未办理作业票和现场动火证就到高纯酸罐上边卸法兰螺栓。此时,塑焊 工李某某、高某看完漏点后,李某某下去取直磨机,回来后就用直磨机 将漏点的PVCT型接口进行打磨,经过打磨后发现开口较大(这时 罐内的氢气已经大量外泄),李某某和高某说管子短了一截,需要重新 配管。

11810:26左右,当塑焊工李某某和高某返回防腐工段,取了 管子和法兰回来。这时维修工周某某过来说罐顶法兰螺栓锈死了,卸不 下来,并向他们借了角磨机并与在场的塑焊工李某某一同回到高纯酸罐 罐顶,并用角磨机切割生锈的螺栓,合成工段三个盐酸储罐同时发生爆 炸。

二、事故原因

(一)直接原因

氯化氢工段从接调度指令开始调整氯化氢负荷至负荷调整完毕,再 延续到爆炸发生,历时约26分钟。在这期间装置运行三台合成炉,工 况参数均在工艺允许范围之内,转化混合器温度在7.6°C的一条直线上。 据此判断,爆炸前不存在过氯现象。氯化氢合成时为保证不过氯,正 常配比一般为氯气:氢气=11.05-1.100

在负荷调整期间,氯氢合成工段1#吸收系统部分制酸,3#吸收系 统全部制酸,制酸过程采用二级降膜吸收塔工艺,少量溶解、夹带的氢 气随盐酸进入高纯盐酸中间A罐(B罐、冷凝酸罐未进酸)。由于中 间罐内压力的降低,溶解、夹带在盐酸中的氢气将逐步析出。中间罐顶 的废气通过排空汇总管经废气吸收塔吸收其中的氯化氢后排空。事故发 生前上述储罐的液位分别是:调整酸罐V-707液位0%,冷凝酸罐V706 液位37%,稀酸罐V-705液位不记录,高纯盐酸中间AV-708A液 位 54.1%B V-708B 液位为 58%o

经现场调查,高纯酸V-708A罐排空管与排空汇总管连接处开裂, 造成氢气泄漏,维修作业人员使用手提角磨机(不防爆)在此处打磨开 口造成泄漏处扩大,致使接管断开接不上,配管过程中导致氢气大量泄 漏;维修工使用角磨机在作业过程中产生火花,引发爆炸,由于各盐酸 储罐气相空间相连,造成三个盐酸储罐爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 认真落实安全生产责任制,建立健全企业各种安全规章制度, 完善各项作业安全操作规程。加强各级安全监管和监督,落实严格的危 险作业审批制度。

(二) 严格执行上岗作业票和危险作业区域动火审批制度,杜绝违 章指挥,冒险进行危险作业。当高空、动火等危险作业时,制定完善现 场作业安全操作规程,现场作业时必须有现场安全监护人。

(三) 加强企业领导、职工安全教育和培训,提高风险识别能力及 自我安全保护意识,按要求配备安全防护用品。

(四) 建议企业开展危险与可操作性分析HAZOP),辨识各种 危险部位及因素,加强关键设备和管道管理,完善安全设施及操作流程, 提高装置本质安全化水平。

(五)完善企业的HSE体系,特别是严格落实作业前危害识别制度,

加强企业的应急救援体系建设。

事故13:中石油抚顺石化 “1 - 19”重油催化装置爆炸事故

20111199249秒,中石油抚顺石化分公司石油二 厂(以下简称石油二厂)150万吨/年重油催化装置稳定单元发生闪爆事 故,事故造成3人死亡、4人轻伤,事故未造成环境污染。

一、事故发生经过

20111199:10左右,中石油抚顺石化分公司石油二厂(以 下简称石油二厂)150万吨/年重油催化装置主控室可燃气体报警仪报 警,装置操作人员姜某某和沈某立即查看DCS画面。

E2310附近准备作业的维护人员于某某听到的一声,刺耳的 响声(介质泄漏速度快发出的),他立即跑到控制室告知现场跑油了。 车间主任助理谢某某等7人先后到现场察看,当时由于现场可燃物浓度 已较高,能见度极差,无法确认具体泄漏部位。

1199:15左右,现场人员全部撤回仪表室。

1199:20左右,为了确认具体的泄漏位置,操作员赵某和设 备员马某某两人分别佩戴空气呼吸器二次进入泄漏现场查找泄漏点。车 间主任助理谢某某,安全员佟某某也二次进入现场,维护人员黄某也跟 出控制室。安全员佟某某半路返回,组织现场维护人员撤离。

1199:24:09,脱乙烷汽油泄漏发生闪爆,并引起局部火灾。

二、事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

1 .物资采购管理有漏洞,产品质量把关不严。

三、整改措施与建议

(一)各企业应定期开展针对各生产装置在用阀门使用情况,包括 型号、完好状况、与生产设备设施是否匹配、是否能够满足生产工艺要 求的排查、清理、整改、提高工作,要落实责任,确保清查质量,彻底 解决一批安全隐患。

(二) 加强物资采购管理。从物资采购及到货设备检验等关键环节 入手,进一步完善相关规章制度,在压力容器、压力管线、阀门、承压 元件等入厂质量检验上严格把关,从源头控制不安全的因素,确保实现 本质安全。

(三) 完善涉及阀门操作作业的所有安全管理制度和操作规程及检 查内容和标准,保证在用阀门处于完好状态。

(四) 强化各项生产管理制度,组织严密的安全风险评估、制定周 密的具体实施方案、严格的责任保证体系。加强职工责任意识的教育与 培养,重新审定事故预案,明确生产与安全的关系。同时组织技术、设 备人员和生产一线员工对生产装置进一步开展全面的风险识别,提高对 通用设备设施性能与完好状态的辩识能力,正确处理生产过程中的异常 情况或事故苗头。

事故14:云南省陆良县宏盈磷业有限公司

313”中毒窒息事故

201131314:50左右,陆良县宏盈磷业有限责任公司在清 理2#1#精制槽泥磷过程中,发生中毒事故,导致承包商工人3人死 亡,1人受伤住院,1人受伤。直接经济损失125.68万元。

一、事故发生经过

201115日,陆良县宏盈磷业有限责任公司与该公司泥磷加 工承包人胥某某签订《清理污水循环池泥磷协议》,胥某某委托董某某 签订协议并负责现场管理。

39日,胥某某通过电话联系马龙县的王某某,让王某某雇佣劳 力进行清理泥磷工作,后王某某在马龙县雇佣了 6名工人。

310日,早晨开始7人开始清理黄磷车间精制槽中的泥磷。

313日,清理到2#1#精制槽,作业安排4人在槽内负责清理, 3人在槽外辅助作业。

31314:50左右,公司设备检修人员发现黄磷车间2#1#精 制槽上出现较大烟雾,检修管理负责人、公司生产部长杨某某立即赶到 事故现场,承包清理槽内泥磷工作的现场负责人董某某说,是1#精制 槽内泥磷燃烧了,清理泥磷的4人还在槽内。得知情况后,杨某某组织 公司停产检修的20余人立即实施救援。当时槽内泥磷燃烧产生的烟雾 很浓,无法看清槽内情况,救援人员采用消防水进行灭火压烟等措施进 行救人。

31315:05左右,先救起二人,背到平地上用清水冲洗,并及 时拨打120急救。二人及时送往陆良县人民医院救治,当晩转入曲靖市 第一人民医院救治。

31315:10左右,又救起了二人,这时120急救车也已赶到现 场。经随车120医生确诊,二人已死亡。

326日凌晨3:001人在救治期间死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

2号炉精制槽共2台,发生事故为1#槽,在清淤作业过程中,随着 泥磷的不断清出,槽内水位不断下降,部分泥磷露出水面,遇空气后发 生自燃,产生大量有毒有害气体,致使槽内人员吸入有毒有害气体中毒 窒息伤亡。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)加强承包项目管理,加强承包商的资格审查,杜绝非法转包

以包代管现象,加强直接作业过程的安全监督和管理。

(二) 完善企业安全管理制度,建立受限空间作业的审批制度,制 定受限空间作业安全操作规程,定期对有毒有害气体进行检测和分析, 落实相应的隔离、排风措施,作业人员配备齐全的有毒气体防护、逃生 等个人防护用品,现场作业时设专人进行安全监护。

(三) 加强对管理人员及直接作业人员安全教育和培训,对外来人 员执行严格的三级安全教育,安全考核合格后持证上岗,作业人员清 楚作业环节主要危险环节及因素,清楚紧急情况下的安全撤离或逃生路 线,提高直接作业人员风险识别能力及自我安全保护意识,按要求配备 安全防护用品O

(四) 建议企业开展危险作业环节的危害识别和分析。

(五) 完善企业的HSE体系,加强企业的应急救援体系建设。

事故15:安徽省安庆市鑫富化工有限公司 “3 - 27”爆炸事故

20113271936分左右,安庆市鑫富化工有限责任公司 制造车间3号低温氯化釜发生爆炸,同时引发车间局部火灾,造成当班 人员3人死亡(其中1人于32914时经抢救无效死亡)、1人轻 伤。

一、事故发生经过

2011327日凌晨,氯化工段开始在3号低温反应釜进行氯化 试剂的生产作业。

3274:30,在3号低温反应釜投入T11DMF,二甲基甲酰 胺)。

3275:25,开始滴加T13 (氯化亚飒)。早班人员接班后, 继续在3号低温反应釜滴加T13 (氯化亚飒)。

32711:20,滴加氯化亚飒结束,开始保温。

32714:30,开始真空浓缩;中班人员接班后,继续真空浓缩 工作。

32719:10,真空浓缩工作结束。

32719:34,真空浓缩结束后,要进行开通氮气破除釜内真空, 关掉夹套热水后通入-25。。盐水,并补加T11DMF,二甲基甲酰胺) 降温。事后从操作记录和温度自动检测记录仪查看,到1934时之前 3号低温反应釜生产过程中温度压力都正常。

32719:36:20- 19:36:22两秒钟时间温度瞬间从47.4。。飙升至 141.6。。,发生爆炸起火。3号低温反应釜大法兰整个冲飞,四楼承重梁 断裂,釜体坠入三楼,与之相联的管线全部拉断,反应釜上2块防爆膜 已爆破,整个四楼的窗户玻璃几乎全部破碎。3人当时在四楼操作,在 爆炸过程中受伤害;1人当时在三楼操作,爆炸发生后,前往四楼抢险 时受轻伤。

二、事故原因

(一)直接原因

3 .酯化液三种物料进入危险性和可能性分析。酯化液进入釜内物 料可以与氯化成盐试剂反应,剧烈放热,如反应放出的热量不能及时移 出,可以引起压力骤升,发生爆炸;但从现场检查酯化液高位槽事故反 应釜管线连接混乱情况看,高位槽底阀关闭,釜上酯化液进料阀门也关 闭,酯化液有液位,从液位计量判断,与正常一批酯化液量相近,可以 排除酯化液进入的可能。

8 .甲醇进入釜内可能性和危险性分析。从现场查看甲醇高位槽底 阀关闭,甲醇管道与DMF管道相邻并行,最后合并通过同一个阀门进 釜,该阀门处于半开状态,合并前甲醇管道还有一道阀门是处于关闭状 态,DMF高位槽底阀处于打开状态,合并前DMF管道的另一道阀门也 处于关闭状态,现场查看甲醇高位槽内无甲醇。甲醇高位槽内甲醇是在 投料之前洗釜用的,根据跟班交接记录,317日投料前曾清洗三个 低温氯化釜,根据岗操规定,每釜需加入200L甲醇洗釜,三釜共用600L 甲醇,而甲醇高位槽容量约为1200L,在液位计0刻度下还有约290L 的体积,正常情况下应该还有甲醇剩余,因为需要计量,至少不会将在 0刻度以下的甲醇放掉的,高位槽内应有甲醇剩余。检查现场,甲醇高 位槽内无甲醇,拆除与之相联的相关管线,只有少量残液滴落,与甲醇 高位槽相关管线没有破损。这些甲醇有可能进入釜内。如甲醇进入釜内, 将与釜内物料发生剧烈反应,导致爆炸燃烧。仅零刻度以下物料体积就 有290L。假设290L甲醇入釜与物料完全反应,不考虑放热,290L甲 醇反应能放出气体约(290*0.79*22.4/32*2=320.74m3,而反应釜的容 积为3m3,加上反应本身能产生大量的热量,完全有可能导致反应釜爆 炸,考虑有未反应的甲醇在爆炸发生后快速扩散到车间空间,而发生空 间爆炸并燃烧,这点与现场情况相符。爆炸时,反应釜上2块防爆膜已 爆破,冲出的物料有可能进入到应急罐中。检查应急罐,发现有残液。 如甲醇进入和釜内物料发生反应,这些残液中一定有反应的特征物 CH3CL或未能反应的甲醇。基于此,对残液进行分析检测,发现有甲 醇,含量为28.6mg/Lo正常情况下,氯化成盐试剂中不应含有甲醇。 因此,可以认定甲醇高位槽内剩余的甲醇,进入到釜内。

(二)间接原因

1 .该生产工艺及流程设计本身存在缺陷,选择甲醇作为清洗剂存 在较大危险,甲醇管道与DMF管道相邻并行,最后合并通过同一个阀 门进釜,容易因误操作将甲醇引入反应釜,氯化成盐试剂与甲醇发生剧 烈化学反应,工艺流程设计存在较大风险。

三、整改措施与建议

(一) 对工艺过程及生产装置进行全面的安全性评估,建议对生产 装置进行危险与可操作性分析HAZOP),对工艺过程关键因素及 环节进行危险性分析和识别,对工艺本身及工艺流程进行改进和优化。 建议选择新的清洗剂替代甲醇,对工艺流程进行优化设计,降低人为误 操作引发事故的风险。

(二) 提高装置的自动化控制水平,关键环节及操作过程设置联锁 控制,减少人为误操作引发事故。

(三) 加强企业的安全管理,完善安全操作规程。加强对管理人员 及操作人员安全教育和培训,认清生产过程的主要危险因素和环节,提 高直接作业人员风险识别能力及自我安全保护意识。

(四) 加强变更管理,当生产工艺或工艺流程变更时,需要对生产 装置及操作过程进行全面的安全性评估。

事故16:湖南省炎陵县华丰化工有限公司 “4 - 22”燃爆事故

2011422日中午13:10分左右,株洲市炎陵县华丰化工有限 责任公司发生一起燃爆事故,造成6人死亡,4人受伤,事故直接经济 损失336万元。

一、 事故发生经过

201142213:10,华丰公司在非法组织生产高氯酸铵的过 程中,干燥包装车间突然发生燃爆事故,伴随着一声沉闷的爆炸声。整 个干燥包装车间的屋顶着火,干燥包装车间内3吨左右高氯酸铵成品与 半成品及距干燥包装车间仅2米之隔的临时成品仓库内的10余吨高氯 酸铵成品迅速燃烧。

42213:50,火灾被扑灭。当班工人共9人,其中干燥包装工 吴某某、何某某、叶某某3人当场死亡;防结块操作工刘某某、朱某某 和离心操作工郭某某、凌某某虽先后撤离现场,但严重烧伤(其中刘某 某、郭某某、凌某某等3人在医院经救治无效死亡;朱某某烧伤程度 55%,属特重度烧伤,现经治疗已暂时出院,但仍需后续皮肤移植等治 疗);复分解操作工刘某某距离燃爆现场20多米远,没有受伤;当班 的带班班长凌某某因到距离燃爆现场约60米的锅炉房查看蒸汽压力, 没有受伤。

二、 事故原因

(一)直接原因

事故的直接原因是华丰公司干燥包装车间电气开关柜箱体内集聚 的高氯酸铵粉尘,内部不防爆的电气设备产生电火花,引爆粉尘,冲开 电气开关箱体,引发周边的高氯酸铵粉尘受热迅速分解,引燃车间及临 近仓库内的高氯酸铵成品燃烧。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 危险化学品的生产应纳入安全生产监管部门的重点监控范 围,对生产企业的生产和销售实行严格的监督管理。

(二) 严禁危险化学品生产企业违规违章扩大生产经营范围。

(三) 严禁无相关设计资质的单位严谨违规为其他企业进行设计和 安装生产装置设备。

事故17:四川省南充市宏泰生化有限公司

4 - 23”爆炸事故

20114231135分,四川宏泰生化有限公司造气车间甲 烷化炉进口管线发生爆炸,事故造成4人死亡,2人受伤,甲烷化炉损 坏,直接经济损失550余万元。

一、 事故发生经过

4222020左右,造气车间甲烷化炉进口管线(PG-213-200) 发生氢气泄漏。随后采用抱箍进行带压堵漏,暂时消除了泄漏现象。

4231040,甲烷化炉进口管线再次发生泄漏。在未对系统 进行停车和采取安全维修措施的情况下,仍然采用抱箍进行带压堵漏作 业。

4231135,造气车间甲烷化炉进口管线突然发生爆炸。

二、 事故原因

(一) 直接原因

造气直转系统中低变甲烷化炉出口管道(PG-213-200管线)焊接 接口在高温含氢介质中长期运行,缺陷暴露、扩展,发生氢气泄漏,泄 漏的氢气在空气中的浓度达到了爆炸极限,在未对系统进行停车和安全 措施不到位的情况下,违章进行带压堵漏维修,产生火花而引起爆炸。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加大安全生产投入,加强监检测,排查和治理存在的安全隐 患。

(二) 加强从业人员的安全教育培训,提高安全意识。进一步完善、 落实本单位安全生产规章制度、特种设备检维修方案和安全生产目标责 任制,严格执行特种设备操作规程。

(三) 加大监管力度,形成安全生产综合监管与行业监管指导相结 合的工作机制,加强协作,进一步强化对企业的安全宣教、指导和监督 检查工作。

(四) 进行带压堵漏技术安全应用研究,并对带压堵漏技术进行规 范化、标准化。

事故18:山东淄博市宝源化工股份有限公司 “5 - 28”爆炸事故

20115282130分,山东宝源化工股份有限公司硝基甲 烷车间精馏工段在粗品精馏时发生一起爆炸事故,造成3人死亡,9 人受伤直接经济损失约450万元。

一、 事故发生经过

2011527日上午,合成岗位人员从2号粗品储存罐将硝基甲 烷粗品放到塑料桶内(通常是用泵抽送由于是罐底原料,成份较复杂, 改为人工放料)。

528日,将硝基甲烷粗品运到精馏车间,再用泵抽到5号精馏 罐内进行通蒸(精馏纯度为95%)。

5289:30上料完毕。

52811:30加热升温。

52812:00开始馏出硝基甲烷。

52815:50,精馏工段进行交接班,岗位操作工由毛某某、孙 某某接班。

52821:25,孙某某现场巡视,此时控制室显示蒸汽压力、罐 内温度正常。

52821:30,硝基甲烷精馏5号罐爆炸并引发现场火灾。

二、 事故原因

(一)直接原因

在蒸馏罐底原料时,未加入低沸点物,且蒸馏时间过长,精馏罐处 于低液位状态,在罐内壁形成较多固体残留物。在精馏罐高温壁面持续 加热条件下,固体残留物发生热分解形成热蓄积而爆炸,爆炸产生的能 量引发罐内气体和残留液体整体爆轰。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 企业未实行严格的操作规范,特别是特殊的工艺操作变更以 后,未制定相关的操作流程和规范。

(二) 操作人员在进行新的生产操作以前,未进行必要的危险因素 辨识,对自己操作的工艺危险性没有深入的了解,导致蒸馏时间过长, 发生爆炸。

(三) 企业对工艺中的危险物料的危险性没有进行分析,对不当操 作引发的后果不清楚;应对工艺反应可能生成的危险物质进行分析,确 定去危险性。

(四) 企业操作人员未进行操作安全条件确认以前不能从事操作活 动。

事故19:哈尔滨凯乐化学制品厂“8 - 5”爆炸事故

20118585分左右,哈尔滨凯乐化学制品厂发生爆炸, 3人死亡,1人受伤。

一、 事故发生经过

20118585分左右,哈尔滨凯乐化学制品厂附近居民 听到该厂一声巨响,从车库门向外喷出一火焰并伴有黑烟冒出。同时, 发现有3个人躺倒在地,2人躺在车库门外道上,1人躺在车库内,三 人均一丝不挂。另1人坐在车库门外的地上,头上着火,村民发现后, 用水将坐在地上人的头部火浇灭。附近居民拨打了 119120,进行了 报警。消防人员和120急救人员赶到事故现场,消防人员将火扑灭,120 急救人员将受伤的4人运送到市第五医院进行抢救。

二、 事故原因

(一)直接原因

由于事故现场仅有四人,其中有三人已丧生,现仅剩的一人梁立秋 已进行气管切开术,病情危重。技术调查组无法对事故发生过程进行更 为详细了解调查,仅以现场勘查、询问证言、物料理化特性及消防部门 提供的情况进行判断分析。

1.可燃物质状况:

2•点火源:亚氯酸钠属强氧化剂遇热可分解,放出氧气,与木屑、 有机物、还原性物质接触、撞击、磨擦时容易爆炸或燃烧。

(二)间接原因

未将亚氯酸钠贮存在阴凉干燥处,远离火源、热源处,与酸、还原 性等物质混贮。未经安全评价和履行备案审批手续,非法使用危险化学 品O

三、整改措施与建议

(一) 明确责任,进一步强化日常安全监督管理工作。坚持谁主管, 谁负责和属地管理的原则,落实安全监管责任;认真落实安全生产责 任制。各区、县(市),各乡镇、街道办事处,各单位、各职能部门要 相互配合、协调动作,充分履行各自职责,依法行政,做好危险化学品 从业单位日常监督和管理工作。

(二) 严厉打击非法生产经营活动。建立和完善联合执法机制,从 经营、储存、运输和产品质量等各个环节着手,加大对非法生产经营储 存使用危险化学品行为的打击力度。坚持严格检查、严厉处罚、严肃 追责、严明纪律的要求,对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到 要求的,一律关闭取缔;对非法违法生产经营建设的有关单位和责任人, 一律按规定上限予以经济处罚;对存在违法生产经营建设行为的单位, 一律责令停产整顿,并严格落实监管措施;对触犯法律的有关单位和人 员,一律依法严格追究法律责任。对拒不执行安全监管指令的企业,要 依法从重处罚。

(三) 加大清查、取缔、处罚力度。重点排查危险化学品生产、储 存、经营、使用、废弃等各个环节的安全隐患,进一步摸清辖区内危险 化学品生产、经营、储存、使用单位的底数,做到严格细致、不留死角。 对发现的安全隐患,该停产整顿的绝不放过,该取缔关闭的绝不手软, 该搬迁的绝不拖延,该停用的坚决停用。对查出的隐患,要切实做到整 改措施、责任、资金、时限和预案五到位。对隐患整改不力造成事故 的,要依法严厉追究相关负责人的责任。

事故20:江西乐平市江维高科股份有限公司

9 - 13”爆炸事故

20119130:50分左右,江西江维高科股份有限公司(以下 简称江维公司)有机分厂醇解工段四楼发生爆炸,当场造成3人死亡、 3人受伤,事故造成经济损失共计230余万元。

一、事故发生经过

9130:00,醇解工段丙班接班完毕。

9130:10,由于上一班使用靠南面的混合机B已工作8小时, 按操作规程必须要切换至靠北面的混合机AIIIIV列操作工洪某某和 见习操作工彭某在四楼切换混合机后投料,发现混合机A停止工作。 巡检到四楼的张某1见他们二人拿手电在查看混合机A,询问得知混合 机A进料启动后又自动停止工作,见洪、彭二人重启混合机A但情况 依旧,便将班长蔡某某喊到现场。蔡某某随后将此情况告诉控制室操作 员涂某某。

9130:15,涂某某向分厂调度室调度徐某某报告四楼混合机 A电流太高,自动跳闸,徐某某说应强煮混合机A(正常状况下要煮两 小时,强煮为一小时)O

9130:19,涂某某告诉蔡某某混合机A暂不能使用。

9130:24,张某甲电话告知涂某某现场物料已回流,涂某某 就在控制室内断开联锁。张某甲安排蔡某某找人对醇解机内反应剩余物 料进行清理。

9130:30,蔡某某把正在III列当班的操作工张某乙、董某 某喊到四楼帮忙。张某乙等人打开醇解机西面的人孔盖,在未对醇解机 内甲醇浓度进行检测的情况下,将剩余物料切割拣出。洪某某、彭某、 蔡某某三人站在醇解机盖板上用铁钩将废料钩出并用铁锯锯掉,张某甲 站在下面帮忙拉料,张某乙和董某某用手接废料。

9130:50,醇解工段四楼内发生爆炸。

二、事故原因

(一)直接原因

2•点火源:点火源有四种可能,分别为:电气火花、金属零部件 之间摩擦、静电火花、碰撞火花。经现场查看和检测,电气设备完好, 排除电气火灾的可能。从醇解机和混合机的构造来看,也不存在金属零 部件之间摩擦的可能性。醇解机外壳接地电阻符合有关标准规范,基本 排除了静电火花的可能。操作工未对混合机A进行检查就投料、启动, 因内部未清洗干净导致混合机A电流过高而跳闸,于是决定强煮混合 机A。在混合机A强煮时,为清空醇解机内反应不好的废料,操作工 用铁钩将料钩出并用铁锯割开,铁钩铁锯与醇解机人孔壁碰撞产生火 花。在排除了前3种可能后确认:金属之间碰撞产生火花的可能性最大。

(二)间接原因

(3)应急救援落实不到位。事故发生后,公司保卫部消防队未穿戴 防毒面具等防护装备就进行喷水救火,应急救援措施不到位。

三、整改措施与建议

(一) 危险化学品生产企业应该建立健全安全生产的规章制度和技 术操作规程,并通过安全培训,使操作人员掌握正确的操作流程,规范 操作流程,确保安全。

(二) 建议危险化学品生产企业应建立设备完整性管理体系,对生 产装置中的重点设备进行管理。

事故21:浙江常山绝缘材料有限公司 “1016”爆炸火灾事故

20111016日上午925分许,浙江省常山绝缘材料有限公 司制胶车间2#反应釜因温度失控,造成釜内压力增高,物料爆沸冲开 加料孔盖,甲醇蒸汽与空气混合形成爆炸性混合气体,发生爆炸燃烧事 故,事故造成3人死亡,3人受伤。

一、事故发生经过

20111015日,制胶车间在2#反应釜完成树脂合成备用。

10167:30左右,车间员工吴某某、金某某甲、金某某 乙、 鲁某某来到车间开始作业,金某某乙在一楼拉运环氧树脂、高澳环氧树 脂、阻燃剂、三聚氰胺胶等配料并抽入2#釜,其他三人到二楼平台作 业。

10167:45,吴某某将物料磷酸三苯脂吊至二楼2#釜外侧通道 上。

10167:54,鲁某某打开2#釜投料孔孔盖,鲁、吴二人向釜内 加料。

10168:02,加料完毕,鲁某某关闭2#釜投料孔孔盖,并开始 通汽加温。

10168:17,鲁某某到5#反应釜加甲醛,并到仓库领三聚氰胺、 片碱等物料。

10168:31,鲁某某将物料运到5#釜外侧通道。

10168:36,吴某某观察2#釜回流情况,关闭蒸汽阀门,停止

加温。

10168:46,鲁某某打开3#釜投料孔孔盖,加入磷酸三苯脂。

10168:49, 3#釜加料完毕,鲁某某关闭3#釜投料孔孔盖。

10169:18,车间主任金某某丙到二楼作业平台查看并交待工 作,接着走进休息室。

10169:23,金某某甲走到3#釜前,用扳手拧紧投料孔孔盖压 紧螺杆。此时,吴某某走到2#釜投料孔处,发现2#釜投料孔盖有异常, 便到3#釜取扳手,将2#釜投料孔孔盖压紧螺杆拧紧。

10169:24,吴某某将扳手放回3#釜,吴某某返回到2#釜加 料孔处时,2#釜加料孔突然喷出大量棕黄色胶液,直接喷到吴某某身上, 吴某某闪了一下身快速跑进休息室。

10169:25车间内发生爆炸,监控录像中断。喷料的瞬间,金 某某丙正好站在二楼楼梯口,便快速顺楼梯跑到一楼呼叫“切断电源、 注水冷却”,紧接着跑到车间外休息室窗下继续呼叫,见鲁某某跳窗 逃出,并看见吴某某从窗口探出脑袋。金某某丙紧接着打电话给副总经 理鲁某某报告情况,再打电话叫电工切断总电源,听到爆炸声,随即金 某某丙被气浪击倒在地,金某某丙从地上爬起来后沿锅炉房、食堂逃离 现场。在休息室的鲁某某也看到胶液喷出,见吴某某、金某某甲跑进休 息室,并将门关上。鲁某某看见吴某某背部喷了很多胶,车间一下充满 了雾气,并闻到一股浓烈的刺激性气味。鲁某某见状快速从窗户爬出, 经锅炉房逃离现场。总经理金某某丁在办公室听到爆炸声后跑下楼查看 情况,发现制胶车间在冒烟,立即打电话119报警。

常山县消防大队接到常山县公安局110指挥中心报警后,先后调派 4辆消防车,24名官兵前往处置。常山县委、县政府和县安监局、公安 局领导等迅速赶赴现场指挥救援。

10169:35,常山消防大队官兵到达现场后迅速开展侦察,撤 离现场人员并实施警戒。此时,制胶车间、原料仓库内的物料仍在猛烈 燃烧,罐区持续发生爆炸。消防队员利用高喷车的高压水流对甲醇储罐、 反应釜进行冷却,用水枪灭火并对挥发出的危险气体进行稀释。同时组 成突击队进入现场搜寻被困人员,搜救到第一名被困人员。

101610:07,大火基本得到控制。

101610:30,制胶车间内物料燃烧的火焰被扑灭,消防队员 继续对反应釜进行冷却。

101610:50,市消防支队出动7辆消防车赶到现场增援。

101615:45,巨化消气防大队出动4辆救援车赶到现场救援, 专业队员进入现场查看并处置。

101616:10,搜救到第二名被困人员。

101616:30,事故现场险情得到有效控制,救援工作结束。

二、事故原因

(一)直接原因

2•点火源。制胶车间电器设备未采用防爆设施,反应釜搅拌电机、 照明、配电箱、电气线路均不防爆,电器设备运行中极易产生火花,引 爆泄漏出来的爆炸性混合气体。制胶车间厂房与原料仓库设置在同一建 筑内,无有效的防火防爆分隔,仓库内设有2个甲醇储罐,并储存大量 桶装甲醇、环氧树脂等危险化学品。制胶车间发生爆炸,引燃仓库内甲 醇储罐及物料桶发生燃烧、爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 认真落实安全生产责任制,建立健全企业各种安全规章制度, 完善各项作业安全操作规程,加强各级安全监管和监督。

(二) 建议企业开展重大危险源及危险作业环节识别和分析,对工

艺过程及生产装置进行全面的安全性评估。选择具有相关资质单位对生 产装置、设施及安全设施进行设计、安装和施工。

(三) 提高装置的自动化控制水平,关键环节及操作过程设置联锁 控制,减少人为误操作引发事故。

(四) 加强对管理人员及操作人员安全教育和培训,执行严格的三 级安全教育,安全考核合格后持证上岗;作业人员清楚作业环节主要 危险环节及因素,具备一定的紧急情况下的应急处理能力;提高直接操 作人员风险识别能力及自我安全保护意识。

事故22:吉林省松原石油化工股份有限公司 “11 - 6”爆炸火灾事故

20111162355吉林省松原石油化工股份有限公司气 体分馏车间发生爆炸引起火灾,事故造成4人死亡,1人重伤,6人轻 伤,此次爆炸事故直接经济损失869万元。

一、事故发生经过

20111162355分许,吉林省松原石油化工股份有限公 司位于气体分馏装置(年处理能力十二万吨)冷换框架一层平台最北侧 的脱乙烷塔顶回流罐(设备编号v-502)突然发生爆炸,罐体西侧封头 母材在焊缝附近不规则断裂,导致封头85%部分从安装地点沿西北方向 飞出190m,落至成品油泵房砖砌围墙处,围墙被砸倒约4平方米,碰 撞产生的冲击波将泵房所有玻璃击碎。其余罐体连同鞍座支架在巨大 的反作用力作用下,挣断与平台的焊接,向东从二套催化裂化装置操作 室及循环水泵房房顶掠过,飞行80m,砸在循环水泵房东侧管带处,罐 体带支架在飞过二套催化裂化装置操作室过程中,将操作室顶棚刮塌, 操作室南侧部分墙体倒塌,将循环水泵房东侧管带处房顶砸塌5平方米 左右。

当时操作室内操作工共13人,二套催化裂化装置稳定一操路某某、 反应岗外操孙某当场被砸死,三班班长张某某右手臂骨折;副主任任 某某头部划伤;反应外操欧某某头部划伤;主任侯某某脚部扭伤;反应 一操张某手臂划伤;余热锅炉岗苗某某在循环水泵房内巡检当场被砸 死。

罐体爆炸后,罐内介质(乙烷与丙烷的液态混合物)四处喷溅、气 化,并在空气当中扩散、弥漫,与空气当中的氧气充分混合达到爆炸极 限,间隔12秒后,遇明火发生闪爆,一车间气分班三班班长马某某、 化验员曹某某、刘某某去气体分馏装置一层平台下采样点采样,途中马 某某和曹某某身上被喷溅的介质烧着,掉头向一套催化裂化及气体分馏 装置联合操作室跑,跑至操作室外塔灯处,操作室人员迅速用灭火器将 两人身上火扑灭,刘某某听见爆炸响声后也掉头向一套催化裂化及气体 分馏装置联合操作室跑,脸部轻微燎伤,三人被立即送往吉林油田总医 院救治(马某某于11714时转入长春医大医院,于11823 时左右救治无效死亡;曹某某于11711时转入长春烧伤医院)。

此次爆炸事故造成4人死亡,1人重伤,6人轻伤。大火将二套催 化裂化装置操作室北侧的装置区办公室设备部、安全部室内可燃物引 燃发生火灾,将楼内所有可燃物烧尽;持续燃烧的大火将冷换框架严重 烧损,一层平台以上立柱严重变形,二层平台空冷部分坍塌,护板脱落, 冷换框架两侧塔1、塔2、塔3、塔4也遭到不同程度的烧损和破坏; 闪爆产生的冲击波将附近气体精制泵房、常压泵房、气压机主控机房、 主风机房、循环水泵房玻璃全部震碎。经初步统计。

二、事故原因

(一)直接原因

1)通过DCS数据,排除了此次事故操作因素导致爆炸的可能

性。

2) 通过现场监控录像等,排除了因介质大量泄漏发生火灾引发 爆炸的可能性。

3) 该罐未从焊缝处开裂,排除了焊接质量问题导致爆炸的可能 性。

4) 通过强度核算,排除了罐体封头厚度不够原因造成爆炸的可 能性;通过钢材质量报告单,排除了母材原始成份超标导致爆炸的可能 性。

5) 从色谱分析台帐看出,介质中硫化氢含量时有超标,从断口 上观察,裂纹扩展区断口平齐,是典型的应力开裂裂纹,另外,裂口与 主应力方向垂直。

综合分析,硫化氢应力腐蚀导致该罐破裂是这起事故的直接原因。

(二)间接原因

1 .该公司2004年建成投产的4万吨/年气体分馏装置,属抄袭沈 阳新民蜡化厂同类装置设计文件;该装置200712万吨/年扩容设计 过程中,属抄袭原前郭炼油厂12万吨/年气体分馏装置设计文件,部分 主要设备属委托清华大学北京泽华化学工程有限公司进行核算,由于是 非正规、整体设计,两次设计均未考虑到硫化氢腐蚀因素,没有设计配 套的脱硫设施,致使2009年末之前所生产的液态烃长期无有效的、相 应的、可控的脱硫手段,导致催化液态烃H2S含量时有超标现象。

3 .该装置建设过程中,属企业自行施工安装,该企业无安装资质, V-502罐鞍座下钢结构支架与平台焊接不牢固,致使支架挣脱与平台的 焊接随同罐体飞出,刮塌操作室屋顶,砸塌循环水泵房屋顶。

三、整改措施与建议

(一)修订、完善安全生产责任制,明确职责,落实责任,真正建 立起企业安全管理的有效机制,严格安全管理,规范安全操作规程,提 高人员的安全技能。

(二)严格按照操作规程及停工方案安全平稳停车,退料,扫线,

达到检维修条件。

(三) 加强安全管理人员、特种作业人员和从业人员的安全教育和 培训工作,特别是加强对要害岗位操作人员安全培训,提高员工的风险 辨识和应急处置能力,提升全员安全生产意识。

(四) 加强工艺纪律,完善设备管理制度,界定管理界面,理顺工 作程序,按规定严格各种物料质量标准检测检验。

(五) 重新修订、完善事故应急救援预案,并定期开展演练活动, 提高预案的科学性和可操作性。

事故23:山东新泰联合化工有限公司 “11 19”爆燃事故

201111191356分许,山东新泰联合化工有限公司尿 素车间在停车检修三聚氰胺生产装置的道生油冷凝器过程中发生重大 爆燃事故,造成15人死亡,4人受伤,直接经济损失1890万元。

一、事故发生经过

11197:00左右,三聚氰胺装置控制室操作人员发现道生油(联 苯-联苯醚)系统内压力偏高,怀疑位于装置框架四楼的道生油冷凝器 内漏,即管程中的水漏入壳程的道生油内,随即向生产总监王某报告。

11197:30左右,公司安排尿素车间对三聚氰胺装置实施停车, 准备检修。技术总监齐某某通知了山东容力达化工机械有限公司派人协 助检修。

11197:30,车间主任杨某某、副主任苏某某带领尿素车间检 修人员,先将三聚氰胺装置停止投料,再继续通软水将道生油系统降温 至道生油沸点258。。以下,之后开始拆卸道生油冷凝器的上、下管箱。

111910:00左右,山东容力达化工机械有限公司副总经理孙 某某带领车间主任田某某、焊工巩某及三名辅助人员到达现场,这时发 现上管板的中下部有一个渗漏点,将道生油冷凝器加水置换后,由设备 厂人员实施了补焊;补焊完毕后,进行水压试验,发现上、下管板还有 8个渗漏点,泄压后由设备厂人员又分别实施了补焊。

111912:26:12,尿素车间检修人员启动打压泵,打压至3.0MPa 保压,进行水压试验,保压40多分钟后未发现渗漏点,期间设备厂人 员离开了现场。

111913:15:11,尿素车间检修人员停止打压泵,结束水压试 验并泄压后,进行设备、管线的复位安装,首先安装临近道生油冷凝器 进气口的上管箱,上管箱基本安装完毕后,开始拆卸进气口螺栓及盲板, 并通过道生油冷凝器的出液口排水。

111913:56左右,尿素车间检修人员先是看到有白色烟雾从 道生油冷凝器进气口法兰间喷出并迅速弥散,接着看到有液体高速喷 出,便扔掉手中工具,迅速逃生,紧接着发生了爆燃。

二、事故原因

(一)直接原因

从三聚氰胺系统停车到事故发生前后,热气冷却器内的道生油温度 始终保持下降趋势;事故发生后,道生油冷凝器整体及进气口、出液口 等部位未见明显受损痕迹;事故发生时,已停泵泄压,且道生油冷凝器 出液口已全部敞开;对道生油的检测结果显示,道生油组分正常,未检 出碳的存在;据此,排除了道生油系统内发生化学爆炸和物理爆炸的可 能性。调查组调取了压力、温度和液位DCS数据,对事故现场进行了 勘查,对有关人员进行问询,调查组还委托山东大学化学化工学院进行 了热力学计算、青岛科技大学环境与安全工程学院进行了爆燃理论分 析,进行了两次道生油冷凝器排水试验,通过上述系统分析,得出如下 结论:

2•点火源。道生油高速喷出后产生的静电火花,现场人员逃生时 慌忙扔掉的铁质工具与楼板或容器或其他铁质器具碰撞产生的火花,两 者的点火能量都远大于道生油(联苯-联苯醚)的点火能。道生油与空 气形成的爆炸性混合物,遇点火源发生了爆燃。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)严格检维修作业环节的安全管理。设备检维修是事故风险高、 管理难度大的重要作业环节,必须按照有关规定切实严格安全管理。作 业前要认真开展检维修作业风险分析,科学制定维修方案。作业人员要 全面了解作业相关的工艺、设备、电气、仪表、消防等方面的知识和措

施,清楚相关物质的理化性质和危险特性。风险分析的内容要涵盖作业 过程的步骤、作业所使用的工具和设备、作业环境的特点以及作业人员 的情况等。要根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施,消除或 降低作业风险,未实施作业前风险分析、预防控制措施不落实不得作业。

对道生系统的检维修有以下建议:

(二)开展生产装置设计安全诊断。认真查找工艺,设备设计方面 存在的问题并及时进行整改。例如:热气冷却器E101B的安全阀前未 设切断阀,不利于安全阀的检维修,一旦安全阀在排放过程中出现不回 座之类的故障情况,将难以处置,不但造成经济损失,还会造成环境污 染事故。在放空系统增设道生油冷却回收装置,减少道生系统开停车放 空和道生冷凝器内漏引起安全阀起跳造成的经济损失和环境污染。道生 冷凝器出液管线阀门(两阀门)抬高(高于热气冷却器的液位,测温点 相应抬高)。道生冷凝器设备增加壳侧排污、排汽阀门,用水打压时可 以不抽盲板,用此两阀门进行排水和进气。对于此类问题,可通过系统 的进行安全诊断来排查和整改。

(三)高度重视高温介质的安全管理。事故企业三聚氰胺生产装置 中包括了熔盐炉和道生油系统,涉及熔盐和道生油两种高温介质,在正 常情况下,熔盐温度为450OC,道生油温度为315。。。熔盐具有强氧化 性,应严禁与有机物、易燃物混合。高温介质泄漏可能导致灼伤、火灾、 爆炸事故,遇水可导致液态水迅速汽化引发爆炸。相关化工企业必须按 照国家有关标准规定,设置安全联锁报警及自动控制系统,配置安全阀、 防爆门、应急退油系统和防止高温道生油或导热油直排大气的安全设 施,采取防止道生油或导热油在装置内壁结焦、与禁忌物料混合的安全 措施,提高本质安全水平,严防高温载热体泄漏引发火灾、爆炸和灼烫 事故。

(四)严格执行特种设备安全管理规定。压力容器、压力管道都属 于特种设备,在采购、安装、使用和维修等各个环节,必须严格遵守《特 种设备安全监察条例》(国务院令第549)的规定,坚决杜绝违规安装、 使用压力容器等特种设备,避免因设备质量、安装缺陷等问题引发事故。 化工企业压力容器等特种设备,必须按照国家规定聘请有相应资质的单 位进行维修。

事故24:宁夏宝丰能源集团公司 “12 - 17”硫化氢中毒事故*

20111217日,宁夏宝丰能源集团有限公司苯加氢装置发生 硫化氢中毒事故,造成3人死亡,9人不同程度中毒。

一、 事故发生经过

20111217日下午5时,宝丰能源苯加氢装置区,员工丁某 在巡检时发现非芳烃地下废液槽抽出泵的轴封有渗漏,在通知现场主操 柳某后,对渗漏部位进行检查,他不小心掉入槽外的地坑中昏迷。现场 主操柳某在接到丁某报告后,通知宝丰能源苯加氢项目经理石某某。随 后石某某带领柳某、郭某某、郭某某等人,前往现场查看,发现丁某倒 在非芳烃地下废液槽外的地坑中。石某某与柳某立即跳进坑中进行救 援,因硫化氢中毒相继晕倒。郭某某、郭某某发现情况不对,在戴好防 毒面具后下坑营救,将丁某、石某某、柳某救出送往灵武市中心医院和 宁夏医科大学总医院抢救。

事故造成丁某、石某某、柳某3人死亡,郭某某、郭某某等9人不 同程度中毒。

二、 事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强安全管理,制订并严格遵守安全操作规程和各项安全生 产制度,杜绝意外事故发生。

(二) 实行密闭化生产,定期检修设备,防止跑、冒、滴、漏。

(三) 加强通风排毒加净化措施,H2S及含硫废气排放前均净化。

(四) 认真执行职业卫生标准(最高容许浓度10mg/m3 )规定。

(五) 做好生产环境监测,设置自动报警装置,发现问题及时解决。

(六) 加强个人防护用品的应用,配备有效的个人防护设备和监护 措施。

(七) 加强职业卫生安全教育和自救互救相关知识技能培训,增强 自我保护意识。

事故25:浙江嘉兴向阳化工厂 “1 - 4”反应釜爆炸事故

2012142153分,位于南湖区大桥镇的嘉兴市向阳化 工厂二氯乙烷车间反应釜发生爆炸事故,并引发火灾,造成3人死亡、 4人受伤,直接经济损失约120万元。

一、事故发生经过

1416:30,该厂职工张某、王某、沈某、葛某、蔡某、董某6 人到N-异丙基羟胺车间上班,按照分工,张某、王某、沈某3人在该 车间的二楼操作平台工作,葛某、蔡某和董某3人在该车间的三楼操作 平台工作。当时,上一班操作的氧化反应还未结束,张某等人上班后接 着上一班的工序继续作业。

1418:306个氧化反应釜滴加双氧水全部结束,进入保温工 序。

1421:00,将三楼的6个氧化反应釜(每个容积为500立升) 中的中间产物通过管道放入位于二楼操作平台的一个浓缩釜(编号为 A066,容积为3000立升),放料时间约30分钟。

1421:30,放料结束后,三楼平台操作人员将原料二异丙胺 抽入6个氧化反应釜,并已将双氧水抽至每个氧化反应釜上面的高位槽 内,准备于22时开始滴加双氧水,进行下一批料的氧化反应。

1421:30,班组长张某在二楼开始对放入中间产物的浓缩釜 进行蒸汽加热,并进行抽真空,脱去多余的二异丙胺和水。

1421:53,浓缩釜突然发生爆炸,并引发火灾。

二、事故原因

(一) 直接原因

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 深刻汲取本次事故的教训,在企业内开展一次全面安全隐患 排查,对存在的隐患和问题要认真制定整改方案,进行全面彻底整治。

(二) 认真落实企业的安全生产主体责任,依法组织生产经营活动。 要建立健全安全生产责任制、安全管理制度和操作规程,建立和完善有 效的隐患排查治理机制,加强员工的安全教育培训,依法设置安全生产 管理机构或配备与企业规模相适应的专职安全管理人员。

(三) 企业要请具有甲级资质单位对厂内目前的安全状况进行全面 评估,对评估中发现的安全隐患要认真整改。

(四) 工业园区管委会要认真吸取本次事故的教训,进一步落实企 业的安全生产责任,全面掌握所辖企业的生产经营状况,按要求对工业 园区内所有企业认真、细致地开展安全检查,做到不留死角,不留盲区。 工业园区安全生产管理部门要加大监察执法的力度,严厉打击违法违规 行为。充分利用专家队伍力量,加强对企业的检查和服务,提高企业的 本质安全。

(五)全面开展安全生产大检查,重点是检查辖区内的小型的、老 旧的危化品生产、使用企业,对发现工艺水平、控制水平、安全保障条 件低的企业,该停的则停,该关的则关。对检查中发现的其他问题要提 出整改意见,并督促落实。加快对辖区内安全条件差、小型化工企业的 关闭和搬迁力度。

事故26:福建龙岩紫金铜业制酸车间 “1 26”中毒事故*

一、 事故发生经过

2012126日,福建省龙岩市上杭县蛟洋工业集中区紫金铜业 有限公司制酸车间脱硫塔作业区发生中毒事故,造成3人死亡,1人受 伤。事发时灰罐发生堵塞,一名当班工人清灰作业时昏倒,其他三名工 人未佩戴防护用具施救,相继中毒。

二、 事故原因为一氧化碳中毒或缺氧窒息。

事故27:甘肃白银乐富化工有限公司 “2 16”中毒事故

2012216日,甘肃省白银市白银乐富化工有限公司发生硫化 氢中毒事故,该公司使用五硫化二磷、三混甲酚反应生产25号黑药, 反应产生的硫化氢气体通过真空系统吸到碱液池吸收。但事发时该公司 反应釜抽真空设备损坏停用,操作人员佩戴过滤式防毒面具冒险作业, 从反应釜搅拌轴封处泄漏的硫化氢气体致一人死亡,其他人员未佩戴任 何劳动防护用品盲目施救,致使事故扩大中毒事故,造成3人死亡,直 接经济损失7万元。

一、 事故发生经过

216日上午,白银有色集团股份有限公司铜业公司职工邢某有 事找白银乐富化工有限公司法定代表人达某。他先后给达某、刘某(达 某爱人)多次打电话,但均无法接通。

21611:00,邢某直接到乐富公司去找达某,经四处寻找,发 现达某、刘某和其子3人均倒在车间操作平台上(达某和刘某戴着防毒 面具)。邢某见他们一动不动,便拨打“120”急救电话和“119”请求救援。 白银市消防支队消防人员赶到后,将3人从车间抬出,经白银市第二人 民医院“120”医生诊断达某等3人已经死亡10小时以上。

二、 事故原因

经调查取证,白银乐富化工有限公司自20059月至20099 月根据订单间断式生产选矿用的药剂25号黑药,每隔一、两个月生产 一次,每次生产时间为5天左右,生产黑药10吨左右。试生产在白天, 生产指标掌握后正式生产都在晩上进行。20096月至201111月 因没有订单一直停产,201112月接到订单后便采购了五硫化二磷、 三混甲酚,2012216日生产时发生事故。

(一) 直接原因

25号黑药是一种选矿药剂。三混甲酚和五硫化二磷在反应釜内加 热到一定温度后反应生成25号黑药,并放出硫化氢气体,为了防止硫 化氢气体中毒,25号黑药生产必须在密闭的反应釜内负压生产,反应 釜内所产生的硫化氢气体通过负压管道由水环式真空泵抽到碱液池(硫 化氢吸收系统)进行吸收,乐富公司25号黑药生产装置中水环式真空 泵因长期停产腐蚀破裂,无法使用,与生产系统完全断开。达某、刘某 二人佩戴过滤式防毒面具在正压状态下冒险作业,从反应釜搅拌轴头 (填料压盖密封)泄漏的硫化氢气体致其死亡,其子发现后未佩戴任何 劳动防护用品盲目施救,因而中毒死亡。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

此次事故集中反映出小作坊、中小企业存在的严重安全生产问题, 需引起高度关注。

(一)小作坊、中小企业普遍存在安全设施不足,管理管理薄弱, 从业人员安全意识不强,应急能力较差等突出问题,一旦发生事故盲目

施救,致使事态扩大。

(二) 白银区政府要认真吸取事故教训,举一反三,针对白银乐富 化工有限公司“216”中毒事故中暴露出的突出问题、安全监管漏洞和薄 弱环节,认真分析总结,采取有效措施,加强对安全生产工作和打非 治违工作的领导,加大工作力度,认真落实国家和省上四个一律的 要求和六个一批的工作措施,依法依规、依据政策,坚决取缔非法建 设生产经营行为。

(三) 有关乡镇、街道和部门单位,要严格履行安全生产监督管理 职责,对本辖区的企业进行全面彻底的排查,对不具备安全生产条件违 规组织生产的发现一处,查处一处。

(四) 有关部门和单位要按照安全生产法律法规、规章、标准的要 求,加强协作,密切配合,形成打非治违的合力,着力解决企业建设 项目和生产过程中的存在的根本性、源头性问题,督促企业落实安全管 理的主体责任,杜绝类似事故发生。同时,加大安全生产法律法规的宣 传,在全社会形成打非治违的良好社会氛围。

事故28:河北赵县克尔化工有限公司 “2 - 28”爆炸事故

201222894分,位于石家庄市赵县境内的河北克尔化 工有限公司发生重大爆炸事故,造成29人死亡、46人受伤,直接经济 损失4459万元。

一、 事故发生经过

2288:401号反应釜底部保温放料球阀的伴热导热油软管连 接处发生泄漏自燃着火,当班工人使用灭火器紧急扑灭火情。其后20 多分钟内,又发生三至四次同样火情,均被当班工人扑灭。

2289:04, 1号反应釜突然爆炸,爆炸所产生的高强度冲击波 以及高温、高速飞行的金属碎片瞬间引爆堆放在1号反应釜附近的硝酸 胍,引起次生爆炸。

二、 事故原因

(一)直接原因

克尔公司从业人员不具备化工生产的专业技能,一车间擅自将导热 油加热器出口温度设定高限由215。。提高至255。。,使反应釜内物料温 度接近了硝酸胍的爆燃点(270)。1号反应釜底部保温放料球阀的 伴热导热油软管连接处发生泄漏着火后,当班人员处置不当,外部火源 使反应釜底部温度升高,局部热量积聚,达到硝酸胍的爆燃点,造成釜 内反应产物硝酸胍和未反应的硝酸铵急剧分解爆炸。1号反应釜爆炸产 生的高强度冲击波以及高温、高速飞行的金属碎片瞬间引爆堆放在1 号反应釜附近的硝酸胍,引发次生爆炸,从而引发强烈爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

河北克尔化工爆炸事故不是偶然事故,集中反映了目前中小化工企 业所面临的问题,如安全设施不到位、缺乏专职安全管理人员、员工安 全意识薄弱、安全生产责任制落实不到位等。

(一) 开展危险化学品生产企业安全生产专项整治。针对全省2009 年以来首次取得危险化学品生产企业安全生产许可证的企业,涉及重点 监管的危险化学品、重点监管的危险化工工艺及构成重大危险源的危险 化学品生产企业,全面开展专项整治活动。组织专家全面检查企业工厂 布局、生产工艺技术、设备设施、自动化控制水平的安全可靠性,全面 检查企业管理机构设置、安全管理人员配备、人员素质、安全管理、责 任制度、操作规程落实的满足性。特别是对涉及爆炸性危险化学品的企 业,彻底排查企业防火防爆防雷防静电条件。对未经许可擅自改变原料、 产品的,擅自改变工艺、设备的,擅自变更工艺指标的,超能力组织生 产的,一律责令其停产整顿,并暂扣其安全生产许可证。对责令停产整 顿的企业拒不实施停产的,一律由当地政府予以关闭。治理和纠正企业 安全生产违规违章行为,推动企业安全生产主体责任和政府安全监管主 体责任的落实,有效防范同类事故的发生。

(二) 提高危险化学品行业准入门槛。政府和相关部门要严格按照 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局

令第41号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全 监管总局令第45号)规定从严控制危险化学品项目和企业的设立,全 面提升行业准入条件,提高行业整体安全水平。企业生产工艺、设备设 施及联锁控制、外部条件、安全距离、平面布局、人员配备等安全生产 条件应高于规定要求。新建危险化学品建设项目必须进入化工园区,未 进园区的,发改部门不予审批、核准或备案,规划部门不予出具规划许 可意见;把爆炸性危险化学品纳入重点监管范围,涉及危险化工工艺、 重点监管危险化学品生产装置未实现自动化控制的,大型高度危险装置 未装设紧急停车系统的,一律不予安全许可;立即组织开展现有企业安 全设计诊断,对现有企业未经过正规设计的在役化工装置布局、工艺技 术及流程、主要设备和管道、自动化控制、公用工程等进行设计复核, 督促企业全面整改。对现有安全设施存在明显缺陷,到期未完成整改的, 坚决责令停产整改。加强设计、施工、监理、安全评价等项目相关单位 的管理,严格审查项目工艺技术的安全可靠性,全面系统论证项目安全 设计内容,提高项目建设质量和企业本质安全水平。对不负责任、弄虚 作假的相关单位,依法予以严肃处理。

(三)切实加强企业安全管理。企业要按照相关法律法规、标准和 规范性文件的规定和要求,结合自身安全生产特点,制定适用的安全生 产规章制度、安全生产责任制度和安全操作规程,加强安全管理。一是 建立健全安全、生产、技术、设备等管理机构,足额配备具有化工或相 关专业知识的管理人员,在车间设置专兼职安全管理人员。二是建立健 全安全生产责任体系,严格落实主要负责人、分管负责人以及各职能部 门、各级管理人员和岗位操作人员的安全生产责任。三是依据国家标准 和规范,针对工艺、技术、设备设施特点和原材料、产品的特性,不断 完善操作规程。四是制定并严格执行变更管理制度,对工艺、设备、原 料、产品等变更,严格履行变更手续。五是合理组织生产,严禁超能力 生产,严格按相关规定和物质特性确定生产场所原料、产品的滞留量, 做到原料随用随领,产品随时运走。六是加强对设备设施的日常维护保 养和检验检测,确保设备设施完好有效、运行可靠。七是严禁边生产边 施工建设,对确实不能避免的,要采取有效的安全防范措施,严格控制 施工人员数量,确保生产、施工人员安全。

(四) 全面提高从业人员专业素质。严控从业人员准入条件,强化 培训教育,提高从业人员素质。提高操作人员准入门槛,涉及两重点 一重大(重点危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源)的 装置,要招录具有高中以上文化程度的操作人员、大专以上的专业管理 人员,确保从业人员的基本素质;要持续不断地加强员工培训教育,使 其真正了解作业场所、工作岗位存在的危险有害因素,掌握相应的防范 措施、应急处置措施和安全操作规程,切实增强安全操作技能。

(五) 深入排查治理事故隐患。企业要建立长期的隐患排查治理和 监控机制,组织各职能部门的专业人员和操作人员定期进行隐患排查, 建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励从业人员自觉排查、消除事故 隐患,形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制,使隐患排查 治理工作制度化、常态化,做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和 预案五到位,确保事故隐患彻底整改。要加强安全事件的管理,深入 分析涉险事故、未遂事故等安全事件的内在原因,制定有针对性的整改 措施,防患于未然,把事故消灭在萌芽状态。

(六) 全面加强危险化学品安全监管工作。各级政府要建立健全危 险化学品安全监管工作协调机制,支持、督促负有危险化学品安全监管 职责的有关部门依法履行职责,全面落实政府安全监管责任。各职能部 门要进一步加强监管队伍建设,全面提升监管水平,针对危险化学品企 业的危险特性和专业技术要求,配备具有大专以上化工专业学历的人 员,对涉及两重点一重大的危险化学品企业实行定期监督检查,及时 发现和解决企业在生产、发展中存在的突出问题。

事故29:安徽中升药业有限公司 “4 18”较大中毒事故

20124181930分左右,安徽中升药业有限公司二车间 发生一起中毒事故,造成3人死亡、4人受伤,直接经济损失450余万 元。

一、事故发生经过

418日上午,白班班长何某带领陶某某、慈某某、吴某某等人 对相关设备进行检查、调试、准备原料做前期准备。13时许,公司副 总经理王某某来到车间现场指导生产,此时何某对二层平台合成釜(已 投入1500kg甲苯和300kg对硝基苯胺)进行搅拌升温回流用以溶解对 硝基苯胺和脱去甲苯中水份。18时许,王某某离开现场;1830分左 右,何某吃饭遇见王某某,王某某交代后回厂宿舍休息。何某晩饭后回 到车间,看分水工作已经完成,遂向三层平台固光配料釜(里面存有已 经抽进去的270kg甲苯溶剂)投固体光气。1910分左右,夜班班长 汪某某提前来到二车间准备交接班,看见何某在三层平台紧固配料釜投 料口螺栓,随后开启搅拌器和蒸汽阀门通蒸汽加热,操作完毕后来到二 层操作平台与汪某某进行交接班。1930分左右,现场人员听见配料 釜投料口处发出类似汽车轮胎爆裂声,随后大量微黄色气体冒出,何某 立即由二层平台跑向三层平台关闭蒸汽阀门,随后跑离现场至二车间外 真空泵旁;汪某某等现场其他人员先后跑出二车间,在撤离过程中不同 程度吸入光气。此时从一车间下班路过二车间的何某某在救护其子何某 时吸入了光气。

事故发生后,王某某叫人拨打120,并带上防毒面具进入现场检查 有无滞留人员。此时,何某伤情较重,公司随即安排面包车将其送往医 院,途中遇见县医院120救护车,120救护车将何某送至安庆石化医院。 2120分左右,安庆石化医院对何某进行抢救,约20分钟后,何某 因抢救无效死亡。现场其他5人感觉有不同程度不适,陆续去华尔泰公 司医务室挂吊水输液。22时左右,慈某某、吴某某伤情严重。王某某 即安排车辆将二人送往安庆石化医院,随后将事故情况电话报告董事长 总经理董某某(此时董某某人在北京)。23时左右,董某某通过电话 将事故情况向东至县香隅化工园安监分局报告,第二天从北京赶回。园 区安监分局局长都昌圣接报后立即上报园区管委会主要负责人和东至 县安全监管局,并立即赶赴现场查看情况。东至县政府、市安全监管局 主要领导和分管领导接报后,立即赶赴现场。19日上午1030分, 慈某某经抢救无效死亡;428日上午8时,重伤患者吴某某医治无 效死亡。

接报后,市委书记陈强、省安全监管局程传如局长、市委常委常务 副市长张夏林、市委常委宣传部部长刘国庆、市委常委副市长严琛、市 委常委政法委书记王迎春先后带领有关人员赶赴现场指导抢险救援和 善后处置工作,并多次召开会议通报事故情况,研究部署救治伤者、善 后处置和防范工作。20日上午,张夏林常务副市长、严琛副市长陪同 省安全监管局程传如局长到医院看望慰问伤者,随后赴事故现场坐镇协 调、指导现场处置工作。20日下午,安排技术人员在做好安全防护、 携带光气检查仪,深入事故现场检查情况,制定事故现场技术处置方案, 现场处置交由安徽广信农化有限公司相关技术人员组成的抢险救援队 (6人)负责,2119:30分,现场处理工作圆满结束。

安徽中升药业有限公司“4.18”光气中毒较大事故共造成3人死亡, 4人受伤入院治疗,事故造成直接经济损失450余万元。

二、 事故原因

(一) 直接原因

(二) 间接原因

三、 整改措施与建议

(一)安徽中升药业有限公司要认真吸取“4.18”事故教训,严格 执行《安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全监督管理 办法》、国家安全监管总局《危险化学品建设项目安全管理规定》等安 全生产法律法规规章,认真落实安全生产主体责任,立即拆除非法违法 生产装置设施,杜绝违法违规行为。要进一步健全完善安全生产责任制, 安全管理制度和各岗位安全操作规程并严格执行。要强化主要负责人、 安全管理人员和从业人员安全培训教育,如实告知从业人员作业场所和 工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;做好劳动保护 用品和应急救援设施配备并落实员工正确佩戴和使用。要制订切实可行 的整改措施方案并报市安全监管部门组织评审后实施。

(二) 各危险化学品从业单位要严格遵守安全生产法律法规规章, 认真履行危险化学品建设项目安全设施“三同时”和职业卫生“三同时” 手续。加大对员工的安全教育培训力度,保证培训质量,确保员工达到 岗位操作水平要求。主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须经 培训考核合格并取得相关证书后方可上岗作业。要完善应急救援预案和 现场处置方案并定期进行演练,提高从业人员安全责任意识和防范事故 能力。要按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》,建立隐 患排查制度,安排专职人员负责隐患排查工作,发现隐患及时上报并整 改,有效防范类似事故发生。

(三) 东至县香隅化工园管委会及东至县有关部门要认真吸取事故 教训,严格落实属地监管责任,建立和完善企业安全生产承诺制度、企 业生产经营建设管理工作报告制度、园区企业违法违规行为举报制度、 隐患排查治理制度,督促企业合法合规生产经营。要按照《国务院安委 会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》,进一步加强 园区安全管理;严格落实国家安全监管总局等四部门联合印发的《关于 开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》,制定工作计 划,周密部署化工园区企业安全设施设计诊断工作,提升企业本质安全。

事故30:呼伦贝尔市金新化工有限公司 “5 - 15”窒息事故*

一、 事故发生经过

2012515日,内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗工业园区 金新化工有限公司发生窒息事故,导致3人死亡,2人受伤。

二、 事故的直接原因

金新化工有限公司制气车间5名工人在2号气化炉激冷室进行排渣 孔扩孔作业过程中,1名工人在受限空间内发生氮气窒息,其余4人先 后在未采取有效防护措施的情况下开展施救,最终造成3人死亡,2人 受伤。

事故31:江西海晨鸿华化工有限公司 “5 16”较大爆炸事故

2012516日上午745分左右,江西海晨鸿华化工有限公 司磺化釜发生爆炸事故,造成3人死亡、2人受伤,直接经济损失600 余万元。

一、事故发生经过

201071614:30左右,加工的螺栓到厂。

5149:00,磺化工段许某、李某按操作规程的要求用10多分 钟时间向2#磺化釜投入4400公斤氯磺酸、2.03公斤催化剂后,再用 20多分钟向釜内投入1920公斤硝基苯。投完料半小时之后停止了 2# 釜搅拌器。

51420:00,操作工郑某、龚某接班,也未对2#磺化釜进行升 温。

5158:00,许某和李某接班。

5159:303#釜保温满10小时,取样检测硝基苯已达终点, 数值正常,接着开循环水降温至60°C以下。由于5只釜共用的磁力泵 已坏,无法滴加三氯化磷,3#釜暂时放置。

51510:00,操作工许某、李某开2#磺化釜搅拌器并对2#磺 化釜开蒸汽升温至90C然后关闭蒸汽,自然升温到118C108C 开始计算保温时间,发现升温速度较正常反应慢。此时,只有2#釜在 用真空。

51519:30,许某和李某提前2小时,开始第一次取样检测硝

基苯,化验员唐某检测硝基苯含量为18.07%,正常值应小于0.1%

51520:00,许某、李某接班。20:57主操作工许某第二次取 样,化验员唐某检测硝基苯含量为16.82%2#磺化釜继续保温反应。

5160:02,许某第三次取样送检,硝基苯含量为14.05%

5165:40,许小辉再次取样,送化验室进行检测。许某发现 这批料的泡沫比以前多,化验员李某发现样品稀释后颜色呈红色,正 常情况下应为无色,检测结果为9.82%,仍不能达到工艺要求。据许小 辉说,此时磺化釜的温度正常。

5167:30,吃完早饭归来的磺化岗位副操作工李某发现2#磺 化釜U形管真空度波动较大,主操作工许某正在调真空度。

5167:45,李某看到压力一下跳上去,2#磺化釜发生冲料现 象,冒出大量白烟,烟雾有刺激性气味,吸入后昏迷,随 后发生两次爆炸。随后爆炸。事故发生时,安全联锁没有发挥作用。

二、事故原因

(一)直接原因

由于水进入2#磺化釜内,与氯磺酸发生剧烈放热反应,诱发硝基 苯以及磺化反应产物发生剧烈分解反应,发生爆炸。

2#磺化釜投料后,氯磺酸、氨基磺酸(催化剂)、硝基苯等物料 在釜内放置时间较长(约24小时),催化剂在2#磺化釜底部短管堆积、 沉淀,导致在反应体系中,催化剂的量不足,磺化反应达不到终点,硝 基苯含量(9.82%)高于正常值。

由于水进入2#磺化釜内,与磺化釜内物料发生剧烈反应。反应过 程为:(1)水和氯磺酸发生剧烈放热反应,导致磺化釜内温度和压力 迅速升高,同时生成硫酸和盐酸;(2)水和氯磺酸反应放出的热量诱 发反应釜内未完全反应的硝基苯以及磺化反应产物(硝基苯磺酸和硝基 苯酰氯)发生剧烈的分解反应。上述反应的综合作用导致磺化釜内温度 和压力急剧上升,造成磺化釜爆炸。

水的来源有两种可能:(12#磺化釜回流片式冷凝器由于搪瓷损 坏,器壁被盐酸腐蚀穿孔后,造成循环水进入釜内。(22#磺化釜夹 套搪瓷损坏,反应器壁被反应生成的硫酸、氯化氢腐蚀穿孔,导致循环 水进入釜内。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强工艺管理。企业应严格工艺纪律,操作人员严格控制工 艺参数,发现异常情况应及时向上级领导报告,技术及管理人员应加强 巡检,及时解决生产过程中遇到的异常情况。

(二) 加强设备管理。对设备定期进行维护保养,确保在役设备安 全可靠,特别是定期对反应釜和片式冷凝器搪瓷的完好性进行检查,出 现问题及时处理,防止因搪瓷破损造成水进入反应釜。

(三) 加强试生产期间的安全管理。严格试生产期间的安全措施,

及时解决试生产过程中的异常情况。

(四)加强教育培训,提高从业人员素质。重要岗位的职工应使用 经验丰富、高中以上文化的熟练工,并加强员工培训,确保员工能熟练 掌握安全操作规程,以及出现异常情况应采取的应对措施。

事故32:山东国金化工厂“8 - 25”爆炸事故

20128251846分许,山东国金化工厂双氧水生产装置 在停车过程中发生爆炸事故,造成3人当场死亡,7人因爆炸或吸入氯 气受伤,伤亡损失惨重,社会影响较大。

一、 事故发生经过

该企业双氧水生产装置于201010月份停车,20128月份恢 复开车,816日投料运行。8251510分左右,循环工作液 泵跳停,开启备用泵约5分钟后氧化液泵跳停,装置于1518分左右 紧急停车,车间通知电工检修线路、未发现异常。16时左右,操作人 员交接班,接班后相关人员作开车准备。

1824分,控制室操作人员发现氧化塔内压力持续升高后,通过 远程控制尾气调节阀进行了 一次泄压,此后压力继续升高。1839分, 压力急剧升高。1846分许,氧化塔突然发生爆炸,大量重芳烃喷出, 整套装置起火燃烧;同时,爆炸造成附近装置的氯气管道受损,少量氯 气泄漏。事故发生后,当地政府、企业立即组织力量进行抢救,至26 6时许,火灾被扑灭。

二、 事故原因

(一)直接原因

由于长期停车,恢复生产时设备未检修,装置中氢化塔内钯催化剂 及其滤网未更换,开车后系统内杂质较多。钯催化剂及白土床中氧化铝 粉末随氢化液进入到氧化塔中,引起双氧水分解,使塔内压力、温度升 高。紧急停车后,氧化塔内压力、温度、液位升高,未采取排料、泄压 等有效措施,高温、高压导致氧化塔上塔爆炸。

(二)间接原因

事故33:神华蒙西煤化股份有限公司废液除硫环保科研试 验项目“1111”窒息中毒事故

201211112时左右,神华蒙西煤化股份有限公司废液除 硫环保科研试验项目在清理脱色清液罐时,造成3人窒息中毒死亡,直 接经济损失人民币350万元。

一、事故发生经过

201071614:30左右,加工的螺栓到厂。

111020:00,北京艾思公司当班班长毛某给董事长童某打电 话汇报,生产过程中废液脱色效果差,达不到工艺要求,其原因很可能 是连接脱色清液罐的管道内漏,造成活性炭聚集于脱色清液罐内,影响 脱色效果,之后毛某开始清理脱色罐。

1111日至01:00,班长毛某已将脱色清液罐清洗三遍,二点左 右毛某进车间后,要求正在岗位操作的操作工郭某找两个编织袋,然 后毛某戴上防尘口罩,进入脱色清液罐清理活性炭。

111101:05,郭某爬上脱色清液罐,看见毛某在脱色清液罐 罐底躺着不动,然后喊离心操作工张某过来,张某用绳子系着自己的腰 部进入脱色清液罐内,此时毛某已没有反应,张某准备拉毛某上去的时 候自己也晕倒了,郭某未能将张飞荣拽动,立即下灌并拨打电话报110119120,同时也叫厂里其他人帮忙。溶解工王某、杨某听到呼喊后, 跑至脱色清液罐上,杨某让王某用手机照明,自己进入罐内施救,王某 看见杨某抱起张某后,浑身开始抽搐,然后晕倒在地。此时,神华蒙西 公司厂内消防队到达现场,带着空呼进入罐内施救,蒙西镇120赶到 现场,同时乌海特勤中队也赶到现场,利用专业器材设备将三人救出, 经医生确认三人已无生命体征。

二、事故原因

(一) 直接原因

北京艾思公司在承担神华蒙西公司废液提盐过程中,从脱硫废液中 回收硫代硫酸钠和硫氰酸钠是个物理分离过程,硫代硫酸钠是蒸发分 离、硫氰酸钠是用乙醇溶解分离,无化学反应也无新物质生成。但脱硫 废液中含有硫化氢,静置或降温硫化氢要从活性炭中解析出来,硫化氢 比重大于空气,随液体排出硫化氢会沉降到罐底,在罐顶部可能测不到 硫化氢。北京艾思公司对废液提盐生产、检修过程缺乏有效的安全管理。 在清理脱色清液罐中的活性炭时,班长毛某在未进行气体检测、未办理 作业票、未进行有效防护、无人监护的情况下,违章进入受限空间(脱 色清液罐体)作业,导致硫化氢气体中毒,张某、杨某两人在缺乏安全 常识、未佩戴安全防护设施、盲目施救过程中中毒,导致此次三人死亡 事故发生。

(二) 间接原因

1 .北京艾思合众环保科技公司规章制度不完善,各级管理人员安 全管理责任不清,安全管理混乱。

2.北京艾思合众环保科技公司安全培训不到位,个别从业人员未 进行三级安全教育,未向职工告知岗位危害因素,从业人员缺乏应有的 安全知识和技能,安全意识不强,素质差。

3 .北京艾思合众环保科技公司缺乏必要的应急救援设施,未按规

定为从业人员配备劳动防护用品。

三、整改措施与建议

(一) 企业要认真总结并吸取事故教训,全面进行事故隐患排查整 改,开展企业内部整顿,规范每个员工的安全生产行为,落实每个岗位 的安全生产责任,进一步完善施工现场安全管理制度,认真履行企业负 责人的安全责任,形成管理层真正重视安全,全员主动抓安全的企业安 全氛围。

(二) 企业对于人员进入受限空间作业,要制定作业许可程序、作 业安全规程、安全措施和应急预案,明确作业责任人、作业人员和监护 人员的职责,防止类似事故再次发生。

(三) 企业加强风险管理和应急知识的培训,提高作业人员的风险 意识和应急自救能力,遭遇突发事故时务必使作业人员了解作业的危险 因素、危害后果,掌握防范措施、自救和互救方法,防止在危害因素不 明或防护措施不可靠的情况下冒险作业和盲目施救,造成事故发生及伤 亡人数扩大。

(四) 企业要加强对从业人员进行安全生产培训教育,保证从业人 员具备必要的安全生产知识,熟悉并遵守有关安全生产规章制度及操作 规程,熟练掌握本岗位的安全操作技能。

(五) 政府及各有关部门应依法强化对生产经营单位的监督管理, 督促企业在安全方面不断完善管理,落实企业责任主体,消除事故隐患, 保障安全生产。

事故34:宁夏中卫兴尔泰化工有限公司 “11-20"中毒事故

201211201010分左右,宁夏兴尔泰化工集团有限公 司合成车间发生较大一氧化碳中毒事故,造成4人死亡、2人中毒,直 接经济损失340多万元。

一、事故发生经过

11209:00,兴尔泰化工公司合成车间主任李某安排精炼工段 再生器加铜,集团公司吊车司机刘某操作吊车配合加铜。操作工康某、 徐某在再生器上面,合成车间主任李某在再生器上部回流罐的钢梯平台 上指挥作业。

112010:10,吊车把铜瓦吊入再生器,负责摘吊钩的康生才 爬在再生器人孔摘自制吊钩没有摘掉,就自行跳入再生器中摘吊钩,随 即发生气体中毒。李某在没有佩戴任何防护用具的情况下,进入再生器 中救人也发生气体中毒。操作工徐某爬在入孔看到二人倒下,就喊:快 来救人,罐内的人被熏倒了,随后自己也被熏晕。此时在地面负责挂 钩的冯某和在压缩机岗位检修的刘某闻声赶上来,在未搞清再生器内是 何种气体及气体浓度的情况下,戴上过滤式防毒面具进入再生器救人, 也被熏倒。闻声赶来的安全科长郭某看到现场情况后制止了下罐救人, 他和调度长袁某在入孔上方也被熏倒了。

112010:13,调度薛某闻讯后马上给公司主管生产的副经理 曹某打电话,告知再生器发生了事故,公司经理陈某、副经理曹某相继 赶到事故现场组织施救,并向120急救中心求救。维修工郭某戴着长 管式防毒面具下再生器救人,感到呼吸困难,叫喊后被人拉出入孔。薛 某又戴着长管式防毒面具下再生器救人,救上来冯某、刘某,因体力不 支,在别人的帮助下出再生器。合成车间副主任赵某佩戴长管式防毒面 具下到再生器救出李某,因有中毒症状出再生器。造气车间副主任杨某 戴着长管式防毒面具下到再生器救出康某。

112010:20,中宁县人民医院救护车赶到,在现场组织对已 经抬下再生器的冯某做人工呼吸、心肺复苏施救,发现冯某已无呼吸、 无心跳、无颈部脉搏动。随后,刘某、李某、康某3人被抬下,医生采 取了同样手段施救,3人均无呼吸、无心跳,经诊断有4人已经死亡。 救护车将袁某、郭某2人送往中宁县人民医院救治,随后于当晩8时转 入宁夏医科大学总医院继续治疗。

二、事故原因

(一) 直接原因

1118日,压缩机启动,精炼工段油气分离器出口阀门未完全关 闭(按照当时的流程,该阀门应处于关闭状态),煤气经该阀门进入铜 塔窜入再生器。1120日上午,康某等人使用自制的钢筋挂钩吊铜瓦, 康某在入孔处摘钩未摘掉,在未采取任何防护措施的情况下跳入再生器 中摘钩发生一氧化碳中毒窒息。李某未采取任何防护措施,其他人在未 采取可靠的防护措施的情况下盲目施救,导致事故扩大。

(二) 直接原因

三、整改措施与建议

(一)兴尔泰化工公司要认真吸取事故教训,严格遵守《安全生产 法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》及《宁夏回族 自治区安全生产条例》等法律法规,建立健全安全管理制度和安全操作 规程,切实加强安全生产管理,强化安全教育,加大安全投入,进一步 完善自动化控制系统,严格落实企业安全生产主体责任,努力提高企业 本质安全水平,确保类似事故不再发生。兴尔泰化工公司应严格执行《工 业企业煤气安全规程》,建立煤气调度室和煤气防护站,配备必要的人 员、救援设施及特种作业器具,切实做好本单位危险作业防护和救援工 作。从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的作业人员必须经专 门的安全技术培训并考核合格,持证上岗。

(二) 各危险化学品从业单位要加强对作业人员和救援人员应急知 识的培训,使其了解中毒、窒息等事故可能发生的场所、危害性、特点, 掌握自救、互救知识,防止盲目施救。特别是要加强对从事清淤、维修 作业的临时工、农民工、外包单位人员的安全生产和应急知识培训,提 高安全意识和应急处置能力。各类生产经营单位,尤其是从事危险作业 的单位,要严格执行领导和工程技术人员值班值守制度,严格动火、进 入受限空间等安全作业许可,加强试生产、开停车安全管理和泄漏安全 管理,加强现场巡检和重要参数监控。要根据本单位的实际情况,为相 关从业人员配备防护面具、自救器等防护装备,以及有毒有害气体检测 仪器。同时,应加强对防护、救援装备的管理和维护,防止老化失效。

(三) 各级政府和有关部门要针对本行政区域内危险化学品企业特 点,制定有针对性的应急预案并定期组织开展应急演练,不断健全和完 善应急预案。建立危险化学品应急专家队伍,加大应急投入,完善应急 物资和应急装备储备,提高危险化学品事故应急处置能力。各市、县(区) 安监局要督促引导辖区内企业结合自身特点,有针对性地组织开展应急 演练,使作业人员掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相关应急预案内容, 提高企业和从业人员的应急处置能力。

(四)切实加强工业园区的安全监管。各级政府要进一步明确工业 园区管委会的安全监管职责。各工业园区管委会要按照安全生产一岗 双责属地监管的原则要求,认真履行安全监管职责,建立健全安 全监管机构,切实加强对园区内各企业的日常安全监管和指导。各级安 全监管部门要加强对工业园区安全生产工作的协调、指导和监督检查, 主动协助工业园区管委会规范园区安全监管工作,确保园区安全稳定。

事故35:辽宁建平县鸿燊商贸有限公司 “3 - 1”硫酸储罐爆炸事故

2013311520分,在朝阳市建平县现代生态科技园区 (以下简称园区)内,建平县鸿商贸有限公司2号硫酸储罐发生爆裂, 并将1号储罐下部连接管法兰砸断,导致两罐约2.6万吨硫酸全部溢 (流)出,造成7人死亡,2人受伤,溢出的硫酸流入附近农田、河床 及高速公路涵洞,引发较严重的次生环境灾害,造成直接经济损失1210 万元。

一、事故发生经过

201212月中旬,3号储罐注满硫酸后,罐体发生变形、渗漏。 勾某甲决定在罐体外1-5节上用槽钢焊接加强圈加固罐体。2013年春节 前,依次完成了 3号、1号及4号储罐加固工作。春节过后对2号储罐 实施加固。在焊接作业过程中,未将储罐内盛装的硫酸导出,未采取隔 离措施,也未对储罐内积存的气体进行置换,未对现场进行通风,直接 在储满硫酸的储罐外进行动火作业。

31日下午1520分,5名焊工在2号储罐进行加固焊接作业 时,罐体突然发生爆裂,罐内硫酸瞬间暴溢。爆裂致使罐体与基础主体 分离,顶盖与罐体分离,罐体侧移10米,靠在3号罐上。爆裂产生的 罐体碎片撞击到1号储罐下部连接管处,致使法兰被砸断,1号储罐内 硫酸溢(流)出。最终两罐约2.6万吨硫酸全部溢(流)出,流入附近 农田、林地、河床及丹锡高速公路一处涵洞。现场作业的5名焊工、会 计王某、司机张某某因硫酸灼烫全部遇难。当时在距离储罐30米左右 临时工棚内监工的勾某乙、勾某甲侥幸逃脱,勾某甲身体烧伤。流入农 田的硫酸又将放羊的农民蔡永华双脚烧伤,目前二人均无生命危险。事 故发生后,勾某乙、勾某甲感觉事态严重,连同其堂弟勾某丙分头逃匿。 经公安机关多次工作,勾某甲、勾某乙、勾某丙于201333日向 公安机关投案。

二、事故原因

(一) 直接原因

由于储罐内的浓硫酸被局部稀释使罐内产生氢气,与含有氧气的空 气形成达到爆炸极限的氢氧混合气体,当氢氧混合气体从放空管通气口 和罐顶周围的小缺口冒出时,遇焊接明火引起爆炸,气体的爆炸力与罐 内浓硫酸液体的静压力叠加形成的合力作用在罐体上,导致2号罐体瞬 间爆裂,硫酸暴溢,又由于爆裂罐体碎片飞出,将1号储罐下部连接管 法兰砸断,罐内硫酸泄漏。

(二) 间接原因

火,遇储罐内达到爆炸极限的氢气,引发爆炸。

有危险化学品安全监督管理职责的部门不能相互配合、密切协作。

三、整改措施与建议

(一) 制定完善安全措施,将剩余两罐的硫酸安全运出,拆除罐体, 清理场地。处理过酸土地、河床,按照省环保厅现场应急处置会议精神, 制定处置方案,选择具有资质单位设计施工,对过酸土壤清理、填埋, 恢复植被;制定农田复垦专业技术方案,开展复垦试种工作。

(二) 严格建设项目审批程序,依法依规开展项目建设。项目审批 备案工作中,工商、规划、发改、经信、土地、环保、安全监管、公安、 消防和特种设备等监管部门及项目所在地园区管理机构要按照各自职 责,严格依照有关法律法规的规定,正确行使审批职能。坚决杜绝未批 先建、边批边建和超越职能审批的现象。建设单位要依法申请各项行政 审批手续,严格依法办事;对项目勘察、设计、施工、监理等相关单位 资质要严格把关,确保符合有关法律法规的规定。

(三) 认真吸取事故教训,深入开展打非治违专项行动。认真吸 取事故教训,深入开展安全生产打非治违专项行动,彻底排查、严厉 打击未经批准擅自建设危险化学品项目,未经许可擅自从事危险化学品 生产、经营,未经许可非法运输危险化学品等非法违法行为,坚决整顿 治理、关闭取缔危险化学品非法违法生产经营建设单位,坚决遏制各类 事故特别是危险化学品事故的发生,保障人民群众生命财产安全,推动 安全生产形势的持续稳定好转。

(四) 加强园区的监管。园区内的建设项目必须依法履行三同时手续。政府不得以招商为由,对建设项目实施保护。要正确处理安全 与发展的关系,坚持把安全生产放在首要位置,自觉坚持科学发展安全 发展,要把安全真正作为发展的前提和基础。负有监管职能的部门要加

强园区企业监督检查,查处违法违规行为。

(五)政府分管领导,既要抓建设,又要抓安全,更要抓好干部管 理。加强对干部的正确的政绩观、大局意识、责任意识和服务意识的教 育,督促干部切实增强工作主动性,在各自分管行业领域,加强部门联 动,严格按照法律法规规定履职尽责。

事故36:河北魏县宏顺化工原料有限公司 “3 - 29”中毒窒息事故

20133298时左右,魏县宏顺化工原料有限公司在排除二 硫化碳冷凝管道堵塞故障中发生中毒窒息事故,造成3人死亡,2人轻 伤,直接经济损失约200万元。

一、 事故发生经过

329日上午北炉(北部生产线)自南向北第3个脱硫器至二硫 化碳冷却器之间的管道发生堵塞。

3298:00当班炉火工孙某爬上冷却水池池壁(距地面约1.6 米高,水深约2米),打开堵塞管道疏通口泥土封堵对管道进行疏通作 业,管道中逸出的有毒气体致使孙某中毒昏厥后掉入冷却水池中,技术 员张某、炉火工朱某发现孙某落水后,在呼叫救人的同时,未采取任何 安全防护措施上前施救。朱某中毒昏厥,掉入冷却水池前面的二次脱硫 小冷却池中,张某感觉存在有毒气体后顺冷却水池边沿跑出,中毒昏厥 在冷却水池北边道路上,后自我苏醒。加磺工江某发现三人中毒后呼唤 救人。当时,在办公室的经理张某与正在卸煤的筛碳工郭某、姚某听到 呼叫后,也先后赶到现场救援。张某、郭某、姚某前去施救时,同样未 采取任何安全防护措施,均中毒昏厥。郭某、张某掉入小冷却水池中, 姚某摔倒在加磺操作通道上,昏沉中自行爬出,二次昏厥在水池北边道 路上。闻讯赶来救援的任某等人将张某从水池中拉出,并将张某、姚某 立即送往医院抢救。

二、 原因分析

(一) 直接原因

炉火工孙某在发现管道堵塞后,没有及时向厂方报告,在未采取任 何防范措施的情况下,擅自打开有毒气体管道疏通口泥土封堵,对堵塞 管道进行疏通作业,造成硫化氢、二硫化碳气体大量泄漏,吸入有毒气 体后中毒昏厥跌落水池中,是事故发生的直接原因;朱某、郭某、张某、 姚某未采取任何防护措施,盲目施救,先后中毒昏厥,致使事故扩大。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 魏县辖区内所有从事危险化学品的企业要切实落实企业安全 生产主体责任,坚决杜绝未批先建,无证生产经营行为。

(二) 要切实加强从业人员的安全培训教育工作,不断提高从业人 员安全意识和自我防护和自救能力。

(三) 魏县县、乡两级党委、政府要认真落实对企业安全监管的主 体责任,不断提高对安全生产工作的重要性和严肃性的认识。要深刻汲 取此次事故教训,举一反三,坚决贯彻安全生产,预防为主,综合治 理方针,切实抓好安全生产工作,保障人民群众生产财产安全。

(四) 全市要继续深入开展危险化学品领域打非治违专项行动, 严厉查处非法、违法生产行为。对非法、违法生产行为,要依法依规, 该取缔的坚决取缔,该停业的一律立即停业,应处罚的一律高限处罚。 要形成合力,严格监控,防止反弹。

事故37:中国化工沈阳石蜡化工有限公司 “4 - 25”硫化氢中毒事故

20134251530分许,中国化学工程第十三建设有限公 司(以下简称十三化建)在位于沈阳石蜡化工有限公司(以下简称沈 阳蜡化DCC联合分厂气分装置局部检修现场,发生一起中毒事故, 导致3人死亡,直接经济损失250万元。

一、事故发生经过

424日,由于沈阳蜡化气分装置脱丙烷塔塔顶冷凝器E9003 及脱乙烷塔塔顶冷凝器E9006内漏,烃类物料窜入循环水中,污染循环 水水质,又造成装置收率下降,于424日按照局部停工方案退出物 料,并在吹扫、置换系统后由十三化建抢修、更换换热器管束。

4259:00“沈阳蜡化”DCC分厂气分装置主操兼现场监护人于 某开始制作《盲板抽堵作业安全许可证》,计划抽堵盲板共计9块,经 值班班长项某和工艺专责陆某审批签字后,由作业人员关某(死者之一) 签领《盲板抽堵作业安全许可证》,并开始工作。上午,共抽堵5块盲 板:在停工过程中用于接通氮气管线的P9010B泄压线盲板和P9010A 泄压线盲板,用于接通氮气气源的两块高压氮气管线盲板,在停工过程 中用于接通氮气管线的P9003B泄压线盲板。

42513:10“十三化建三名作业人员在沈阳蜡化监护人员于 某的监护下,抽堵了用于退料和置换的E9007停工抽出线盲板,用于氮 气吹扫的T9002底氮气管线盲板,E9003停工抽出线盲板。

42514:20在已经抽堵了 8块盲板后,十三化建三名作业 人员和沈阳蜡化监护人员于某到达气分装置泵泄压管线编号为 WB9017的盲板处准备抽堵盲板时,由于检修工具不合适,作业人员去 保运室更换工具,同时将《盲板抽堵作业安全许可证》带走。

42515:10于某因不见作业人员回来而去保运室寻找,并告诉 了工艺专责曲某。

42515:20曲某不见于某和作业人员回来,也到保运室和泵 房寻找,均未见作业人员,当曲某寻找到事故发生地点下部的半封闭泵 房闻到异常气味后,马上查找气味来源,查找到盲板抽堵现场后,发现 更换盲板的十三化建''三名作业人员关某、赵某和刘某已经晕倒在作业 现场,于是立即上报沈阳蜡化领导并组织施救,同时通知十三化建项目负责人金某及时赶到现场,监护人员于某回到作业现场时,三人中 毒晕倒事故已经发生。

二、事故原因

(一) 直接原因

“十三化建”沈阳蜡化工程项目部三名作业人员在抽堵盲板作业 时,在现场专职安全管理人员不在现场的情况下,未佩戴防毒面具擅自 进行违规作业。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 立即纠正沈阳蜡化项目部违法分包行为,杜绝工程项目违法 分包行为,安全管理部门对分包单位的资质要严格审查,签订专项的安 全协议,规范各自的权利和义务,并严格按照协议内容执行落实。

(二) 认真贯彻《安全生产法》等国家和部门的法律法规,按照相 关要求层层落实责任制,进一步完善相应的安全管理制度和操作规程, 特别是对基层项目部的落实情况加强监管,坚决杜绝违章作业现象。

(三) 针对类似项目,公司要求项目部除了接受甲方的安全培训, 更要严格按照规定自身开展安全培训工作,确保相关人员能够充分掌握 相关的法律、法规,并自觉履行各自的安全生产职责。

(四) 健全各级安全管理机构,加强分支机构安全管理力量,提高 安全意识,不论大项目、小项目,都要确保能够有效及时开展安全监督 检查,严格审核作业人员资质,监督施工人员严格按照规章制度进行施 工,杜绝类似事故再次发生。

(五) 加强施工现场安全监管,现场施工必须要有专职安全管理人 员,对现有工程施工现场必须开展全方位安全隐患排查整治行动,排查 出的隐患问题必须整改到位。

(六) “沈阳蜡化”要认真吸取事故教训,进一步贯彻落实安全生 产相关法律法规,特别是对发包工程要加强管理,规范程序,严格履行 双方约定的安全方面的权利和义务,监督承包方严格履行双方签订的各 项合同、协议等,认真做好施工现场监督检查和管理等环节的工作;加 强全体职工安全生产相关法律法规、规章制度的培训,特别是各类作业 证(票)填写人员的培训,强化细节管理,举一反三,全面抓好安全生 产各项法律法规、规章制度的落实,确保企业生产经营、检修维修维护、 外委工程安全万无一失。

事故38:中国石油大连石化分公司三苯罐区 “6 - 2”较大爆炸火灾事故

2013621427分许,中国石油天然气股份有限公司大 连石化分公司(以下简称大连石化公司)第一联合车间三苯罐区小罐 区939#杂料罐在动火作业过程中发生爆炸、泄漏物料着火,并引起 937#936#935#三个储罐相继爆炸着火,造成4人死亡,直接经济损 失697万元。

一、事故发生经过

31510万吨/年苯乙烯装置由于效益原因停工。

4月开始,大连石化公司对10万吨/年苯乙烯装置进行技术改造, 同时对配套的三苯罐区进行检修。415日大连石化公司与中石油七 建公司签订《炼油化工装置检修合同》(编号:2013-502)及《炼化装 置检修工程服务安全生产合同》,合同期限为2013415日至2013 1230日。

515日中石油七建公司与林沅公司签订《10万吨/年苯乙烯装置 停工检修、技措、改造合同》、《安全协议》,双方未在合同上盖章、 签字,合同期限为2013519日至20131231日,合同分包 方式为劳务作业分包。工程开工时间为2013519日。

61日大连石化公司第一联合车间设备主任邓某安排设备员李某 下达939#罐仪表维护小平台板更换、消防水线加导淋作业票。李某和 林沅公司施工人员到现场确认后,为其办理了 939#罐施工作业票。

619:00监护人三苯罐区外操工邵某到939#罐顶时,闻到罐 顶气味较大,将罐区工艺员韩某叫到罐顶进行确认,韩某确认罐顶气味 较大,并发现罐顶呼吸阀没有加盲板,即告知林沅公司现场施工人员不 加盲板不得动火作业。因林沅公司未及时清理531日在该车间作业 现场遗留的杂物,安全员王某告知该公司施工人员停止其在小罐区的所 有动火作业,故当日办理的939#罐更换维修仪表小平台板的动火作业 许可证(第0010374号)未下发。当天未进行939#罐维修仪表小平台 板更换作业。62日第一联合车间早调度会后,王某将61日未下 发的939#罐动火票(第0010374号)动火作业有效期改为62日, 并安排三苯罐区外操工慈某对939#罐进行现场动火作业监护。慈某到 达小罐区现场时,林沅公司的领班张某、电气焊工陶某、姚某及力工石 某(负责现场卫生清扫和监护)已在现场。

629:30慈某与王某一起登上939#罐顶,王某闻到很重的油 气味,但无法确定泄漏源,慈某用便携式可燃气体报警器对观察孔处可 燃气体浓度进行了检测,王某检查检尺口,并将卡扣卡好后用防火布盖 上,确认呼吸阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大,随即要求 施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围上。 王某将动火票交给慈某,随后离开939#罐施工现场。6210:30慈 某将动火票交给林沅公司现场作业人员,施工人员使用气焊等工具对腐 蚀的仪表小平台板进行拆除。

6213:40林沅公司4名作业人员开始939#罐作业,1人在罐 下清扫地面,1人在维修仪表小平台铺设新花纹板,2人在罐顶准备动 火作业。6214:27:53939#罐突然发生爆炸着火,罐体破裂,着 火物料在防火堤中漫延(各罐之间无隔堤),小罐区防火堤内形成池火。 142801秒、142829秒、143043秒,937#罐、936#

罐、935#罐相继爆炸着火。

二、事故原因

(一) 直接原因

林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业,切割火焰引 燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体,回火至罐内引起储罐爆炸。

(二) 间接原因

管理中存在的问题失察。

三、整改措施与建议

(一)进一步落实企业安全生产主体责任,切实把事故防范工作落 到实处。中国石油天然气集团公司及各类生产经营单位要深刻吸取大连 石化“6.2”爆炸火灾事故的沉痛教训,进一步落实企业安全生产主体责 任,切实把安全生产工作作为企业头等大事来抓。一是要依法建立健全 并严格落实各级管理人员和从业人员的安全生产责任制,尤其是法定代 表人负责制。二是要严格执行安全生产法律法规和规程标准,进一步完 善企业安全管理制度,并采取措施,切实执行下去、落实到位。三是要 加强包括承包商在内的安全生产宣传教育,强化安全培训,强化各级管 理者和全体员工的安全知识和技能。四是要加大安全投入,推进技术进 步,改善安全生产条件,不断提升本质安全水平。在此基础上,要全面 加强企业的生产技术、设备设施和现场管理等,切实夯实安全生产基础。 五是要进一步强化动火、进入受限空间等特殊作业的安全管理,严格按 照有关规定,严格条件确认、严格作业许可、严格现场监控,确保作业 施工安全。六是要全面加强承包商管理,修订完善承包商管理规定,明 确各级领导、各部门、车间对承包商管理职责,坚持对承包商进行资质 审查,选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为承包商,强化对承包 商、分包商施工全过程的安全监管,且要向其进行作业现场安全交底, 对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。与此同时, 承包商企业要进一步加强安全管理。各承包商企业必须牢固树立法制观 念,严格按照资质范围承揽工程项目,严禁违规分包和层层转包;企业 主要负责人必须严格履行安全管理职责,依据国家法律法规建立和完善 安全管理机制及各项安全生产规章制度,并严格认真抓好贯彻执行;坚 持特种作业人员必须持有效证件上岗作业,坚决杜绝无证作业;各级管 理人员、现场监控人员、作业负责人和具体作业人员要严格履行各自的

安全职责,切实做好作业现场监督检查工作,杜绝各类三违行为。

(二) 要深刻吸取连续发生事故的教训,全面加强安全生产工作。

中国石油天然气集团公司要认真贯彻落实中央领导同志的一系列重要 批示指示精神,牢固树立科学发展观和安全发展的理念,牢固树立以人 为本、安全第一的思想,正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发 展的关系,真正把安全生产摆在重中之重的位置,切实加强领导,全面 加强安全生产工作。要深刻吸取大连地区所属企业接连发生事故的惨痛 教训,深刻剖析企业安全生产存在的深层次问题,研究制定相应的对策 措施,全面提升安全生产水平;要完善各级安全生产责任制和各项安全 规章制度,积极采取有效措施,确保责任落实、制度落实、措施落实、 工作落实、任务落实;要加强员工的安全教育和培训,培养员工树立安 全意识,增强操作技能,尤其是要弘扬大庆三老四严四个一样的 精神,培育好的队伍作风,自觉主动遵章守纪;要切实加强直接作业环 节的安全管理工作,从强化风险辨识、严格作业许可管理、严格现场监 控等方面入手,努力提升现场作业的安全管控水平;要全面分析安全生 产基层基础工作存在的漏洞和问题,采取有针对性的措施,全面加强安 全生产基层基础工作,切实不断固本强基;要切实加强工程项目管理, 建立严格的承包商工程项目分包准入制度并实施有效监管;要突出加强 对炼化企业的监督管理,认真解决管理粗放、有章不循等突出问题。

(三) 要从思想上高度重视,进一步强化化工企业检维修作业管理。 中国石油天然气集团公司及各类化工企业对检维修作业安全要全面负 责,并进行全过程监督管理。一是要建立和完善检维修作业安全管理制 度和操作规程,明确作业流程和审批制度并严格执行。二是要加强对检 维修工作的组织领导,成立专门组织、明确责任任务、领导靠前指挥、 重点加以管控。三是要制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案,做 好检维修作业组织管理、统筹协调和安全监管,制定并落实好检维修过 程中的应急预案。四是要指派胜任工作的企业人员组织开展作业前风险 分析,根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施。五是要确保作 业人员全部具备相应资质、经过培训、掌握作业的范围、风险和相应的 预防及控制措施。进行作业前,做好安全检修方案及安全技术交底,对 作业任务和安全措施要进一步确认;作业过程中要加强现场的监护和安 全检查。六是要不断提高作业人员尤其是进行监督和管理的人员的基本 救护技能和作业现场的应急处理能力,一旦发生异常情况要果断决策、 有力处置。

(四)要强化各级地方政府及其有关部门的安全监管职责,切实加 强对危险化学品企业的安全监管。危险化学品生产企业的安全监管涉及 政府多个部门。各级地方政府及其有关部门要按照管行业必须管安全、 管业务必须管安全、管生产建设经营必须管安全的要求和谁主管谁负 责谁许可谁负责谁发证谁负责以及一岗双责的原则,切实落 实地方政府及其有关部门的安全监管责任,加大执法和监督检查力度, 进一步加强危险化学品企业尤其是中央企业的安全监管工作。要严把市 场准入和行政许可关,强化三同时审查和竣工验收,加强源头管控; 要创新管理模式,组织有关专家,加强对企业日常的监督检查,针对暴 露出来的隐患和问题,督促企业认真迅速地整改解决,并严厉予以处罚; 要不断完善工作机制,发挥部门联席会议制度的作用,加强部门联合执 法,切实做到有法必依、执法必严、违法必究;要按照四不放过依 法依规、科学严谨、实事求是、注重实效的原则,加大事故调查处理 力度,加大对事故责任单位和责任人员的问责力度,加快事故调查处理 进度,坚决纠正对事故查处拖延时间和对责任人员问责失之于宽、失之 于轻、失之于软的倾向,切实通过及时、严肃、认真地查处事故,推动 安全生产责任的层层落实,并用事故教训推动工作,持续改进提升企业 的安全生产及政府的安全监管水平。

(五) 要深入开展打非治违工作,牢牢抓住牛鼻子不放松。中 国石油天然气集团公司和各地区、各有关部门及各类生产经营单位要继 续按照《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域打非治违专项行动 的通知》(国办发〔201210号)的要求,以及国务院安全生产委员 会的相关部署,坚持不懈地持续开展打非治违工作。要充分认识不断 深化打非治违工作的重要性,针对本地区、本部门、本单位的特定和 实际情况,进一步完善机制、明确责任、落实任务,继续加强对打非 治违工作的领导,保持对非法违法、违规违章行为的高压态势,严厉 打击非法转包、承包和非法生产建设经营行为。对非法违法行为突出的 地区、领域和单位实施重拳出击、重点打击、重点治理,尤其是触犯法 律的,一律依法严格追究法律责任。各类生产经营单位要积极自觉经常 地开展治理纠正违章违规工作,深入持久地进行自查自纠,认真排查和 整改企业中存在的对安全生产不重视、安全责任和规章制度不完善不落 实、安全管理措施不健全不得力、现场管理不规范甚至混乱、培训教育 不到位和隐患排查治理不认真、不细致、不扎实、不彻底等问题,坚决 狠反违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象,彻底解决三违问题。 要立足当前、着眼长远,标本兼治、综合治理,总结经验、吸取教训, 着力建立打非治违工作的长效机制。

(六) 认真组织开展安全生产大检查,全面排查治理各种事故隐患。 中国石油天然气集团公司和各地区、各有关部门、各类生产经营单位要 认真贯彻落实习近平总书记和李克强总理等中央领导同志的重要批示 指示精神和国务院开展安全生产大检查、加强安全生产工作的一系列决 策部署,认真组织好安全生产大检查工作。要把安全生产大检查作为当 前安全生产的首要任务,按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总 要求,采取切实有效的措施,全面深入排查安全生产隐患,做到不走过 场、不留死角,不遮不掩、真查真治。对查出的各类隐患和各种问题, 要按照事故隐患整改的责任、时限、资金、措施、预案五落实的原则, 立即整改或限期整改;对查处的各种问题,要下大力气解决。要努力使 安全隐患排查治理工作制度化、常态化、长效化,切实做到企业时时处 处搞好自查自纠,政府及有关部门经常检查抽查、明查暗访,并发挥好 媒体的作用,运用好正反两方面的典型,强化示范引领及舆论监督。

事故39:甘肃锦世化工有限责任公司 “7 21”中毒事故

20137212240分左右,甘肃锦世化工有限责任公司硫 化碱车间发生一氧化碳中毒较大事故,造成4人死亡,4人受伤,直接 经济损失约367万元。

一、事故发生经过

201372117:00甘肃锦世化工有限责任公司硫化碱车间烘 干工段主任刘国某带领易某栋、张某、张尔某4人在硫化碱车间烘干工 段上夜班。72122:35刘国某安排易某栋、张某清理提升机地坑废 料炉渣,易某栋进入地坑内清扫,刘某、张某负责监护。张尔某在烘干 炉出料口接废料。72122:40张某发现易某栋晕倒在地坑内,刘某、 张某和接废料的张尔某下到地坑将易某栋救到地面,张某和张尔某对易 某栋进行人工呼吸,大约两三分钟后易某栋苏醒,张尔某发现刘国某不 在跟前,走到地坑前看到刘国某在地坑人行梯的底部昏迷。张尔某便和 途经此处送兰炭的硫化碱车间工人王某到地坑试图将刘某抬出,张某又 晕倒在地坑里面,王某从地坑中爬出打电话通知硫化碱车间主任贾某, 张尔某跑到铬铁车间去叫人,随后贾某叫上铬铁车间主任任某开车赶往 事故现场,在途中任某用手机给公司的值班总负责人、技术设备部部长 刘建某、化工分厂副厂长张天某、生产安全部部长朱某、公司总经理张 忠某报告了此事。公司总经理张忠某在张掖市甘州区家中接到电话后, 随即拨打了“120”急救电话,并电话通知在民乐的化工分厂副厂长杨某 赶往事故现场救援,同时电话向在张掖的公司董事长韩某汇报了此事, 韩某直接赶往市医院联系抢救事宜,张天某立即赶往公司。任某和贾某 到达现场后用毛巾捂住口鼻下到地坑救人,贾某又晕倒在地坑里,任某 一人无法施救就从地坑中爬出。这时化工分厂副厂长张天某和夜间值班 的技术设备部的刘建某也赶到了现场,刘建某打电话安排库房管理人员 往现场运送防毒面罩、氧气瓶等施救物资,并组织人员在提升机地坑架 设风机,张天某佩戴普通口罩下到地坑救人时晕倒在地坑。这时张尔某 叫来王某、易某亮、易某林、刘全某4人,同任某下去将贾某拉了上来, 刘全某、易某亮、易某林、王某晕倒在地面,这时各车间的管理人员都 陆续赶到,由总工黄某带领刘某、田某、庞某、祁某、史某等人采取将 口罩沾水、佩戴防毒面具、向地坑注入氧气、架设通风机等方式进行施 救,将地坑中的刘国某、张某、张天某相继抬出。在救援过程中参加施 救的刘国某、张某、张天某、刘全某、易某亮、刘继某、贾某、王某中 毒昏迷。

72123:10公司立即用3辆车将所有中毒人员送往张掖市人民 医院进行救治,途中分别转至赶来救援的张掖市人民医院120救护车, 张天某、刘国某、张某、刘全某经张掖市人民医院抢救无效死亡,易某 亮、刘继某、贾某、王某4人在张掖市人民医院住院治疗。

二、事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 民乐县政府及其有关部门、企业要深刻吸取事故教训,认真 落实习近平总书记人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价。这 必须作为一条不可逾越的红线'’的要求,切实把思想和行动统一到党中 央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署上来,进一步增 强做好危险化学品安全生产工作的紧迫感和责任感,举一反三,防微杜 渐,采取更加有力有效的措施,切实加强安全生产监管工作,坚决防止 类似事故的发生。

(二) 建议民乐县政府认真按照国家、省、市相关文件要求,对本 辖区隐患排查整治、打非治违、安全生产大检查工作进行深刻自查,查 找工作漏洞,梳理工作盲区,扎扎实实开展回头看。同时,按照全 覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求,进一步深化危险化学品领

域安全生产大检查工作,对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求, 认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节,对排查出的隐患 和问题要建立隐患排查治理台账,落实整改措施、责任、资金、时限和 预案,限期进行整改。要督促企业认真进行自查自纠,凡是自查自纠不 彻底、隐患排查不彻底的企业,责令重新检查;凡是未落实检查必须 复查工作要求的,立即按照谁检查、谁负责的原则开展复查;凡是 拒不执行整改指令的,依法责令停产停业,并依法高限处罚;凡是重大 事故隐患没有按期整改到位的,严格按照四个一律要求依法关停,绝 不能使安全大检查工作走马观花、流于形式。

(三) 民乐县政府要切实履行安全生产属地监管责任,责成政府相 关部门依法承担和履行安全生产行业监管、综合监管职责,切实加强对 辖区内危险化学品生产经营单位的指导、协调、监督和检查。同时,要 督促辖区内危险化学品企业切实落实安全生产主体责任,完善各项安全 管理制度和操作规程,严格执行建设项目安全设施三同时制度和重大 工艺、设施设备变更审批程序,对未经正规设计的在役化工装置进行安 全设计诊断,从源头上消除安全隐患。

(四) 民乐县政府及其有关部门要督促化工企业认真落实开停车、 检维修等技术规范和安全措施,严格执行动火、进入有限空间等危险性 作业的安全标准,严格落实风险分析辨识管理和特殊作业票审批制度等 有关技术规程规定,切实强化作业现场监护。所有危险化学品企业作业 现场必须配置空气呼吸器、防毒面具和必要的安全防护设施,并定期检 查、校验,确保防护设施完好。加强危险化学品作业现场有毒有害气体 的监测,坚决防范中毒窒息等事故发生。要加强化工生产全过程的安全 管理,全面应用危险与可操作性分析(HAZOP)技术。

(五)民乐县政府要责成相关部门严格按照国家、省、市的规定要 求,适度提高危险化学品企业从业人员的准入门槛,确保从业人员的基 本素质。要督促企业认真落实职工三级安全教育培训制度,持续不断 地加强三项岗位人员安全培训教育力度,使其真正掌握作业场所和工 作岗位存在的危险因素及防范措施、应急预案和安全管理制度,不断提 高职工安全意识和自我防范能力。要进一步完善应急预案,并定期组织 开展应急演练,加大应急投入,完善应急物资和应急装备储备,提高企 业事故应急救援处置能力。

事故40:浙江宁波江宁化工有限公司 “8 - 7”中毒窒息事故

2013878时许,宁波江宁化工有限公司员工发现杭州华 安无损检测技术有限公司3名射线检测人员倒在顺酐车间3号反应器内 管板平台上,送医院抢救无效死亡,事故造成直接经济损失351万元。

一、事故发生经过

72523:00顺酐车间3号反应器(以下简称3号反应器)开始 装填催化剂,因催化剂要保持干燥,需向反应器通入仪表风,江宁公司 操作工向某和常某打开连接反应器的仪表风管道阀门,仪表风不能进入 反应器,就临时用橡胶软管从软管站将仪表风接入3号反应器(726 日发现,连接4台反应器的仪表风管道均被短接,顺酐车间主任邱某安 排人员将1号、2号、4号反应器仪表风管道短接更换)。

813号反应器催化剂装填完毕。82日华谊公司安排人员 对3号反应器上封头进行吊装和焊接作业。8515:00 3号反应器 上封头焊接作业完成。84日华谊公司江宁顺酐项目现场负责人吕某 与精通公司总经理陈某联系,要求对顺酐车间4台反应器上封头焊缝进 行无损检测。84日陈某通过精通公司办公室主任郑某手机与华安公 司总经理张某取得联系,商谈江宁公司反应器上封头焊缝射线检测事 宜,张某要陈某与华安公司宁波工程部经理郎某联系,并告知其联系电 话,陈某将郎某联系电话告知吕某,让吕某直接和郎某联系。84日 下午吕某与郎某取得联系并约定858时到江宁公司查看现场。8 58:30华安公司郎某、郑红某在吕某的带领下到顺酐车间查看2 号、3号反应器后,郎某提出拍一张片50元,吕某同意。随即,郎某、 郑红某、吕某3人一起到江宁公司生产部副经理郑某办公室,提出在5 20时到66时对2号、3号反应器上封头焊缝进行射线检测作业 的申请,郑某同意,并让人起草通知,将射线检测作业的时间、地点和 注意事项告诉主控室总调度和其他相关人员。8520:00郑红某(无 损检测人员,持RT (射线检验)中级证书,证书编号: 330821198412190014)与张孟某(辅助工)、张国某(辅助工)、张志 某(辅助工)一起到江宁公司顺酐车间对2号、3号反应器上封头焊缝 进行射线检测作业。864:00射线检测作业完成。86日早上郑 红某通知吕某有11张底片对应的焊缝缺陷需要返修、复拍(其中3号 反应器6张),吕某立即安排人员返修,并通知郑红某和生产部副经理 郑某,射线检测时间安排在620时到76时;生产部副经理郑某 又让人起草了射线检测作业通知,告知主控室总调度和相关人员。8615:00华谊公司焊接人员完成对焊缝的返修工作。8617:30 江宁公司顺酐车间主任邱某指派顺酐车间气相侧操作员何某检查顺酐 反应器仪表风流量,要求仪表风流量不小于320 (单位:Kg/H1,25Kg/Nm3)。8618:26何某叫上气相侧操作员刘某一起去顺酐 车间检查反应器仪表风流量,两人来到反应器三楼未找到仪表风流量 计,即下到一楼,发现1号、2号反应器仪表风流量均大于320,两人 来到3号反应器,看到流量计显示为0,刘某尝试徒手将阀门打开未果, 遂去附近寻找扳手,何某在刘某找扳手期间(约2分钟左右),徒手打 开了阀门(实为氮气管道阀门),并将流量调整到320以上,告知刘某 已调好,两人随即到4号反应器检查仪表风流量,发现流量太大就将阀 门调小,完成巡检工作后,两人回到主控室。8620:01华安公司 张某带领张国某、张志某到顺酐反应器现场进行射线检测作业。87 7:40邱某上班途中接到在江宁公司进行吊装作业的中国化学工程第 十四建设有限公司柯某电话,反映射线检测作业设置的警戒线仍未撤 走;邱某给主控室总调度汤某打电话询问,得知联系不上检测人员。8 77:50邱某到达主控室后,得知仍未联系上检测人员,即让汤某 联系生产部副经理郑某,自己立即赶往顺酐车间反应器现场查看。878:01在顺酐车间楼下与郑某相遇,即一起来到顺酐车间三楼反应器 上封头处,发现张孟某、张国某、张志某3人倒在3号反应器内管板平 台上,邱某立即打电话给主控室总调度要求送空气呼吸器到现场,生产 部副经理郑某立即通知附近作业人员帮助施救。878:16江宁公司 员工将3人抬出送往镇海炼化医院,经抢救无效死亡。

二、原因分析

(一) 直接原因

与反应器连接的氮气管道未安全隔绝,气相侧操作员误开氮气管道 阀门,将氮气通入3号反应器中,导致无证射线检测作业人员违章进入 3号反应器内缺氧窒息死亡。

(二) 间接原因

安公司的检测质量进行监督。

三、整改措施与建议

各单位要深刻吸取本起事故教训,举一反三,全面反思安全生产管 理上存在的薄弱环节,严格落实安全生产法律法规和标准规范,切实落 实整改措施,防止类似事故再次发生。

(一)江宁公司

(二)华安公司

三违行为。

(三) 精通公司

严格落实安全生产主体责任,按规定与相关方签订安全生产管理协 议,明确各自安全生产管理职责,加强对承包单位安全生产工作的统一 协调、管理。

(四) 华谊公司

认真履行总包单位安全生产管理职责,加强对承包单位安全生产工 作的统一协调、管理。

(五) 宁波石化区管委会

要深刻吸取事故教训,针对危险化学品企业建设期的安全管理特 点,尽快完善安全监管责任体系,明确相关部门安全监管责任,提高建 设期安全监管的针对性和有效性,防范类似事故发生。

事故41:绍兴市华元化工有限公司 “9・14”萘储罐爆炸事故

2013914850分,位于上虞区道墟镇工业区的绍兴市 华元化工有限公司(以下简称华元公司)发生一起萘储罐爆炸事故,造 成3人死亡,直接经济损失约105万元。

一、事故发生经过

华元公司位于上虞区道墟镇工业区,于20007月建成投产,经 营范围除危险化学品以外的化工助剂、减水剂N的生产制造,主要有 荧光增白剂系列、有机硅系列、匀染剂系列、增稠剂系列、防水剂系列、 分散剂系列、乳化剂系列、后整理系列、净洗剂系列等七十多个品种。

914830分,华元公司员工严江某(硫磺工)在液萘仓库 卸外购液萘时发现,液萘储罐区3号罐至1号罐的945mm输送管道被 结晶萘堵塞,公司组织严江某、章某(机修工)进行硫磺作业,严江某 把1号罐顶9500mm人孔盖的下口p45mm管道法兰拆开,先用钢筋疏 通管道,然后用蒸汽加热的办法进行疏通,均无效果,提出用氧气、乙 炔气割枪烘烤结晶萘料管,杭阿某(仓库管理员)让章某去拿氧气瓶等 气割工具,章某提出反对意见,但仍把氧气瓶等气割工具搬到作业现场, 在劝告无效的情况下离开了现场。严江某拿起气割枪进行动火作业,对 堵塞管道实施烘烤,致使熔融的液萘外溢,遇到气割枪口的明火,发生 着火。作业现场的杭阿某和陈某(有事来找杭阿某)连忙呼救,在仓库 附近的公司员工董某、许某听到喊声,跑上灌顶用编织袋扑打明火。8 50分,1号罐发生爆炸。爆炸致液萘仓储木结构房顶掀开,并发生 了大火,灌顶被爆炸的冲击力抛到30米外的公路桥上。920分,消 防车赶到,随后厂里的其他员工找到了受伤的3名员工,“120”救护 车先后将3人送至上虞区人民医院抢救,经抢救无效死亡。

二、事故原因

现场勘察发现,3号罐输送至1号罐的输送管水平距离为10米, 并用保温材料进行保温。爆炸现场1号罐固定顶被炸飞,另两只储罐完 好。爆炸的1号罐罐顶材质为厚度5mm的铁板,自制而成。内壁较为 粗糙,进料口附近约50cm的范围内有熏黑的痕迹,未烟熏部分有铁锈。 罐顶设有人孔盖和放空口,在人孔盖附近无保温材料,外壁有明显燃烧 的痕迹,人孔盖与罐顶原有焊接缝处的焊接片脱落,说明罐顶外壁燃烧 有一段时间。被结晶萘堵塞点位于1号罐罐顶进料口水平距离约40cm, 垂直距离约40cm,堵塞点与进料口连接的法兰已拆除;现场留有气割 枪等工具。对现场三只储罐的物料进行分析,储罐均用来存放液体工业 萘,液体工业萘储存化学性质不变,常温常压下属4.1类易燃固体,爆 炸极限:粉尘下限2.5g/m2、蒸汽0.9-5.9%。熔点80.2%,沸点217.76%, 闪点80%,自燃点526.1%,溶于苯、乙醇和醚类,不溶于水。

(一) 直接原因

华元公司员工严江某用氧气、乙炔气割枪明火烘烤结晶萘料管,致 使熔融的液萘外溢,遇明火着火。输送管中的液萘继续流出,在1号罐 罐顶的人孔盖附近燃烧,无保温材料的人孔盖直接受火烧烤,引燃人孔 盖内部的结晶萘,导致1号罐内液萘进一步气化,并达到爆炸极限,引 发爆炸后燃烧。

(二) 间接原因

减水剂N生产的违法行为。

三、整改措施与建议

(一) 华元公司安全生产条件差,设备、设施及生产工艺落后,不 符合安全生产法律法规,建议上虞区人民政府取缔其化工产品的生产, 实施转型。

(二) 落实安全生产属地管理责任。组织专家对危险化学品生产经 营单位的生产车间布局、生产工艺技术、设备设施安全可靠性、安全管 理机构设置、安全管理人员配备、员工素质、安全管理、责任制度、操 作规程等落实情况进行全面检查。加强对易燃易爆、有毒有害介质的高 危工艺的监管,对不符合要求的企业坚决予以停产整顿,经整改仍不 具备安全生产条件的企业及时提出建议予以关闭,有效防范同类事故的 发生。要针对化工企业多,且设施、设备和工艺落后的问题,进一步增 强化工专业监管力量的配备,加强对化工企业安全生产的监督管理。

(三) 举一反三,切实加强安全生产工作。要进一步加强安全监管, 全面开展安全生产隐患排查,重点是小型、老旧的化工产品生产企业, 对工艺水平、控制水平、安全条件低的企业,该停的则停,该关的则关。

事故42:辽宁抚顺顺特化工有限公司

9 14”爆炸火灾事故

20139141010分许,抚顺顺特化工有限公司(以下简 称顺特公司)发生一起爆炸火灾事故。事故共造成5人死亡,两台储罐 报废,50 m3原甲酸(三)甲酯产品燃尽,直接经济损失120万元。

一、事故发生经过

顺特公司拟将新建精馏装置中储存副产品甲酸甲酯(产量极低)的 小罐进料线改造成与储存三甲酯的大罐进料线相连,以使两罐均能够储 存三甲酯。实施改造前一直是人工进行临时改线,使用软管连接。事故 前一个多月,车间主任孙某口头提出了改造计划,但并没有制定书面的 改造计划与方案。事发前,维修车间购置了阀门,预制了大罐罐顶进料 线上的三通等相关改造配件。三通竖向是储罐进料线,进罐前有原设置 的阀门,水平方向一端准备与塔下暂存罐所出产品的管线相连,另一端 准备与小罐相连;预制了带阀门拟通往小罐的管线(长6米左右)。

914日精馏车间泵及管线需要处理,精馏装置停车。9147:30由生产部长康某主持、总经理田某参加的例行工作会议上(主管生 产、安全副经理于某及安全部长贾某不在场),精馏车间主任孙某提出 实施管线改造,并要求当天施工。田某说要注意安全,同意了实施改造 工程。会后,维修车间主任崔某安排了施工人员,制定了简单的安全措 施,没有制定施工方案,违章审批了临时用电作业票,没有按规定办理 特种动火作业票,随后(因非工作原因)离开了工厂。

9148:30精馏车间主任孙某带领维修班班长王某、罐下监护 人李某、电焊工史某、维修工边某和罐顶监护人刘某共6人进入现场作 业,将电焊机及预制管线用绳索吊运到大罐罐顶(此时大罐和小罐的进 料线均已锯断),李某在罐下监火,其余5人上到大罐顶作业。914 9:00电工孙某来到现场接通了从罐区南侧配电盘引出的电焊机电源 后离开现场。动火前,罐上人员先在大罐进料阀后及呼吸阀处安装了石 棉质盲板。但没有对罐顶检尺孔(采样口)盲法兰的紧固情况进行检查, 也未进行作业环境可燃气体分析。91410:10在焊接三通与预制 的管线过程中,大罐发生了爆炸,罐顶崩到15米外,罐上5人被崩落 罐下,罐内的三甲酯燃烧形成大火,两分钟后大火引爆了相距1.65m的 小罐,由于小罐内存放的三甲酯量小,不久火焰自行熄灭。大罐内50m3 三甲酯物料在消防掩护下于18时左右燃尽,两个储罐报废。

二、事故原因

(一) 直接原因

顺特公司作业人员在罐顶违章进行电焊作业产生的火花引爆了作 业罐顶采样孔外溢的三甲酯蒸气,并回火至罐内,造成大罐内的爆炸性 气体爆炸是发生爆炸火灾事故的直接原因。

(二) 间接原因

后用法兰对接,但却选择了风险性最大的在罐顶动火焊接。

三、整改措施与建议

(一) 要切实牢固树立和落实科学发展观。各县区政府及其有关部 门以及各类生产经营单位要深刻吸取顺特公司“9.14”爆炸火灾事故沉 痛教训,举一反三,下大力气加强安全生产尤其是化工生产安全工作。 从基础抓起,采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施,通过完善体 制、健全制度、创新机制,强化责任、强化管理、强化监督,严格执法、 严格考核、严肃问责,真正把安全生产责任制和安全生产工作任务、措 施落到实处,牢牢夯实企业安全生产和政府安全监管基础。

(二) 深刻吸取事故教训,深入开展打非治违工作。各县区政府 要继续按照《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域打非治违专项 行动的通知》(国办发〔201210号)的要求,以及国务院安全生产 委员会的相关部署,坚持不懈地持续开展打非治违工作。东洲区政府 要针对所辖抚顺高新技术产业开发区危险化学品建设项目多的实际情 况,进一步完善机制、明确责任、落实任务,继续加强对打非治违工作的领导,保持对非法违法、违规违章行为的高压态势,严厉打击非 法转包、承包和非法违法生产建设经营行为。尤其是触犯法律的,一律 依法严格追究法律责任。要着力建立打非治违工作的长效机制。广泛 宣传本次事故教训,抓住典型案例,严惩重罚,通过实际行动转变先 上车后买票的错误观念,杜绝建设项目非法违法建设带来的先天隐患。

(三) 切实落实企业安全生产主体责任,把事故防范工作落到实处。 顺特公司及其它化工企业要深刻吸取这次爆炸火灾事故的沉痛教训,切 实落实企业安全生产主体责任,切实把安全生产工作作为企业头等大事 来抓。一是要依法建立健全各级管理人员和从业人员的安全生产责任 制,并层层落实与考核。二是要依据有关法律法规完善岗位操作规程并 严格执行,落实到位。三是要进一步强化动火、进入受限空间、盲板的 抽堵等作业的安全管理,严格按照有关规定,增强风险辨识,严格条件 确认、严格作业许可、严格现场监控,确保作业施工安全。四是要加强 员工的安全教育和培训,培养员工树立安全意识。特别是对新入厂、转 岗员工等人员要切实保证教育培训质量,严格考核,不合格或岗位不达 标,严禁上岗作业。五是深入开展安全生产标准化建设与运行,坚持高 标准、严要求,从每一个岗位、每一个作业活动的计划、组织、方案、 措施、预案入手,找出制度和规程的不健全、不完善之处,深挖制度规 程执行不到位的深层次原因,加大安全投入力度,要对企业的工艺过程 风险可控性、设备设施完好性、安全管理到位性和各类人员履职能力与 适应性进行一次全面、细致的排查,自查发现的问题要全部整改到位。

(四) 严格考核顺特公司恢复生产活动应具备的安全条件。顺特公 司要委托具有化工生产甲级评价资质的评价机构对企业重新进行一次 全面的安全评价,经评价机构确认整改了存在的问题后,经区安全生产 监督管理局同意后向市安监局提出申请,由市安监局组织专家进行审 查,审查通过后方可进行生产活动。未经审查通过严禁从事生产活动。

(五) 要以省局印发的《关于加强全省化工企业检维修作业安全管 理的指导意见》(辽安监管三[2013]206号)为指导,进一步强化化工 企业检维修作业管理。各有关企业要落实好省局《关于加强全省化工企 业检维修作业安全管理的指导意见》所提的工作要求,把安全风险降到 最低。一是要建立和完善检维修作业安全管理制度和操作规程,明确作 业流程和审批制度并严格执行。二是要加强对检维修工作的组织领导, 成立专门组织、明确责任任务、领导靠前指挥、重点加以管控。三是要 制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案,做好检维修作业组织管理、 统筹协调和安全监管,责任细化到人,同时制定并落实好检维修过程中 的应急预案,对于较大的检维修作业,依靠专家、机构论证制定稳妥的 检维修方案。五是要严格执行工艺、设备设施上的变更管理制度,所有 变更要经科学严密的论证后实施,并做好变更后的教育培训与考核工 作。

(六)要强化各级地方政府及其有关部门的安全监管职责,切实加 强对危险化学品企业的安全监管。各级地方政府及其有关部门要加大执 法和监督检查力度。要以潘副省长在“7.23”省政府召开的危险化学品安 全生产工作现场会上的讲话精神为指导,围绕国家、省、市重点工作布 置,细化工作计划,加大治理整顿工作力度,把安全监管责任落得更细、 更实;严格督导安全生产标准化的依法、依规考评工作,以更严格的标 准抽查达标企业,推动企业切实落实主体责任,提高安全管理水平;通 过督促危险化学品企业强化安全生产意识、及时获取法规信息、增强风 险控制能力、提高装置运行安全度;督促企业严肃、科学地处理工艺变 更;加强事件应急、承包商、作业安全管理等化工过程的安全管理;紧 紧抓住两重点一重大作为安全监管的重心,在设备设施与管理上全面 推动企业提高本质安全水平。

事故43:河北唐山宝利源炼焦有限公司 “9 - 14”坍塌事故

20139141240分左右,唐山宝利源炼焦有限公司备煤 车间作业人员在清理3#圆盘给料机上部淤煤时,3#受煤仓突然塌落, 造成3人死亡、1人受伤,直接经济损失200万元。

一、事故发生经过

9147:45唐山宝利源炼焦有限公司备煤车间乙班班长张某组 织召开由上煤工唐某、张某、邓某、商某等10名作业人员参加的班前 会,安排布置当班工作。

9148:00各员工进入岗位作业,给焦炉炉顶煤仓上煤。按照 当班分工,邓某负责看管地坑内1#2#受煤仓及圆盘给料机,唐某负 责看管3#4#受煤仓及圆盘给料机,商某负责看管5#受煤仓及圆盘给 料机。91410:00焦炉炉顶煤仓仓满停止上煤,设备停止运行。9 1411:50开始再次给焦炉炉顶煤仓上煤。期间,备煤车间乙班维 修工柴某对设备运转情况进行巡检,未发现导常。91412:20唐某 发现3#受煤仓堵塞不下煤,于是将该情况向张某进行了电话报告。9 1412:25张某电话通知柴某检查3#受煤仓故障。91412:30 张某和柴某先后来到地坑内,柴某检查了 3#受煤仓后未发现设备异常, 便告诉张某等4人将煤仓下口的淤煤掏出来,随后柴某回到地面值班 室。张某、商某和邓某商议轮流协助唐某从煤仓下口掏淤煤。商某站在 3#受煤仓下口圆盘给料机旁边电子称(小皮带)下的支架上,用小耙 子从煤仓下口掏煤,唐某、邓某、张某站在3#受煤仓下方皮带走廊的 操作平台上等候轮流清理(因场地狭小只能一人清理作业)。914 12:40 3#受煤仓突然塌落,塌落的3#受煤仓上口顶在地坑东墙上,下 口顶在地坑西墙上,3#受煤仓和仓内的存煤将唐某、邓某、张某压埋, 受煤仓上口脱落的角钢将商某砸伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

经多年使用,3#受煤仓四面钢板与上口四边角钢焊接部位严重锈 蚀,在汽车装载机装煤作业的长期碰触下,上口西侧边缘严重变形并与 角钢分离,其它两面(南侧、北侧)也已脱离,只有东侧与上口角钢有 部分焊接,造成连接强度不足。同时,受煤仓上部大量积煤,加之近期 下雨造成煤水分增加,致使受煤仓承压加大,在重力作用下受煤仓与大 量配合煤突然脱落,导致事故发生。

(二) 间接原因

单位资质证明,未能提供设计图纸及施工、监理相关资料。

三、整改措施与建议

(一) 唐山宝利源炼焦有限公司要举一反三,认真吸取事故教训, 切实加强企业安全管理,在全公司开展安全隐患大排查,全面排查和及 时消除各类事故隐患。要对所有受煤仓实施彻底整改,请有资质的设计 单位进行重新设计,确保受煤仓有关技术参数符合规范要求,并按设计 要求由具备相应资质的施工单位进行施工。

(二) 唐山宝利源炼焦有限公司要加强设备管理,认真完善和落实 各项规章制度,及时排查和消除各类设备隐患,杜绝因设备隐患所引发 的生产安全事故再次发生。要建立受煤仓点检及维修等管理制度,建立 检查记录,加强对受煤仓设备、设施日常管理。要及时修复或更新龙门 吊抓斗起重机,恢复使用龙门吊抓斗起重机装煤,受煤仓上口不能过多 堆积配合煤,以免造成受煤仓压力过大,避免类似事故再次发生。

(三) 唐山宝利源炼焦有限公司要切实加强对从业人员安全生产 三级教育,强化重点岗位和特种作业人员的教育培训,要按照规定时 限和内容对员工进行再培训,确保从业人员具备对本岗位各类安全隐患 和风险的判断识别能力,从本质上提升从业人员的安全意识和技能。主 要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

(四) 唐山宝利源炼焦有限公司要高度重视安全生产工作,认真学 习《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《国 务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)等 法律法规和文件规定,切实做好生产安全事故信息报告工作,不得迟报、 漏报、谎报和瞒报事故。

(五) 迁安市人民政府要认真吸取事故教训,严格落实党政同责, 一岗双责,管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管 安全的工作要求,切实加强组织领导,细化工作措施,狠抓责任落实, 要结合本地实际,认真分析当前安全生产工作中存在的突出矛盾和问 题,研究制定切实有效的解决办法,真正做到安全生产监管全覆盖。 沙河驿镇人民政府和迁安市安监局要依法履行安全监管职责,按照全 覆盖、零容忍、严执法、重实效总要求,认真督促辖区和监管职责范 围内的各类生产经营单位深入开展隐患排查整治,并做到常态化和规范 化,真正建立隐患排查整治的长效机制。

事故44:湖北省保康县红岩湾化工厂 “10 - 3”中毒事故

2013103日下午210分左右,湖北尧治河化工股份有限 公司红岩湾化工厂黄磷车间净化工段发生硫化氢中毒事故,造成3人死 亡,5人受伤,直接经济损失238万元。

一、事故发生经过

10313:00红岩湾化工厂黄磷车间安全员杨某来到厂安全科, 准备办理受限空间作业证,进5#循环槽开始清理作业。当天厂安全科 科长刘某有事请假不在厂里,厂安全员王某就让杨某等一等,他要去分 管安全的副厂长樊某办公室汇报一下。杨某就对王某说,樊厂长不在办 公室,他在来安全科的路上见到樊厂长在电工房那儿。于是王某就拿上 空白作业证、便携式CO测试仪和杨某一起赶到电工房那儿向樊厂长作 了汇报。樊某同意他们进行清理作业,并交代他们要注意安全,他晩一 点就会赶去作业现场。王某和杨某来到5#循环槽现场时,看到周某和 另外一名工人在5#循环槽下的地面上作业(在整理灌装净化物料后的 塑料容器),王某爬到5#循环槽旁的平台上时(钢板平台,高度比5# 循环槽顶部稍高,并盖住了 5#循环槽的一部分),看到黄磷车间主任 冯某和净化工段班长陈某正在平台上做作业前的准备工作,平台上放着 两套防CO过滤面罩、铁锹和一根水管(准备用来冲槽底的),槽内上 部的两根输气管上放着一台风机,向下开着,正在进行排风置换,横向 的过滤隔板横梁上搁着一架人工扶梯。他便用绳子吊着CO测试仪分别 对槽内底部、中部和上部进行了测试,测试结果槽内CO含量在1-2PPM 之间,小于致命系数,属于可以作业范围,他便填写了受限空间作业证, 交给了车间杨某。因为冯某给杨某安排了其它工作,所以他拿上作业证 就离开了 5#循环槽现场。冯某看办好了作业证,就将风机关掉后拿开 了,安排陈某下槽作业,他站在平台上监护,王某也站在平台上进行安 全监护。陈某戴好防毒面具后从人工扶梯上下到槽底,开始用铁锹将泥 浆状沉积物向出口阀门处掀动。

10314:10王某和冯某看到陈某歪倒在槽底,叫他没有反应。 因为现场平台只剩下一副防毒面具,王某就将防毒面具递给了槽上的冯 某,同时喊下面的周某,说陈班长出事了,让他赶紧到工段拿防毒面具 上来帮忙救人(工段离作业点十几米远)。

二、事故原因

(一) 直接原因

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 磷工程中心在继续进行项目科学试验的过程中,在对实验室 小试工艺进行放大作业时,要对工艺流程的危险有害因素和关键环节进 行全面的安全评估,尽可能完善相关岗位操作规程,确保科学试验的人 身和财产安全。

(二) 磷工程中心要强化科学试验中的安全意识,在加强对新增设 备操作人员技能培训的同时,要同步加强对原有设备工艺流程改变后操 作人员的技能培训,不能因为从业人员是熟练工,认为操作规程是应知 应会常识就忽视教育,从而埋下安全隐患。

(三) 红岩湾化工厂作为磷工程中心科学试验项目的在线测试平 台,要加强与中心科研人员的沟通联系,从实际生产环节和生产工艺的 角度,对项目的小试工艺流程进行审查评估,切实降低科学试验的安全 风险。

事故45:山东滨州博兴县诚力供气有限公司 “10 - 8”重大爆炸事故

20131081756分许,博兴县诚力供气有限公司3#4# 焦炉工程5m3稀油密封干式煤气柜在生产运行过程中发生重大爆炸 事故,共造成10人死亡,33人受伤,直接经济损失3200万元。

一、事故发生经过

2013925日气柜内活塞密封油液位呈下降趋势。930日气 柜内10气体检测报警仪频繁报警。101日密封油液位普遍降至 200mm以下(正常控制标准为280±40mm)。对以上异常,博兴诚力 二分厂化产车间操作人员多次报告,二分厂负责人一直没有采取相应措 施。102日博兴诚力安全部下达隐患整改通知书,要求检查气柜 燃气体报警仪报警原因等。10511:00化产车间检查发现气柜内东 南侧6~7个柱角处有漏点,还有1处滑板存在漏点,二分厂负责人对 此也未采取相应安全措施,而是安排于当日16时恢复气柜运行。10517:00报警显示气柜内23个监测点满量程报警。106日气柜 内一氧化碳气体检测报警仪继续报警,企业仍未采取有效措施。期间, 联系了设备制造厂准备对气柜进行检修。108日凌晨开始气柜低柜 位运行。1088时至事故发生前,气柜内10台检测报警仪全部超 量程报警。10810:54-13:00密封油液位2个监控点出现零液位。 10813:00-15:00液位略有回升。10815:00-17:00再次降至 零液位。10817:45气柜当班操作人员开始对气柜周围及密封油泵 房等区域进行巡检。10817:56:34气柜突然发生爆炸。爆炸造成 气柜本体彻底损毁,周边约300m范围内部分建构筑物和装置坍塌或受 损,约2000m范围内建筑物门窗玻璃不同程度受损,同时引燃了气柜 北侧粗苯工段的洗苯塔、脱苯塔以及回流槽泄漏的粗苯和电厂北侧地沟 内的废润滑油,形成大火。

二、事故原因

(一) 直接原因

气柜运行过程中,因密封油粘度降低、活塞倾斜度超出工艺要求, 致使密封油大量泄漏、油位下降,密封油静压小于气柜内压力,活塞密 封系统失效,造成煤气由活塞下部空间泄漏到活塞上部相对密闭空间, 持续大量泄漏后,与空气混合形成爆炸性混合气体并达到爆炸极限,遇 点火源发生化学爆炸。

(二) 间接原因

博兴诚力安全生产法制观念和安全意识淡薄,安全生产主体责任不 落实,安全管理混乱,项目建设和生产经营中存在着严重的违法违规行 为。

三、整改措施与建议

(一) 落实企业安全生产主体责任。要按照《山东省生产经营单位 安全生产主体责任规定》(省政府令第260号)和有关法律法规的规定, 明确和细化本企业的安全生产主体责任,建立健全横向到边、纵向到 底安全生产责任体系,切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环 节、每个岗位和每名员工,其主要负责人要对落实本单位安全生产主体 责任全面负责。

(二) 强化企业安全生产基础工作。化工企业要按照《国家安全监 管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)和有关法规标准的规定,装备自动化控制系统,对重要工艺参 数进行实时监控预警,采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等 手段,及时判断发生异常工况的根源,评估可能产生的后果,制定安全 处置方案,避免因处理不当造成事故。要按照《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》(国家安监总局令第40号),加强对重大危险源 运行情况的监测监控,完善报警联锁和控制设施,按规定对安全设施进 行检测检验、维护保养。要认真落实《化工(危险化学品)企业保障生 产安全十条规定》(国家安监总局令第64号)的规定,严禁违章指挥 和强令他人冒险作业,严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事, 严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、 检维修、盲板抽堵等作业。要进一步强化对三违现象的管理措施,将 三违问题作为安全事件或者事故进行管理,实行动态监控和预警预 报,坚决杜绝三违行为。要按照《危险化学品从业单位安全标准化通 用规范》(AQ3013)的要求,建立健全对外来施工队伍的安全管理制 度,将外来施工队伍纳入本单位安全管理体系,统一标准,统一要求, 统一管理,严格考核。要加强对施工现场、特别是高危作业现场(边生 产边施工、局部停工处理或特殊带压作业等)的安全控制,严格控制施 工现场的人员数量,禁止无关人员进入施工区域,杜绝在同一时间、同 一地点进行相互禁忌作业,减少立体交叉作业,控制节假日、夜间作业, 严禁施工人员住宿在生产厂区。

(三)严厉打击事故谎报和非法建设、生产经营行为。各级政府及 其有关部门要认真执行国家和省有关事故报告的法规规定,指导、督促 企业按规定时限要求如实报告发生的事故情况,及时、准确核实企业报 告和群众举报的事故情况,依法严肃处理事故迟报、漏报、谎报和瞒报 行为。要切实加强对各级党员干部和企业管理人员的政治教育、法制教 育,坚决杜绝谎报、瞒报等现象。要始终保持打非治违的高压态势, 做到制度化、常态化,对非法违法生产、经营、建设等行为严厉打击, 严肃处理,落实四个一律要求。对非法生产经营建设和经停产整顿仍 未达到要求的,一律关闭取缔;对非法生产经营建设的有关单位和责任 人,一律按规定上限予以处罚;对存在非法生产经营建设的单位,一律 责令停产整顿,并严格落实监管措施;对触犯法律的有关单位和人员,

一律依法严格追究法律责任。

(四)加快提高应急救援管理水平。化工企业要依据国家相关法律 法规和标准要求,进一步完善企业的应急预案,配备应急救援人员和必 要的应急救援器材、设备,定期组织应急救援演练。要始终把人身安全 和环境保护作为事故应急响应的首要任务,赋予生产现场的带班人员、 班组长、生产调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人的直接决策 权和指挥权,提高突发事件初期处置能力,最大程度地减少和避免人员 伤亡。各级政府及其有关部门要按照有关法律法规和标准要求,根据本 地区实际,及时组织制定和完善本地区危险化学品事故应急预案。要以 减少事故伤亡损失、防止事故蔓延和扩大为目的,定期组织应急演练, 不断提高各级政府的事故应急处置能力。

事故46山东省广饶县润恒化工有限公司 “1018"中毒事故

20131018426分,位于广饶县陈官乡政府驻地的广饶 县润恒化工有限公司医药中间体生产车间,发生物料泄漏事故。事故共 造成3人中毒,经抢救无效死亡,直接经济损失约270.6万元。

一'事故发生经过

1013日该公司完成工艺设备改造后,开始投料进行氯化、蒸馆 工序生产,准备下一步氟化工序反应物料。1015日至1017日进 行第一次氟化工序生产。

10179:45开始投料进行第二次氟化工序生产。10184:22 氯化岗位操作工于金某发现与1#氟化釜连接的截止阀出现异常,发生 轻微渗漏现象,并通知氟化岗位操作工张某进行现场查看和确认。

10184:25张某携带维修工具对截止阀进行维修,于某在氯化 釜处旁观。张某将工具固定好,两手握住氟化釜上方管道,用脚踩踏工 具,整个人站在工具上面加力。

10184:26张某又使用管钳,卡住截止阀阀盖六角,进行紧固。 此时,截止阀阀芯突然与阀体分离并在压力作用下弹出,氟化釜内物料 瞬间从截止阀阀体与阀盖螺栓接口处大量喷出,将刚来到二层平台查看 的武某(处于截止阀阀杆正前方)由二层平台防护栏缺口处冲击到车间 地面,同时氟化釜内物料在车间内迅速大面积扩散。

二' 事故原因

(一)直接原因

氟化岗位操作工张某违章操作,未佩戴必要的劳动防护用品,在氟 化釜处于带压状态下,使用管钳对已关闭到位的截止阀进行压紧阀盖作 业,致使截止阀连接螺纹受力过大引起结构失稳(滑丝),造成含有氟 化氢的有毒物料喷出。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(二)切实落实企业安全生产主体责任,强化企业内部安全管理。 各级政府要切实加强安全生产领导,加大对基层安监机构队伍建设和装 备建设的投入力度,采取四不两直、明察暗访、突击检查、联合检查 等形式,提高日常执法监管的针对性和有效性,同时加大行政处罚力度, 依法严格督促生产经营单位贯彻落实安全生产有关法律法规和方针政 策。生产经营单位要贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针,切 实抓好安全生产工作。要严格执行安全生产和环境保护、特种设备等方 面的法律法规,在未取得相关许可、批准和注册登记的情况,坚决不得 进行生产经营;建立健全并严格执行各项规章制度和安全操作规程;健 全安全生产责任体系,明确各岗位的安全生产职责,严格安全生产绩效 考核和责任追究制度;加强教育培训,提高从业人员的安全意识和操作 技能;严格特种作业人员管理,杜绝无证上岗;全面彻底排查和治理安 全隐患;加强应急管理尤其要加强应急预案建设和应急演练,提高事故

灾难的应对处置能力。

(三)进一步强化源头管理,切实落实政府及有关部门的安全监管 责任。各级政府及相关职能部门要切实做好危化品建设项目安全条件审 查、设施设计审查、试生产备案、竣工验收等工作,对新、改、扩建项 目的安全设施,坚持与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用的三同时制度;要继续抓好建设项目排查清查工作,严肃查处未 批先建危化品项目,防止出现新的违规建设行为,严防安全生产条件差、 工艺技术落后的项目上马,把好项目准入关;要严格落实安全生产行政 首长负责制和一岗双责''制,落实行业主管部门直接监管、安全监管部 门综合监管、地方政府属地监管责任,形成全面履职、党政同责、一岗 双责、齐抓共管的良好局面。

事故47:江西九江天赐高新材料有限公司 “11・6”较大爆炸事故

20131161653分,九江天赐高新材料有限公司电池材 料分厂电解质二期废酸储罐区施工作业过程中发生一起爆炸事故,造成 3人死亡,直接经济损失350余万元。

一、事故发生经过

201310月份九江天赐公司员工巡检时就发现电解质二期废酸储 罐区A罐出现液位计穿孔等问题,采取了临时措施堵漏。114日当 班员工巡检时又发现废酸储罐区B罐出料短接处有穿孔,且有硫酸泄 漏,分厂技术主管杨某安排电解质二期工艺员邹某负责处理此泄漏问 题,邹某安排使用卡箍堵漏,渗漏问题临时得到解决。115日早上 又发现B罐液位计下接口及取样口焊缝出现穿孔,再次采取临时措施 堵漏。为了从根本上解决渗漏问题,杨某要求邹某提出工艺改造方案: 在废酸打料泵出口给两个酸罐配两路封闭循环管,使两罐内的物料可以 相互倒料,便于维修。工程管理部便将公司各相关部门审核通过的工艺 改造方案,安排还在现场施工的广化建九江天赐公司项目部负责施工。 1168:20工艺员邹某、安全主管钟某与广化建九江天赐公司项目 部施工队作业班长蔡某及3名成员(毕某、陈锦某、陈桂某)来到废酸 储罐区对废酸储罐管道改造工作进行安排,在罐区外邹某告诉蔡某要从 废酸泵的出口加三通,并配制管道至2个废酸罐。期间钟某口头进行安 全交底,分析了作业过程的危险有害因素,并将《动火作业证》拿给施 工队用火人(毕某)、监火人(陈锦某)签名,签好名后钟某对此动火 作业证进行了审批,并指定在马路上(离储罐区围堰5米左右)预制管 道。此时A罐液位1.2米,约有废酸45吨,B罐液位2.5米,大约有 废酸85吨,两个储罐体积均为147m3116日上午施工队作业班长 蔡某等4人在指定的马路上预制管道,并动火,将部分预制好的管道搬 到废酸储罐区内,无异常情况。11611:00九江天赐公司副总经理 刘某打电话给施工队长潘某,要求当天完成任务,于是,下午由原来的 4人增加至7人。11616:30施工队陈章某、陈桂某、陈锦某3人 将预制好的管道拉到B罐顶部安装,先用砂轮机切割栏杆扁铁(阻碍 管道进入),然后用扳手拆卸下B罐罐体顶盲板螺丝,完成安装。此 时,被巡查的工艺员邹某发现后,要求其停止作业,并告知需要办理相 关手续后,就离开现场去找相关人员办理作业许可手续。在邹某离开后, 施工队的3名人员又爬上A罐罐体顶部进行管道安装作业,经分析是 在拆卸盲板法兰螺栓时(共4个螺栓),先用扳手拆卸了第一颗螺栓, 在拆卸第二颗螺栓时改用了砂轮机进行切割(现场勘查有切割痕迹)。 11616:53在场人员蔡某、毕某等发现罐底晃动,并翘起,接着一 声巨响,发生爆炸。

二、事故原因分析

(一) 直接原因

广化建公司天赐项目部作业人员在废酸储罐罐体顶部违章动火作 业,使用砂轮切割盲板螺栓,以及违章盲板拆除(抽堵)作业(亦属特 级动火作业),产生的火花引爆罐内含氢混合性爆炸气体,造成爆炸事 故。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 严格落实企业安全生产主体责任。九江天赐公司、广化建公 司及各类生产经营单位要深刻吸取“11.6”爆炸事故的沉痛教训,切实履 行安全生产主体责任。一是进一步夯实安全生产基础工作,完善安全生 产责任制,健全安全生产规章制度。二是要加强包括承包商在内的安全 生产宣传教育和培训工作,强化员工的安全意识、安全知识和技能。三 是要特别加强对动火、盲板抽堵、受限空间、登高等特殊作业及重点区 域的安全管理,严格条件确认、严格作业许可、严格现场监控,确保施 工作业安全。四是要全面加强承包商管理,修订完善承包商管理规定, 明确企业各级领导、部门、车间、班组对承包商管理职责,严格对承包 商进行资质审查,强化对施工全过程的安全监管,且要向其进行作业现 场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。 五是承包商要加强安全管理。严禁违规分包和层层转包;严禁雇用未经 培训合格的临时作业人员上岗作业,坚持特种作业人员执有效证件上 岗,坚决杜绝无证上岗;严格履行各级安全职责,切实做好作业现场监 督检查,杜绝各类三违行为。

(二) 强化化工企业检维修作业管理。一是要建立和完善检维修作 业安全管理制度和操作规程,明确作业流程和审批制度并严格执行。二 是要加强对检维修工作的组织领导,成立专门组织、明确责任任务、领 导靠前指挥、重点加以管控。三是要制定完善、科学、安全、可靠的检 维修方案,做好检维修作业组织管理、统筹协调和安全监管,制定并落 实好检维修过程中的应急预案。四是要指派胜任工作的企业人员组织开 展作业前风险分析,根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施。 五是要确保作业人员全部具备相应资质、经过培训、掌握作业的范围、 风险和相应的预防及控制措施。进行作业前,做好安全检修方案及安全 技术交底,对作业任务和安全措施要进一步确认;作业过程中要加强现 场的监护和安全检查。六是要不断提高作业人员尤其是进行监督和管理 的人员的基本救护技能和作业现场的应急处理能力,一旦发生异常情况 要果断决策、有力处置。

(三)加大安全投入,推进技术进步,改善安全生产条件。九江天 赐公司要全面加强企业的生产技术、设备设施和现场管理,在对废酸储 存工艺充分论证其安全性的前提下,对现有工艺和设备进行技术改造, 选用适当材质的储存设施(如钢衬塑储罐),以避免氢气的产生。

事故48:山东省青岛市中石化东黄输油管道 “11- 22”泄漏爆炸特别重大事故

事故发生经过201311221025分,位于山东省青岛经 济技术开发区的中国石油化工股份有限公司管道储运分公司东黄输油 管道泄漏原油进入市政排水暗渠,在形成密闭空间的暗渠内油气积聚遇 火花发生爆炸,造成62人死亡,136人受伤,直接经济损失75172万 元。

一、事故发生经过

(一)企业处置经过

1122212分,潍坊输油处调度中心通过数据采集与监视 控制系统发现东黄输油管道黄岛油库出站压力从4.56兆帕降至4.52兆 帕,两次电话确认黄岛油库无操作因素后,判断管道泄漏;225分, 东黄输油管道紧急停泵停输。235分,潍坊输油处调度中心通知青 岛站关闭洋河阀室截断阀(洋河阀室距黄岛油库24.5公里,为下游距 泄漏点最近的阀室);320分左右,截断阀关闭。250分,潍坊 输油处调度中心向处运销科报告东黄输油管道发生泄漏;257分, 通知处抢维修中心安排人员赴现场抢修。340分左右,青岛站人员 到达泄漏事故现场,确认管道泄漏位置距黄岛油库出站口约1.5公里, 位于秦皇岛路与斋堂岛街交叉口处。组织人员清理路面泄漏原油,并请 求潍坊输油处调用抢险救灾物资。4时左右,青岛站组织开挖泄漏点、 抢修管道,安排人员拉运物资清理海上溢油。447分,运销科向潍 坊输油处处长报告泄漏事故现场情况。507分,运销科向中石化管 道分公司调度中心报告原油泄漏事故总体情况。530分左右,潍坊 输油处处长安排副处长赴现场指挥原油泄漏处置和入海原油围控。6时 左右,潍坊输油处、黄岛油库等现场人员开展海上溢油清理。7时左右, 潍坊输油处组织泄漏现场抢修,使用挖掘机实施开挖作业;740分, 在管道泄漏处路面挖出2x2X1.5米作业坑,管道露出;820分 左右,找到管道泄漏点,并向中石化管道分公司报告。915分,中 石化管道分公司通知现场人员按照预案成立现场指挥部,做好抢修工 作;930分左右,潍坊输油处副处长报告中石化管道分公司,潍坊 输油处无法独立完成管道抢修工作,请求中石化管道分公司抢维修中心 支援。1025分,现场作业时发生爆炸,排水暗渠和海上泄漏原油燃 烧,现场人员向中石化管道分公司报告事故现场发生爆炸燃烧。

(二)政府及相关部门处置经过

1122231分,开发区公安分局110指挥中心接警,称青 岛丽东化工有限公司南门附近有泄漏原油,黄岛派出所出警。310 分,110指挥中心向开发区总值班室报告现场情况。至417分,开 发区应急办、市政局、安全监管局、环保分局、黄岛街道办事处等单位 人员分别收到事故报告。451分、746分、748分,开发区管 委会副主任、主任、党工委书记分别收到事故报告。410分至5时 左右,开发区应急办、安全监管局、环保分局、市政局及开发区安全监 管局石化区分局、黄岛街道办事处有关人员先后到达原油泄漏事故现 场,开展海上溢油清理。749分,开发区应急办副主任将泄漏事故 现场及处置情况报告青岛市政府总值班室。818分至27分,青岛市 政府总值班室电话调度青岛市环保局、青岛海事局、青岛市安全监管局, 要求进一步核实信息。834分至40分,青岛市政府总值班室将泄漏 事故基本情况通过短信报告市政府秘书长、副秘书长、应急办副主任。

853分,青岛市政府副秘书长将泄漏事故基本情况短信转发市经济 和信息化委员会副主任,并电话通知其立即赶赴事故现场。901分 至06分,青岛市政府副秘书长、市政府总值班室将泄漏事故基本情况 分别通过短信报告市长及4位副市长。955分,青岛市经济和信息 化委员会副主任等到达泄漏事故现场;1021分,向市政府副秘书长 报告海面污染情况;1027分,向市政府副秘书长报告事故现场发生 爆炸燃烧。

(三)爆炸情况

为处理泄漏的管道,现场决定打开暗渠盖板。现场动用挖掘机,采 用液压破碎锤进行打孔破碎作业,作业期间发生爆炸。爆炸时间为2013 11221025分。

爆炸造成秦皇岛路桥涵以北至入海口、以南沿斋堂岛街至刘公岛路 排水暗渠的预制混凝土盖板大部分被炸开,与刘公岛路排水暗渠西南端 相连接的长兴岛街、唐岛路、舟山岛街排水暗渠的现浇混凝土盖板拱起、 开裂和局部炸开,全长波及5000余米。爆炸产生的冲击波及飞溅物造 成现场抢修人员、过往行人、周边单位和社区人员,以及青岛丽东化工 有限公司厂区内排水暗渠上方临时工棚及附近作业人员,共62人死亡、 136人受伤。爆炸还造成周边多处建筑物不同程度损坏,多台车辆及设 备损毁,供水、供电、供暖、供气多条管线受损。泄漏原油通过排水暗 渠进入附近海域,造成胶州湾局部污染。

二、事故原因分析

(一)直接原因

输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏, 流入排水暗渠及反冲到路面。原油泄漏后,现场处置人员采用液压破碎 锤在暗渠盖板上打孔破碎,产生撞击火花,引发暗渠内油气爆炸。

由于与排水暗渠交叉段的输油管道所处区域土壤盐碱和地下水氯 化物含量高,同时排水暗渠内随着潮汐变化海水倒灌,输油管道长期处 于干湿交替的海水及盐雾腐蚀环境,加之管道受到道路承重和振动等因 素影响,导致管道加速腐蚀减薄、破裂,造成原油泄漏。泄漏点位于秦 皇岛路桥涵东侧墙体外15厘来米,处于管道正下部位置。经计算认定, 原油泄漏量约200吨。泄漏原油部分反冲出路面,大部分从穿越处直接 进入排水暗渠。泄漏原油挥发的油气与排水暗渠空间内的空气形成易燃 易爆的混合气体,并在相对密闭的排水暗渠内积聚。由于原油泄漏到发 生爆炸达8个多小时,受海水倒灌影响,泄漏原油及其混合气体在排水 暗渠内蔓延、扩散、积聚,最终造成大范围连续爆炸。

(二)间接原因

规不力。

三、整改措施与建议

(三)加大政府监督管理力度,保障油气管道安全运行。山东省、 青岛市各级人民政府及相关部门要严格执行《石油天然气管道保护法》、 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)等法律法规,认真履行油 气管道保护的相关职责。各级人民政府要加强本行政区域油气管道保护 工作的领导,督促、检查有关部门依法履行油气管道保护职责,组织排 查油气管道的重大外部安全隐患。市政管理部门在市政设施建设中,对 可能影响油气管道保护的,要与油气管道企业沟通会商,制定并落实油 气管道保护的具体措施。油气管道保护工作主管部门要加大监管力度, 对打孔盗油、违章施工作业等危害油气管道安全的行为要依法严肃处 理;要按照后建服从先建的原则,加大油气管道占压清理力度。安全监 管部门要配备专业人员,加强监管力量;要充分发挥安委会办公室的组 织协调作用,督促有关部门采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用 陪同和接待,直奔基层、直插现场的方式,对油气管道、城市管网开展 暗查暗访,深查隐蔽致灾隐患及其整改情况,对不符合安全环保要求的 立即进行整治,对工作不到位的地区要进行通报,对自查自纠等不落实 的企业要列入黑名单并向社会公开曝光。对瞒报、谎报、迟报生产安 全事故的,要按有关规定从严从重查处。

(四) 科学规划合理调整布局,提升城市安全保障能力。随着经济 高速发展及城市快速扩张,开发区危险化学品企业与居民区毗邻、交错, 功能布局不合理,对该区域的安全和环境造成一定影响,也不利于城市 的长远发展。青岛市人民政府要对该区域的安全、环境状况进行整体评 估、评价,通过科学论证,对产业结构和区域功能进行合理规划、调整, 对不符合安全生产和环境保护要求的,要立即制定整治方案,尽快组织 实施。各级人民政府要加强本行政区域油气管道规划建设工作的领导, 油气管道规划建设必须符合油气管道保护要求,并与土地利用整体规 划、城乡规划相协调,与城市地下管网、地下轨道交通等各类地下空间 和设施相衔接,不符合相关要求的不得开工建设。

(五) 完善油气管道应急管理,全面提高应急处置水平。中石化集 团公司和山东省、青岛市各级人民政府及其有关部门要高度重视油气管 道应急管理工作。各级领导干部要带头熟悉、掌握应急预案内容和现场 救援指挥的必备知识,提高应急指挥能力;接到事故报告后,基层领导 干部必须第一时间赶到事故现场,不得以短信形式代替电话报告事故信 息。油气管道企业要根据输送介质的危险特性及管道状况,制定有针对 性的专项应急预案和现场处置方案,并定期组织演练,检验预案的实用 性、可操作性,不能一定了之一发了之;要加强应急队伍建设, 提高人员专业素质,配套完善安全检测及管道泄漏封堵、油品回收等应 急装备;对于原油泄漏要提高应急响应级别,在事故处置中要对现场油 气浓度进行检测,对危害和风险进行辨识和评估,做到准确研判,杜绝 盲目处置,防止油气爆炸。地方各级人民政府要紧密结合实际,制定包 括油气管道在内的各类生产安全事故专项应急预案,建立政府与企业沟 通协调机制,开展应急预案联合演练,提高应急响应能力;要根据事故 现场情况及救援需要及时划定警戒区域,疏散周边人员,维持现场秩序, 确保救援工作安全有序。

(六)加快安全保障技术研究,健全完善安全标准规范。要组织力 量加快开展油气管道普查工作,摸清底数,建立管道信息系统和事故数 据库,深入研究油气管道可能发生事故的成因机理,尽快解决油气管道 规划、设计、建设、运行面临的安全技术和管理难题。要吸取国外好的 经验和做法,开展油气管道安全法规标准、监管体制机制对比研究,完 善油气管道安全法规,制定油气管道穿跨越城区安全布局规划设计、检 测频次、风险评价、环境应急等标准规范。要开展油气管道长周期运行、 泄漏检测报警、泄漏处置和应急技术研究,提高油气管道安全保障能力。

事故49山东省临沂市兰山区九州化工厂 “1229”爆炸事故

201312291350分左右,临沂市兰山区九州化工厂(以 下简称九州化工厂)过氧化甲乙酮生产装置南侧空地上,在一辆双氧水 槽罐车卸料至多个双氧水包装桶过程中,一装满双氧水的包装桶发生爆 炸,造成3人死亡,直接经济损失200余万元。

一'事故发生经过

12253000吨/年过氧化甲乙酮项目停产。27日联系购买双 氧水准备恢复生产。12297:00JB5797车辆在高密建滔化工有 限公司装好29.36t双氧水(过氧化氢含量50%)到达九州化工厂。

12297:30JB5797车辆进入卸车场地(过氧化甲乙酮生产 装置南侧空地),该卸车场占地约300 m2。押运员装好卸车软管,企业 两名职工开始进行卸车作业,一人负责装桶,一人负责转运。1229 12:30-13:10卸车工人吃午饭。

122913:10继续进行卸车作业。122913:50位于车辆西 北侧的一装满双氧水的包装桶突然发生爆炸,造成3人死亡。爆炸造成 水泥地面下陷15cm形成1.5mx3.2m的大坑,周围10余个待转运双氧 水桶被炸飞,距爆炸点北侧3m处生产厂房外墙倒塌,车辆受损,约100m 范围内建筑物门窗玻璃不同程度受损。

二' 原因分析

(一)直接原因

违规使用盛装过盐酸的塑料桶盛装双氧水,桶内残存的Fe3+离子及

其他金属杂质引起双氧水急剧分解导致超压爆炸。

如下分解放热反应:压。2一压0+1/202+49.1      双氧水的温度和

浓度越高,分解速率越快,因此一旦诱发了分解,则分解随着放热和温 升自行加速,分解加剧,此连锁反应直至分解完全。在密封条件下,Fe3+ 离子催化双氧水加速分解,分解产生的高温水蒸汽和氧气不能及时有效 排放,促使桶内的双氧水、氧气和水蒸汽产生高温高压导致爆炸。

(二)间接原因

1 .临沂市兰山区九州化工厂安全生产主体责任不落实,安全生产

管理混乱。

2.兰山区安监局安全监管不力。履行危险化学品安全监管职责不 到位,对企业存在的安全隐患排查整改不彻底,不到位,特别是对企业 安全操作规程不健全、员工安全培训不规范、隐患排查治理不到位、现 场管理混乱等问题日常监管不力。

3 .地方政府履行安全生产属地管理职责不到位,指导督促安全生 产工作不力。白沙埠镇政府履行安全生产属地监管职责不到位,检查工 作走过场、不深入,对辖区内企业开展安全生产自查自纠工作的检查、 指导、督促不力。

三、整改措施与建议

(一) 进一步落实企业安全生产主体责任。化工企业要按照《山东 省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第260号)等有关 法律法规的规定,切实落实安全生产主体责任。要进一步细化和落实安 全生产责任制,建立健全横向到边、纵向到底安全生产责任体系,切 实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工。 要不断加大安全生产投入,保证生产工艺安全可靠,制定和完善安全生 产管理制度和操作规程,积极开展安全生产培训教育,切实加强生产安 全事故应急救援预案的制定和演练。

(二) 切实加强对危险化学品装卸车作业安全管理。一是加强危险 化学品装卸现场管理。现场工作人员必须按有关规定正确佩戴和使用劳 动防护用品,按操作规程正确操作;储存设备、电气设施和采用的装卸 料方式必须符合国家标准、规范的要求,在防火、防爆、防水、防静电、 防重压、防摔拖等方面采取可靠安全措施;设立危险化学品车辆专用停 车场,并设置明显的警示标志,注明危险化学品主要品种的特性、危害 防治、处置措施、当地报警电话等。无法在场区内设立危险化学品车辆 专用停车场的,应请示当地政府,由公安部门会同安监部门监督在场区 外划定空车专用停车区域;编制事故应急救援预案。要针对发货和装卸 环节可能发生的泄漏、火灾、爆炸等事故,制定操作性强的事故应急救 援预案,配备必要的应急救援器材,并将其纳入企业总体事故应急救援 预案,定期组织职工进行演练,提高企业事故施救能力。二是强化从业 人员培训。进一步强化危险化学品发货和装卸环节从业人员的安全教育 培训,使他们熟悉发货和装卸安全技术操作规程和各项安全管理制度, 并能够自觉贯彻执行;熟悉危险化学品发货和装卸过程中存在的危险有 害因素,以及可能发生的泄漏、火灾、爆炸事故,熟练掌握预防和处置 事故发生的措施和方法,确保事故发生时能够正确处置,降低事故的危 害程度。

(三) 切实加强化工过程安全管理。一要强化风险管理。要制定化 工过程风险管理制度,确定风险辨识分析内容,对生产全过程进行风险 辨识分析,制定可接受的风险标准。二要强化装置运行安全管理。要加 强操作规程管理,突出异常工况监测预警,严格执行开停车安全管理。 三要强化试生产安全管理。要严把试生产备案关,明确试生产安全管理 职责,加强试生产前各环节的安全管理。四要确保设备完好性。要建立 并不断完善设备管理制度,强化设备安全运行管理,开展设备预防性维 修,加强动设备管理。五要加强作业安全管理。要建立危险作业许可制 度,落实危险作业安全管理责任。六要加强对外租企业的安全管理。要 严格控制租赁生产厂房、车间或生产装置从事危险化学品生产的建设项 目,不得擅自设置厂中厂。出租方和承租方要签订安全生产管理协议, 明确双方的安全管理责任,将承租方纳入本单位安全管理体系,统一标 准,统一要求,统一管理,严格考核。

(四) 认真履行安全生产监管责任。各级各有关部门要依法履行安 全生产监管职责,按照市委、市政府关于实行安全生产岗位管理实名制 的要求,全面落实安全生产监管责任,将辖区内每个生产经营单位逐一 明确责任领导、责任部门和责任人。要按照安全生产大检查长效机制的 要求,各级政府要采取定期巡查、随机抽查的方式督查,各部门要采取 暗访式、诊断式的方式检查,对检查中发现的隐患和问题,依法提出处 理意见并启动执法程序,对存在重大隐患的,要采取政府挂牌督办的方 式,责令迅速整改,并对整改情况进行跟踪督查。要针对企业安全生产 工作中的突出问题和薄弱环节,集中力量开展专项安全整治工作,严厉 打击非法违法行为,对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求 的,一律关闭取缔。要强化经济政策的导向作用,综合运用法律、经济 和必要的行政手段,引导企业自觉落实安全生产主体责任,加大安全生 产投入,提高安全生产水平。要提高事故查处和责任追究能力,对发生 的事故严肃调查处理和责任追究,对发现的事故隐患且不及时整改的视 为事故追究责任。

事故50:山东滨化滨阳燃化有限公司 “1-1"石脑油中毒事故

2014112230分许,山东滨化滨阳燃化有限公司储运 车间中间原料罐区在切罐作业过程中发生石脑油泄漏,引发硫化氢中毒 事故,造成4人死亡,3人受伤,直接经济损失536万元。

一、事故发生经过

1122:30储运车间中间原料工段的中班当班人员为付某、潘 某、赵某、袁某、杨某等5人,当天车间值班领导为副主任汪某。当时, 付某、赵某、袁某进罐区进行2#罐切罐作业,本应开启2#罐出料管线 上的阀门,错误开启了倒油线上的阀门。1122:32控制室内该罐 区固定式可燃气体检测报警器全部报警,但报警器长期处于静音状态。 1122:35潘某根据现场报告泄漏的情况,报告调度室要求再切换 另外的4#罐。

1122:52潘某用电话将2#罐发生泄漏的情况报告给了中间原 料罐区工段长蒋某,蒋某立即电话报告车间副主任汪某,并拨打120、 厂内消防队救援电话。潘某赶往罐区发现无法施救,跑向石脑油改质车 间控制室请求救援。潘某和调度室的王某先后到达罐区北侧,在罐区踏 步附近发现了中毒的袁某,将其抬出防火堤放在绿化带上。当看到消防 队员到达罐区附近后,他们二人先后摘下面罩朝消防队员呼喊,王某摔 倒后爬起来向东跑,潘某同时倒在地上。蒋某到达现场试图关闭雨水阀 未果,后进入罐区中毒。

1123:08 一组消防队员到达储罐北侧后,首先发现中毒躺在 防火堤外侧的潘某,将其抬到了石脑油改质控制室西侧路边,之后进入 罐区发现了蒋某。另一组消防队员从罐区南侧进入后,发现了 5#罐附 近的付某、4#罐附近的赵某。1123:23救护车将潘某、蒋某送往 阳信县人民医院。1123:27用消防车将付某、赵某送往医院。1 123:48汪某指挥救援人员用扳手关闭了 2#罐倒油线阀门,各个罐 的漏点逐渐消失。1200:00副总经理苏某安排现场清理时,将罐 区北侧绿化带上的袁某送往医院。

二、事故原因

(一) 直接原因

储运车间中间原料工段在进行管线防冻防凝工作时,将罐区6个储 罐抽净管线上的6处法兰全部拆开,事发时抽净管线系统处于敞开状 态。由于中间原料罐区未设置废品或不合格产品接收储罐,加制氢车间 设备出现故障后,直接将高含硫石脑油送入了储运车间中间原料罐区的 2#罐和5#罐。操作人员在进行切罐作业时,本应开启2#罐出料管线上 的阀门,错误开启了该罐倒油线上的阀门,使高含硫的石脑油(总硫含 量为3822ppm)通过倒油线串入抽净线,石脑油从抽净线拆开的法兰处 泄漏。泄漏的石脑油中的硫化氢挥发,致使现场操作人员及车间后续处 置人员硫化氢中毒。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 反思事故暴露出企业安全教育培训不到位、应急救援能力不 足、风险管理不到位、变更管理不足等问题。尤其是企业未认真开展硫 化氢毒性、应急处置等相关知识教育和培训;岗位安全操作规程培训不 到位,员工不清楚如何进行切罐作业;企业的应急救援能力不足,导致 事态严重。

(二) 加强全员安全教育培训,强化三级教育培训的时效性和针 对性,严格落实检查考核,切实提高员工专业操作技能和应急处置能力。

(三) 加强变更管理和风险管理。建议建立和完善变更管理制度, 严格工艺变更程序管理,对工艺、设备和其他方面的变更要进行风险分 析,提升管理防护等级,逐级落实管理责任。建立安全风险管理制度, 认真实施作业风险辨识,严格控制各类安全风险。

(四) 进一步提高应急救援管理水平。企业要依据国家相关法律法 规和标准要求,进一步完善本企业的应急预案体系,配备应急救援人员 和必要的应急救援器材、装备,针对企业实际定期组织各种形式的应急 救援演练,根据危害因素分布配备必要的现场救护器材。制定完善事故 应急处置方案,定期进行泄漏、火灾、爆炸、中毒等专项事故应急演练。

(五)进一步加强对重大危险源的安全监管。企业要加强对涉及两 重点一重大环节的管理。完善泄漏报警联锁切断、数据远传和自动(远 程)控制设施,按规定定期对安全设施进行检测检验、维护保养,确保 完好。

事故51:安徽康达化工有限责任公司 “1-9"中毒事故

2014199时,安徽省毫州市谯城区魏岗镇安徽康达化工 有限责任公司出租场地内,员工检修管道过程中发生中毒事故,造成4 人死亡,2人轻伤。

一、 事故经过

2014199时,安徽康达化工公司张衍某发现泵操作井中 甲硫醇钠管道堵塞,安排李传某下到操作井中维修,李传某下到操作井 中后即中毒昏迷,张衍某立即叫来工人盛保某、李金某前来施救,3人 在未采取任何防护措施的情况下,相继下到操作井内,均中毒昏迷。这 时王正某赶到现场,阻止了其他赶到现场人员继续下去施救,在去除覆 盖在泵操作井上面的彩钢板,并向泵操作井中强制通风后,先后救出4 人,并送至医院抢救,经抢救无效,李传某、张衍某、盛保某、李金某 4人死亡,另有2人轻度中毒。

二、 事故原因

(一) 直接原因

作业人员违规进入泵操作井对其中的甲硫醇钠管道进行检修,吸入 含硫有毒气体(硫化氢、甲硫醇等)中毒,后因现场组织施救不当造成 事故扩大。

(二) 间接原因

安全生产管理体系,未制定安全生产管理制度,无安全管理人员,未对 从业人员进行安全培训,未设置必要的安全设施,生产系统不具备基本 的安全生产条件的情况下,非法组织建设、生产。

三、整改措施与建议

(一) 加强安全教育与培训。制定全员安全培训计划,按照新修订 《安全生产法》要求配备足够的安全管理人员。

(二) 严格执行《危险化学品建设项目安全监督管理办法》,对新 建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施项目,进行建设项目 安全条件审查、安全设施设计的审查、试生产方案备案和竣工验收。

事故52:吉林通化化工股份有限公司 “1 - 18”爆炸事故

20141181418分,吉林省通化县二密镇通化化工股份 有限公司甲醇合成系统甲醇工段水洗岗位供水泵房发生爆炸,造成3 人死亡,5人受伤,直接经济损失255万元。

一、事故发生经过

1188:00 丁班甲醇岗位鲁某和杨某接班后,经车间化验员刘 某化验分析稀醇浓度为43.8%,鲁某进行了放醇作业,大约20分钟左 右稀醇罐液位放到规定位置,关闭去精醇阀门,对稀醇罐进行补液,操 作完成后,进入正常循环。

11810:00验分析稀醇浓度为21.7%,不用放醇。11812:00稀醇浓度经化验达到了 40.5%,鲁某按操作程序进行了 20分钟左 右的放醇和补液工作。118日下午甲醇岗位主操鲁某临时有事请假, 经车间主任批准后,由姜某(甲班主操工)替班。11813:41在车 间段长李某的安排下,鲁某和铜洗岗位的张某离岗去公司仓库领料,13 58分返回车间。11813:53姜某到达车间门口。11814:00 化验分析稀醇浓度为20.3%,不用放醇。

11814:05接替鲁某的姜某来到甲醇操作室,此时副操工杨某 在本操作室监视电脑数据。11814:15姜某、杨某听见甲醇水洗供 水泵房有冒气声音,主操工姜某立即向供水泵房跑去,副操工杨某以为 是闪蒸槽上方放空阀响声,通过查看电脑数据,确认闪蒸槽压力正常后, 也向供水泵房方向跑去,在跑到车间门口时,想到副线(输送冷空气 的调节阀)没关,就返回操作室,在刚要关副线的一瞬间,供水泵房 内发生爆炸。

11814:15铜洗岗位主操作工张某(距甲醇岗位约50米)听 到有冒气声音后,立即往供水泵房方向跑去。同时,在电气维修车间进 行安全检查的孙某、滕某,在调度室开会的王某、林某、杨某、陈某、 徐某等人都听到了甲醇水洗泵房有冒气声音,分别跑向甲醇水洗供水泵 房查看,刚到泵房外面发生爆炸。

二、事故原因

(一) 直接原因

当班岗位操作工在12时排液结束后,未能关严精醇外送阀门,且 回流管阀门开度过大,在进入净醇塔的稀醇液流量不变,排出稀醇液流 量加大的情况下,进、出净醇塔的工作介质下降至控制线以下,导致净 醇塔内稀醇液低位运行。替班操作工接班后没有对现场进行巡视,未发 现净醇塔底部稀醇液位低于300 mm控制线,直至净醇塔内液体排空,导 致高压工艺气体回流到稀醇罐,高压气体造成常压设备稀醇罐罐顶破 裂,并造成回流管线断裂,致使大量可燃混合气体(以H2为主,H2爆 炸极限为4.1-75%)迅速充满供水泵房,并达到爆炸极限,由于高压工 艺气体释放时与回流管管口磨擦产生静电,引燃混合气体发生爆炸。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 反思此次事故反映出企业在风险管理、作业安全管理、事故 和事件管理中存在的问题,企业对长期存在的安全隐患整改不彻底,对 发生的未遂事故也没有引起足够重视,现行的操作规程和巡视制度流于 形式,都应该引起足够重视。

(二) 建议公司聘请有资质的中介机构或专家对所有在用设备、安 全附件进行一次全面彻底的安全大检查,认真细致的排查,全面彻底整 改安全隐患;对照工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装 备和产品指导目录》,对不符合化工安全标准的工艺和在用设备予以淘 汰,在规定时限内达到安全生产标准化标准。

(三) 进一步完善各项安全生产规章制度、岗位操作规程和相关部 位的应急救援预案,加强对岗位操作人员的安全培训教育,让每位操作 人员都能熟练掌握本岗位的操作技能和事故应急处置能力。

(四)严格按规定的程序和标准组织、落实事故防范和整改措施

事故53:四川天亿化工有限公司“31”爆炸事故

2014311550分左右,四川省攀枝花钒钛产业园区马 店河片区,天亿化工有限公司2号黄磷冶炼炉生产现场发生爆炸,造成 3人烧伤导致原发性休克死亡,直接经济损失约600万元。

一、事故发生经过

317:00白班上班后,因1号炉电极折断停炉,磷炉车间副主 任陈某领磷炉乙班杨某(班长)等5人和钳焊班5人、电工班5人对1 号炉进行检修,同时,杨某安排3名电炉操作工、1名巡视工负责2号 炉操作和巡视。318:00 2号炉打开出铁口无磷铁流出。

3110:00出第一次渣,少量磷铁从渣口流出。3113:00 出第二次渣,出铁、出渣时杨某带领本班人员从1号炉返回2号炉(12号炉相距约20米)作业。预计16时出第三次渣。3115:00钳 焊班的田某(副班长)、徐某和电工班的周某(男)、文某、邵某等人 从1号炉检修现场回到与2号炉相邻的精制工段工具间准备工具和待 命。

3115:50大家听到一声闷响,未在意;数秒钟后听到第二声 闷响,并发现门外有渣、尘落下,周某、文某先后往门外跑,紧接着听 到第三、四声巨响,伴有大量渣尘和玻璃碎片落下,热浪和烟雾从后面 袭来。文某、周某往办公楼方向跑,没有发现田某、徐某、邵某跑出来。 随后文某、周某将此情况告诉班组其他人员,大家分别拨打三人手机, 均未联系上。

3122:00精制工段工具间发现田某、徐某、邵某3人遗

体,现场搜救结束。

二、事故原因

(一) 直接原因

天亿公司2号炉炉底碳砖失效,熔池下沉,炉底烧穿,熔融磷铁磷 渣泄漏遇湿爆炸,部分检修人员避险不及,造成本次事故发生。经过对 炉底碳砖衬里的清理,发现2号炉两层炉底碳砖腐蚀殆尽,熔池下沉到 碳砖以下,部分碳砖漂浮;炉底接近中心部位有直径约40厘米的烧穿 孔,近百吨熔融磷铁磷渣从此泄出并遇湿爆炸。爆炸冲击波冲垮炉周围 堰和相邻水池,池中水流外泄并被熔融磷铁磷渣覆盖引发剧烈爆炸,导 致预沉槽钢梁支架垮塌、预沉槽坠落受损、槽中泥磷泄漏燃烧和精制 工段工具间,,墙体崩塌,在此间准备工具和待命的5人中有3人未能逃 离并遇难。同时,熔融炉料和热辐射引燃该工具间''右侧隔壁上方的2 号炉变压器,加重了现场火势和浓烟。

(二) 间接原因

(1)无磷炉检维修制度。2号炉自2006年建成投产以来未进行过炉 衬检维修工作,炉底碳砖腐蚀、漂浮不能被及时发现和修复,磷炉长时

间带病运行。

部分检维修人员仍然较长时间滞留其中。

三、整改措施与建议

(一) 此次事故反映出企业在装置运行安全管理、风险管理、设备 完好性、持续改进化工过程安全管理工作方面存在不足,企业相关人员 没有及时发现和重视炉底烧穿前磷炉的异常情况,没有认真分析原因, 未采取预防、控制事故的有效措施;同时企业安全考核不到位,导致班 组、车间都关注黄磷产量而无暇顾及安全,完全无视四个让位于中当 安全环保与产量任务发生冲突时,要让位于安全环保的要求,这些问题 都需要引起足够重视。

(二) 开展化工炉窑专项整治,重点排查治理化工炉窑炉况监控、 炉周水患和辅助用房使用管理方面存在的缺陷与不足;开展在役化工装 置安全诊断,查找设计缺陷,实施安全联锁装置和自动化控制系统升级 改造,提高设备运行可靠性。

(三) 全面推进安全生产标准化工作,提升安全标准化实效。企业 要对照相关专业标准,按照持续改进的要求,强化班组建设和现场管理, 加强作业过程监督,完善自保、互保、联保机制,增强识险避险和自救 互救能力。

(四) 加强宣传教育,调动员工安全生产积极性,鼓励、支持员工 举报安全生产违法违规行为和各类事故隐患,充分发挥员工在隐患发 现、报告及整改措施落实等环节不可替代的第一责任人和直接监督者作 用

事故54:内蒙古乌海市泰和煤焦化集团有限公司 “4 - 8”爆炸事故

201448日上午1045分左右,内蒙古乌海市泰和煤焦化 集团有限公司化产车间脱硫工段脱硫液循环槽发生爆炸事故,造成3 人死亡,2人受伤,直接经济损失约230万元。

一、事故发生经过

228日,泰和煤焦化将脱硫工艺由碱法变更为氨法,发现清液 排入泵房的低位槽后气味太大影响工人操作。

320日,化产车间副主任张某(化产车间主任任某出差)安排 吕某将清液管道由排入低位槽改为排入脱硫液循环槽内。

326日,任某出差回来,认为管道改造错误,会导致清液温度 影响脱硫液温度,造成脱硫液循环槽内的脱硫液副盐含量逐渐升高,从 而影响脱硫效率和后续生产工艺。随即让张某和吕某重新对设置在脱硫 液循环槽槽顶上的清液管道进行改造,但未按规定要求进行设计和编制 技术改造方案。

4709:00操作脱硫工段长吕某与维修工段长魏某、维修班长 魏某某及维修工郑某、石某等人到脱硫液循环槽现场确定管道改造方 法。4709:30吕某把阀门和法兰拿到维修班,让维修工拉管子备 料。

4716:30吕某去调度室开好动火安全作业证,在当事人不知 情的情况下,顶替化验员延某填写虚假动火分析结果并签字;代替动火 监护人脱硫班长毕某、动火监护人维修班长魏某、动火人维修工郑某签

字,等待第二天有关领导和人员签字。

4808:50吕某分别找车间副主任张某、车间主任任某、安环 部安全员焦某和厂长杨某在动火安全作业证上签字,并把办理好的动火 安全作业证交给维修工石某。

4809:00维修班长魏某带领维修工郑某、石某、靳某接好电 焊机地线,用绳子将做好的管件、焊把及焊线拉至循环槽顶。

4809:30脱硫工段丙班班长毕某通知电工李某接电(临时用 电作业证已办理),随后上到槽顶,并将灭火器和水桶吊到槽顶。4809:40魏某等人开始改管作业,先拆卸原通往循环槽顶部人孔清液 进液管前端约400mm处的4孔法兰,发现清液管上法兰螺栓锈蚀无法 拧开,于是石某用电焊呲断螺栓打开法兰(距人孔水平距离251mm, 垂高距离346mm)。毕某发现焊渣煨燃了槽顶的保温棉,就对法兰下 部的焊渣及周边洒水以防着火。

4809:50法兰被拆开,取出插入人孔的清液管,石某将人孔 用盖板盖住,但未完全盖严。随后石某用电焊在剩余的清液管上(距离 法兰150mm)呲开孔并焊接立管,立管上自带弯头(指向事故槽B), 又在通向事故槽B的管上用电焊呲开孔,焊接通向事故槽A的短管。

4810:30焊缝焊接作业完成三分之二时,魏某说要安装阀门, 毕某从循环槽下去取阀门,同时安排当班脱硫泵工王某上槽顶代替履行 监护职责。毕某取回三个阀门后,王某用绳索将阀门提到槽顶,然后王 某和靳某上好两个阀门。安装第三个阀门时,由于通往循环槽人孔的管 道上原法兰与阀门的法兰螺丝孔对不上,石某用电焊呲原法兰螺丝孔。

4810:45脱硫液循环槽槽顶开始抖动,发出轰隆轰隆的声响, 靳某意识到循环槽可能爆炸,立即翻越护栏,准备从槽顶往下跳,刚迈 出一条腿,瞬间循环槽发生爆炸。郑某、魏某、王某3人被爆炸冲击到 脱硫液循环泵房房顶,事故造成郑某、魏某、王某、石某死亡,靳某受 伤。

二、原因分析

此次管道变更改造是在生产系统运行状态下,违反《化学品生产单 位动火作业安全规程》和公司《动火安全管理制度》的规定,在未与生 产系统隔绝、未进行吹扫、置换,动火点未隔离,未进行气体分析确认, 违章用电焊明火作业,致使电焊火花通过未封死的人孔,引爆被脱硫液 夹带并进入循环槽内的煤气。

了《八大作业票制度》,但未认真组织对办证人、管理人员进行系统培 训考核。造成办票过程中随意填写、代替签字,层层把关流于形式。

三、整改措施与建议

(一) 事故暴露出企业在作业安全管理、变更管理和风险管理方面 存在问题,危险作业许可制度、变更管理制度执行不到位,形同虚设, 风险辨识能力不足。许可票证等级无人把关,危害识别不全面,审批环 节管理失控;作业过程出现无人监管情况;进行工艺变更前,不履行变 更审批程序,不对变更过程产生的风险进行分析和控制;企业没有意识 到循环槽内存在爆炸性混合气体,动火作业具有燃爆的危险。

(二) 加强作业安全管理。严格许可票证管理,把票证管理上升到 企业一级管理范畴,要对焦化厂的所有车间、工段、班组、岗位重新组 织全覆盖的风险评估,重新确定风险等级。对办票人员、管理人员、审 批人员、检维修人员、监护人员组织开展培训考核,督促其认真熟练掌 握如何办票证、如何划分作业证等级、如何制定落实安全措施、安全方 案、如何审查审批不同等级的许可票证。坚决杜绝冒名顶替、虚填分析 结果,以及审批人不到现场确认就签字审批等现象。

(三) 加强变更管理。严格执行《国家安全监管总局关于加强化工 过程安全管理的指导意见》,在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、 备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化,都 要纳入变更管理;严格变更管理审批程序。

(四) 加强安全教育培训。要牢固树立安全培训不到位是重大安全 隐患的理念。强化对工艺、检维修、应急处置、风险辨识及管控方面 的安全知识培训考核,建立全员、全过程、全方位三全安全培训 考核制度;强化特种作业管理,严格特种作业人员持证上岗制度;认真 落实主要负责人强制安全培训考核制度,确保管理人员安全生产能力满 足生产要求持证上岗;聘请煤焦化专家,对化产车间进行操作技术培训 考核,切实提高员工的安全生产技术和风险辨识、应急处置能力。

(五)进一步加大对三违现象的查处力度。从制度上、规程上、 作业上进一步规范整治三违现象,要将各班组、各工段、各车间、各 分厂常见的或易发生的三违现象造册,教育警示张贴到岗位,强化日 常的培训考核,让每一位员工熟记于心,牢记于脑,切实筑牢安全生产 防线。

(六)加强风险管理,确保风险可控可防。采取公司包分厂、分厂 包车间、车间包班组、班组包岗位的办法,发动全体员工参与深入开展 岗位风险辨识,对辨识出的岗位风险要采取管事顶用的管理、工程技术、 应急处置三大措施,确保岗位风险时时刻刻在可控范围内。

事故55:江苏省如皋市双马化工有限公司 “4 - 16”爆炸事故

2014416日上午10时,江苏省南通市如皋市东陈镇的如皋 市双马化工有限公司(以下简称双马公司)造粒车间发生粉尘爆炸,引 发大火,导致造粒车间整体倒塌,造成9人死亡,8人受伤,其中2人 重伤,直接经济损失约1594万元。

一、事故发生经过

41601:00夜班操作工按期清理4#造粒塔机组4个旋风分离 器内粉料,共清出硬脂酸粉料100余公斤。41602:004#造粒 塔机组,清理塔内结块的硬脂酸后,开4#造粒塔机组。

41606:00因上游蒸馏装置供应液体硬脂酸不足,2#造粒塔机 组停机。41608:00造粒车间白班人员与夜班人员完成交接班,2# 造粒塔机组仍停车。

41608:37当班电工隋某接到厂叉车维修工万某电话,让其到 造粒车间二层配电柜接电;隋某在造粒车间看到车间外南侧一楼楼梯旁 有一台电焊机,便将电焊机电源线从楼梯夹缝拉上二楼接在配电柜上, 万某将电焊机二次侧焊把线拉上二楼。

41608:45隋某接完线离开。车工徐某、叉车维修工万某及维 修工鲍某、冒长某相继来到造粒车间二楼。41609:00 —楼操作工 冒松某看到二层平台东部1#造粒塔与平台的夹缝处有焊接火花掉到一 层东部地面上。

41610:00造粒车间发生爆炸,并在3分钟内连续发生多次爆 炸,引发大火。41610:09 4台造粒塔相继向厂房西侧倒塌,拉动 车间厂房钢结构向西整体倒塌。

二、事故原因

(一) 直接原因

1#造粒塔正常生产状态下,没有采取停车清空物料的措施,维 修人员直接在塔体底部锥体上进行焊接作业,致使造粒系统内的硬脂酸 粉尘发生爆炸,继而引发连续爆炸,造成整个车间燃烧,导致厂房倒塌。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 事故暴露出企业在作业安全管理、安全教育培训、风险管理 和变更管理方面存在很大漏洞。尤其是动火作业、临时用电作业环节。 双马公司在造粒包装车间随意动火,维修人员在没有停车、没有办理《动 火作业票》的情况下,违章直接在设备本体上进行焊接作业;当班电工 没有办理《临时用电作业票》,违章接电焊机临时电源。

(二) 加强作业安全管理。要严格直接作业环节的相关审批制度, 认真开展作业前风险分析和评估,作业场所未经检测合格、装置未停车 并清空物料、未落实防范措施、未配备相关应急装备、现场监护人员未 到位等情况下,不得进行动火、进入受限空间等危险作业。

(三) 加强员工的安全教育培训,提高员工的岗位操作能力、安全 风险意识和自我保护能力。企业要强化粉尘场所作业人员安全生产知识 教育和防火防爆培训,确保作业人员具备必要的粉尘防爆知识,熟悉、 掌握相关的安全操作技能,确保安全生产。

(四)要加强风险管理和变更管理,企业在工艺、设备、管理等发 生重大变更前,要认真开展变更前的技术论证,对变更事项进行风险评 估。企业要高度重视粉尘场所的防爆安全管理,要充分认识可燃性有机 粉尘燃爆的危害性,建立健全粉尘安全管理规章制度,加强粉尘作业场 所的安全管理。一要完善粉尘作业场所通风除尘等设施。二要配备粉尘 检测仪表,严防粉尘超标,达到爆炸极限。三要保持除尘系统的泄爆、 隔爆装置完好和正常运行。

事故56:辽宁灯塔北方化工有限公司 “4 - 24”中毒窒息事故

201442411时左右,辽宁省灯塔北方化工有限公司在加 氢车间厌氧罐出口池安装排泥泵过程中发生一起中毒窒息事故,事故造 成3人死亡,直接经济损失329万元。

一、 事故发生经过

424日上午灯塔北方化工有限公司生产副经理于某安排加氢 车间为厌氧罐出口池加装排泥泵,加氢车间主任于志某与副主任刘某制 定了作业方案,方案得到了副经理于某批准后,于某带领加氢车间主任 于志某、副主任刘某、职工郝某、顾某、赵某到厂区厌氧罐出口池处开 始加装排泥泵。

424日,11:00职工赵某离开,工艺员汤某来到现场。在向厌氧 罐出口池放泵时,汤某拿着连结DN100短接和排泥泵的软管,其它人 员用绳子拉着排泥泵,当把排泥泵放到池底后,刘某、郝某、顾某下到 厌氧罐出口池距地面1.2米处的跳板上(郝某在软管北边,刘某、顾某 依次在软管南边)准备将DN100短接与池口处排泥管道上的法兰盘连 结,这时软管向厌氧罐出口池底部坠落了一段距离,郝某便沿着铁梯向 池底移动,想将软管提拉上来,郝某在向下移动过程中突然昏倒掉落到 出口池池底污水中。刘某和顾某见郝某掉入池底,立即下入池底施救, 也相继晕倒。

二、 事故原因

(一)直接原因

灯塔北方化工有限公司加氢车间在安装排泥泵前,未制定危险作业 方案,未办理进入受限空间作业审批手续,未对出口池内进行空气清扫, 作业人员也未佩戴防护用具,当郝德某冒险向池底移动想提拉软管时, 因吸入高浓度硫化氢等气体,突然昏迷跌落到池底污水中,刘某、顾某 在不清楚状况的情况下,盲目冒险施救,也因吸入高浓度硫化氢等气体, 发生昏迷跌落到池底污水中(水深约0.4米),最终三人均因硫化氢等 气体中毒加上缺氧窒息导致死亡。

(二)间接原因

1 .灯塔北方化工有限公司对职工的安全教育和培训不到位,致使 职工的安全意识不强,自我保护能力差,作业过程中不采取任何安全措 施,冒险作业、盲目施救。

三、整改措施与建议

(一) 没有事故应急预案,缺乏应急演练,在事故发生时盲目救援, 造成事故后果扩大的事故很多,该类事故多发生在中小化工企业中。

(二) 企业要加强对职工的安全教育和安全培训,增强职工的安全 知识,提高职工的自我防护能力,坚决避免冒险作业情况再次发生。

(三) 结合安全生产工作实际,要有针对性地组织应急救援演练, 通过演练提高公司职工的安全意识,使职工掌握正确的应急救援方法, 杜绝盲目施救情况再次发生。

(四) 企业要加强安全生产工作。要进一步落实岗位责任制、规章 制度和安全操作规程。要严格危险作业审批程序,在对作业风险辨识不 清时,要严格按照风险等级较高的作业方式进行管理并采取相应的安全 防护措施。

事故57:山西省永鑫煤焦化有限责任公司 “4 - 26”爆炸事故

2014426日中午1209分,山西省临汾市安泽县唐城镇煤 焦化深加工工业园区的山西永鑫煤焦化有限责任公司(以下简称永鑫 焦化公司)在回炉煤气管道检修过程中发生煤气爆炸事故,造成4人 死亡,31人受伤,直接经济损失约480万元。

一、事故发生经过

422日因焦炉地下室加减旋塞有煤气泄漏现象,回炉煤气管道 阻力较大,焦化一厂炼焦车间编制了《回炉煤气系统检修作业文件》。

42608:38炼焦车间主任李某带领生产乙班班长和热修班长按 照检修计划开始进行有关检修任务。首先通知乙班班长郭某停止出炉, 安排加热组长高某将大放散水封放空,到加热组通知停止加热,安排调 火工对回炉煤气管道用蒸汽进行置换,先通蒸汽后关闭回炉煤气总管阀 门。煤气主管末端放散冒出蒸汽后,在末端放散和2#炉预热器上分别 取样进行爆发试验,试验合格。

42609:30炼焦车间主任李某通知厂长李某煤气管道置换合 格。42609:40厂长李某、生产副厂长张某、设备副厂长张某到达 检修作业现场参与指挥。42610:00维修工牛某、张某等人在二层 间台推焦平台以上1.3米处对回炉煤气总管法兰处开始插堵盲板作业, 但没插好,由于煤气味重,维修工乔某接替他们继续作业,但仍然插不 到位,副厂长张某替下他完成盲板插堵。随后厂长李某安排炼焦车间主 任李某在加热换向室门口的煤气退液管进行采样分析。李某分别在煤气 退液管、2#焦炉煤气预热器处、1#2#焦炉末端进行取样做煤气爆发 试验,厂长李某同时参加了试验过程。

42610:30爆发试验合格,厂长李某发布了检修命令。426 日近11:00副厂长张某在焦炉中部机侧通廊组织拆卸了 1#焦炉回炉煤 气流量计短节后,带领职工李某等人用耙子清理管道中的焦油渣沉积 物,清理过程中感觉气味呛人、身上软、头痛,开始人员轮换作业。近 11时安全环保部负责现场监护的安全员赵某携带的便携式可燃气体报 警仪发出警报,随后要求增调风机。

42611:00史某提出先停工撤人意见,但未获同意,随后史某 逐个规劝作业人员暂停作业,但效果不大。

426日近12:00炉门工李某和杜某等4人将第3台轴流风机(根 据检修方案,现场作为预防措施已设置了 2台轴流风机)运达现场并开 始安装。加热组长高某带领3名加热工进入交换机室进行换向作业,1# 炉换向及调整空气盖板约10分钟完成,因2#炉换向机停电,测温工张 某采取手动换向,正在手摇手柄时突然发生爆炸。爆炸后二层间台推焦 平台回炉煤气总管法兰插盲板处不断喷射火焰,并引燃二层间台休息室 窗户。

二、事故原因

(一)直接原因

副厂长张某组织盲板安装时因盲板尺寸和安装位置不符合安全要 求,使得煤气没有完全隔绝,造成煤气通过盲板和法兰之间的缝隙进入 应隔绝的煤气主管,并从拆除的1#炉流量计接口处泄漏,泄漏的煤气 通过门窗进入加热值班室、交换机室、焦炉中间通廊遇火源发生爆炸。

(二)间接原因分析

三、整改措施与建议

(一)事故暴露出企业在作业安全管理、安全教育培训、设备完整 性管理等方面存在问题。企业在未对现场安全措施落实情况检查确认的 条件下,擅自开始作业;员工不了解煤气的危险性,安全意识差,自我 保护能力不足,在已经发生泄漏的情况下,仍旧轮流进入泄漏现场作业, 指挥人员违章指挥,强令他人冒险作业;设备的日常维护保养不到位,

导致部分设备存在缺陷。

(二) 加强从业人员的安全教育和技能培训,提高操作人员的安全 意识、操作技能和应急处置能力,保证从业人员熟悉有关煤气安全生产 规章制度和安全操作规程。

(三) 加强作业安全管理,严禁违章指挥和强令他人冒险作业,严 禁违章作业。持续深入开展安全生产标准化建设及反三违活动,强化 从业人员在遇到直接危及自身安全的紧急情况下,停止作业活动或采取 应急措施撤离作业场所的安全意识。

(四) 加强设备的完整性管理和企业的隐患排查治理,深入开展隐 患排查治理活动,做好设备设施的日常维护保养,确保设施设备完好和 正常运行。

(五) 企业要加强检维修期间的安全管理。严格执行《工业企业煤 气安全规程》等规定,强化检维修过程的管理。细化、完善检维修作业 规程,进一步完善检维修过程中的风险评价,规范作业票证的管理,切 实落实现场安全措施,确保检维修工作安全顺利进行。

事故58四川广元天森煤化公司“5 - 2"爆炸事故

2014521509分许,四川省广元市天森煤化有限公司 生产厂区内隔油沉淀池盖板上方,三名工人进行水泵管道焊接安装动火 作业时发生爆炸,造成3人死亡,部分设施损坏,事故直接经济损失约 260万余元。

一'事故发生经过

430 ,广元天森煤化决定当日13时停止设备调试,由于该日企 业隔油沉淀池等部位设施设备未安装完毕,公司决定动力科全体人员 “五一”期间不放假,分别由孔某、何某、岳某担任51日、52日、 53日生产厂区的值班领导。

5215:09,班组长任某(死者之一)安排并带领陈某、万某、 张某、何某等5人到事故水池安装水泵,并将水泵的管道安装至隔油沉 淀池内。当时,任某、陈某、万某3人在隔油沉淀池盖板上实施焊接作 业,火星从隔油沉淀池人工观察孔掉入池内,引燃爆炸性混合物并发生 爆炸燃烧,造成3名工人当场死亡及沉淀池上方彩钢棚、池盖严重受损 并坍塌。

二' 事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因分析

三、整改措施与建议

(一) 事故暴露出企业在作业安全管理、风险管理、安全教育方面 存在问题,尤其是动火作业管理、三同时规定执行不到位,未经审批 许可,擅自施工建设,动火作业。

(二) 要认真执行安全设施和环境保护三同时规定,依法进行项 目建设和试生产工作。

(三) 要加强动火管理等制度建设,落实安全生产责任,严格危险 场所动火审批和现场监管,建立一套行之有效的安全管理体系,确保各

项安全管理制度和措施落实到操作层面。

(四)要加强员工的教育培训和企业隐患排查,提高从业人员安全 意识和生产技能。要加强安全生产管理机构和技术部门人员配备,选派 责任心强、懂技术、懂管理的人员从事安全生产和生产技术工作。要建 立劳务输入人员管理机制,加强劳务输入人员的管理,要与劳务输出单 位明确各自在安全生产管理方面的权利和义务,确保劳务输入人员严格 遵守企业各项安全管理制度。

事故59:江苏省宝应县曙光助剂厂 “5 - 29”爆炸事故

20145291810分,江苏省扬州市宝应县曹甸镇私营工 业园区曙光助剂厂蒸馏釜爆炸,事故造成3人死亡,1人重伤、2人轻 伤,直接经济损失251.5万元。

一、 事故发生情况

52819:00,肖某安排当班的郝某等四人将蒸馏釜清洗干净, 之后的工作由常立元指挥。5290:00,左右常某来到厂里,指挥 将5HY-10母液投入釜内开始蒸馏。

52912:00左右,开始馏出成品,至蒸馏结束,釜内有残液约 200公斤。出料结束后,未关闭真空泵,关闭了导热油阀门。529 18:00许,肖某到现场查看,观察到蒸馏釜的温度为171。。左右。在 其刚转身离开数步,蒸馏釜突然爆炸。

5292230分,从坍塌建筑物下找到1名失踪人员陈某, 送医院后抢救无效死亡。530日下午16时,现场找到部分人体遗骸, 至5312235分,经DNA比对后确认为常某和刘某。

二、 事故原因

(一)直接原因

专家组进行了对邻甲苯二胺的破坏性模拟试验,试验全过程平稳, 无爆炸、燃烧、化学反应等危险迹象。同时国家化学品登记中心对邻甲 苯二胺样品进行了热危害测试。综合实验情况、测试结果和邻甲苯二胺 的安全技术说明书(MSDS)表明:邻甲苯二胺在蒸馏过程中不可能发 生爆炸。根据国家化学品登记中心对HY-10母液样品进行的热危害测 试结果,HY-10母液样品中大部分溶剂蒸馏出去以后,残余物具有较强 的分解放热现象,在一定的条件下容易发生分解爆炸。通过以上分析, 事故的直接原因:在借用曙光厂的蒸馏装置对飞翔化工的HY-10母液 蒸馏过程中,大部分溶剂蒸馏出去后,剩余的残余物晶体在171。。左右 发生化学性分解爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)该起事故暴露出我国中小化工企业安全形势仍然十分严峻, 违法生产、违法承包现象仍时有发生,技术力量仍然十分薄弱,对产品

安全缺乏认知,变更管理随意

(二)加强企业变更管理。企业需建立变更管理制度。企业在工艺 设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和 人员等方面有所变化时需纳入变更管理。该起事故就是由于工艺技术发 生重大变化,而没有严格变更管理造成的。

事故60:宁夏瑞泰科技股份有限公司 “7 - 1”爆炸事故

201471日凌晨120分左右,宁夏中卫工业园区内宁夏瑞 泰科技股份有限公司啶虫脒生产车间N-(6--3-吡啶甲基甲胺贮罐发 生爆炸,造成4人死亡,1人受伤,直接经济损失约500万元。

一、事故发生经过

623日上午,瑞泰公司啶虫脒工段副段长李某发现第14批合成 的粗品啶虫脒颜色发红,立即向段长王某、副总经理刘某做了汇报。刘 某责令生产技术部副主任杨某协助农药车间查明原因。624日,啶 虫脒合成工序停止生产,开始查找原因。啶虫脒合成工序停车期间, N-(6--3-吡啶甲基甲胺合成工序正常生产(623日至27日),共 生产4批次(批号:23#26#o 628日,由于N-(6--3-吡啶甲基甲胺接近储存极限,合成工序被迫停止生产。经过三天的排查及小试验 证,瑞泰公司认定粗品啶虫脒颜色发红的原因为N-氰基乙亚胺酸甲酯 中含有杂质引起。6302:00许,啶虫脒合成工序投料开车,使用 的N-(6--3-吡啶甲基甲胺为6261804分开始由贮罐打入高 位槽,到事故发生,啶虫脒合成工序反应尚未结束。储罐内的N-(6--3-吡啶甲基甲胺采用盘管加热保温方式贮存。711:11,啶虫脒 合成工序当班班长王某、操作工高某等人在二楼控制室用餐,闻到刺鼻 难闻的气味。1:11:20,操作工高强走出控制室,开启排风机,回到控制 室打开南面的窗户,发现一楼东侧的N-(6--3-吡啶甲基甲胺储罐排气 管附近溢出白烟,立即将这一情况向王某做了汇报。1:14:20,王某从二 楼由西向东下至一楼。1:15:23,高某、姬某前后离开主控室由西向东

行进。1:15:35许,N-(6--3-吡啶甲基甲胺储罐发生爆炸,致使王某 当场身亡,并波及包装车间和工具间,造成3名劳务人员(李某、杨某 和王某)身亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

贮罐内的N-6--3-吡啶甲基)甲胺处于长时间保温状态,发生 了缩聚反应,产生的大量热量和气体不能得到及时排出,导致容器增压 发生爆炸。

(二) 间接原因分析

三、整改措施与建议

(一) 加强风险管理能力。企业要制定风险管理制度,明确风险辨 识范围、方法、频次和责任人,规定风险分析结果应用和改进措施落实 的要求,对生产全过程进行风险辨识分析。对于“两重点一重大”的生 产储存装置选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、HAZOP 技术等方法或多种方法组合进行分析。对于理化性能不明的化学品在进 行风险评估前应委托有资质的单位对其危险特性进行全面分析。

(二) 加强变更管理能力。企业进行工艺改造、产能升级时必须严 格执行变更管理。实施变更前,企业要组织专业人员进行检查,确保变 更具备安全条件,明确变更影响的本企业人员和承包商作业人员,并对 其进行相应的培训。变更完成后,企业要及时更新相应的安全生产信息, 建立变更管理档案。

事故61:云南曲靖众一合成化工 “7 - 7”氯苯回收塔爆燃事故

2014771710分,云南省曲靖众一合成化工有限公司 煤焦油深加工循环示范工程1500t/a永固紫项目在试生产过程中,合成 一厂一车间氯苯回收系统氯苯回收塔(浓缩塔)发生一起爆燃事故,造 成3人死亡,4人受伤,直接经济损失560万元。

一、事故发生经过

778:00,当班人员杨某(工段长兼工程师)、杜某(班长)、 付某(中控主操工)、邓某(副操)、贾某(副操)、彭某(副操)、 杨某某(副操)等7人接班。

7715:00,当班中控主操工付某发现氯苯回收塔(浓缩塔) 导热油换热器出口温度、压力异常升高(此时温度为231.5。。,工艺指 标上限值230OC;塔顶压力-366KPa,工艺指标-10KPa—10KPa),便 安排副操贾云全关小导热油进口阀,观察一段时间后温度仍缓慢上升。 7716:20左右,中控主操工付某将异常情况向工段长杨某作了汇 报(此时换热器出口温度为246C,塔顶压力-317 KPa),杨某没有作 出具体指令。之后杨某带领副操贾某、邓某到现场对循环泵、阀门、温 度计等进行排查,未发现异常,便回到中控室。

7716:50左右,温度、塔压继续上升(此时温度为259C, 事故值260C;塔顶压力-24 KPa)。7717:05,当班中控主操工 付某发现DCS回收系统操作界面氯苯回收塔底塔液位突然升高,塔顶 压力剧增,由正常的-1 KPa升至仪器测量最大量程值100 KPa(仪器测 量最大量程值100KPa)。换热器出口温度升至260OC并持续上升,中 控主操工付某立即报告正在中控室的工段长杨某,杨某用对讲机通知现 场副操贾某把导热油切断,并立刻起身离开中控室准备到现场检查导热 油进口阀门。

7717:10,回收塔发生爆炸,爆炸产生的火花随即引起氯苯 回收系统的物料燃烧。中控主操工付某与班长杜某由中控室跑到室外空 地,杜某立即向厂领导作了汇报。此次事故造成一车间副操贾某、邓某 和二车间到一车间办理倒油票的主操刘某等3人死亡,4人受伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

(二) 间接原因

能果断采取有效措施,处理故障不及时。

三、整改措施与建议

(一) 本次事故暴露出企业在装置运行安全管理、岗位安全教育和 操作技能培训、试生产安全管理、设备完好性方面存在问题。操作人员 对装置运行时出现的异常情况不能及时准确判断,缺乏相应技能采取有 效措施;在建设单位未按设计要求安装温控调节阀的情况下,仍投入试 生产运行;工程监理单位未严格工程设计要求督促建设单位安装有关设 施设备,未认真履行监督管理职责,暴露出的这些问题都需要企业认真 总结反思。

(二) 加强安全教育培训工作,严控从业人员准入条件,强化培训 教育,提高从业人员素质。提高操作人员准入门槛,要持续不断地加强 员工培训教育,使其真正了解作业场所、工作岗位存在的危险有害因素, 掌握相应的防范措施、应急处置措施和安全操作规程,切实增强安全操

作技能。

(三) 加强应急处置工作。建议进一步加强公司应急救援能力建设, 完善应急救援指挥系统,及时开展应急救援预案演练和修订,强化公司 应急救援队伍建设和应急器材装备管理,提高危化品事故风险控制能 力,防止事故蔓延扩大,减少人员伤亡和财产损失。

(四) 进一步加强试生产作业的管理。严格落实试生产期间安全管 理责任,完善异常情况下的应急处置措施,进一步加强试生产期间现场 作业环境和人员的管理。

(五) 迅速排查隐患和问题,对照工艺技术设计要求,逐一进行核 查,完善相关安全设施,确保系统安全运行。

事故62:宁夏捷美丰友化工有限公司

9 - 7”中毒事故

2014971545分左右,宁夏捷美丰友化工有限公司(位 于宁东能源化工基地煤化工园区B区)东南角火炬装置区域,发生一 起因氨气液混合物从主火炬筒顶部喷出并扩散,造成火炬装置周边约 200米范围内41人急性氨中毒,大约1000株树木、2000平方植被受损 枯黄。

一、事故发生经过

93日宁夏捷美丰友化工有限公司因氨压缩机高压缸干气密封泄 漏量大,停氨压缩机进行抢修。95日氨压缩机置换合格,交付钳工 检修;按捷美公司抢修计划,同时将01E050701E0508安全阀进行拆 装检测调校。9616:00氨压缩机高压缸干气密封检修完毕,氨压 缩机建立干气密封系统、油循环。

974:3001E050701E0508安全阀调校合格回装完毕。9 78:25,氨压缩机建立水系统、真空系统。979:35,氨压缩 机开始引氨置换。9714:40,暖管合格后,启动开车程序,氨压 缩机开始按规程开车,冲转、升速。9715:40,氨压缩机伸缩过 程中,一段氨冷气压力最高涨至0.9216MPa后安全阀起跳。

9715:45,主控人员刘某从监控发现,位于厂东南角氨火炬 顶部有大量气液夹带物喷出,并有液体随着火炬管壁下落、扩散,造成

火炬周边空气中氨浓度骤升。

二、事故原因分析

(一) 直接原因

中国成达工程有限公司设置在壳侧设备出口管线上(保护二手设 备)的01E050701E0508安全阀均为气液两相,在氨蒸发器01E0507 安全阀PRV01E0507起跳后,液氨直接进入氨事故火炬管线,加之氨事 故火炬未按国家强制性标准《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)要求在氨事故放空管网系统上设计、安装气液分离罐,致 使液氨从事故火炬口喷出,气化后迅速扩散。

(二) 间接原因分析

三、整改措施与建议

(一) 建设项目安全设施设计中未分析氨事故火炬系统存在的风险 并提出相应的预防措施;未明确氨事故火炬系统的设备选型和设备一览 表,存在严重的设计缺陷;对火炬系统EPC总承包商的设计资质审查 把关不严;装置中交和开车前组织的三查四定工作不严谨,没有发现 设计及施工漏项;系统检修后开车,没有按要求进行开车安全条件表单 逐项确认;企业应急处置不及时,事发后,没有及时对厂外过路车辆及 群众进行疏散,导致企业职工和厂外(公路)过路人员急性氨中毒,这 些问题暴露出了企业在风险管理、设备完好性、承包商管理、装置运行 安全管理、应急管理方面存在问题,需要认真总结反思。

(二) 加强安全教育培训工作。进一步加强从业人员安全教育培训, 尤其加强危险化学品作业人员和救援人员(含劳务派遣人员)应急知识 的培训,使其了解中毒、窒息等可能发生事故的特点、危害性,掌握自 救互救知识,防止盲目施救。加强对从事维修作业的临时工、农民工、 外包单位人员的安全生产和应急知识培训,提高安全意识和应急处置能

力。

(三) 严格执行领导和工程技术人员值班值守制度,严格动火、进 入受限空间等安全作业许可,加强试生产、开停车安全管理和泄漏安全 管理,加强现场巡检和重要参数监控。

(四) 加强事故应急能力。企业要制定有针对性的应急预案,定期 组织开展应急演练,使作业人员掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相关 应急预案内容,提高企业和从业人员的应急处置能力。

事故63:甘肃鸿丰电石有限公司“9 22”坍塌事故

20149222330分左右,甘肃鸿丰电石有限公司在对2# 气烧石灰窑除瘤作业过程中,由于窑内石料塌料,造成3名检修人员 被掩埋,从现场救出后经医院全力抢救无效死亡。事故造成直接经济损 失331.4万元。

一、 事故发生经过

20149月,甘肃鸿丰电石有限公司原料生产车间在石灰石烧制 生产过程中,发现2#气烧石灰双筒竖窑炉壁出现结瘤现象,公司决定 停窑检修。停炉前,公司召开了 2#气烧石灰双筒竖窑停炉检修会议, 制定了检修方案。916日,原料生产车间2#气烧石灰双筒竖窑停止 石灰石烧制生产。922日上午,经过6天时间逐步降温,炉体温度 降至检修作业温度要求,公司决定开展除瘤作业。11:00,原料生产车 间开始向窑内加入石料堆建除瘤检修作业平台。21:30,石料加注完毕, 检修作业平台堆建完成。22:00,按照原料生产车间的安排,检修班班 长贾某带领检修工石某、石某某、赵某、王某4人,携带风镐、撬杠和 大锤等除瘤工具(未佩戴救生绳),从2#窑四层检修平台西侧检修口 进入窑内开展除瘤工作。5人轮换作业,当时,王某与赵某清瘤作业, 石某、石某某在窑内休息,班长贾某负责找点。23:30,石灰石料作业 面突然发生塌料,贾某、石某、石某某随着塌料斜面滑入石料之中被掩 埋,王某、赵某从检修口爬出后向炉外监护人员求救。

二、 事故原因

(一)直接原因

甘肃鸿丰电石有限公司在对2#气烧石灰窑清瘤作业风险辨识不 全面,制定的除瘤作业方案不细致,未能采取有效措施消除棚料,设置 稳定可靠的作业平台,作业过程中因震动与石料重力作用,造成石料作 业平台坍塌,导致检修人员随石料下滑,被掩埋在石料之中,致使3 名作业人员因物体打击和窒息死亡。

(二)间接原因

AQ3028-2008 )要求,未栓带救生绳,且在窑内换休。

三、整改措施与建议

(一) 企业立即开展生产装置设备设施的安全检查,强化检维修等 直接作业环节的安全管控,落实检维修作业安全管理制度和操作规程, 明确作业流程和审批制度并严格执行,尤其是对受限空间作业的管理, 开展作业前风险分析,凡是进行检维修作业必须要制定科学、安全、可 靠的检维修方案,做好检维修作业组织管理、统筹协调和作业现场安全 监管。

(二) 完善各项规章制度和安全操作规程并加以严格执行,坚决治 理和纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象,加强对全体员工 的安全教育培训,不断提高员工尤其是生产岗位作业人员的安全意识和 技能。

事故64:湖南鲁湘钡业“923” 检修雷蒙机爆燃事故

2014923日凌晨5时许,湖南省新晃县鲁湘钡业有限责任公 司硝酸钡包装车间在检修雷蒙机的过程中发生爆燃事故,事故造成雷蒙 机房及包装车间厂房内长15m,宽14m,高7.5m空间范围内的设备及 建筑不同程度损坏,更为严重的是导致了在场的6名员工全身浅11〃—— 深11〃烧伤,面积均超过90%。因伤势严重,抢救无效,于24小时内相 继死亡。直接经济损失501.90万元,造成了较大的社会负面影响。

一、事故发生经过

92302:04,三车间(硝酸钡包装车间)三班班长郭某向一车 间主任吴某(当班调度员)报告说雷蒙机坏了。92303:00,三车 间主任王某带着维修班长古某来到厂区,并安排维修工工作。

92303:30着手对雷蒙机进行检修,依次对雷蒙机上方管道、 盖子、选筛、梅花架等部件进行拆除,期间因个别螺栓锈蚀严重咬死, 便动用氧割对螺栓进行了切割或加热,并用铁器对难以松动的螺栓进行 敲打,在切割雷蒙机上部出料管上的连接螺栓时,因炽热切割渣掉到了 下方管道软连接处的密封布上着了火,古某飞奔出车间提了一桶水进去 将火浇灭。为了加快检修进度,用5吨的手动葫芦起吊雷蒙机梅花架, 梅花架连着轴承,并通过联轴器与底部的齿轮变速箱相连,因检修人员 在匆忙中未拆除联轴器靠背轮上的螺栓,在起吊梅花架时通过梅花架联轴器变速箱转动轴作用到了底部的变速箱上,使铸铁材料的变速箱 盖崩掉了一大块,形成面积0.15m2的半月型开口。检修人员发现后, 停止了梅花架的吊卸,改为拆卸雷蒙机外壳,为了不防碍检修作业,检 修人员将放置在雷蒙机房门口装有氧气瓶及乙炔气瓶的小推车推到雷 蒙机房外东面距机房门口 5m处,然后继续对雷蒙机外壳进行螺栓的拆 除及吊卸工作。

92305:30,雷蒙机底部的变速箱发生爆燃。变速箱内的机油 带着火团随着爆燃的冲击波从变速箱盖缺口并沿着地沟的方向喷溅而 出。

二、事故原因

(一) 直接原因

因违规检修雷蒙机致底部变速箱顶盖崩掉了一大块,形成面积 0.15m2的半月型开口,盖上及周围遗留的硝酸钡掉入变速箱机油内导致 具有强氧化性的硝酸钡与有机可燃物(机油)混合形成爆炸性混合物, 检修人员刘某违规用铁器敲打螺栓产生火花,引发爆燃。

(二) 间接原因分

三、整改措施与建议

(一) 事故暴露出企业在作业安全管理、安全教育培训、风险辨识 等方面存在问题。员工的安全意识差,不能意识到现场遗留的硝酸钡存 在与有机可燃物(机油)接触,形成爆炸性混合气体的可能,在未采取 相应的防护措施,未办理许可证的条件下,擅自进行作业,导致事故。

(二) 加强作业安全管理。建立健全并贯彻落实危险作业许可制度, 规范动火、进入受限空间、临时用电、高处作业等特殊作业安全条件和 审批程序,实施危险作业前,必须进行风险分析、确认安全条件,确保 作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、 预防和控制风险措施得到落实。

(三) 加强员工安全教育培训。强化培训的时效性和针对性,切实 提高员工的专业操作技能和安全风险意识,要明确告知员工作业场所及 所生产、使用产品的危险性和防范措施,要有针对性地编制应急预案, 并按要求定期进行演练。

(四) 加强风险辨识与控制。建立安全风险管理制度,认真实施作

业风险辨识,严格控制各类安全风险

事故65:山东临沂烨华焦化有限公司 “1-31"爆炸事故

2015131755分许位于山东省临沂市罗庄区罗庄街道 办事处江泉工业园的华盛江泉集团临沂烨华焦化有限公司以下简称烨 华焦化公司化学分厂粗苯车间终冷器检修期间发生爆炸,造成4人死 亡,4人受伤,直接经济损失426万元。

一、事故发生经过

烨华焦化公司一期焦化装置生产系统原计划2015223日 检修检修内容包括采用不动火方式更换2#终冷器进出口 DN1200煤气 管道阀组。根据集团公司统一安排提前至131日早上8:00开始检修。 129日对进、出口阀组法兰螺栓进行了间隔更换并关闭了 2#终冷器 进出口煤气管道阀组中的蝶阀,因眼镜阀已损坏不能关闭;129日 晩上开始对2#终冷器采用蒸汽持续吹扫方式置换,131日早上5:00 6:00左右两次对吹扫2#终冷器进口的蒸汽阀门开度进行了调整(事 故发生后拍照确认蒸汽吹扫阀处于微开状态)。

131日早上7:30左右,公司登高、检维修等特殊作业票证正在 办理过程中,6名检修人员在未进行安全交底、未拿到特殊作业票证的 情况下,提前来到2#终冷器检修现场。作业人员甲负责现场指挥,作业 人员乙、丙、丁、戊负责拆卸阀门,作业人员己负责气体检测等现场监 护工作,甲、乙、丙三人先期来到2#终冷器顶部采用倒链等钢制工器具 拆卸进口阀组,在丁、戊、己正攀爬爬梯准备上到终冷器顶部时2#终冷 器发生爆炸。爆炸造成甲、乙、丙、己4人死亡,丁、戊2人受伤,爆 炸波及在附近1#终冷器作业的2人从高处跌落受伤。爆炸还导致2#终 冷器向北侧倾倒,砸弯紧邻的架空荒煤气管道,造成距事故点西侧约7 米处备用荒煤气管道焊接接缝处轻微开口,导致荒煤气轻微泄漏。

二、事故原因

(一) 直接原因

企业严重违反作业规程,没有采取有效的隔绝、置换措施致使2# 终冷器内进入煤气形成爆炸性混合气体遇点火源引发化学爆炸。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)进一步强化安全监管工作

一是加强属地管理。各县区要严格按照党政同责一岗双责要 求落实安全管理责任,党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。要牢固 树立安全发展理念,始终把人民群众生命安全放在第一位,坚持安全生 产高标准、严要求,招商引资、新上项目要严把安全关,加大安全生产 指标考核权重,实行安全生产和重大安全生产事故风险一票否决。二 是强化部门监管。各级行业主管部门要坚持管行业必须管安全、管业务 必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,认真履行行业安全监管职 责,切实加强行业安全监管,加大行政执法力度,严厉打击非法违法生 产经营行为,彻底纠正和解决违规违章问题。要进一步创新方式方法, 采取随机抽查、突击夜查、明察暗访、回头复查、交叉检查、异地执法 等形式开展执法检查。继续深入开展安全生产大检查,督促企业严格按 照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103 的要求,落实隐患排查治理主体责任认真执行外聘专家查隐患制度, 彻底排查治理隐患。

(二) 进一步落实企业安全生产主体责任

各化工企业要按照国家安全监管总局《企业安全生产责任体系五落 实五到位规定》(安监总办[2015]27号)和《关于实行安全生产岗位管 理实名制的意见》(办字[2013]96的规定,进一步健全安全生产责 任体系,落实企业安全生产主体责任。一是企业董事长、党委书记、总 经理必须对本单位安全生产同时担责;二是企业安委会主任必须由董事 长或总经理担任;三是企业领导班子成员必须承担相应的安全生产工作 职责,做到一岗双责;四是企业安全生产情况必须定期向董事会、业 绩考核部门报告、向社会公示;五是企业内部必须设置安全生产管理机 构并配备高素质的专职管理人员。切实做到安全责任到位、安全投入到 位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。要认真推行安全生 产岗位管理实名制,进一步完善内部岗位管理实名目录和工作制度,把 安全生产责任明确到具体的企业领导成员和工作人员做到责任清晰、 任务明确、人员到位、管理规范。

(三) 进一步提高检维修作业环节安全管理水平

针对易引发事故的检维修作业薄弱环节,通过举办培训班、现场实 操实训等形式,提高企业检维修作业管理水平。严格检维修作业安全管 理。严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014) 的要求,深入查找本单位检维修及动火、进入受限空间等特殊作业执行 情况。从管理制度的制订、责任制落实和标准执行等方面查找存在的问 题和隐患,完善检维修作业管理制度,认真开展作业前风险分析。根据 谁审批谁负责谁作业、谁负责谁监护、谁负责原则,严格作 业许可管理。加强作业过程监督,明确专人进行监督和管理。动火作业 必须对作业对象和环境进行危害因素分析和可燃气体检测分析;进入受 限空间作业必须按规定进行安全处理和可燃、有毒有害气体和氧含量检 测分析。

(四) 进一步加强安全生产教育培训

强化事故警示教育。要深刻吸取事故教训高度重视安全生产警示 教育,制作典型事故案例图版,在全市重点企业进行巡展,不断提高企 业员工安全生产意识,努力做到四个看待:把历史上的事故当成今天 事故看待,警钟长鸣;把别人的事故当成自己的事故看待,引以为戒; 把小事故当成重大事故看待,举一反三;把隐患当成事故看待,杜绝侥 幸。

加强企业内部培训。制定企业内部培训内容目录清单在全市化工企 业予以推广,要求各企业制定年度安全培训计划并报县区安监局备案, 严格按计划开展培训工作,保证培训学时,提高培训质量,完善培训档 案资料。实行公司级安全培训安监部门派员监督制度,由县区局组织人 员或指派当地乡镇安监站派员现场监督。

(五) 进一步健全完善企业集团的安全管理体系。

各类企业集团要建立健全安全组织机构、安全生产责任制及规章制 度,不断探索建立一套完整的切合本企业实际的安全生产管理体系。集 团公司下属全资子公司作为独立的企业法人,必须履行《安全生产法》 等相关法律法规赋予的安全生产法人主体责任,依法设置安全生产管理 机构并配足安全生产管理机构和人员。建立健全安全管理规章制度和岗 位安全责任制并加强考核,确保本企业具备安全生产条件所必需的资金 投入,严格执行国家有关危险化学品的法律法规和标准规范要求,依法 从事生产经营活动。

事故66:山东冠县新瑞实业有限公司

“2 - 8”闪爆事故

201528日上午930分许,山东省聊城市冠县新瑞实业有 限公司在停产检修过程中发生闪爆事故,造成3人死亡,5人受伤,直 接经济损失358.89万元。

一、事故发生经过

2014830日,冠县新瑞实业有限公司停产。201515 日企业制定了《2015年年度综合检维修计划》,于18日制定了《2015 年检维修方案》。检修方案包括检维修作业、特种作业办理相应票证、 切断配电室总电源、拆除管道前对管道内物料进行清洗、置换等内容。

27日,企业开始对醪塔进行检维修,14时,对装置整体进行蒸 汽蒸煮、水洗置换,然后分别用碱水和清水清洗后,停汽、停水、泄压 至23时,分别拆除醪塔I4m16m25m30m处人孔盖各1个和醪塔 II3m10m20m处人孔盖各1个,并拆开醪塔I和醪塔II底部一个排糟 管,保持通风状态,但未切断与醪塔II底部连接的另一个排糟管、在20m 处连接的进料管及与顶部连接的导气管。

28750分左右,酒精车间主任安排对醪塔进行检修作业, 值班长进行具体分组。8时,现场监护人通知安环部甲对醪塔II作业区 域进行检测分析,甲到现场后,首先在醪塔II3m人孔处使用便携式 可燃气体检测仪进行检测,因检测仪器亏电,检测结果未显示,检测工 作无法正常进行。815分左右,甲到办公室充电。830分左右, 在未完成检测分析和未办理《受限空间安全作业证》的情况下,值班长 未听监护人劝阻,带领8名人员(包括1名监护人)携带钢制摇把、套 筒头和小铁铲等工具进行醪塔II作业。其中,值班长、作业人员乙、丙、 丁 4人由20m平台进入醪塔II拆除塔板,作业人员戊、己、庚3人由 10m平台进入醪塔II拆除塔板,作业人员辛1人在10m平台人孔外接应 拆除的塔板,监护人1人在10m平台人孔外监护。910分左右,拆 除塔板过程中,因套筒头掉落,值班长安排监护人去电工室领取套筒头。

930分左右(已拆除醪塔II上半部3层塔板、下半部2层塔板), 20m平台检修人员在拆卸塔板过程中,发生闪爆。闪爆产生的冲击波导 致塔顶部除沫板坠落,进而致20m平台4名人员连同10m20m之间 的塔板全部坠落,10m平台3名人员受到上方坠落塔板的物体打击受 伤,作业人员辛在10米平台因热气从人孔喷出灼伤左脸。事故发生后, 作业人员辛在10m平台上呼救并自行回到地面。

监护人在取套筒头回来的路上听到呼救,立即拨打120急救,呼喊 其他人拨打119救援。冠县新瑞实业有限公司立即启动应急预案,先后 在醪塔II10m平台处从塔内救出3人(当时丁、戊、己均意识清醒,外 观面部外伤)。935分,冠县消防大队接警后,直接赶到事故现场 参与救援,分别在醪塔II10m平台处从塔内救出3人(当时丙上衣胸部 有烧伤痕迹、腹部受伤,意识清醒;庚意识清醒,头部受伤;值班长昏 迷),20m平台处从塔内救出1人(乙昏迷,头部受伤)。后经抢救无 效,丙、乙于28日死亡,值班长于210日死亡。

二、事故原因

(一)直接原因

企业对装置进行整体蒸汽吹扫置换不彻底,没有彻底隔绝与醪塔II 相连的工艺设施,残余酒精蒸汽或醪液发酵生成沼气与空气在醪塔内形 成爆炸性混合物;检修人员使用非防爆工具拆卸并递送塔板,工具与塔 板、塔板之间,塔板与塔壁发生碰撞刮擦产生机械火花,引起醪塔内上 部空间闪爆,导致醪塔顶部的除沫板坠落,进而致20m平台4名人员 连同10m20m之间的塔板全部坠落。

(二)间接原因

作业人员安全素质较低,缺乏必要的安全生产知识,对相关作业危险危 害因素认识不足,违章、违反作业规程作业。

三、整改措施与建议

(一)深刻吸取事故教训,严防类似事故发生

(二)进一步落实企业安全生产主体责任,强化企业安全生产基础 工作。

度和安全操作规程,监护人员应坚守岗位,在风险较大的特殊作业时, 应增设监护人员,层层落实特殊作业的管理责任。还要按照《关于进一 步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》(鲁安监发〔201553 号)的要求,严格落实加强检维修以及动火、进入受限空间等特殊作业 环节的八项措施,杜绝特殊作业环节生产安全事故发生。

令他人冒险作业,严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事,把三 违问题作为安全事件或者事故进行管理,实行动态监控和预警预报, 进一步强化对三违现象的管理措施,坚决杜绝三违行为。

(三)认真履行安全生产属地监管和行业监管责任

事故67:湖北省枝江市富升化工有限公司 “2 - 19”燃爆事故

2015219822分许,位于湖北省枝江市枝江经济开发 区姚家港化工园的宜昌富升化工有限公司硝基复合肥建设项目在试生 产过程中发生燃爆事故,造成5人死亡,2人受伤,直接经济损失469.28 万元。

一、事故发生经过

2015120日,富升公司开车试生产。由于高塔53米层的硝 酸铵中间槽输送泵出现故障,全线停车,更换输送泵后于122日再 次开车试生产。218日下午,硝基复合肥车间主任发现硫酸钾存量 不能保证规定配方的正常试生产,经电话与生产办工艺技术主管商量, 拟在219630分在北塔更改为另一配方生产。得到工艺技术主 管的同意后,下达了配料设计单。

2181940分许,运行三班班长在班前点名会上强调北塔 将于19630分更改配方,要求全班人员注意更换配方后的相关工 作。219630分,三班班长按照程序,安排北塔更换配方的试 生产工作。

631分,停止向熔融器加返料。640分,停止向熔融器输送 硝酸铵溶液,走空熔融器。716分,启动硝酸铵输送泵,开始向熔 融器内加硝酸铵溶液。720分许,造粒主操在操作室发现1#混合槽 温度达到201。。(工艺规程控制上限1750,但随着硝酸铵溶液的进 入,温度缓慢下降,就未将这一情况向三班班长报告。当1#混合槽的

料浆达到工作液位时,三班班长通知造粒主操向1#混合槽加入硫酸钾 和氯化钾配比后的混合粉料。

730分许,三班班长到中控室,发现1#混合槽的温度达到190。。, 用对讲机安排造粒主操将加热蒸汽阀关小。蒸汽阀关小后,三班班长观 察到1#混合槽温度在加大粉料投入量后逐渐回落至186左右,即离开 中控室去查看2#混合槽的放料情况。当返回中控室时,一班班长已来 接班。三班班长未将1#混合槽温度超高的情况告知一班班长,也未向 值班的车间主任报告。

740分,车间主任在中控室发现2#混合槽温度偏高(190OC2000,在通知三班班长安排人员给2#混合槽加水降温的同时,赶往 2#混合槽,看到造粒主操正在给2#混合槽加水,并在操作室观察到温 度已降至100C左右,安排造粒主操关闭加水阀后离开去参加公司的调 度会。在车间门口遇到工艺员,告之2#混合槽温度偏高已作加水处理, 让他上塔按新配方组织试生产,随后离开。其间,前来上班的一班人员 与三班人员相继完成交接班。与车间主任分手后,工艺员来到中控室, 发现1#混合槽温度偏高、2#混合槽温度偏低。于是上塔进操作室安排 关闭1#混合槽加热蒸汽阀、加大粉料投入量。约5分钟后,1#混合槽 温度不仅未降,反而还在上升,赶紧到96米层分气包处将1#混合槽蒸 汽进气阀关死。

回到操作室时电脑显示1#混合槽液位已达31% (正常工作液位为 30%),2#混合槽液位也达7% (正常工作液位12%)且还在继续上涨, 即准备进行造粒。喊声换造粒机去,就带领三名造粒副操来到造粒机 处,用电动葫芦将造粒机提起,发现喷头还在旋转,于是到操作室要三 班班长关闭造粒机电源。当其返回正准备更换造粒机时,三班班长对工 艺员喊道:1#混合槽液位上涨很快。与此同时,工艺员发现有料浆沿着 墙壁流下,并伴有黑烟。工艺员喊快跑,并跑向楼梯处,随后一声闷响, 发生了燃爆。

二、事故原因

由于北塔1#混合槽物料温度长达1小时19分钟高于工艺规程控制 上限175。。,79分至89分,实际温度介于185。。〜200OC之间运 行,且物料停留时间过长,导致物料中硝酸铵受热分解,温度持续上涨, 822分瞬间最高温度达629.95C,期间1#2#混合槽相继冒槽,料 浆流至100.5米层和96米层平台,发生高温分解燃爆。

三、整改措施与建议

(一)落实主体责任,强化企业安全管理。

各类生产经营企业特别是化工企业必须深刻吸取事故教训,坚持安 全发展。要严格遵守《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等 法律法规的规定,强化安全生产主体责任,建立、健全安全生产责任制 和安全生产规章制度;依法设立专门的安全管理机构,按照不少于从业 人员2%的比例配备专职安全生产管理人员;涉及两重点一重大装置 的专业管理人员必须具有大专以上学历,操作人员必须具有高中以上文 化程度;在项目建设中把安全生产放在首位,认真执行安全设施三同 时制度,保障安全生产投入,确保满足安全生产环境和条件;要进一 步强化试生产安全管理,严格按照标准和规程,科学编制各项方案和预 案并精心组织实施,选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟 班作业,及时处置试生产过程中的异常和突发情况。

(二) 加大政府监管力度,强化开发区安全管理

各地政府部门要从事故中深刻吸取教训,认真落实党的十八届四中 全会精神,强化依法治安,建立健全党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,落实安全发展,坚持安全第一,切实解决好安全 生产在地方经济建设和社会发展中的摆位问题,坚守安全生产红 线。招商引资、上项目要严把安全生产关,对达不到安全条件的,坚 决不允许建设和生产;要切实理顺开发区安全监管体制,建立健全安全 监管机构,加强基层执法力量;要切实解决对开发区安全生产违法违规 企业放松监管、大开绿灯、听之任之的问题,严防安全监管盲区;要 指导企业加强安全管理,帮助基层和企业解决安全生产难题。

(三) 落实部门监管责任,切实加强执法检查监督

各行业部门要按照管行业必须管安全的原则,认真履行职责,把 好准入和监督关。负有安全监管职责的部门,要严格执行国家法律法规 和产业政策,认真落实安全设施建设三同时制度,严把设计审查关, 加强试生产的监管,对建设项目验收活动和验收结果加强监督核查。宜 昌市、枝江市要认真研究加强化工行业安全生产工作的措施,科学制定 并适时调整化工园区建设规划,开展全面的隐患排查整改,对涉及两 重点一重大''的危险化学品的建设项目、化工行业新工艺、新产品安全 性不确定的项目,必须建设生产安全自动化控制系统,并保证状态完好。 安监部门要选调具有化工专业知识和实际工作经验的人员充实到安监 部门中来,加强化工行业安全监管。充分运用隐患排查两化系统和网 格化,,管理手段,消除各类事故隐患。

(四) 加强安全设计管理,从设计源头遏制事故发生

严格执行《国家安全监管总局、住房城乡建设部关于进一步加强危 险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三〔201376号) 规定,新建化工装置必须设计装备自动化控制系统,建设单位必须委托 具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计,应要求设计 单位对设计进行危险与可操作性(HAZOP)审查。设计单位应建立安 全设计责任制,要把满足装置安全平稳运行作为安全设计的目标,加强 安全设计过程管理,积极采用国内外先进的安全技术和风险管理办法, 努力提高本质安全设计水平,并严格按照《危险化学品建设项目安全设 施设计专篇编制导则》(安监总厅管三〔201339号)的要求编制设 计专篇,设计人员对建设项目的安全设计终身负责。

(五) 大力加强教育培训,提高从业人员安全意识和能力

各类企业特别是化工企业要高度重视安全教育培训工作,严格执行 三级安全教育培训制度,主要负责人、安全管理人员和特种作业人员 必须持证上岗。采用新工艺、新技术、新材料、新设备时,必须对从业 人员进行专门培训,让从业人员了解安全技术特点,掌握安全防护知识。 要开展多种形式的教育培训活动,学习有关法律法规、岗位操作规程, 开展应急演练,切实增强安全意识,提高操作技能,提升应急处置能力。 负有安全监管职能的部门,要加强对企业安全教育培训情况的监督检 查,依法查处未按规定进行安全生产教育和培训的行为。

事故68:内蒙古天润化肥公司“3 - 3”较大灼烫事故

2015332240分许,内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗内蒙 古天润化肥股份有限公司发生一起高温高压气体灼烫冲击和高处坠落 生产安全事故,造成3人死亡,直接经济损失人民币608.4万元。

一、事故发生经过

事故发生前,内蒙古天润化肥股份有限公司正常生产。20153 3日,为处理合成氨部废热锅炉封头处漏点,内蒙古天润化肥股份有 限公司决定全系统停车检修,但未根据检修要求制定检修方案。17时, 气化炉B炉开始停炉处理,工艺交出,至20时顺利完成停炉检修。气 化炉C炉于2145分停止煤浆和氧气进料,开始停炉。

2057分,在气化炉C炉尚未停炉的情况下,合成氨部设备工程 师提出V1304C的检修申请,在V1304C检修作业票(一式两份)上签 字完毕;工艺工程师提出工艺技术要求和安全措施,在V1304C检修作 业票(一式两份)上签字完毕;中控气化炉C炉主操在V1304C检修作 业票其中一份中控主操负责人处签字完毕,并代替现场操作员和现场监 护人签字;气化炉B炉副操在V1304C检修作业票的另一份中控主操负 责人处签字完毕,并代替现场操作人员和现场监护人签字;合成氨部安 全员在V1304C检修作业票安全防护用品及安全措施检查确认处(一式 两份)签字。

21时整,合成氨部班长在V1304C检修作业票班长确认意见(一 式两份)处签字完毕。2130分,合成氨部工艺副部长在V1304C检 修作业票工艺副部长确认签字处(一式两份)签字。2134分将V1304C 检修作业票送交检维修部调度安排检修作业。此时,气化炉C炉尚处 于运行状态。2140分,检维修部调度和检修人员甲、乙、丙等人 相继到达气化装置等待作业。检维修部调度将V1304C检修作业票分配 至检修人员乙和丙检修小组。

2205分,检修人员乙和丙在合成氨部监护人员现场操作工的 监护下,开始拆V1304C底部盲法兰的螺栓进行检修作业。此时,合成 氨部设备工程师在V1304C的检修现场。在拆下V1304C底部盲法兰两 条螺栓时(共20条螺栓),检维修部副部长巡视至此,设备工程师带 领检维修部调度、检修人员甲等人到气化装置5楼检修其他装置,检维 修部副部长留下协助检修人员乙和丙拆V1304C底部盲法兰的螺栓。随 后,合成氨部监护人员被另一现场操作工叫到气化框架二楼切水阀。在 只剩下2条螺栓时,检修人员乙让检维修部副部长去找撬杠,在检维修 部副部长转身离开约10米时(2240分),身后传来一声巨响,大 量高温高压气化原料气(压力3.75Mpa、温度2110 V1304C拆开 的法兰口喷出,法兰口正下方的花纹板平台被冲开长约2.7米、宽约1.4 米的方口,检修人员乙和丙被高温高压的气流灼烫、冲击,严重受伤, 经抢救无效死亡。此时,合成氨部监护人员和现场操作工在完成切水阀 的工作后,来到气化框架三楼的电梯口休息。听到响声后,现场操作工 顺电梯口旁边的步梯跑出气化框架,合成氨部监护人员回到事故现场查 看,因能见度极低,从事故形成的方口坠落致死,按照公司操作规程要 求,气化炉C炉停炉后即进入降压过程,直至完全泄压,需时1小时 30分。

事发当日,气化炉C炉从2145分停炉开始降压,到2240 分事故发生时,仅经过了 55分钟,压力从6.5 MPa降到3.75MPa。事 故单位为追求检修进度,在气化炉C炉未完全泄压的情况下,违章指 挥,冒险作业,导致事故发生。

2015332240分事故发生后,检维修部副部长在能见 度极低的情况下,沿气化装置框架护栏摸爬到三楼电梯口,此时检修人 员甲也来到三楼电梯口检维修部副部长和检修人员甲立即返回作业 点查看,发现检修人员乙已面向上躺倒在楼板上。检维修部副部长立即 给公司调度室电话报告,并和检修人员甲(均未佩戴空气呼吸器)将检 修人员乙背到一楼,后送大路医院,经医生确认已死亡。2249分, 公司中控室值班人员接到报告后,生产部经理(当时正在中控室值班) 让生产指挥人员立即拨打120及公司消防救援电话,并向安全质量环保 部和分管生产的副总经理、分管安全副总经理报告。

2255分,公司消防队队长带领9名消队员到达现场投入救援行 动。2305分左右,公司总经理和分管安全副总经理同公司相关人员到 现场指挥救援行动。

2310分左右,合成氨部合成装置经理在水洗塔正下方地面上发 现已经严重受伤的合成氨部监护人员,后与其他人员将合成氨部监护人 员抬到公司消防指挥车上,送大路医院,经医生确认已死亡。2320 分左右,公司消防队救援人员在距离V1304C五米远处的过道护栏上将 已死亡的检修人员丙找到。

二、事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)切实落实企业主体责任

(二)加大政府监管力度

事故69:山东省滨州市山东海明化工有限公司 “3 - 18”爆炸事故

2015318947分许位于山东省滨州市沾化区的山东海 明化工有限公司以下简称海明化工”)双氧水装置氢化塔发生爆炸事 故,造成4人死亡,2人受伤,直接经济损失488.2万元。

一、事故发生经过

2015114日卸出下塔和中塔的触媒,28日对中塔新触媒 进行了填装,上塔、下塔均未进行填装。313日投料开车,随即出 现中塔固定床偏流、工作液分布不均、塔盘沫层偏高、塔压偏高等现象, 14日停车处置。16日,双氧水车间主任、副主任、车间专工商议,确 定将中塔氮气进口管线变更为纯氢进口管线,并由车间副主任安排有关 人员进入中塔实施了维修作业,但中塔固定床偏流、工作液分布不均问 题仍未解决。

317日下午,新触媒供货单位烟台百川汇通科技有限公司技术 员到达海明化工,与双氧水车间主任、副主任、车间专工等对中塔固定 床问题进行讨论分析。烟台百川汇通科技有限公司技术员建议在中塔分 配盘上再加几块筛盘,以降低工作液冲击影响,解决中塔固定床偏流、 工作液分布不均的问题。18日上午8时至9时,双氧水车间主任及生 产副总经理、电仪设备科副科长和双氧水车间副主任、烟台百川汇通科 技有限公司技术员在车间办公室商量处理方案,因固定床中塔与下塔构 造相同,商定对下塔上部空间进行测量,确定尺寸,以便加设中塔工作 液进口分配设施。总经理和车间专工参与了部分商议过程。840分, 双氧水车间主任安排车间维修班班长、辅助主操开启下塔上部人孔。9 22分,双氧水车间主任及生产副总经理、双氧水车间副主任、电仪 设备科副科长、烟台百川汇通科技有限公司技术员等5人到装置三层平 台查看测量情况(926分,生产副总经理、双氧水车间副主任去车间 五楼平台,随后2人离开装置932分,生产技术科科长到装置三 层平台。期间车间维修班班长由下塔上部人孔进入下塔,对分配器、分 配盘等进行查看、测量,主操在中塔与下塔间的裙座内进行监护,双氧 水车间主任、烟台百川汇通科技有限公司技术员、生产技术科科长、电 仪设备科副科长4人在塔外三层平台进行指挥。94740秒,下塔 内部发生爆炸。爆炸造成塔内分配盘损坏,落至塔内下层筛板及塔底。 车间维修班班长在下塔内死亡,主操在中塔与下塔裙座空间内死亡,双 氧水车间主任和生产技术科科长被爆炸气流冲出平台坠落地面死亡,百 川汇通科技有限公司技术员、电仪设备科副科长被爆炸火焰灼伤。

二、事故原因

(一)直接原因

企业有关人员没有采取有效隔离、置换措施,进入氢化塔下塔作业。 塔底排凝管线球阀和氮气进口管线即变更后的中塔纯氢进口管线截 止阀内漏,氢气串入塔内,与从上部人孔进入的空气混合,遇点火源发 生爆炸。

非防爆工具使用过程中产生的点火源是可能的点火源之一。作业人 员携带非防爆的钢制套筒扳手、钢卷尺进入塔内,使用过程中存在撞击、 摩擦打火,有引起氢气爆炸的可能。非防爆电器使用也是可能的点火源 之一。作业人员携带非防爆型手电筒、手机进入塔内,使用过程存在打 火引起氢气爆炸的可能。事故调查中排除了明火、雷击、人为纵火等引 发爆炸的因素。

(二)间接原因

沾化经济开发区对海明化工安全生产法制观念淡薄、安全管理混乱 等问题失察,督促企业隐患排查治理工作不彻底,措施不到位。

沾化区安监局督促指导辖区内企业履行安全生产主体责任不到位, 日常安全监管工作不深入,对事故企业执法检查不到位,没有及时发现 和有效制止企业在特殊作业环节存在的管理漏洞。

三、整改措施与建议

(一) 切实强化企业安全生产主体责任的落实

增强法制意识,牢固树立以人为本、生命至上的安全发展理念, 正确处理安全和效益的关系。真正落实各级安全责任制,主要负责人承 担起安全生产的法定职责,亲自研究部署安全生产工作,切实落实安全 生产组织领导机构,稳定安全管理队伍。

集团公司总部应定期研究下属企业的安全生产问题,并经常督查 检查企业的安全生产工作。按照安全生产精细化管理要求,建立健全并 落实网格化、实名制、一口清的安全生产责任体系,切实把安全生产 工作要求落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工,切实做到 安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救 援到位。

(二) 强化企业安全生产基础工作

(三) 切实强化政府的安全监管责任

各级政府及经济开发区、化工园区要认真落实属地监管责任,不断 强化和创新安全生产监管措施,综合运用法律、经济和行政手段,不断 增强安全生产保障能力。针对本地区化工行业快速发展的实际,加强规 划控制,强化安全监管力量。认真组织开展隐患排查治理,加大对企业 安全监管和执法力度。积极推进各级各部门开展专家查隐患活动,引 导社会技术服务机构积极参与安全生产工作。制定和完善本地区危险化 学品事故应急预案,定期组织应急演练,不断提高各级政府的事故应急 处置能力。

(四) 切实落实行业安全监管责任

坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管 安全的原则,认真落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监 管职责,加大隐患排查治理力度。经信部门要加强对化工危化品行业 管理,制定完善化工行业发展规划,强化对化工危化品行业安全生产 工作的指导。质检部门要进一步加强对特种设备及其安全附件的管理, 强化特种设备安全管理教育培训,切实提高企业从业人员管理、操作特 种设备能力。安监部门要加强对企业的安全监管,确保企业符合安全生 产条件。

事故70:福建漳州腾龙芳烃漳州有限公司 “4 - 6”爆炸着火事故

2015461856分,位于漳州古雷的腾龙芳烃漳州有限 公司二甲苯装置发生爆炸着火重大事故,造成6人受伤其中5人被冲 击波震碎的玻璃刮伤,另有13名周边群众陆续到医院检查留院观察, 直接经济损失9457万元。

一、 事故发生经过

2015461856分,腾龙芳烃漳州有限公司二甲苯装置 在停产检修后开车时,二甲苯装置加热炉区域发生爆炸着火事故,导致 二甲苯装置西侧约67.5米外的607608号重石脑油储罐和609610 号轻重整液储罐爆裂燃烧。

471640分,607608610号储罐明火全部被扑灭;之 后,610号储罐于471945分和4829分两次复燃, 均被扑灭;607储罐于4829分复燃,482045分被 扑灭;609号储罐于48115分起火燃烧,49257分 被扑灭。

二、 事故原因

(一)直接原因

在二甲苯装置开工引料操作过程中出现压力和流量波动,引发液 击,存在焊接质量问题的管道焊口作为最薄弱处断裂。管线开裂泄漏出 的物料扩散后被鼓风机吸入风道,经空气预热器后进入炉膛,被炉膛内 高温引爆,此爆炸力量以及空间中泄漏物料形成的爆炸性混合物的爆炸 力量撞裂储罐,爆炸火焰引燃罐内物料,造成爆炸着火事故。即:有焊 接缺陷的管线41-8"-PL-03040-A53F-H受开工引料操作波动引起的液击 冲击,21号焊口断裂,是本次事故的直接原因。

三、整改措施与建议

(一)切实落实企业主体责任,全面开展隐患排查治理

各生产经营单位必须切实坚持安全第一,牢固树立安全发展理念, 认真履行安全生产主体责任,加大安全投入,确保设备设施完好有效、 稳定运行。要建立健全隐患排查治理制度,落实企业主要负责人的隐患 排查治理第一责任,实行谁检查、谁签字、谁负责,做到不打折扣、不 留死角、不走过场。

腾龙芳烃(漳州)有限公司必须深刻吸取事故教训,正视企业自身 存在的问题,正确处理好经济效益与生产安全的关系,严格遵守国家法 律法规,从项目报批、工程设计、建设施工、员工培训、作业现场、隐 患排查等各个环节,狠抓管理,确保安全。要营造企业安全文化氛围, 尊重员工的劳动积极性和创造性,增强员工的凝聚力和归宿感,使企业 管理层和员工形成一个团结奋进的整体。当前和今后一段时期,必须着 重做好以下工作:

(二)切实落实部门监管责任,严格行政许可审批

各负有安全生产监管职责的部门,要按照管行业必须管安全、管 业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求,认真履行监管职责。 质量技术监督管理部门要严格执行《特种设备安全法》等特种设备管理 规定,强化特种设备安装、使用、检验监督管理。住房和城乡建设部门 要加强建设工程质量监督管理,加强对有关建设工程质量的法律、法规 和强制性标准执行情况的监督检查。公安消防部门要严格落实消防设施 设计审核、验收制度,督促企业落实消防安全主体责任,深入开展火灾 隐患排查治理,依法查处消防违法行为。安全监管部门要强化安全设施 三同时监管和安全许可审查,严把安全准入关。有关部门要加强对技 术服务等机构的监管,确保其合法合规地开展建设项目的设计、检测和 评价等业务,对弄虚作假和违法违规行为要坚决查处。

(三)加大政府监管力度,提高政策决策执行力

漳州市政府、古雷港经济开发区管委会,要深刻吸取腾龙芳烃(漳 州)有限公司“4-6”爆炸着火事故的沉痛教训,坚持安全第一,切实解 决好安全生产在地方经济建设和社会发展中的摆位问题,坚持科学发 展安全发展,牢固树立经济效益服从安全生产的理念,克服严不起来、 落实不下去现象,坚决把有关政策和决策落到实处。要健全完善党政 同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,推动实现责任体系三 级五覆盖,进一步落实地方属地管理责任。在招商引资、发展地方经 济的过程中,要始终坚持安全生产的高标准、严要求,各级各类开发区 招商引资、上项目不能降低安全标准,严格按相关审批程序报批,不搞 特事特办,不得违反规定大开绿灯。企业生产与安全发生矛盾时,必须 服从安全需要。要切实理顺开发区安全监管体制,建立健全安全监管机 构,加强基层执法力量。要研究探索政府购买服务方式,引入和培育第 三方安全技术服务,指导企业加强安全管理,帮助基层和企业解决安全 生产难题。

(四) 明确石油化工建设工程质量监管职责,消除监管缺失

调查发现,目前我省石油化工建设工程质量监督管理机构不明、职 责不清。《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四、四十 三条规定:县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的 建设工程质量实施监督管理;第二条第二款规定:本条例所称建设工程, 是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。《建 设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第二条第二款也明确: 本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装 工程及装修工程。目前,国内石油化工建设施工单位的施工资质证书、 安全生产许可证、施工许可证以及监理单位的监理资质证书均由住建部 门颁发。但我省住建部门提出,《建筑法》(主席令第46号)第二款 规定:本法所称建筑活动,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与 其配套的线路、管道、设备的安装活动。因此,我省住建部门认为,石 油化工建设工程质量监督管理工作不是他们的职责。为此,建议省委编 办尽快研究明确我省石油化工建设工程质量监督管理机构和职责,从源 头上防范危险化学品生产安全事故发生。

(五) 推动修订有关规范,提高设防标准

腾龙芳烃(漳州)有限公司“4-6”爆炸着火事故暴露出《石油化工 企业设计规范》(GB50160-2008)(以下简称石化规)存在整体设防 标准低、一些消防安全内容缺项、只考虑防火未考虑防爆等突出问题, 不能满足大型石油化工企业设计的需要。如:

事故71山东省潍坊市滨海香荃化工有限公司 “4 - 9"中毒窒息事故

201549940分左右,山东省潍坊市滨海香荃化工有限 公司(下称香荃化工公司)污水处理站好氧池发生一起中毒窒息事故, 造成3人死亡,2人受伤,直接经济损失约330万元。

一'事故发生经过

2015326日开始,好氧池排水不达标,且从42日至4 8日起好氧生化处理大幅下降,表明好氧生化系统出现故障,企业于 48日停产。498:00 ±班后,各车间按惯例组织人员进行检修, 分管安全环保的副经理和环保运行组组长进入好氧池检查空气管道和 喷头故障时中毒落入氧化池中窒息晕迷。

9:40左右,另一副经理路经好氧池东侧时,发现运行组组长倒在4 号氧化池中,立即上前将其拖到池边,施救过程中感觉自己呼吸困难, 立即跑到池外呼吸新鲜空气并大声呼救。紧接着公司职工甲、乙、丙、 丁等人先后赶到施救。施救过程中,乙、丙因中毒先后倒入4号氧化池, 甲、丁感到不适立即退出,在采取破坏塑料布通风、送氧气等措施之后, 甲再次进入好氧池棚内把乙、丙、运行组长、环保副经理救出。急救车 将受伤人员送至滨海人民医院进行抢救。环保副经理、运行组长、丙3 人经抢救无效先后死亡,乙、丁 2人轻伤。

二' 事故原因

(一)直接原因

好氧池大棚形成受限空间,废水在生化处理过程中产生硫化氢等有 毒有害气体并集聚;作业人员严重违反受限空间作业规程,未佩戴过滤 式防毒面具或氧气呼吸器、空气呼吸器等防护装备,违规进入好氧池大 棚内,吸入硫化氢中毒晕倒,跌落至好氧池污水中窒息导致死亡;施救 人员也未佩戴任何防护装备,进入好氧池大棚内盲目施救,造成人员伤 亡和事故扩大。

三、整改措施与建议

(一)严格落实企业安全生产主体责任

认真贯彻执行安全生产、环境保护等方面的法律法规,依法依规组 织生产经营建设活动。建立健全岗位责任制、操作规程、安全生产等各 项规章制度。建立风险意识,定期进行全覆盖的生产经营过程危险有害 因素的识别,制定控制措施并进行岗位告知和风险培训;高度重视变更 管理,严格履行变更管理程序,识别变更产生的风险及后果,制定有针 对性的控制措施并及时对相关人员和部门进行告知培训,预防变更管理 失控引发的事故。切实落实国家安全监管总局办公厅《关于进一步加强 生产经营单位一线从业人员应急培训的通知》(安监总厅应急〔201446号)要求,牢固树立培训不到位是重大安全隐患的理念,加强本单 位一线从业人员的应急和急救培训,确保从业人员具备本岗位安全操 作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能。

(二)切实加强受限空间作业安全管理

要严格按照《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(国 家安全监管总局令第64号)和《化学品生产单位特殊作业安全规范》 (GB30871-2014)等相关法规和标准的要求,建立健全受限空间作业 管理规章制度。要将受限空间作业许可作为安全管理的红线,坚决杜绝 未经审批进入受限空间作业、审批过程走过场、安全措施形同虚设等现 象,确保制度得到不折不扣的执行,确保受限空间作业安全。

(三) 开展安全隐患大排查、大整治

各级环保部门要建立环境保护与安全生产监管信息互通机制,对涉 及危险化学品企业环保设施的新建、改建、扩建项目,把好审批关,确 保各种环保设施的安全运行。各级职能部门督促化工企业要对在建和运 行的环保设施、设备、好氧池、厌氧池等进行一次全面细致的隐患排查, 杜绝此类事故再次发生。

(四) 牢固树立安全发展理念

各部门要强化对各领域的安全监管,确保安全生产。深刻吸取此次 事故教训,举一反三,加强安全生产工作,加强建设项目环境保护竣工 验收管理工作,督促各生产经营单位认真学习贯彻国家安全生产、环境 保护方面的法律法规,强化对建设项目安全生产三同时和环境保护 三同时的管理力度,加大隐患排查和整改力度,确保安全生产。

事故72:山西晋城阳城县瑞兴化工有限责任公司“516” 中毒事故

2015516627分许,山西省晋城市阳城县瑞兴化工有 限公司在对二车间南炉组3#冷却池内9#冷凝管进行检修作业时,检修 人员吸入泄漏的硫化氢致1人中毒死亡,盲目施救又造成7人中毒死亡, 事故共造成8人死亡、6人受伤,直接经济损失538万元。

一、事故发生经过

512日,该公司气体检测报警系统发生故障,514日马某甲 在安全例会上安排了维修更换事宜,515日,宋某与厂家联系,签 订了合同并预付了 20000元维修款,事故发生前未修复。

2015512日、13日、14日,二车间南炉组班组长郭某甲连 续三天回收产品发现5#计量罐的水封液位明显上涨,怀疑冷凝管漏水。 14日,郭某甲向张某甲汇报了该情况,张某甲安排郭某甲对3#冷却池 内9#冷凝管的中心冷却管进行断水检查,经检查漏水不是中心冷却管 引起的。

515日,二车间南炉组正常生产。按照张某甲的安排,早920分,郭某甲对经排水后露出水面的9#冷凝管进行手摸检查,发现管 道底部有一小拇指大小的孔洞,然后用水不漏(高效水泥)、铁丝、铁 板、塑料膜等材料对孔洞进行了封堵,堵漏后又放水把冷凝管全部淹没 至要求位置。

5151430分左右,田某给已下班回家的郭某甲打电话, 告知9#冷凝管比原来泄漏的更大了,郭某甲让田某给张某甲汇报情况。

2015516558分开始,二车间南炉组接班的填料工崔 某甲、崔某乙从南至北依次给各孔反应炉加兰炭,603分给9#反应 炉(与发生泄漏的9#冷凝管对应)加了兰炭。

614分,张某甲从反应炉炉顶下来后上到3#冷却池上,查看9# 冷凝管的泄漏情况,当时3#冷却池内三根冷凝管管体经凌晨排水后均 露在水面上。

615分,田某上到3#冷却池上,手拿塑料膜和其它堵漏材料准 备处理泄漏的冷凝管。

621分,在张某甲的指挥和配合下,田某检修泄漏的9#冷凝管, 检修过程中,田某在池内中毒昏倒。627分张某甲呼救并对田某施 救,随即也昏倒在池内。二车间中炉组准备收产品的吴某(二车间中炉 组保管)听到张某甲的呼救声后,边喊边跑,上到二车间南炉组炉顶叫 崔某乙和崔某甲停止加炭、赶快下去救人。

629分以后,在吴某的呼救下,二车间北炉组的张某乙、路某, 南炉组的张某丙、王某甲、崔某甲、崔某乙,中炉组的马某乙、李某、 酒某、杨某等人未佩戴防毒面具,先后上到3#冷却池施救。在此过程 中,崔某乙跌入南侧相邻的4#冷却池中,后被他人救出。崔某甲拿塑 料膜和编织袋塞住了冷却池西侧2#5#6#冷凝器出口的尾气排空口 (尾气排空口仅在清理管道堵塞时打开,生产时密闭),张某乙、张某 丙、王某甲、李某4人相继在冷却池内中毒昏倒。

635分至48分,一车间的崔某乙、王某乙、吉某、马某丙、刘 某、邢某等人闻讯分别赶赴事故现场施救,施救中救援人员均未佩戴防 毒面具(部分人员戴口罩、捂毛巾),此过程中将张某乙救出池外,崔 某乙中毒掉落池外受伤,马某丙在池内中毒后被他人救出池外,王某乙 马某乙在池内中毒倒下,后被他人救出池外。

658分至750分,二车间元某甲和元某乙、一车间王某丙、 石臼村支部书记崔某丙和支委崔某丁等十几人,对冷却池内中毒人员进 行施救,最终将冷却池内中毒昏倒的张某丙、李某、王某甲、张某甲、 田某等人全部救出池外。

二、原因分析

(一)直接原因

公司分管生产副总经理张某甲未按规定办理受限空间安全作业证, 违章指挥并亲自带领作业人员冒险进入泄漏有硫化氢的3#冷却池违章 检修作业,吸入硫化氢气体中毒。救援人员未佩戴应急防护器材,盲目 进入池内施救,造成伤亡人员扩大,是该起事故的直接原因。

原因分析:

(二)间接原因

3 .阳城县蟒河镇政府对瑞兴公司长期以来各投资人各自为阵的安 全管理状况失察,对镇安监站履行安全生产监管职责的情况督促检查不 到位。镇政府安全生产监管制度不健全;镇领导到企业检查不严、不细、 不全面,对企业落实安全生产主体责任监督不到位,对企业长期以来各 投资人各自为阵的安全管理状况失察;对镇安监站履行监管职责的情况 督促检查不到位,未发现安监站对瑞兴公司安全监督检查不到位的问 题。

三、整改措施与建议

(一) 全省各级各有关部门要认真吸取阳城县瑞兴化工有限公司 516’硫化氢中毒较大事故的教训,牢固树立科学发展、安全发展理 念,坚守发展不能以牺牲人的生命为代价这条红线。建立健全党政 同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,全面加强安全生产 工作。安监部门和其它有关部门要加大对化工生产企业的监督检查和行 政执法力度,督促企业落实安全生产主体责任,排查治理隐患,严格执 行安全生产法律法规及有关规定。

(二) 全省化工企业要深刻吸取事故教训,进一步落实企业安全生 产主体责任,着力提高安全生产规章制度的执行力,切实加强以下管理:

(三) 省经信委要按照国家有关规定,尽快对全省二硫化碳生产企 业进行全面排查,确定淘汰落后产能企业名单和实施方案,依法淘汰间 歇焦炭法二硫化碳落后生产工艺。同时,建立健全化工行业淘汰落后生 产工艺的长效机制。

(四) 晋城市政府要进一步加强对安全生产工作的组织领导,认真 落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地 监管,,和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安 全的要求,督促有关部门严格履行安全监管职责,加大执法力度,形 成监管合力,依法监督企业把各项安全生产管理制度和规定落到实处。

事故73:黑龙江北大荒农业公司浩化分公司 “6 - 18”中毒事故

黑龙江省伊春市浩化分公司发生较大事故2015618日,黑龙 江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司(以下简称浩化分公司) 发生一起较大事故,造成3人死亡。

一、事故发生经过

2015618740许,造气车间气化白班班长和4名由伊 春市家兴人力资源服务有限公司派遣的劳务人员在造气车间更衣室更 换工作服后,班长安排其中两人到浩化分公司供应部搬运添加剂,自己 带领其余两名劳务人员到溶解池岗位工作。

838分,班长等3人完成将前日制备的添加剂水溶液泵送到立 式储罐工作,后又在地面更换了一台用于泵送溶解池添加剂水溶液的潜 水泵。920分许,两名劳务人员由供应部返回到磨煤厂房后,发现 班长等三人不在工作现场,只见投料口格栅板敞开且在投料口北侧有一 把钳子和一部带电筒并处于照明状态的手机。

二人用该手机照明并向溶解池内观望,发现有人趴卧在池中,立刻 到造气车间总控室汇报现场情况后,一人立即返回到造气车间二楼呼喊 救人。造气车间工艺副主任听到呼喊后,立刻到事故现场了解观察情况, 随后使用调度专用电话通知调度请求救援。救援人员佩戴个人防护装备 进入溶解池内将班长等3人救出后,立即送往浩良河化肥厂医院,经抢 救无效死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

造气车间作业人员在未办理进入受限空间审批手续、未佩戴防护用 品的情况下,1人进入磨煤工段煤浆添加剂地下溶解池内发生窒息,另 有2人未采取防护措施盲目施救,导致事故扩大。

(二) 间接原因

1 .供货商济南云川化工有限公司生产工艺简陋、管理粗放,对水 煤浆添加剂品质管控不严,未做理化特性分析,未向浩化分公司提供化 学品安全技术说明书,致使浩化分公司不掌握添加剂的物理特性和危 害。

(1) 风险管理意识不足,危险有害因素辨识范围不全。未对生产工 艺全过程、全范围进行危险有害因素的辨识,不符合《关于加强化工过 程安全管理的指导意见》(安监总管三(2013 88号)中关于风险管 理的要求。未针对企业存在的危险有害因素制定防范和控制措施,未将 存在的危险有害因素及防范和控制措施在岗位进行风险告知,未对员工 进行风险知识培训,不符合《安全生产风险公告六项规定》(国家安监 总局70号令)中必须在企业醒目位置设置公告栏,在存在安全生产风 险的岗位设置告知卡,分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后 果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。的要求。

(2) 浩化分公司未认真贯彻落实国家安全监管总局《关于加强化工 过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)的有关规定, 忽视磨煤厂房地下水煤浆添加剂溶解池的安全管理,未采取任何有效的 管控措施,致使人员随意进入受限空间。

三、整改措施与建议

事故74:内蒙古鄂尔多斯伊东九鼎化工公司 “6 - 28”爆炸事故

20156281004分,鄂尔多斯市准格尔旗内蒙古伊东集 团九鼎化工有限责任公司发生一起压力容器爆炸较大生产安全事故,造 成3人死亡,6人受伤,直接经济损失人民币812.4万元。

一、事故发生经过

2015628745分许早交接班,净化班班长杨某向一分 厂净化工段长刘某报告脱硫脱碳工序三气换热器发生泄漏,刘某将上述 情况报告给一分厂副厂长郝某后到现场查看。期间,一分厂厂长助理李 某在控制室听操作工贾某报告三气换热器有泄漏,也到现场查看泄漏情 况。830分左右,李某遇到刘某,二人爬上换热器平台查看,发现 三气换热器脱硫器进口右侧同一条焊缝有两个漏点,相隔约45厘米。 刘某用手感觉漏点泄漏情况,发现有气体吹动发凉,随后对漏点进行标 记并用手机进行拍照,拉起警戒线后离开。

查看后,856分左右,李某也向一分厂副厂长郝某报告了泄漏 情况,并嘱咐巡检工远离泄漏现场。郝某接到报告后,到分管生产安全 的副总经理翟某办公室进行了报告,同时翟某通知生产管理中心主任白 某,三人在翟某办公室商议后,翟某决定停车,但未明确采取紧急停车。 郝某按正常停车程序分别电话通知净化工段长刘某对净化系统进行降 压、气化工段长薛某做好停车准备。9时左右,郝某离开翟某办公室, 在路上碰见合成工段长王某,告诉他准备停车;之后又去了泄漏现场和 刘某查看泄漏情况;随后与刘某一起到了变换工段安排变换工段停车, 同时提醒该工段做气气换热器保温的外来施工人员苏某、黄某、田某、 马某等人注意安全;最后去了气化工段和氨库进行巡检。此时,净化工 段北面的空分工段也有外来施工人员郭某正在进行施工作业。

在此之前,生产管理中心主任白某于850分签发检维修作业票 证,同意在三气换热器南侧约7米处高压脱硫泵房对高压脱硫贫液泵A 泵进行检修作业。约9时左右,张某某、胡某2名检维修作业人员在办 理了检维修作业票证后,进入高压脱硫泵房进行维修作业。随后,检修 副班长周某某电话通知常某、王某某、梁某、赵某某、贺某等5人去 高压脱硫泵房帮忙。

100456秒,三气换热器发生第一次爆炸燃烧,听到爆炸声 响后,张某某、王某某、梁某、贺某等4名检修作业人员立即从高压 脱硫泵房跑出。由于三气换热器炸口朝向脱硫泵房,泄出的脱硫气在泵 房内聚集,在第一次爆炸明火的作用下,约7秒钟后高压脱硫泵房发生 第二次爆炸,造成脱硫高压泵房内常某、胡某、赵某某3名检维修作业 人员死亡,其中1人死于巡检房内,另外2人死于巡检房西侧;张某某、 王某某、梁某、贺某4名检维修作业人员在逃出时受伤。

由于第一次爆炸产生碎片的撞击,以及富含氢气明火的灼烤,三气 换热器南侧上方的一段脱硫富液压力管道发生塑性爆裂,引发第三次爆 炸。爆炸冲击波震碎空分工段外墙玻璃,造成外来施工人员郭某受伤。 爆炸发生后,变换工段外来施工人员苏某慌忙逃生,从施工高处跳落受 伤。

二、事故原因

(一)直接原因

该三气换热器从投入运行到爆炸前,脱硫气入口联箱两侧人字焊缝 处四次出现裂纹泄漏,设备存在明显质量问题。此次爆炸是由于在前四 次未修焊过的脱硫气进口封头角接焊缝处存在贯通的陈旧型裂纹,引发 低应力脆断导致脱硫气瞬间爆出。因脱硫气中氢气含量较高,爆出瞬间 引起氢气爆炸着火。由于炸口朝向脱硫泵房,泄出的脱硫气流量很大, 在泵房内瞬时聚集达到爆炸极限,引起连环爆炸,致使伤亡事故发生。

201494号)有关要求,实施泄漏检测及维修全过程管理。在生产 系统设计不能将该三气换热器单独切除出系统的情况下,发现泄漏未果 断进行紧急停车,而采取了常规停车,错过了避免事故发生的最佳时机。

三、整改措施与建议

(一)事故责任单位

程中发现的安全隐患或问题及时报告相关部门。

(二)特种设备安全监管部门

各级特种设备安全监管部门要进一步强化责任意识,严格落实《特 种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》有关规定,按照管行业 必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求加 强对特种设备生产、使用企业的安全监管,督促企业落实质量安全主体 责任,强化安全管理体系建设,强化重大安全问题报告制度,强化现场 执法和监督检查。要进一步强化企业使用符合国家标准的特种设备,规 范企业对特种设备的日常管理和维护使用,严查监管漏洞、消除监管盲 区,依法督促企业办理特种设备使用登记手续,对未按要求办理使用登 记手续的,要加大执法检查力度,从严查处。要严肃处理特种设备检验 机构为不符合国家标准的特种设备登记、不按规定查验、降低检验标准、 减少检验项目、篡改检验数据、伪造检验结果,或者不检验、检验不合 格即出具检验合格报告的行为。要积极配合地方政府、安全监管部门开 展安全生产工作,及时开展有针对性的专项检查和隐患治理,进一步强 化全区化工行业特种设备全方位安全监管。

(三)安全生产监督管理部门

各级安全监管部门要认真查找事故发生的深层次原因,举一反三、 强化安全监管。要加大执法监管力度,认真开展安全生产大检查、落实 专项治理,确保取得实效。要采用四不两直的方式深入基层、深入现 场进行检查,深查企业安全管理状况及开展隐患排查治理情况,认真整 治安全生产中的突出问题,监督企业全面落实主体责任。对违法违规和 不落实整改措施的企业要严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严 厉追责的四个一律执法措施并列入黑名单向社会公开曝光。要加 强安全生产宣传教育培训工作,督促企业认真吸取血的教训,使每位员 工安全生产意识真正入脑、入心,坚决杜绝三违行为。要切实推进安 全生产标准化工作,监督企业切实落实标准化建设、标准化生产、标准 化作业、标准化管理,提升本质安全水平。要进一步贯彻落实近期国家 安监总局在危险化学品安全监管方面颁布的法律法规、重要文件,再梳 理、再排查本地区贯彻落实、完成情况,要求专人负责,建立台账,未 完成或落实不到位的,严肃追究责任,确保各项工作落实到位。

事故75:山东日照市山东石大科技石化有限公司“716” 爆炸事故

2015716739分,山东石大科技石化有限公司(以下 简称石大科技公司)液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火,引起爆 炸,在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤,直接经济损失2812 万元。

一、事故发生经过

应石大科技公司申请,山东省特种设备检验研究院日照分院从 20152月份开始,陆续对液化烃球罐区的12个球罐进行压力容器的 定期检验,至事故发生前,已完成7#罐和9#罐之外的其它10个球罐的 检验。为了对7#罐进行检测,采取经7#球罐底部注水线向罐内注水加 压,同时满罐存水的6#罐通过罐底脱水线连接临时消防水带向罐区排 水井排水,7#罐内液化石油气通过罐顶低压瓦斯放空线导入6#罐的方 法,将7#罐内的液化石油气倒入6#罐。倒罐作业前,311罐区在用球 罐安全阀的前后手阀、球罐根部阀处于关闭状态,低压液化气排火炬总 管加盲板隔断。倒罐作业过程中,当班人员每小时进行巡检,最后一次 巡检时间为16日上午727分。倒罐作业的同时,两名外来施工女工 在7#罐的脚手架上从事刷清漆剂作业。

73738秒,连接6#罐底脱水线的排水消防水带发生液化石油 气泄漏,消防水带在地面上浮起,且越来越高;73824秒,消防 水带呈甩龙状剧烈舞动;73920秒,发生爆燃;916分,6# 罐和相邻的8#罐底部区域发生爆炸;92715秒,8#罐发生罐体撕 裂并爆炸;93756秒,6#罐发生爆炸飞出,现场形成蘑菇云爆炸, 并导致2#罐和4#罐倒塌,2#罐和7#罐着火,多罐及罐区上下管线、管 廊支架等设备设施不同程度损坏。

第一次爆炸发生后,救援指挥部组织人员撤离到安全区域,并制定 维持稳定燃烧的救援方案。717724分左右,现场救援人员关 闭最后一处着火点7#罐顶部磁翻板液面计的母管阀门后,罐区明火全 部熄燃。

二、事故原因

(一) 直接原因

石大科技公司在进行倒罐作业过程中,违规采取注水倒罐置换的方 法,且在切水过程中无人现场值守,致使液化石油气在水排完后从排水 口泄出,泄漏过程中产生的静电放电或消防水带剧烈舞动金属接口及捆 绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引起爆燃。违规倒罐、无人监守是导 致本次事故发生的直接原因。

由于厂区没有仪表风,气动阀临时改为手动操作并关闭了 6#罐的 根部手阀,事故发生后储罐周边火势较大,不能进入现场打开根部手阀、 紧急切断阀和注水线气动阀,无法通过向6#罐注水的方式阻止液化石 油气继续排出;罐顶安全阀前后手动阀关闭,瓦斯放空线总管在液化烃 罐区界区处加盲板隔离,无法通过火炬系统对液化石油气进行安全泄 放。重要安全防范措施无法正常使用,是导致本次事故后果扩大的主要 原因。

(二) 间接原因

作为石大科技公司的主管单位,贯彻落实安全生产法律法规不到 位,督促企业落实安全生产主体责任和对企业安全生产监督检查不力; 对企业监管不到位,校企管理体制不顺,企业产业管理、干部管理混乱;

对企业安全生产方针、政策、法律法规、制度等宣传教育不力,企业干 部职工的安全意识不强。

三、整改措施与建议

针对这起事故暴露出的突出问题,为深刻吸取事故教训,进一步加 强危险化学品罐区安全生产工作,有效防范类似事故重复发生,提出如 下措施建议:

(一)牢固树立安全发展理念

要深刻吸取事故教训,认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等 中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神,牢固树立科学 发展、安全发展理念,始终坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线,进一步落实地方属地政府监管责任和企业主体责任。要研究 制定相应的政策措施,切实加强安全监管力量,强化化工和危险化学品 企业安全监管。要提高事故预防能力,进一步创新方式方法,扎实开展 执法检查,彻底排查治理隐患。

危险化学品企业要按照五落实五到位要求,进一步明确和细化企 业的安全生产主体责任,建立健全横向到边、纵向到底安全生产责任 体系,切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每 名员工。各级政府及其安全监管、行业主管部门要引导和督促企业牢固 树立以人为本、安全发展理念,切实督促企业自觉遵守安全生产法律 法规和标准规范,全面加强安全生产管理。要不断强化安全监管措施, 综合运用法律、经济和必要的行政手段,进一步推动企业落实安全生产 主体责任,不断增强安全生产保障能力。

(二) 切实加强液化烃罐区的安全管理

各危险化学品企业要认真贯彻落实《化工(危险化学品)企业保障 生产安全十条规定》(国家安监总局令第64号)和《油气罐区防火防 爆十条禁令》(国家安监总局令第84号),全面加强液化烃罐区安全 管理工作。一是高度重视液化烃罐区安全生产工作,强化管理人员、技 术人员和操作人员的配置,加强培训,提高罐区从业人员的能力。二是 液化烃罐区作业应实行双人操作,一人作业、一人监护。除常规的工 艺操作和巡检外,凡进入罐区进行的一切作业活动,必须进行风险分析, 办理工作许可手续,安排专人全程进行安全监护。三是严禁采用注水加 压方式对液化烃进行倒罐置换作业。倒罐作业应采取氮气置换,机泵倒 罐工艺。倒入空罐必须事先采用氮气置换,并经氧含量分析合格后方可 倒入。四是液化烃球罐切水作业必须坚持阀开不离人,做到三不切 水,即夜间不切水,大雾天不切水,雷、暴雨天不切水。五是石油化 工企业在生产装置停工期间,必须保证液化烃罐区安全运行所需要的仪 表风、氮气、蒸汽等公用工程的稳定供应,相关安全设施必须完好、有 效。对于盛有物料的装置罐区中的作业要升级管理,建立逐级审批制度。

(三) 进一步加强变更管理和特种设备安全管理工作

危险化学品企业要制定落实变更管理制度,严格变更管理。当工艺、 设备、设施需要发生变更时,要严格履行变更程序,编制变更方案,明 确相关责任,组织进行风险分析,制定应急处置方案,并按照要求严格 审批。变更实施时,必须进行专门的安全教育培训。要明确变更原因及 变更前后的情况对比,告知工作人员工作场所或岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施。

要严格按照《特种设备安全法》的规定,加强对压力容器、压力管 道等特种设备的日常安全管理,定期进行检测检验,严禁违规使用压力 容器、压力管道。安全阀、压力表等安全附件不得采用加盲板、关阀门 等方式与压力容器、压力管道隔断,确保其发挥正常功能。特种设备操 作人员必须经过专门的安全生产教育培训,并经考核合格、持证上岗。 严格遵守操作规程和规章制度,严禁无证人员操作压力容器、压力管道。

(四)加大对“两重点一重大”企业的安全监管力度

各级各有关部门要全面、准确地掌握本地区涉及两重点、一重大企业(重点监管危险化学品、危险化工工艺和重大危险源)的安全生产 状况,突出抓好泄漏后呈气态的易燃、易爆和有毒危险化学品、大型危 险化学品储罐区、毗邻城乡人口密集区的化工企业安全监管。要按照《危 险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安监总局令第40号), 督促企业进一步完善监测监控、报警联锁和控制设施措施,按规定对安 全设施进行检测检验、维护保养,确保安全设施完好有效运行。要深入 开展危化品储罐区专项安全大检查,认真排查治理安全隐患,督促企业 落实国家有关标准规定,认真执行安全管理制度和安全操作规程。专项 大检查务必要做到不漏一企、不留死角、不走过场、务求实效。危险化 学品企业停产期间,储罐区存有物料的,一律按照正常生产实施监管。

(五)进一步落实安全生产属地监管责任

各级党委、政府及其有关部门要深刻吸取事故教训,认真学习贯彻 习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神,严格落实属地管理和 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要 求,全面落实地方政府属地监管责任和行业主管部门直接监管责任、安 全监管部门综合监管责任。要针对本地区化工行业快速发展的实际,研 究制定相应的政策措施,增加安全监管力量,加强化工、危险化学品企 业安全监管。要提高事故预防能力,进一步创新方式方法,采取四不 两直、交叉检查、异地执法等形式开展执法检查,彻底排查治理隐患。 要提高事故查处和责任追究能力,对发生的事故严肃调查处理和责任追 究,对发现事故隐患且不及时整改的,要严肃追究责任。

事故76:中国石油庆阳石化分公司 “7 - 26”常压装置泄漏着火事故

2015726701分,中国石油天然气股份有限公司庆阳 石化分公司发生换热器泄漏火灾事故,造成3人死亡,2人重伤,2人 轻伤,直接经济损失508.575万元。

一、事故发生经过

726630分,庆阳石化分公司一联合运行部当班外操人员 甲在巡检时发现闪底油-常底油(I)换热器E-117D外头盖排气管口部 位有冒白烟现象,赶到外操作室口头汇报当班副班长,副班长接到报告 后,与外操人员甲一起到现场再次查看,认为是换热器E-117D排气管 口处有渗漏,副班长当即向一联合运行部值班领导汇报。642分, 运行部值班领导电话通知庆阳石化公司检维修公司值班领导。

643分,检维修公司值班领导电话安排夜间值班保运人员甲、 乙、丙3人赶赴现场处理该漏点。658分,保运人员甲带领保运人 员乙和保运人员丙到达现场处置,发现是E-117CE-117CE-117D 上下重叠布置,E-117C排液管在E-117D排气管正上方且距离较近) 管塞松动,正在保运人员甲向上级请示时,管塞突然脱落,高温常底油 (温度约为342346。。,远高于其自燃点240OC )泄漏喷出,遇空气自 燃,导致火灾发生。

事故发生后,庆阳石化公司组织自救并向有关部门报告,730 分,庆阳市委市政府启动了三级危险化学品生产安全事故应急预案。应 急救援过程中,共7个中队,33台消防车、151名指战员先后参加救援。 大火于当日1155分被完全扑灭。

二、事故原因

(一) 直接原因

由于换热器E-117C外头盖排液口管塞在检维修过程中装配错误, 管塞与管箍螺纹配合尺寸不一致,致使螺纹不能有效咬合,螺纹承载和 装配后的密封性不可靠,导致在高温高压下管塞脱落,约342346。。 的高温常底油(其自燃点为240)瞬间喷出,遇空气自燃,引发火灾, 导致事故发生。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)切实落实企业主体责任

(二)深刻汲取事故教训,切实把事故防范工作落到实处

事故77:天津港“8-12”瑞海公司危险品仓库 特别重大火灾爆炸事故

一、事故发生经过

2015812225146秒,位于天津市滨海新区吉运二 道95号的瑞海公司危险品仓库(北纬39°02,22.98,东经117 °4411.64) 运抵区(待申报装船出口货物运抵区的简称,属于海关监管场所,用 金属栅栏与外界隔离。由经营企业申请设立,海关批准,主要用于出口 集装箱货物的运抵和报关监管)最先起火,233406秒发生第一 次爆炸,233437秒发生第二次更剧烈的爆炸。事故现场形成6 处大火点及数十个小火点,8141640分,现场明火被扑灭。

事故造成165人遇难(参与救援处置的公安现役消防人员24人、 天津港消防人员75人、公安民警11人,事故企业、周边企业员工和周 边居民55人),8人失踪(天津港消防人员5人,周边企业员工、天 津港消防人员家属3人),798人受伤住院治疗(伤情重及较重的伤员 58人、轻伤员740人);304幢建筑物(其中办公楼宇、厂房及仓库等 单位建筑73幢,居民1类住宅91幢、2类住宅129幢、居民公寓11 幢)、12428辆商品汽车、7533个集装箱受损。截至20151210 日,事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721-1986)等标准和规定统计,已核定直接经济损失68.66亿元 人民币。

二、事故原因

(一)直接原因

通过调查询问事发当晩现场作业员工、调取分析位于瑞海公司北侧 的环发讯通公司的监控视频、提取对比现场痕迹物证、分析集装箱毁坏 和位移特征,认定事故最初起火部位为瑞海公司危险品仓库运抵区南侧 集装箱区的中部。

同时,运抵区为物理隔离的封闭区域,起火当天气象资料显示无雷 电天气,监控视频及证人证言证实起火时运抵区内无车辆作业,可以排 除遗留火种、雷击、车辆起火等外部因素。

认定起火原因。硝化棉(C12H16N4O18)为白色或微黄色棉絮状 物,易燃且具有爆炸性,化学稳定性较差,常温下能缓慢分解并放热, 超过40OC时会加速分解,放出的热量如不能及时散失,会造成硝化棉 温升加剧,达到180C时能发生自燃。硝化棉通常加乙醇或水作湿润剂, 一旦湿润剂散失,极易引发火灾。

实验表明,去除湿润剂的干硝化棉在40C时发生放热反应,达到 174C时发生剧烈失控反应及质量损失,自燃并释放大量热量。如果在 绝热条件下进行实验,去除湿润剂的硝化棉在35C时即发生放热反应, 达到150C时即发生剧烈的分解燃烧。经对向瑞海公司供应硝化棉的河 北三木纤维素有限公司、衡水新东方化工有限公司调查,企业采取的工 艺为:先制成硝化棉水棉(含水30%)作为半成品库存,再根据客户的 需要,将湿润剂改为乙醇,制成硝化棉酒棉,之后采用人工包装的方式, 将硝化棉装入塑料袋内,塑料袋不采用热塑封口,用包装绳扎口后装入 纸筒内。据瑞海公司员工反映,在装卸作业中存在野蛮操作问题,在硝 化棉装箱过程中曾出现包装破损、硝化棉散落的情况。对样品硝化棉酒 棉湿润剂挥发性进行的分析测试表明:如果包装密封性不好,在一定温 度下湿润剂会挥发散失,且随着温度升高而加快;如果包装破损,在 50OC2小时乙醇湿润剂会全部挥发散失。事发当天最高气温达36。。, 实验证实,在气温为35C时集装箱内温度可达65C以上。

以上几种因素耦合作用引起硝化棉湿润剂散失,出现局部干燥,在 高温环境作用下,加速分解反应,产生大量热量,由于集装箱散热条件 差,致使热量不断积聚,硝化棉温度持续升高,达到其自燃温度,发生 自燃。

集装箱内硝化棉局部自燃后,引起周围硝化棉燃烧,放出大量气体, 箱内温度、压力升高,致使集装箱破损,大量硝化棉散落到箱外,形成 大面积燃烧,其他集装箱(罐)内的精萘、硫化钠、糠醇、三氯氢硅、 一甲基三氯硅烷、甲酸等多种危险化学品相继被引燃并介入燃烧,火焰 蔓延到邻近的硝酸铵(在常温下稳定,但在高温、高压和有还原剂存在 的情况下会发生爆炸;在110C开始分解,230C以上时分解加速,400C 以上时剧烈分解、发生爆炸)集装箱。随着温度持续升高,硝酸铵分解 速度不断加快,达到其爆炸温度(实验证明,硝化棉燃烧半小时后达到 1000C以上,大大超过硝酸铵的分解温度)。233406秒,发 生了第一次爆炸。距第一次爆炸点西北方向约20米处,有多个装有硝 酸铵、硝酸钾、硝酸钙、甲醇钠、金属镁、金属钙、硅钙、硫化钠等氧 化剂、易燃固体和腐蚀品的集装箱。受到南侧集装箱火焰蔓延作用以及 第一次爆炸冲击波影响,233437秒发生了第二次更剧烈的爆 炸。

据爆炸和地震专家分析,在大火持续燃烧和两次剧烈爆炸的作用 下,现场危险化学品爆炸的次数可能是多次,但造成现实危害后果的主 要是两次大的爆炸。经爆炸科学与技术国家重点实验室模拟计算得出, 第一次爆炸的能量约为15TNT当量,第二次爆炸的能量约为430 TNT当量。考虑期间还发生多次小规模的爆炸,确定本次事故中爆 炸总能量约为450TNT当量。

最终认定事故直接原因是:瑞海公司危险品仓库运抵区南侧集装箱 内的硝化棉由于湿润剂散失出现局部干燥,在高温(天气)等因素的作 用下加速分解放热,积热自燃,引起相邻集装箱内的硝化棉和其他危险 化学品长时间大面积燃烧,导致堆放于运抵区的硝酸铵等危险化学品发 生爆炸。

(二)间接原因

5 .严重超负荷经营、超量存储、违规混存、超高堆码危险货物、 违规开展拆箱、搬运、装卸等作业。

22条第1款:从事港口经营,应当向港口行政管理部门书面申请取得 港口经营许可,并依法办理工商登记。

三、事故防范措施和建议

各级党委和政府要牢固树立科学发展、安全发展理念,坚决守住发 展决不能以牺牲人的生命为代价的红线,进一步加强领导、落实责任、 明确要求,建立健全与现代化大生产和社会主义市场经济体制相适应的 安全监管体系,大力推进党政同责、一岗双责、失职追责的安全生产 责任体系的建立健全与落实,积极推动安全生产的文化建设、法治建设、 制度建设、机制建设、技术建设和力量建设,对安全生产特别是对公共 安全存在潜在危害的危险品的生产、经营、储存、使用等环节实行严格 规范的监管,切实加强源头治理,大力解决突出问题,努力提高我国安 全生产工作的整体水平。

充分运用市场机制,建立完善生产经营单位强制保险和黑名单制度,将企业的违法违规信息与项目核准、用地审批、证券融资、银行 贷款挂钩,促进企业提高安全生产的自觉性,建立安全自查、隐患自 除、责任自负的企业自我管理机制,并通过调整税收、保险费用、信 用等级等经济措施,引导经营单位自觉加大安全投入,加强安全措施, 淘汰落后的生产工艺、设备,培养高素质高技能的产业工人队伍。严格 落实属地政府和行业主管部门的安全监管责任,深化企业安全生产标准 化创建活动,推动企业建立完善风险管控、隐患排查机制,实行重大危 险源信息向社会公布制度,并自觉接受社会舆论监督。

(三) 进一步理顺港口安全管理体制

认真落实港口政企分离要求,明确港口行政管理职能机构和编制, 进一步强化交通、海关、公安、质检等部门安全监管职责,加强信息共 享和部门联动配合;按照深化司法体制改革的要求,将港口公安、消防 以及其他相关行政监管职能交由地方政府主管部门承担。在港口设置危 险货物仓储物流功能区,根据危险货物的性质分类储存,严格限定危险 货物周转总量。进一步明确港区海关运抵区安全监管职责,加强对港区 海关运抵区安全监督,严防失控漏管。其他领域存在的类似问题,尤其 是行政区、功能区行业管理职责不明的问题,都应抓紧解决。

(四) 着力提高危险化学品安全监管法治化水平

针对当前危险化学品生产经营活动快速发展及其对公共安全带来 的诸多重大问题,要将相关立法、修法工作置于优先地位,切实增强相 关法律法规的权威性、统一性、系统性、有效性。建议立法机关在已有 相关条例的基础上,抓紧制定、修订危险化学品管理、安全生产应急管 理、民用爆炸物品安全管理、危险货物安全管理等相关法律、行政法规; 以法律的形式明确硝化棉等危险化学品的物流、包装、运输等安全管理 要求,建立易燃易爆、剧毒危险化学品专营制度,限定生产规模,严禁 个人经营硝酸铵、氰化钠等易爆、剧毒物。国务院及相关部门抓紧制定 配套规章标准,进一步完善国家强制性标准的制定程序和原则,提高标 准的科学性、合理性、适用性和统一性。同时,进一步加强法律法规和 国家强制性标准执行的监督检查和宣传培训工作,确保法律法规标准的 有效执行。

(五) 建立健全危险化学品安全监管体制机制

建议国务院明确一个部门及系统承担对危险化学品安全工作的综 合监管职能,并进一步明确、细化其他相关部门的职责,消除监管盲区。 强化现行危险化学品安全生产监管部际联席会议制度,增补海关总署为 成员单位,建立更有力的统筹协调机制,推动落实部门监管职责。全面 加强涉及危险化学品的危险货物安全管理,强化口岸港政、海事、海关、 商检等检验机构的联合监督、统一查验机制,综合保障外贸进出口危险 货物的安全、便捷、高效运行。

(六) 建立全国统一的危险化学品监管信息平台

利用大数据、互联网等信息技术手段,对危险化学品生产、经营、 运输、储存、使用、废弃处置进行全过程、全链条的信息化管理,实现 危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控,实现企业、监管部门、公 安消防部队及专业应急救援队伍之间信息共享。升级改造面向全国的化 学品安全公共咨询服务电话,为社会公众、各单位和各级政府提供化学 品安全咨询以及应急处置技术支持服务。

(七) 科学规划合理布局,严格安全准入条件

修订《城乡规划法》,建立城乡总体规划、控制性详细规划编制的 安全评价制度,提高城市本质安全水平;进一步细化编制、调整总体规 划、控制性详细规划的规范和要求,切实提高总体规划、控制性详细规 划的稳定性、科学性和执行刚性。建立完善高危行业建设项目安全与环 境风险评估制度,推行环境影响评价、安全生产评价、职业卫生评价与 消防安全评价联合评审制度,提高产业规划与城市安全的协调性。对涉 及危险化学品的建设项目,实施住建、规划、发改、国土、工信、公安 消防、环保、卫生、安监等部门联合审批制度,严把安全许可审批关, 严格落实规划区域功能。科学规划危险化学品区域,严格控制与人口密 集区、公共建筑物、交通干线和饮用水源地等环境敏感点之间的距离。

(八) 加强生产安全事故应急处置能力建设

合理布局、大力加强生产安全事故应急救援力量建设,推动高危行 业企业建立专兼职应急救援队伍,整合共享全国应急救援资源,提高应 急协调指挥的信息化水平。危险化学品集中区的地方政府,可依托公安 消防部队组建专业队伍,加强特殊装备器材的研发与配备,强化应急处 置技战术训练演练,满足复杂危险化学品事故应急处置需要。各级政府 要切实汲取天津港“812”事故的教训,对应急处置危险化学品事故的预 案开展一次检查清理,该修订的修订,该细化的细化,该补充的补充, 进一步明确处置、指挥的程序、战术以及舆论引导、善后维稳等工作要 求,切实提高应急处置能力,最大限度减少应急处置中的人员伤亡。采 取多种形式和渠道,向群众大力普及危险化学品应急处置知识和技能, 提高自救互救能力。

(九) 严格安全评价、环境影响评价等中介机构的监管

相关行业部门要加强相关中介机构的资质审查审批、日常监管,提 高准入门槛,严格规范其从事安全评价、环境影响评价、工程设计、施 工管理、工程质量监理等行为。切断中介服务利益关联,杜绝红顶中 介现象,审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其所办的企业, 不得开展与本部门行政审批相关的中介服务。相关部门每年要对相关中 介机构开展专项检查,对发现的问题严肃处理。建立黑名单制度和举 报制度,完善中介机构信用体系和考核评价机制。

(十)集中开展危险化学品安全专项整治行动

在全国范围内对涉及危险化学品生产、储存、经营、使用等的单位、 场所普遍开展一次彻底的摸底清查,切实掌握危险化学品经营单位重大 危险源和安全隐患情况,对发现掌握的重大危险源和安全隐患情况,分 地区逐一登记并明确整治的责任单位和时限;对严重威胁人民群众生命 安全的问题,采取改造、搬迁、停产、停用等措施坚决整改;对违反规 划未批先建、批小建大、擅自扩大许可经营范围等违法行为,坚决依法 纠正,从严从重查处。此外,建议天津市和有关方面继续做好天津港 “812”事故的各项善后处理工作,进一步强化环境监测、污染防治以及 遇难、失踪、重伤人员家属救助安抚等措施,有效控制事故影响。

事故78:山东东营滨源化学有限公司 “8 71”爆炸事故

20158312318分,山东滨源化学有限公司(以下简称 滨源公司)新建年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二 硝基苯装置在投料试车过程中发生重大爆炸事故,造成13人死亡,25 人受伤,直接经济损失4326万元。

一、事故发生经过

2015828日,经滨源公司董事长兼总经理李某批准,硝化装 置投料试车。2815时至2924时,先后两次投料试车,均因硝化 机控温系统不好、冷却水控制不稳定以及物料管道阀门控制不好,造成 温度波动大,运行不稳定停车。

8311638分左右,企业组织第三次投料。投料后,4#硝 化机从2127分至2225分温度波动较大,最高达到96。。(正常 温度60-700 5#硝化机从1647分至2225分温度波动较大, 最高达到94.99(正常温度60-80)。车间人员用工业水分别对4#5#硝化机上部外壳浇水降温,中控室调大了循环冷却水量。期间,硝化 装置二层硝烟较大,在试车指导专家建议下再次进行了停车处理,并决 定当晩不再开车。2224分停止投料,至2252分,硝化机温度趋 于平稳。

为防止硝化再分离器(X1102)中混二硝基苯凝固,车间人员在硝 化装置二层用胶管插入硝化再分离器上部观察孔中,试图利用虹吸方式将混二硝基苯吸出,但未成功。之后,又到装置一层,将硝化再分 离器下部物料放净管道(DN50)上的法兰(位置距离地面约2.5m高) 拆开,此后装置二层的操作人员打开了位于装置二层的放净管道阀门, 硝化再分离器中的物料自拆开的法兰口处泄出,先是有白烟冒出,继而 变黄、变红、变棕红。见此情形,部分人员撤离了现场。

放料2-3分钟后,有一操作人员在硝化厂房的东北门外,看到预洗 机与硝化再分离器中间部位出现直径1m左右的火焰,随即和其他4名 操作人员一起跑到东北方向100m外。231805秒(DCS时间, 校核后的北京时间为231930秒)硝化装置发生爆炸。

二、事故原因

(一) 直接原因

车间负责人违章指挥,安排操作人员违规向地面排放硝化再分离器 内含有混二硝基苯的物料,混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的 二氧化氮等强氧化剂存在的条件下,自高处排向一楼水泥地面,在冲击 力作用下起火燃烧,火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备,使其中含 有二硝基苯的物料温度升高,引发爆炸,是造成本次事故发生的直接原 因。

(二) 间接原因

(1)违法建设。该公司在未取得土地、规划、住建、安监、消防、 环保等相关部门审批手续之前,擅自开工建设;在环保、安监、住建等 部门依法停止其建设行为后,逃避监管,不执行停止建设指令,擅自私 自开工建设。

三、事故防范措施建议

(一) 进一步强化安全生产红线意识

东营市、利津县政府及其有关部门要深刻吸取事故教训,认真贯彻 落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一 系列重要指示精神,牢固树立科学发展、安全发展理念,始终坚守发 展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线,建立健全党政同责、一岗 双责、齐抓共管的安全生产责任体系,坚持管行业必须管安全、管业 务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,推动实现责任体系五 级五覆盖,进一步落实地方属地管理责任和企业主体责任。要针对本 地区化工行业快速发展的实际,实施安全发展战略,把安全生产与转方 式、调结构、促发展紧密结合起来,从根本上提高安全发展水平。要研 究制定相应的政策措施,增强安全监管力量,加强剧毒、易制毒、易制 爆等危险化学品安全管理,强化生产、购买、销售、运输、储存、使用 等环节的管控,切实防范危险化学品事故发生。

(二) 进一步加强危险化学品建设项目的安全管理

各级政府和负有安全监管职责的部门,要加强对辖区内危险化学品 建设项目的安全管理,严把立项审批、初步设计、施工建设、试生产(运 行)和竣工验收等关口,及时纠正和查处各类违法违规建设行为;建立 完善公开曝光、挂牌督办、处分与行政处罚、刑事责任追究相结合的责 任监督体系,对不按规定履行安全批准和项目审批、核准或备案手续擅 自开工建设的,发现一处,查处一起,并依法追究有关单位和人员的责 任。强化建设项目试生产环节的安全管理。督促新建危险化学品企业认 真落实《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全 试车十个严禁》提出的各项措施要求。要将危险化学品企业试生产环节 作为化工企业安全监管重点,建立和落实跟踪督查制度。

(三) 进一步严格从业人员的准入条件

严格操作人员的招录条件,涉及两重点一重大(重点监管危险化 工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源)的企业,应招录具有高中 (中专)以上文化程度的操作人员、大专以上的专业管理人员,确保从 业人员的基本素质,逐步实现从化工安全相关专业毕业生中聘用。要加 强化工安全从业人员在职培训,提高在职人员的专业知识、操作技能、 安全管理等素质能力。要强化新就业人员化工及化工安全知识培训。对 关键岗位人员要进行安全技能培训和相关模拟训练,保证从业人员具备 必要的安全生产知识和岗位安全操作技能,切实增强应急处置能力。

(四) 进一步加强化工企业安全生产基础工作

化工企业要认真落实《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条 规定》(国家安监总局令第64号),严禁违章指挥和强令他人冒险作 业,严禁违章作业、违反劳动纪律。要按照《国家安全监管总局关于加 强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔201388号)和有 关标准规范,装备自动控制系统,对重要工艺参数进行实时监控预警, 采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段,及时判断发生异 常工况的根源,评估可能产生的后果,制定安全处置方案,避免因处理 不当造成事故。

(五) 进一步落实企业安全生产主体责任

化工企业要按照五落实五到位要求和《山东省生产经营单位安全 生产主体责任规定》(省政府令第260号)等规章的规定,建立完善横 向到边、纵向到底''安全生产责任体系,切实把安全生产责任落实到生 产经营的每个环节、每个岗位和每名员工,真正做到安全责任到位、安 全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。企业主要 负责人要对落实本单位安全生产主体责任全面负责。

事故79:湖北黄冈浠水蓝天联合气体有限公司 “1013”窒息事故

20151013日下午位于湖北省浠水县经济开发区的湖北浠水 蓝天联合气体有限公司先后发生2起事故,死亡3人。其中一起为窒息 事故,死亡2人,直接经济损失约160万元;一起为意外溺水事故,死 亡1人。

一、事故发生经过

1013日上午,湖北浠水蓝天气体联合有限公司安排两项工作, 均由该公司设备部长负责。一项是地面钻孔,用以加固储罐前面的防撞 栏。公司临时聘请民工甲前来进行地面钻孔作业;另一项是液氧充装间 主体工程完工后的清扫保洁。液氧充装间施工承包人安排民工乙负责清 扫。当日上午,民工乙负责的液氧充装间清扫保洁工作接近尾声,民工 甲负责的钻孔作业也正常进行,降温及防止作业产生火花所需用水由设 备部长下属用水壶从生产办公楼一楼厕所提到作业现场。中午12点, 民工甲、乙离开厂区。当天下午1点左右,2人重新进厂作业设备部长 则到办公室处理其他事情,未到施工作业现场。下午2点半左右,设备 部长发现两名施工人员不在作业区域,于是安排其下属在办公室做表格 记录,自己前去寻找。下午4点左右,公司员工在厂区内巡查时发现液 氧储罐基础槽入口处的水泥盖板被抬开,随即上前察看,发现民工甲、 乙二人倒在液氧储罐基础槽入口处。于是他大声呼喊,并电话通知厂长、 安全科长,3人根据公司培训及应急救援演练情况,将民工甲、乙从水 坑中救出并立即做心肺复苏按压和人工呼吸,同时拨打120急救电话。 在公司员工对民工乙做人工呼吸时发现乙口中有一股酒味。抢救直持续 了十几分钟直到医院救护车到达,医护人员确认2人已死亡。此时,他 们发现设备部长不在现场,于是电话联系,但电话打不通。厂长等人迅 速找来手电筒和一根五六米长的竹篙,在液氧储罐基础槽水坑内不断搜 寻,发现设备部长在水坑靠里面的位置,救援人员将其救出后,经医生 抢救确认其死亡。

事发时现场无目击者,无监控录像,调查专班通过调查取证和法医 鉴定情况分析:1013日下午,因钻孔作业需要用水民工甲带来抽水 泵,准备到储罐基础槽水坑内取水。由于水泥板厚重,民工甲邀约民工 乙帮忙,擅自抬开了密封储罐基础槽水坑入口处的两块水泥盖板,在准 备取水时,民工甲、乙不幸死亡。约一个半小时后,公司设备部长发现 两人不见了四处寻找,在找寻过程中不幸溺水身亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

外包施工人员违规操作。民工甲为图方便,不在公司指定处取水而 是擅自带来抽水泵,邀约民工乙抬开用于密封储罐水坑入口处的水泥盖 板,准备到储罐底部水坑内取水。此时,该公司正在生产设备运行排 放出大量氮气,通过暗沟到达液氧储罐基础槽,致使液氧储罐基础槽集 聚大量氮气,含量达95%,氧气含量只有5%。二人吸入高浓度氮气, 很快晕倒,跌落在基础槽入口处窒息。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)切实落实企业主体责任

(二)切实落实部门监管责任

相关职能部门应加强辖区内化工企业安全生产工作的监督检查,督 促企业建立健全安全生产管理制度和安全技术操作规程,加强对新、改、 扩建项目的监督检查与指导,落实隐患排查治理措施,确保安全生产。

事故80:江苏省索普化工建设工程有限公司 “10-19"中毒窒息事故

201510191430分左右,江苏索普化工建设工程有限 公司在江苏索普集团有限公司甲醇厂气化车间气化A系统真空闪蒸罐 进行清灰检修作业时,3名罐内清灰作业人员因一氧化碳、硫化物中毒 窒息死亡。

一、事故发生经过

201510月,索普集团甲醇厂决定对气化车间A系统真空闪蒸罐 (V1304A)进行检修。20151013日造气A系统停车,1014 日进行系统吹扫和盲板隔离。索普化建1015日进厂作业,打开事故 罐中部人孔及底部出水口,1016日进入事故罐内搭设脚手架(其间 1017日、18日周末休息停工)。1019日上午9时左右,甲醇 厂气化车间气化运行班巡检副操办理了《施工检修安全作业证》和《受 限空间安全作业证》。903分甲醇厂生技科分析工用多功能测爆仪 检测了事发真空闪蒸罐内气体含量,检测合格。930分左右,巡检 副操通知索普化建防腐分公司甲醇厂检修项目负责人。后者安排3人进 入真空闪蒸罐内作业。3人在清理罐内上部灰渣后,于1040分左右 出罐休息。

下午1325分,生技科分析工再次对真空闪蒸罐检测合格后,巡 检副操通知检修项目负责人安排作业。上午清灰作业的2人于1335 分左右进入罐内作业,另1人于1410分也进入罐内作业。巡检副操 和检修项目负责人在罐外监护,其间检修项目负责人离开到10米远的 磨煤岗位布置泵的进出口管道疏通作业。约20分钟后,站在罐体下方 监护的巡检副操发现罐体底部出渣口不出渣,呼喊罐内作业人员没有回 应,于是爬上罐体中部人孔,发现下面没动静。巡检副操遂分别电话告 知检修项目负责人和气化车间运行班副班长。检修项目负责人接电话后 随即赶到真空闪蒸罐旁,趴在人孔处借助头灯发现1名工人弯在罐内, 意识到出事,立即电话告知索普化建防腐分公司经理。运行班副班长接 到巡检副操报告后,立即调1名操作工施救。该操作工赶到现场后,发 现人已没动静,立即向车间主任报告。

随后接报的索普集团、索普化建相关人员陆续赶到现场,在索普 集团董事长和总经理的指挥下组织救援。索普集团消防队于1458 分接到索普化建防腐分公司经理报警电话后,也赶到现场,展开施救。 第一个消防队员佩戴空气呼吸器进罐感觉气闷,难以忍受,不到一分钟 就上来。甲醇厂环安处副处长随后佩戴空气呼吸器进罐,用时两分钟左 右,将靠近中部人孔的1名涉险人员用绳子系住,很快出来,有轻微中 毒表现。其他人随后在外面用绳将该名涉险人员拖出。因罐内温度和一 氧化碳等有毒气体浓度不断升高,救援人员很难入罐,加之罐内有脚手 架等障碍物,救援难度很大。16时许,采取向罐内大量喷水措施,直 至1950分左右,才陆续将其余2名涉险人员拉出。3名涉险人员被 救出后,立即被分别送往医院,经医院认定死亡。

二、事故原因

(一)直接原因

磨煤过程中铁棒与煤块磨擦损耗产生的微米铁粉,与原煤中微量 硫,在造气过程还原性高温环境中,与铁直接反应生成硫化亚铁;同时 送入气化A系统的黑水中所含的少量硫化氢,与铁质容器反应生成的 硫化亚铁附着在器壁上。因本次清灰作业罐体于1015日打开后,其 间1017日、18日周末休息停工,罐内壁上灰渣在空气中暴露时间 较长,灰渣水分含量减少,硫化亚铁在灰渣内缓慢氧化积热。在清渣作 业过程中,在清除罐体下部较厚灰渣时,铁质工具冲击灰渣磨擦发热, 引起其中的硫化亚铁发生链式自热反应,产生的热又引发灰渣中的煤粉 氧化产生一氧化碳,同时释放出灰渣中残存的硫化物,造成施工人员中 毒窒息死亡。

(二)间接原因

练不足,培训不到位,救援中未充分考虑受困人员防护措施,未携带备 用长管呼吸器入罐救援,也是事故发生的原因之一。

三、整改措施与建议

(一) 企业应深刻吸取事故教训,严格遵守管生产必须管安全的 原则,进一步完善落实安全生产责任制。要高度重视特殊作业安全管理, 依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014),进一 步完善企业特殊作业安全管理制度,理顺特殊作业管理机制,严格落实 工艺管理,提升从公司领导到基层员工的安全意识。

(二) 各有关单位应举一反三,高度重视风险分析特别是特殊作业 环节风险分析管理工作,切实落实全公司所有作业环节特别是施工与检 修、受限空间等特殊作业环节作业前风险分析的规定,及时研判作业过 程中可能存在的危险有害因素,提出有效的防范措施,进一步落实特殊 作业审批制度,防止违规审批行为的发生。要进一步检查完善各类应急 预案特别是现场处置方案,配齐配足应急器材,并加强演练,查找不足, 提升应急处置的及时性、科学性和有效性。

(三) 应强化对职工的安全教育力度,建立和规范教育台帐,切实 提高职工安全意识。要进一步督促各层级管理人员提高安全责任意识, 加大现场巡查力度,及时发现并制止职工的违章行为。企业应加强对外 来施工的统一协调管理,对进入企业的外来施工人员进行安全教育并进 行作业现场安全交底,同时做好相关记录,对外来施工的安全作业规程、 施工方案和应急预案进行严格审查,对外来施工的作业过程进行全程监 督。要进一步细化双方安全管理职责和应当采取的安全措施,指定专职 安全管理人员进行安全检查与协调,确保安全。

(四)行业主管部门应切实履行行业管理职责,督促企业落实安全 生产主体责任,强化对企业的安全检查,特别是要督促企业加强对特殊 作业制度完善、风险分析、过程管理、安全作业证审批、应急等方面的 管理,督促其完成上述各项防范措施的落实。

事故81:黑龙江胜农科技开发有限公司 “11-27"中毒事故

20151127日,黑龙江胜农科技开发有限公司租用鹤岗市旭 祥禾友化工有限公司禾草灵车间设备进行乙嘧酚工业化试验时,发生中 毒事故,造成胜农科技开发有限公司3名员工死亡,直接经济损失约 230余万元。

一、 事故发生经过

201511月初,实验三次,出了两釜乙嘧酚中间体。

1126日早8时,胜农科技开发有限公司乙嘧酚中试班3人,在 旭祥禾友化工有限公司禾草灵车间3楼操作平台的310311搪瓷反应 釜中进行乙嘧酚中试生产,经过乙嘧酚的丁基三乙反应、巯基嘧啶反应、 甲基化反应后,于当天下午16时交班进行乙嘧酚的合成反应。

1127日早730分,接班人员发现311反应釜的西北侧护栏 处夜班3名工人倒地处于昏迷状态,立即向公司领导报告。公司领导立 即组织人员营救,经医生确认,3人已死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

新产品乙嘧酚中试试验过程中,含有甲硫醇的尾气负压吸收和三级 碱吸收系统的引风机吸风口与尾气的连接管道因气温低冻堵,乙嘧酚合 成过程中含有甲硫醇的尾气不能排出,反应釜在蒸汽升温的状态下憋 压,致使含有甲硫醇的尾气泄漏,导致现场3名操作工吸入高浓度的甲 硫醇麻痹、中毒死亡。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 全面规范产、学、研项目的安全管理

在科技成果向产业化转移过程中,项目研发单位管理人员、技术人 员存在安全条件论证、现场安全管理经验不足,不能全面掌握有关安全 规定,安全风险意识、安全技术防范意识差等问题。相关单位应加强对 产、学、研特别是化工中试项目的安全管理,进一步强化研发、中试等 环节的安全技术防范措施,加强管理人、实验操作人员安全培训教育; 不具备安全生产条件的实验项目,严禁开展中试活动。

(二) 切实落实企业安全生产主体责任

生产经营单位要贯彻,,安全第一、预防为主、综合治理,,的方针,切 实抓好安全生产工作。坚决严格执行安全生产法律法规;建立健全并严

格执行各项规章制度和安全操作规程,尤其要针对化学物质危害性制定 相应的安全技术规程;健全安全生产责任体系,明确各岗位的安全生产 职责;加强教育培训,提高从业人员的安全意识和操作技能:严格特种 作业人员管理,杜绝无证上岗;全面彻底排查和治理安全隐患;加强应 急管理尤其要加强应急预案建设和应急演练,提高事故灾难的应对处置 能力。

(三) 强化化工单位的安全生产管理

严格执行国家及地方关于化工及危险化学品单位的特别规定。化工 及危险化学品单位在工艺技术、设备设施和管理变更等情况发生前,必 须进行风险分析,制定风险控制方案,并组织实施。化工生产、储存装 置应当依据有关法律、法规和标准装备自动化控制系统;涉及易燃易爆、 有毒有害气体的生产、储存装置应当装备易燃易爆、有毒有害气体泄漏 报警系统;涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产、 储存装置或者存在危险化学品重大危险源的建设项目应当装备安全监 测、监控系统,严防生产安全事故发生。

(四) 加大对安全生产隐患的发现和整治力度

要严格落实生产经营单位安全生产主体责任,督促相关单位严格执 行法律、法规和强制性标准相关规定,严格安全生产隐患的管理,建立、 健全并严格实施安全生产隐患排查制度。安全生产监管部门、行业管理 部门要坚持安全第一预防为主、综合治理工作方针,严格履行工作 职责,加强日常巡查,对检查中发现违法行为采取“零容忍”严格追究 责任和处罚。对专项安全技术监管方面,要协调并借助专业人员技术优 势,确保安全监管取得实效。

事故82:河北邯郸龙港化工有限公司

11 - 28”液氨泄漏事故

201511281956分,邯郸市龙港化工有限公司2号液 氨储罐备用液氨进料口由于盲板螺栓断裂,发生液氨泄漏事故,造成3 人死亡、8人受伤,直接经济损失约390万元。

一、 事故发生经过

2015112817时,邯郸市龙港化工有限公司化二车间乙班 合成操作工董某、吕某等3人接班后开始工作(乙班工作时间为2817时至291时),董某负责放氨及装车,李某甲负责操作合成塔炉 温。董某接班后首先对液氨储罐区进行了安全巡检,在确认系统正向2 号液氨储罐放氨后,回到液氨储罐区电脑监控室值班,值班过程中电脑 监控显示2号液氨罐的压力和液位均在正常范围内。当时有2台液氨槽 车(东西方向停放)在装车处等待装车。

1956分左右,董某在电脑监控室值班突然听到外面的一声 响,立即跑出查看,发现2号液氨储罐南半部上端液氨发生泄漏,急忙 用对讲机通知合成塔操作工吕某,告诉他2号罐液氨泄漏了,让他赶紧 把1号液氨储罐进氨阀打开,关闭2号液氨罐进氨阀,然后跑至调度室, 向值班调度陈某报告事故情况。陈某听到响声正出来查看情况,接到报 告后立即启动应急预案,在电话通知甲醇岗位人员撤离的同时,分别向 化二车间主任李某乙、生产副总经理张某、董事长杨某及安全科长于某 等人通报事故情况。

二、 事故原因

(一) 直接原因

2号液氨储罐备用液氨接口固定盲板所用不锈钢六角螺栓不符合 设计要求,且其中2条螺栓陈旧性断裂造成事故发生。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)加强企业安全管理

企业要认真贯彻落实《安全生产法》,切实做到安全生产五落实、 五到位。认真开展隐患排查治理,严格按标准规范设计、安装、维护 和使用生产设施。建立健全企业各项安全生产责任制和安全操作规程, 修订完善设备设施、检维修、劳动防护、装卸车等管理制度并严格执行。

(二) 切实加强特种设备安全管理

建立健全设备安全管理体系,明确车间、科室、主管领导的管理责 任,建立健全有关管理制度,严格依照设计图纸或设计文件制定技改、 检修方案,检修方案必须经企业技术负责人员组织企业有关人员审查后 方可实施。加强设备管理和维修人员培训,提高相关人员素质和维护保 养水平。对照施工图全面检查所有压力管道配套的法兰紧固件,对不满 足设计要求的全部进行更换,在投入使用前应进行严格的试压、试漏、 气密性试验。

(三) 高度重视应急管理工作

进一步完善应急预案,增强针对性和可操作性。加强从业人员和外 单位进厂人员对危险化学品性质、防护和应急处置等安全教育培训,确 保事故情况下具备自救互救能力。甲醇控制室、精醇操作室等作业场所 按规定配备防氨泄露的应急救援器材、设备设施,定期进行演练。加强 机动车辆进厂管理,严禁运输危险化学品车辆在罐区等危险区域等待装 卸车。

(四) 加强物资采购管理

完善物资采购管理的质量控制,申报采购计划必须按照设计图纸提 出质量要求,采购物料的质量合格证明要存档检查。

(五) 加强开发区安全生产工作

邱县经济开发区管委会要认真落实县委、县政府对属地企业安全生 产监管的主体责任,不断提高对安全生产工作的重要性和严肃性的认 识,深刻汲取此次事故教训,举一反三,认真贯彻落实“安全第一、预 防为主、综合治理”方针,切实抓好辖区内安全生产工作。

(六) 加强部门(行业)安全监管

各级各有关部门要切实加强特种设备和危化企业安全监督管理,督 促企业认真执行有关法律法规、标准规范和工作要求,针对企业设备管 理、人员培训、应急救援等方面存在的薄弱环节,加强监督检查,严格 执法,认真落实好部门监管责任。

事故83:潍坊长兴化工有限公司

1 - 9”氟化氢泄漏中毒事故

20161921时许,山东潍坊长兴化工有限公司(以下简称 长兴公司)四氟对苯二甲醇车间发生氟化氢泄漏中毒事故,造成3人死 亡、1人受伤,直接经济损失约270万元。

一、事故发生经过

20161917时许,四氟对苯二甲醇车间白班操作工按照车 间负责人手写的原料配方对3#酸化酯化反应釜、4#氟化反应釜进行备、 投料,随后进行搅拌升温。1930分,车间白班与夜班操作人员进 行交接班,此时两反应釜温度升至指定温度。接班后,夜班操作工甲、 乙按照车间负责人手写的原料配方进行后序9#还原反应釜的备、投料, 车间负责人独自对3#4#反应釜进行操作,4#反应釜进行氟化和酸化 反应。

2010分,车间负责人打手势并呼喊操作工甲、乙,告知设施 发生泄漏,要求他们马上离开现场。操作工甲、乙离开现场,在撤离过 程中看见4#反应釜的加料口冒出了白色烟雾,随后车间负责人也撤离 现场。

21时许,3人又一起回到现场,现场气味仍然较大,操作工甲、乙 离开现场,车间负责人未采取任何防护措施,自行进入车间内开启窗户 通风。之后,东侧相邻车间的3名操作工感到身体不适返回员工宿舍。 该车间负责人外出购药(罗红霉素)。

2146分,购药回厂后4人一同服下,但4人身体不适症状加重。 随后,长兴公司负责人组织有关人员将4人送往附近医院救治。

110日凌晨1时许,该车间负责人和2名相邻车间操作人员经 抢救无效相继死亡,另外1人经医院抢救,无生命危险。

二、事故原因

(一)直接原因

四氟对苯二甲醇车间作业人员擅自变更生产工艺违规操作,4#反应 釜加料盖密封不严,导致氟化氢泄漏并扩散,造成现场和相邻车间作业 人员中毒。

1 .作业人员擅自变更生产工艺违规操作。四氟对苯二甲醇设计工 艺为氟化、酸化水解、酯化、还原4个工序,分别在4个反应釜内进行; 事故发生时,作业人员违规操作,将氟化、酸化水解工序都在4#反应 釜内进行。

15kg,其浓度为1276ppm,影响范围约为64m。事故发生时,东西车间 的作业人员均未采取安全防护措施。

三、整改措施与建议

(一) 加强安全培训,提升本质安全生产水平

各有关化工企业要建立针对有毒有害作业场所的安全管理制度和 安全操作规程,完善全体从业人员安全教育培训体系,加强从业人员的 安全教育培训,使从业人员了解相关危险化学品可能存在的场所及物化 特性,熟练掌握应急处置知识,提高安全防范意识和自救互救能力。要 制定、完善泄漏中毒事故应急预案,定期开展有针对性的救援演练,切 实提高泄漏中毒事故应急救援能力。

(二) 突出重点环节,加强工艺安全管理

企业要严格按照国家安全监管总局发布的首批及第二批重点监管 的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案要求, 对照本企业采用的危险化工工艺及其特点,确定重点监控的工艺参数, 装备和完善自动控制系统,设置温度、压力、流量、液位及可燃、有毒 气体浓度等工艺指标的超限报警,生产装置的安全联锁停车;涉及硝化、 氧化、磺化、氯化、氟化、重氮化、加氢反应等危险工艺的化工生产装 置,要在实现自动化控制的基础上装备紧急停车系统(ESD)或安全仪 表系统(SIS),完善应急救援设施和安全措施,防止事故的发生。

(三)落实变更程序,加强变更管理

应按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意 见》(安监总管三〔201388号)要求,建立变更管理制度,明确变 更范围,落实变更管理程序,对变更风险进行分析,并针对风险提出控 制措施。同时,做好连带变更工作,及时修订变更所涉及的操作规程等, 将变更相关信息及时传递到所涉及的有关人员。

(四)政府各有关部门应按照管行业必须管安全的要求,加强对本 行业企业安全生产督导检查,督促企业开展安全生产隐患排查治理工 作,及时消除事故隐患,确保安全生产。

事故84:四川省金路树脂有限公司 “316”较大中毒和窒息死亡事故

2016316840分,四川省金路树脂有限公司以下简称 金路公司7m3聚合实验装置1#聚合釜在清釜检修作业时发生一起氯乙 烯中毒事故,造成3人死亡、2人受伤,事故直接经济损失240万元。

一、事故发生经过

2016316750分,运行班巡检员按班组负责人要求通 知树脂分厂分析室对1#釜取样分析。

830分,分析员对1#釜内的空间进行了取样和分析,分析结果 为不含有氯乙烯单体、氧含量18.37%,判定合格。班组负责人将结果 告知装卸队3名清釜人员。

835分,3名清釜人员换好防护服进入釜内进行清釜作业,其中 1人站在釜内第一层,2人进入釜底进行清釜工作。作业5分钟后,釜 底冲入氯乙烯单体的物料,并被釜底作业人员察觉,釜内第一层作业人 员准备拉两人出釜,但自己有中毒症状,勉强将头伸出釜口呼叫救人。 此时在二层平台的实验室工段运行班巡检员听到呼救将上层1人拉出 后,便通过软梯下到釜内救人,救人过程中也中毒导致身体不适,在无 法完成救援工作的情况下返回釜口,被赶来的另一运行班作业人员及运 行班负责人迅速拉出。运行班负责人让作业人员拿来2个普通棉纱口 罩,并将口罩打湿戴好未系安全绳首先进入釜内救人,当下到釜内一半 的位置便晕倒,作业人员找工具想将负责人救出,但未成功,致使其掉 入釜内。研发室负责人和运行班原负责人等随后赶到现场,在得知有人 中毒还在釜内后,运行班原负责人立刻下到一层平台确定釜下部放料软 管未断开连接,立即找工具在他人的协助下将放料软管拆掉;研发室负 责人电话报告了树脂分厂厂长和公司副总工程师。

856分左右,120急救人员到达现场等待救援。接到事故报告后, 公司相关负责人、分厂应急救援队立即赶到现场施救,由于釜口空间较 小,救援人员背空气呼吸器无法进入。公司副总工程师赶到后,戴空呼 面具,将空呼气瓶悬在头上才勉强进入釜内陆续将运行班负责人及2 名清釜作业人员救出。120急救车将中毒人员送至罗江县人民医院进行 抢救,运行班负责人及2名在釜底作业的清釜人员经抢救无效先后死 亡,运行班巡检员及另一名清釜作业人经治疗后康复。

二、事故原因

(一)直接原因

金路公司树脂分厂暂代运行班组负责人,违反公司《进入受限空间 作业安全管理规定》,未办理《进入受限空间安全作业证》,违章指挥 3名清釜作业人员进入1#釜内作业。

施救人员在未配戴隔绝式呼吸器、系安全绳的情况下,进入釜内盲 目施救致中毒死亡,导致事故后果扩大。

(二)间接原因

企业未严格落实安全生产责任体系“五落实五到位”规定,对实验 室安全管理职责不明晰,致使实验室存在公司副总工程师与树脂分厂共 同管理的混乱现象。实验室安全监管职责划分的变更决定没有制定正式 文件或正式发布,未及时更新并纳入公司安全责任管理体系,导致实验 室在落实安全监管责任、作业人员安全教育培训、检维修安全管理制度、 应急处置和救援等方面不到位。

对实验室未严格执行公司设备检维修管理规定的情况失管失察;未 制定7m3聚合实验装置清釜作业安全操作规程和清釜检修作业计划、方 案;对实验室未严格执行公司进入受限空间管理规定的情况失管失察。 进入受限空间作业前未按规定进行安全隔绝,1#釜下端软连接未断开、 出料阀处于开启状态,致使1#釜与2#釜、出料槽通过出料总管处于工 艺连通状态;未办理《进入受限空间安全作业证》,违章指挥作业人员 进入釜内进行清釜检修作业,作业现场未明确监护人和配置空气呼吸器 或其他隔离式防护面具等防护装备。

受限空间事故应急预案针对性、操作性不强,预案未演练,应急器 材、设备配备不符合要求;安全教育培训针对性不强,员工自我保护意 识差,缺乏自救互救知识和能力,救援人员缺乏对危险有害因素的了解 和认知,缺乏相应的安全防护知识,在现场没有佩戴空气呼吸器或其他 隔绝式呼吸器(错误地采用口罩防毒)的情况下,盲目施救。

督促、检查本单位的安全生产工作不力,未深入开展事故隐患排查 和习惯性违章行为治理工作,未及时发现和消除事故隐患:7m3装置出 料槽自控阀关闭状态下存在内漏现象;7m3装置未配置应急救援设备 (空呼等);7m3装置受限空间事故应急预案未演练;树脂分厂清釜检 修作业违规使用不具备清釜检修作业资质的外来务工人员。经调查,事 发前实验室相关人员对7 m3装置进行清釜作业,2次未按规定办理作业 证,未严格执行公司进入受限空间作业管理规定,属习惯性违章行为。

企业清釜检修作业外包管理制度不完善;对所属分厂清釜检修作业 违规使用不具备清釜检修作业资质的外来务工人员问题失管失察(清 釜检修作业资质参见中国工业清洗协会制定的《工业清洗企业资质等级 标准》中涉及清洗企业及相关人员资质的规定)。

三、整改措施与建议

为深刻吸取事故教训,有效防范类似事故重复发生,提出如下措施 建议

(一) 充分辨识作业风险,严格受限空间作业管理。企业在实施受 限空间作业前,应当对作业场所涉及的风险进行充分辨识,分析存在的 危险有害因素,对受限空间进行完全、有效隔绝。对于与受限空间连通 的可能危及安全作业的管道,应采用加盲板或拆除一段管道进行隔绝; 对于与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞,应进行严密封堵。 进入受限空间作业前,应对氧含量、有毒有害气体含量、可燃气体含量 进行分析,办理《受限空间安全作业证》;作业过程中应保持受限空间 空气流通良好,设专人监护,配备空气呼吸器或其他隔绝式呼吸器等应 急用品。

(二) 加强安全培训教育,提高从业人员安全防护意识及救护水平。 针对易引发事故的特殊作业薄弱环节,应通过举办培训班、现场实操实 训、应急演练等方式,让从业人员知晓受限空间的危险有害因素,熟悉 所涉及危险化学品的特性,明确受限空间的安全作业要求,掌握自身防 护、应急救护知识。作业过程中一旦发生事故,现场有关人员应当立即 报警,禁止盲目施救;应急救援人员应当做好自身防护,佩戴必要的呼 吸器具、救援器材,避免盲目施救导致事故伤亡扩大。

(三) 重视企业新产品研发及实验过程中的安全。事故发生在公司 的实验装置,并非严格意义上的生产过程,但在科学实验过程中的安全 监管是一个薄弱环节。根据“管业务必须管安全”、“党政同责、一岗 双责、齐抓共管、失职追责”的要求,建议科技管理部门在管科研工作 的同时,也切实履行起企业科研实验过程中的安全监管职责。同时,企 业也应该将新产品研发及所属实验室一并纳入公司安全责任体系,明确 各级责任人员和相应的安全管理职责,杜绝公司新产品研发游离于公司 安全生产管理体系之外的现象发生。

(四) 完善检维修作业承包商管理制度。近年来,企业工程外包现 象比较普遍,尤其是一些检维修作业往往和企业生产交叉进行,致使安 全生产风险增加。企业应将从事检维修作业的承包商人员纳入本单位从 业人员统一管理,按照有关要求进行特殊作业安全管理制度规定和安 全技术操作规程的教育和培训。

(五) 积极采用清釜新技术,提升本质安全生产水平。在反应釜壁 涂刷防结剂,清釜时用高压水(10MPa)清洗,避免作业人员直接接触 有毒物质。

事故85:邯郸大名县福泰生物科技有限公司 “4 1”硫化氢中毒事故

201641日,河北省邯郸市大名县城西工业园区的福泰生物 科技有限公司发生一起硫化氢中毒事故,造成3人死亡、3人受伤。

一、事故发生经过

41日上午9时,福泰公司召开全公司会议,安排下午正式投料。 1040分左右,2名班长受生产厂长指派去车间更换真空泵水箱中发 红的废水。首先将3个真空泵水箱废碱水抽至车间北侧东部的废水槽, 至中午没有完成,期间未向废水池排废水。

12时左右吃中午饭,期间未开尾气吸收塔。1230分左右,班长 甲及当班人员回到车间,开始进行甲醇、氢氧化钠溶液的制备。1247分,班长甲协助操作工甲、乙加片碱,指导二人滴加甲醇,然后去 车间外北侧给真空泵加水,将抽至车间废水槽的真空泵废水(约4立方 米)用泵排至废水池。1320分左右,生产厂长来到车间,见部分工 人在休息,便安排现场人员打扫车间一层卫生。1330分左右,操作 工丙在打扫南大门内西侧卫生的过程中突然晕倒,附近的生产厂长和操 作工丁看到后上前查看情况时也晕倒,在车间东部打扫卫生的员工戊发 现这一情况后,也来到事故发生区域并闻到刺激性的臭味,便急忙跑出 车间呼救喊人。车间二层的3名女工和在三层进行维修作业的1名员工 发现情况后,在未戴防毒面具情况下将生产厂长和操作工丙从厂房抬至 南门外空旷地带。听到呼救赶到现场的班长甲憋气将操作工丁拖出。随 后3名女工相继出现中毒症状。

在厂区西南侧办公区的总经理、班长乙等知道情况后赶到现场, 急忙拨打120电话求助,十分钟左右120医务人员赶到,发现操作工丙、 丁和生产厂长已无生命体征,随后对受伤的3名女工进行了现场紧急抢 救并将3人送至大名县中医院救治。

二、事故原因

(一) 直接原因

含有硫化钠的碱性废水打入存有酸性废水的废水池中,反应释放出 硫化氢气体经废气总管回窜至车间抽滤槽,从抽滤槽逸出,致使在附近 作业的1名人员中毒;施救人员在未采取任何防护措施的情况下盲目施 救,导致事故扩大。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 强化和落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位特别是 新建企业,要牢固树立遵纪守法意识,认真落实安全生产五落实五到 位等主体责任,严格履行项目建设审批审查手续,未经有关部门批准, 不得擅自开工建设;必须具备规定的安全生产条件,不具备安全生产条 件的,不得从事生产经营活动。

(二) 涉硫化氢企业应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设 计规范》(GB 50493 )要求,在生产现场设置硫化氢泄漏检测器,将 报警信号发送至现场报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示 报警设备,并且进行声光报警,以便从业人员及时发现危险并采取相应 措施。

(三) 加强安全培训教育,提高从业人员安全防护意识及救护水平。 针对生产过程中涉及毒性物质易引发中毒窒息事故和从业人员素质低 等薄弱环节,通过全员参与风险辨识与分析、举办培训班、组织应急演 练等方式,让从业人员知晓生产过程中涉及的危险有害因素,熟悉所涉 及危险化学品的特性,明确紧急情况下应采取的措施,掌握自身防护、 应急救护知识。作业过程中一旦发生事故,现场有关人员应当立即报警, 禁止盲目施救;应急救援人员应当做好自身防护,佩戴必要的呼吸器具、 救援器材,避免盲目施救导致事故伤亡扩大。

(四) 加强政府各部门(行业)的安全监管。各有关部门应依法依 规,严格落实对企业安全生产监管责任,通过联合执法、信息共享等形 式,形成强大的工作合力,从严查处各类违法违规行为,严防事故再次 发生。

事故86:承德兴隆县天利海香精香料有限公司 “4 - 9”火灾事故

2016492115分,河北省承德市兴隆县天利海香精香 料有限公司化二车间4#水解反应釜生产过程中发生火灾,造成4人死 亡、3人烧伤,直接经济损失约500万元。

一、事故发生经过

2016491845分,化二车间水解岗位操作工甲、乙和 学徒工及化一车间水解岗位操作工甲、乙、丙、丁、戊等参加班前会后, 于1850分到达各自岗位进行交接班。化一车间班长安排保全工甲、 乙到化一车间安装11#水解釜对面的通氯管道。1850分,化二车间 1#3#水解釜正在放甲醇,2#4#水解釜正处于赶氯过程。19时,2#4#水解釜开始赶氯,釜温为-6。。; 1945分,釜温为8。。,赶氯结束, 此时切换为热水加热釜内物料。20时,水解釜内物料温度升至15。。, 改用蒸汽加热升温。2015分,釜内温度为26。。2030分,釜内 温度升到40。。2045分釜内物料温度升至56。。,开始放甲醇。

2110分左右,化二车间水解操作工甲去厕所,让学徒工临时看 管4#水解釜,一会儿返回岗位;2115分,4#水解釜上封头被冲出, 易燃物料喷出引发火灾,将正在4#水解釜旁边作业的化二车间水解操 作工甲和学徒工当场烧死,将在11#12#水解釜对面窗户前缠绕通氯 阀垫的化一车间水解操作工甲、乙严重烧伤,将正在11#水解釜对面通 道旁安装通氯釜管路的化一车间班长及两名保全工烧伤。

公司立即将烧伤的5人送往兴隆县人民医院进行抢救,2名重伤员 经抢救无效于4102时死亡;班长及2名保全工转院治疗。

二、 事故原因

(一) 直接原因

水解岗位操作工对4#水解釜加热过快,釜内物料暴沸,产生大量 的甲醇、氯甲烷、氯化氢、水蒸汽等气体,造成釜内压力急剧升高,导 致釜内物料喷出,将水解釜上封头及附带的电机、减速机等冲起,撞击 车间三层钢筋砼构件产生火花,甲醇、氯甲烷等被引燃,造成现场人员 伤亡并引发次生火灾。

(二) 间接原因

3 .未认真落实转岗培训制度,学徒工从浓缩岗位到水解岗位实习, 车间、班组没有转岗培训记录。

三、 整改措施与建议

(一)化工、危险化学品企业要根据自身企业所涉及的危险化学品 特性和作业特点,修订、完善安全操作规程,加强对从业人员(包括管 理人员)的培训教育,提高从业人员的安全素质和操作技能。主要负责 人、安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全 生产知识和管理能力;对涉及危险化工工艺的,特种作业人员必须经专 门的安全作业培训,在取得相应资格后方可上岗作业;严禁违章指挥、 违章操作行为。

(二) 各企业应对生产过程中的危险有害因素进行全面分析,对可 能造成危险危害的,要制定有针对性的、行之有效的事故应急预案、专 项预案和应急处置方案,并定期开展培训和演练,评估预案演练效果, 及时修订、完善预案,提高从业人员的应急处理能力,防范事故发生, 确保安全生产。

(三) 各企业要严格化工生产装置的试生产安全管理。一些事故的 统计资料表明,由于试生产过程中工艺、设备以及工人操作不熟练等原 因,试生产是事故多发的一个环节。国家有关规定取消了原来在安监部 门的建设项目投产前的试生产备案,但这并不意味着企业可以放松试生 产环节的安全要求。化工、危险化学品企业在进行试生产前,应当组织 建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家,研究提出建设项目试 生产(使用)可能出现的安全问题及对策,并严格按照有关法律法规和 标准要求,制定周密的试生产(使用)方案;试生产(使用)时,应当 组织专家对试生产(使用)条件进行确认,对试生产(使用)过程进行 技术指导,同时,要选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟 班作业,及时处置试生产过程中的异常和突发情况。涉及双氧水的生产 单位,紧急停车后如发现温度、压力、液位异常,应立即排放氧化塔内 氧化液、注水稀释,防范事故发生。

(四)政府各有关部门应按照管行业必须管安全的原则,认真履 行职责,把好准入和监督关,督促企业开展安全生产隐患排查治理工作, 及时消除事故隐患,确保安全生产。

事故87:江苏德桥仓储有限公司 “4 - 22”较大火灾事故

2016422913分左右,江苏德桥仓储有限公司储罐区2 号交换站发生火灾,事故导致1人死亡(消防员),直接经济损失2532.14 万元人民币。

一、事故发生经过

(一)事故发生前的现场作业情况

事故发生前,2号交换站内存在4种作业。

(船名)卸汽油500吨至2411储罐。作业持续到422日事故发生时。

422日上班后,3名装配工继续焊接21日下午未焊好的法兰, 并对位于2号交换站东北角1302管道壁底开一直径150毫米的接口(接 口距离地面垂直距离约1米,距离地沟水平距离约1米),将1302管 道连接到2301管道发车泵上。

422日事故发生时,2号交换站共有监泵、清洗、动火、监火8 名人员在现场作业。

(二)事故发生经过

42116时左右,装配工甲找到德桥公司储运部副主任,申请 22日的动火作业。德桥公司储运部副主任在《动火作业许可证》“分 析人”、“安全措施确认人”两栏无人签名的情况下,直接在许可证“储 运部意见”栏中签名,并将许可证直接送德桥公司副总签字,德桥公司 副总直接在许可证“公司领导审批意见”栏中签名。18时左右,装配 工甲将许可证送到安保部,安保部巡检员甲在未对现场可燃性气体进行 分析、确认安全措施的情况下,直接在许可证“分析人”、“安全措施 确认人”栏中签名,并送给安保部副主任签字,安保部副主任在未对安 全措施检查的情况下直接在许可证“安保部意见”栏中签名。

4228时左右,装配工甲到安保部领取了 21日审批的《动火 作业许可证》,许可证“监火人”栏中无人签字。810分左右,电 焊工开始在2号交换站内焊接2301管道接口法兰,装配工甲与打磨工 在站外预制管道。安保部污水处理操作工到现场监火。

422820分左右,电焊工焊完法兰后到站外预制管道,装 配工甲到站内用乙炔焰对1302管道下部开口。因割口有清洗管道的消 防水流出,装配工甲停止作业,等待消防水流尽。在此期间,德桥公司 储运部副主任对作业现场进行过一次检查。

422830分左右,安保部巡检员乙、安保部巡检员丙巡查 到2号交换站,安保部巡检员丙替换安保部污水处理操作工监火,安保 部污水处理操作工去污水处理站监泵,安保部巡检员乙继续巡检。

422913分左右,装配工甲继续对1302管道开口时,立 即引燃地沟内可燃物,火势在地沟内迅速蔓延,瞬间烧裂相邻管道,可 燃液体外泄,2号交换站全部过火。1030分左右,2号交换站上方 管廊起火燃烧。1040分左右,交换站再次发生爆管,大量汽油向东 西两侧道路迅速流淌,瞬间形成全路面的流淌火。1230分左右,2 号交换站上方的管廊坍塌,火势加剧。

二、事故原因

(一) 直接原因

德桥公司组织承包商在2号交换站管道进行动火作业前,在未清理 作业现场地沟内油品、未进行可燃气体分析、未对动火点下方的地沟采 取覆盖、铺沙等措施进行隔离的情况下,违章动火作业,切割时产生火 花引燃地沟内的可燃物,是此次事故发生的直接原因。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

事故88:江西樟江化工有限公司“4 - 25”爆燃事故

2016425118分左右,位于樟树市盐化工基地化工园 区的江西樟江化工有限公司(以下简称樟江公司)在试生产过程中发生 爆燃事故,造成3人死亡,1人轻伤,直接经济损失1500万元左右。

一、事故发生经过

4242130分左右,生产系统正式开车后,班长刘某甲和 刘某乙去车间巡检,在巡检到三楼时,刘某甲发现从计量罐加入氢化液 储槽中的磷酸流速过大,就把滴加磷酸的阀门关小到原来的四分之一左 右,巡检之后回到了 DCS中控室。

23时左右,公司聘请的技术指导林某不太放心生产情况,就来到 生产工作面,发现磷酸滴加比原来小了许多,当时未发现什么问题,就 回到中控室等待氧化液分析结果。24时左右,分析员余某取氧化液进 行分析,与此同时,班长段某在巡检过程中通过白土床视镜发现含碱过 量,随即通知关某等人来现场进行排碱。

25030分左右,氧化液分析结果显示,氧化液碱性超标,余 某和皮某赶紧通知中控室,同时,中控室聂某发现再生液贮槽液位下降 厉害。在听到氧化液碱性超标和再生液液位下降厉害后,主要负责人刘 某丙按下了 DCS控制系统操作台上的紧急停车按钮,决定进行紧急停 车。紧急停车后,聂某把相关情况打电话报告班长段某,段某即要求聂 某通知蓝恒达公司停止供氢,然后立即跑回中控室,通过DCS控制系 统把相关阀门、泵手动关闭,同时,打开了通氮气阀门,然后回到四楼 氢化塔进行充氮气保护。

040分左右,大家都回到自己的岗位进行后续处理。在停车处 理过程中,刘某丁、刘某甲将氧化工作液泄放至酸性工作液储槽,刘某 丁用扳手打开了酸性工作液储槽的备用口,决定在酸性储槽中对氧化液 进行紧急加酸处理。

凌晨1时左右,技术负责人周某了解情况后来到现场。看见工人正 在用塑料桶装磷酸,刘某丁正在酸性工作液储槽上作业。周某叫刘某丁 下来商量一下,并建议把氧化液放到事故应急池进行处理。刘某丁则在 上面回答说磷酸已经加进去了,稳定了。周某又去找刘某丙和林某商量, 在下到一楼酸性工作液储槽边时,用手摸了下罐体,温度大概在70度 左右。大概过了十几分钟,就发生了爆炸。

二、事故原因

(一) 直接原因

企业由于违章指挥、违章作业,在试生产准备阶段,往生产系统中 添加工作液时,氧化塔中的氧化工作液主要成分为:2-乙基蔥醌、重 芳烃、双氧水和磷酸三辛酯等)呈碱性(要求氧化液呈弱酸性)。企业 在进行紧急停车后,刘某丁对其危险性认识不足,处理时判断不全面, 企图回收利用不合格工作液,违规将氧化工作液泄放至酸性储槽中,并 违规打开酸性储槽备用口添加磷酸,企图重新将氧化工作液调成酸性。 但酸性储槽中的双氧水在碱性条件下迅速分解并放热,产生高温和助燃 气体氧气,引起密闭的储槽容器压力骤升而爆炸,同时,引燃了氧化工 作液,造成爆燃事故。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)严格落实企业安全生产主体责任

一是化工、危险化学品企业要增强法制意识,牢固树立以人为本、 生命至上的安全发展理念,正确处理安全和效益的关系,真正落实各 级安全责任制。二是主要负责人要承担起安全生产第一责任人职责,亲 自研究部署安全生产工作,依法设立安全生产管理机构或配备专职安全

生产管理人员,定期研究企业的安全生产问题,并经常督查检查企业的 安全生产工作。三是要按照安全生产精细化管理要求,严格落实企业五 落实五到位的安全生产责任体系,切实把安全生产工作要求落实到生 产经营的每个环节、每个岗位和每位员工,切实做到安全责任到位、安 全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

(二)夯实企业安全生产基础工作

一是杜绝三违现象,不断强化对三违现象的安全管理。化工、 危险化学品企业要认真落实《化工(危险化学品)企业保障生产安全十 条规定》及《江西省化工企业安全生产五十条禁令》,严禁违章指挥和 强令他人冒险作业,严禁违章操作,对发现存在三违现象的,要将其 当做安全事件或者事故进行管理,实行动态监控和预警预报。二是加强 特殊作业管理。化工企业必须认真执行《化学品生产单位特殊作业安全 规范》(GB30871-2014)要求,修订完善本单位特殊作业管理制度、 奖惩制度和安全操作规程,层层落实特殊作业的实名制管理责任,严 禁未经审批进行特殊作业。三是认真履行安全设施三同时手续,保障 安全生产投入,确保满足安全生产环境和条件。四是加强企业试生产安 全管理。化工、危险化学品企业在进行试生产前,应当组织建设项目的 设计、施工、监理等有关单位和专家,研究提出建设项目试生产(使用) 可能出现的安全问题及对策,并严格按照有关法律法规和标准要求,制 定周密的试生产(使用)方案;试生产(使用)时,应当组织专家对试 生产(使用)条件进行确认,对试生产(使用)过程进行技术指导,同 时,要选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟班作业,及时 处置试生产过程中的异常和突发情况。五是加强教育培训,提高从业人 员安全意识。化工、危险化学品企业要高度重视安全教育培训工作,尤 其要强化从业人员安全意识培训,建立完善的三级安全教育培训体系, 制定切实可行的安全教育培训制度,注重培训的效果。主要负责人、安 全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产 知识和管理能力;对涉及危险化工工艺的,特种作业人员必须经专门的 安全作业培训,在取得相应资格,方可上岗作业。六是提高企业事故防 范能力。化工、危险化学品企业要根据自身作业特点,对生产过程中有 可能产生的危险危害因素进行分析,对可能造成危险危害的,要制定有 针对性的、行之有效的事故应急救援预案、专项预案和应急处置方案等, 并定期开展各类应急预案的培训和演练,评估预案演练效果。

(三) 落实政府属地责任,强化工业园区安全管理

各地区特别是樟树市要从事故中深刻吸取教训,认真贯彻落实党的 十八届三中、四中、五中全会精神,强化依法治安,建立健全党政同 责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,落实安全发展,坚持 安全第一,切实解决好安全生产在地方经济建设和社会发展中的摆位问题,坚守安全生产红线。招商引资、上项目要严把安全生产关,对 达不到安全条件的,坚决不允许建设和生产;要规范企业间租赁过程中 的安全责任和安全管理。要切实理顺工业园区安全监管体制,建立健全 安全监管机构,加强基层执法力量;要切实解决对工业园区安全生产违 法违规企业放松监管、大开绿灯、听之任之的问题,严防安全监管盲 区;要指导企业加强安全管理,帮助基层和企业解决安全生产难题。

(四) 落实部门监管责任,切实加强执法检查

各行业部门要按照管行业必须管安全的原则,认真履行职责,把 好准入和监督关。负有安全监管职责的部门,要严格执行国家法律法规 和产业政策,认真落实安全设施建设三同时制度,严把设计审查关, 加强试生产的监管,对建设项目试生产活动和验收结果加强监督核查。 各地尤其樟树市要认真研究加强化工行业安全生产工作的措施,开展全 面隐患排查整改,对涉及两重点一重大的危险化学品的建设项目、化 工行业新工艺、新产品安全性不确定的项目,必须建设生产安全自动化 控制系统,并确保相关设备设施齐备、完好且有效运行。安监部门要选 调具有化工专业知识和实际工作经验的人员充实到安监部门中来,加强 化工行业安全监管。充分运用隐患排查两化系统和网格化管理手 段,消除各类事故隐患。

事故89:山东潍坊华浩农化有限公司“65” 较大淹溺窒息事故

20166514时许,山东潍坊华浩农化有限公司水溶肥生产 车间发生一起淹溺窒息事故,造成3人死亡,直接经济损失约240万元。

一、事故发生经过

20166514时,操作工甲打开上料泵,准备向1#搅拌釜内 进料,发现氨基酸原液不能从原料罐中抽出,于是爬到罐顶打开人孔盖 察看罐内情况,并让处在地面的包装女工找来一根竹竿递给他测量罐内 液位(液位约40cm)。由于竹竿长度仅有2m左右,操作工甲没能从 人孔处探到罐底,遂将竹竿交包装女工放回原处。包装女工到车间外南 院水管处冲洗竹竿下部一小段沾有原液后放下竹竿,洗完手后回到车 间时发现操作工甲不在,于是爬到罐顶察看,发现人孔处有一绳子顺入 罐内,操作工甲半倚在罐内壁上,喊他抓住绳子时已无清醒回应,包装 女工随即大声呼救。在车间外部北院进行装卸作业的操作工乙和丙听 到呼救声后,迅疾跑进车间爬到罐顶,在未佩戴任何防护装备的情况下, 直接从人孔相继入罐施救。

随后赶到的一职工看到了 2人入罐,爬上罐顶从人孔发现人已倒在 罐底,随即下到地面,卸开罐北端近底部的排空管法兰盖排液。

期间,大救星生物科技有限公司3名业务人员也从北院办公室赶到 事故现场,并拨打了报警电话119120。消防和急救人员赶到现场, 将3人自罐内救出,操作工甲已无生命迹象,乙、丙被送往医院,经抢 救无效于当日2040分死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

原料罐内缺氧,存在一氧化碳气体(66日监测罐内氧浓度为 13%,一氧化碳浓度为56ppm),罐内存有高约0.4m粘稠状液体物料, 罐体发滑;操作工甲未进行氧浓度及有毒气体浓度检测,未佩戴个体防 护用品,冒然探入原料罐,因缺氧晕倒,滑落入氨基酸原液中吸入过量 液体窒息死亡;操作工乙、丙未佩戴个体防护用品,盲目进入罐内施救, 因缺氧晕倒,滑落入氨基酸原液中吸入过量液体窒息死亡,导致事故后 果扩大。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加大对从业人员的教育培训力度

近些年来受限空间内因盲目施救导致伤亡扩大的事故多发,本事故 也不例外。应有针对性地组织开展危险化学品基本安全知识、安全操作 规程、作业场所危险因素辨识、应急处置、应急救援等培训,以事故案 例作为警示,确保作业人员掌握受限空间作业安全知识和应急救援方 法,提高从业人员的安全意识和自救、互救能力,杜绝盲目施救。

(二) 提高企业的本质安全水平

经过多年整治,化工企业的储罐基本都安装了液位计,而该企业竟 然还用人拿竹竿去测量液位,可见安全投入严重不足。事实上,这也是 一些中小企业的普遍现象。建议有关监管部门加强监管,督促企业配备、 完善安全设施,提高企业的本质安全水平,使其在具备安全生产条件的 前提下组织生产。

(三)加强受限空间作业管理

各企业应按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014 )要求,对受限空间作业进行严格管理,做到先办证、后作 业;对受限空间进行安全隔绝并进行充分地清洗、置换,对氧含量、有 毒有害气体含量、可燃气体含量分析合格后方能进行作业。作业过程 中应保持受限空间空气流通良好,设专人监护,配备空气呼吸器或其他 隔绝式呼吸器等应急用品,严禁救援人员盲目施救。

(四)将中小企业的安全生产作为政府安全监管的重点

事故暴露出一部分中小企业安全管理和安全条件差,各项问题突 出。建议政府各有关部门按照分级分类监管的要求,将安全监管的重点 放到这类中小企业,指导和督促这些企业建立健全安生产管理制度、依 法开展安全生产培训、配备专(兼)职安全生产管理人员;通过强化安 全生产监管和服务,帮助中小企业解决安全生产方面的技术和管理等问 题,全面提高企业的安全生产管理水平和能力。

事故90:河北石家庄炼化“615”火灾事故

20166151024分许,在中国石油化工股份有限公司石 家庄炼化分公司催化裂化装置烟气除尘脱硫脱硝吸收塔工地,作业人员 在塔内壁进行修补施工时发生火灾事故,造成4人死亡,直接经济损失 约1041万元。

一、事故发生经过

615848分至852分,焊工甲及焊工乙、铆工甲及铆 工乙、监护人、酸洗工等6人陆续到达脱硫塔防逃逸层平台处。9时, 塔内气体分析合格并办理受限空间和动火作业票后,902分至904分,铆工甲、铆工乙及焊工甲3人先后从该平台人孔进入脱硫塔。9 05分,石炼化公司监护人到达该平台。906分,十建公司项目 部安全部长到达该平台进行安全检查。909分,焊工乙进塔。此时, 共有4名作业人员在脱硫塔内作业,塔外人孔处有2人负责监护。9 13分,十建公司项目部安全部长离开防逃逸层平台下塔。1023 32秒,石炼化公司办公楼顶监控画面显示脱硫塔烟囱开始冒烟;10 2343秒,催化7”摄像头监控画面显示脱硫塔烟囱东南方向显现 轻烟,之后烟渐浓变黑。

1024分,监护人发现脱硫塔锥段下部人孔处冒烟,随即向公司 119报警。1025分,消防支队接到报警,立即出动11辆消防、气防 车赶赴事故现场。消防车到达现场后从人孔向塔内打水,并向塔壁喷水 降温。1038分,吸收塔工艺喷淋泵启动向塔内喷水。1115分, 烟囱停止冒烟,现场指挥部决定从烟囱顶部实施救援。救援人员在距离 烟囱顶部约2米的脚手架平台上发现2名施工人员,经对烟囱内部气体 分析合格后,救援人员下到脚手架平台,将2人分别吊出。

在拆除脚手架平台踏板后,发现向下第3层和第4层平台各有1 名施工人员,用同样方法将2人吊出。经现场确认,4人均已无生命体 征。

二、事故原因

(一)直接原因

脱硫塔总高85米,锥体位于40米处,锥体下部有400mm厚的不 锈钢防逃逸层,防逃逸层下部约2米处有2.82米高的除雾器,除雾器 为聚丙烯工程塑料材质(聚丙烯熔点164170OC,易燃烧),事故的 直接原因为现场作业人员在脱硫塔烟囱段高处进行焊接作业期间,掉落 的电焊熔珠、焊条头等高温坠落物穿过隔离失效的防逃逸层落在上除雾 器上将其引燃,燃烧滴(坠)落物又引燃了下层除雾器,除雾器燃烧、 软化、塌架后的滴(坠)落物落在喷淋层、气体喷淋层(三层)除雾 层(双防逃逸层分布器等塔内构件上和塔底,继续燃烧引发脱硫塔吸 收段整个腔体火灾,期间所产生的高温有毒烟气导致4名作业人员被熏 烧致死。

1 .脱硫塔内防逃逸层隔离措施不到位。事故发生时正在进行烟囱 段内壁补焊作业。烟囱段共需补焊345块,已经进行了约10天的作业, 事故当天需要进行最后79块焊板的满焊作业,由于工作量翻番,焊接 强度大,焊条头、电焊熔珠也相应增加。本次事故起火点位置在上除 雾器层,距离该层人孔约1.5m处。脱硫塔下部塔体部分直径6m,上部 烟囱部分直径3m,距离塔壁1.5m的地方为烟囱内壁投影位置,为塔壁 焊接焊渣掉落后所处位置。现场勘查发现,残留的防火石棉布上有焊 条头、焊渣等物。取焊渣进行分拣,发现有电焊熔珠,大部分直径为12mm,但分拣出一些较大的电焊熔珠,其中一粒熔珠尺寸达到了长 12mm、直径5mm。焊条融化温度超过1500%,焊条头、较大的电焊熔 珠经过约40m的坠落后温度仍超过1000%,可引燃聚丙烯材质的除雾 器。按施工要求,应在防逃逸层上铺设有防火石棉布,以防止焊接过 程中产生的电焊熔珠掉落到上除雾器层。现场勘查发现石棉布幅宽为 1m,每卷长度为10m。防逃逸层上有喷淋水管、钢梁以及架杆、脚手 板等物,现场环境复杂。而当脚手架搭设完毕时,防火石棉布还未铺设, 它是在脚手架搭设完成后铺设的。由于石棉布幅宽为1m,而塔径为6m, 所以石棉布铺设为搭接,有搭接缝,且由于钢梁、管线、脚手架架杆及 架腿等的影响,造成石棉布悬空,高低不平,覆盖不严。防逃逸层铺设 的石棉布覆盖不严导致了隔离失效。另外,614日下午曾降大雨, 雨水也会将石棉布冲刷离开原位,导致石棉布隔离失效。另据现场试 验,10mm大小的物体可以从防逃逸层无防火布覆盖处顺畅通过。可见 如果防逃逸层防火石棉布隔离失效,高温焊条头或电焊熔珠可以掉落至 上除雾器之上,引燃上除雾器,导致火灾事故发生。

(二)间接原因

3 .监理单位现场管理有缺失。监理单位润达公司对本次修补作业 过程中安全监理存在如下问题:一是在防逃逸层上发现了较多焊条头, 反映监理人员对烟囱段焊接作业过程中作业人员随意丢弃焊条头的严 重违章行为检查不到位;二是对作业现场防火石棉布隔离失效以及作业 面未采取有效防飞溅措施等安全隐患督促整改不到位;三是未发现实际 作业的焊工与报验焊工不一致,焊工资质不符合要求,审核把关不严。

三、整改措施与建议

(一)重视除雾器的潜在风险

近年来,由于环保的要求,许多企业为使锅炉等的尾气达标排放建 设了湿法脱硫装置。这些脱硫装置的脱硫塔在结构上与本次发生事故的 脱硫塔类似。脱硫塔火灾事故频发,目前除雾器本身的安全问题未能引 起重视。

(二) 加强施工前的安全管理。

(三) 加强特种作业管理

该事故涉及的作业既是作为焊接作业的特种作业,也是化工特殊作

业中的动火作业和受限空间作业,相关人员和作业过程应该按照两方面 的要求进行管理。

(四)加强外来施工管理

该事故涉及施工单位和建设单位,相互责任不清,安全管理中有疏 忽和漏洞。建议类似情况双方应在工程承包等协议中明确安全责任,施 工过程中相互配合。首先是建立承包商管理制度,包含承包商资质审查、 培训教育、管理要求和职责、劳动防护等方面的内容;明确工程分包情 况下,承包方和分包方的安全职责划分;承包商特种作业人员资格证审 查内容;对承包商再教育方面的执行提出要求;安全教育应有逃生自救、 救援及应急处置等内容。作业环节中重视现场作业监护管理。双方监护 人在场时作业人员才能进入受限空间作业,在作业期间,不得离开作业 现场或做与监护无关的事。有关单位应加强监护人员的培训、教育,完 善相关管理制度以明确监护人员的职责、工作内容,确保监护不流于形 式。

事故91:荷泽市郓城县非法化工厂“7 - 13” 较大中毒窒息事故

20167131230分,位于郓城县黄集乡季垓村西的一家 非法化工厂发生二硫化碳中毒窒息事故,造成3人死亡,直接经济损失 279万元。

一、事故发生经过

713日中午,在没有对反应釜内气体进行检测,也没有采取通 风和防护措施的情况下,员工甲指派员工乙进行物料清理作业,员工乙 戴滤毒罐式防护面具进入2#反应釜内清理TETD湿料,用铁锨把物料 铲入塑料桶,由反应釜外的员工甲和员工丙提出釜外并倒入离心机内。

1230分,员工乙在清料过程中出现二硫化碳中毒窒息反应,反 应釜外员工甲和员工丙未采取任何防护措施先后进入反应釜内盲目施 救,造成3人二硫化碳中毒窒息。在厨房做饭的女工听到呼喊声赶到 合成车间,并立即给工厂负责人打电话,在附近办事的工厂负责人让做 饭女工打110报警。

郓城县公安局110报警指挥中心于1238分接到报警后,指派黄 集乡派出所赶赴现场救援,1253分向消防部门请求增援。因修路绕 行和下雨等原因,郓城县消防大队官兵1525分赶到现场。由于反应 釜加料口较小,救援难度较大,1639分将3名中毒窒息人员从反应 釜救出,经现场120救护人员检查确认3名人员已死亡。

二、事故原因

(一)直接原因

操作人员违反受限空间作业规范,在未通风置换、未检测、未经审 批的情况下,进入2#反应釜内清理TETD残存湿料导致中毒窒息,现 场其他人员在未采取防护措施情况下,冒险进入反应釜施救,致使3 人二硫化碳中毒窒息死亡。

(二)间接原因

1 .该工厂无任何审批手续,无正规设计,从业人员没有经过任何 培训,没有任何管理机构、管理制度和操作规程,没有救援设备和消防 设施,现场管理混乱,属于非法生产。

三、整改措施与建议

(一) 应重视特殊作业管理尤其是受限空间作业管理

目前各生产经营单位中,由于动火、受限空间等特殊作业引起的事 故占很大比例,根据权威部门的统计分析,2016年危险化学品事故中 中毒和窒息事故41起、死亡57人,分别占事故起数和死亡人数的18.1% 24.4%,明显高于其他事故类别,其中相当一部分是在受限空间作业 过程中。应加强受限空间等特殊作业的管理,严格作业票办理、风险分 析、现场监管等环节。

(二) 重视培训的全员覆盖和效果

受限空间作业事故的一个突出问题是盲目施救,一个人进去中毒窒 息,接着就会有两个、三个及更多的人进去。慌乱之中,没有任何防护 措施,很多人也不具备现场施救的基本常识,从而导致事故的扩大。仅 在2016年,如四川金路树脂有限公司“316”中毒事故、河北邯郸市福 泰生物科技有限公司“41”中毒事故、山东潍坊华浩农化有限公司“65” 窒息事故、湖北省荆门市大生化工有限公司“11-13 ”窒息事故和河北省 衡水天润化工科技有限公司“11-19 ”中毒事故以及本事故均为盲目施救 造成事故扩大。建议加强培训,对于有关作业人员反复强调现场施救要 点,并经常演练。

(三)坚决打击非法违法生产行为,强化对企业的监管,严厉处理 违章指挥

该工厂无任何审批手续,从业人员没有经过任何培训,没有任何管 理机构、管理制度和操作规程,没有救援设备和消防设施,现场管理混 乱。这起事故中的受害人是受指派,在没有任何安全措施和办理有关手 续的情况下进入受限空间作业,属于违章指挥、违章作业的行为,加之 工厂本身就是非法生产,性质极其恶劣。对于这样的工厂应加强执法, 加重处罚,真正起到震慑作用。

事故92:河北省晋州市一非法染料中间体生产窝点“9吨” 爆炸事故

201698日,河北省晋州市东里庄镇北寺村梨园内的一非法 窝点加工苦味酸发生爆炸事故,造成7人死亡,直接经济损失约610 万元。

一、 事故发生经过

201697日晩,操作工甲只上夜班、操作工乙、操作工丙上 班进行苦味酸生产。988时,苦氨酸钠2名包装工开始上班作业。 9时,外来施工人员5人进入生产场地,在闲置厂房内安装设备,在厂 房外进行循环水管线切割及安装等作业。930分,窝点负责人甲、 乙先后到达,查看了生产情况,并与施工队人员商量循环水管线走向。 10时,操作工乙、操作工丙将半成品苦味酸放入抽滤槽内抽滤后,先 后离开下班。

1015分,窝点负责人甲、乙一同乘车离开,现场有2名包装工 及5名外来施工人员继续工作。1055分,厂房南侧抽滤槽内苦味酸 及相邻堆放的苦味酸发生爆燃。1057分,爆燃产生的高温致仓库内 存放的苦味酸发生爆炸,造成现场2名包装工及5名外来施工人员死亡, 厂房被摧毁。

二、 事故原因

(一)直接原因

外来施工人员违反动火作业规范,在未检测、未采取安全措施、未 经审批的情况下动火作业,气焊作业焊花掉落引起现场附近堆放的苦味 酸爆燃,进而引发了库房内堆积的苦味酸爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 事故暴露出基层打击非法违法生产存在一些漏洞,未采取有 力措施,及时制止非法违法生产行为。该窝点属于非法生产,县乡两级 政府和有关部门未能采取措施制止非法违法生产行为,致使非法生产持 续进行,直至事故发生。

(二) 对于首次使用的工艺技术必须经过安全论证。《危险化学品 生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号) 明确规定,国内首次使用的化工工艺,必须经过安全可靠性论证。该次 事故使用的工艺技术为国内首次使用,且实验装置存在缺陷。在没有任 何安全保障的前提下强令工人冒险作业,导致事故发生。

事故93:万华化学集团股份有限公司“920MDI缓冲罐爆裂事故

20169201722分,万华化学集团股份有限公司烟台工 业园二苯基甲烷二异氰酸酯生产装置在停车退料过程中,一容积为 12m3的异氰酸酯(MDI)缓冲罐发生爆裂,造成4人死亡,4人受伤。

一、 事故发生经过

事故发生在年度计划检修的生产装置停车退料过程中。919日, 企业按照年度检修计划开始实施停车。91920时,光化工序开始 降负荷,至20042分,停止投料。047分至128分,开始 用45。。氯苯洗涤DAM出料管线手阀后至光化反应器管线。310分, 开始用高温氯苯驱赶系统内残余光气,7时结束。

9201220分,当班操作人员发现粗MDI缓冲罐出口流量 低,分析认为是储罐出口过滤器发生物料堵塞。1237分,开始清理 过滤器。9201722分,粗MDI缓冲罐发生爆裂,造成周围4 名员工死亡、4名员工受伤。

二、 事故原因

按照正常的停车程序,在用氯苯对系统洗涤时,不允许DAM进入 系统。20047分至128分用氯苯对系统洗涤期间,由于DAM 泵出口管线上的手阀未关严,导致来自上游的约8DAM进入粗MDI 缓冲罐(DAM输送泵不停止打循环,防止固化)。DAMMDI反应 可生成缩二脉和多缩脉,同时放出大量热量。生成的多缩脉导致粗MDI 缓冲罐出料泵P3407-1/2入口过滤器堵塞,使事故储罐液位不断上升至 满罐,并进入位于粗MDI缓冲罐上方的收液管道及两根压力平衡管道 内,将压力平衡管道堵塞。DAMMDI反应放出的热量,导致粗MDI 缓冲罐内温度不断升高,最终达到MDI自聚反应起始温度,MDI迅速 自聚,同时产生大量二氧化碳,使粗MDI缓冲罐内温度、压力快速升 高,最终超压爆裂,导致事故发生。

三、整改措施与建议

(一) 加强开停车过程安全管理,加强盲板抽堵作业管理

该事故主要是由于DAM泵出口管线上的手阀未关严,且未加盲板, 导致来自上游的约8DAM进入事故储罐内与事故罐内物料反应,放 出大量二氧化碳气体,致使事故罐内压力升高,发生爆炸。目前仍有一 些企业在装置开停车和检维修时如何与系统进行有效隔绝不重视,习惯 性采用关闭阀门的方式进行隔绝,对阀门可能发生的失效内漏没有充分 的认识,因此隔离上下游系统应采用盲板可靠隔绝。企业应严格按照《化 学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)履行盲板抽堵作业 审批手续,加强风险评估和现场监控等安全管理。

(二) 事故凸显该企业操作人员对作业风险评估不足,风险意识有 待进一步加强

企业必须提升全体从业人员的风险意识,引入基于风险的过程安全 管理,让员工了解所在岗位存在的风险。尤其是停车检修过程中,要充 分辨识作业部位可能存在的危险因素,采取有效的管控措施。企业要制 定、完善应急预案,定期开展有针对性的救援演练,熟练掌握应急处置

知识,在出现异常情况下能够正确应对。

(三)企业应加强事故事件管理

烟台万华属于万华化学集团,是世界最大的MDI生产企业,企业 对安全基础管理工作也比较重视。但是,2015115日,万华化学 宁波有限公司发生中毒事故,导致1人死亡。时隔一年多,烟台万华 又发生此次事故。因此,企业必须加强事故事件管理,查找事故的根本 原因,建立安全生产长效机制。

事故94:湖北钟祥市大生化工有限公司 “1113”窒息事故

201611131730分,位于湖北荆门钟祥市磷矿镇刘冲 村的大生化工有限公司以下简称大生公司发生窒息事故,造成3人死 亡。

一、事故发生经过

1112日晩2106分至2223分,大生公司硫酸厂对尾气脱 硫塔第二区催化剂进行梯级再生、沥干待用。21时左右,值班工艺主 任巡查时发现尾气脱硫塔第二区再生喷淋支管焊缝有8处渗漏点。11 13日上午班前会前,值班工艺主任将尾气脱硫塔漏点和所做的标记 告知硫酸厂钳工班长,钳工班长在班前会作了工作安排。13时左右, 钳工班长安排2名工人去尾气脱硫塔第二区处理喷淋装置漏点。

1450分,此2人带着手电筒和扳手到达指定的作业地点,进行 人孔盲板拆除等准备工作。1530分,钳工班长检修完行车后也来到 该作业点,带领2人先后进入尾气脱硫塔第二区内进行检查、维修。13 1720分,值班钳工发现钳工班长等3人未下班离厂,急忙到尾气 脱硫塔第二区上面寻找,发现钳工班长等3人倒在尾气脱硫塔内,该值 班钳工随即报告值班主任等领导,公司立即组织抢救。1740分,3 名人员被救出,进行人工呼吸''和心肺复苏,同时找来附近村庄的医 生施救。

1823分,120救护车赶到,随车医生继续对3人进行抢救,因

窒息时间过长,3人于1840分经抢救无效死亡。

二、 事故原因

(一) 直接原因

(二) 间接原因

三、 整改措施与建议

(一)重视特殊作业管理尤其是受限空间作业管理。

生产经营单位由于动火、受限空间、登高等特殊作业引起的事故占 很大比例,尤其是受限空间作业。因此,应加强受限空间等特殊作业的 管理,严格作业票办理、风险分析、现场监管、作业应急后备措施等环 节的管理。同时加强监督检查,严厉处罚违章指挥、违规作业的行为。

(二)重视培训的全员覆盖和效果

受限空间作业事故的一个突出问题是盲目施救,一个人进去中毒窒 息,接着就会有两个、三个及更多的人进去。慌乱之中,没有任何防护 措施,很多人也不具备现场施救的基本常识,从而导致事故的扩大。建 议加强培训,对于有关作业人员反复强调现场施救要点,并经常演练。

事故95:衡水天润化工科技有限公司 “1119”中毒事故

20161119120分,衡水天润化工科技有限公司(以下 简称天润公司)在实验生产噻唑烷过程中发生甲硫醇等有毒气体外泄, 致当班操作人员中毒,造成3人死亡、2人受伤,直接经济损失约500 万元。

一、事故发生经过

1118日晩,夜班当班操作工共9人,其中噻唑烷生产实验现场 7名操作工,另外2名工人在其他车间。18日晩2030分,当班人员 接班后做准备生产工作。2230分,二层平台反应釜主操作工向反应 釜内加工艺水及液碱,开始降温。

19010分,主操作工叫来辅助工在二层平台经反应釜人孔投 加半胱胺盐酸盐,投加完成后开始降温。约1个小时后,主操作工与辅 助工又经人孔向反应釜内投加荒酸二甲酯,此时真空系统处于开启状 态。当投加到第11袋时(每袋重约40kg,需要投18袋),主操作工 呼吸困难、站立不稳、双手扶在反应釜上,辅助工见状,迅速将其拖拽 到反应釜西侧,同时呼救。在一层的班长、离心操作工甲、乙听到呼救 后相继跑到二层平台,班长给车间主任打电话,拨通电话后随即晕倒, 辅助工见状迅速将班长抱到车间北门外。离心操作工甲、乙关闭二层平 台反应釜的人孔盖后,离心操作工甲晕倒,操作工乙跑出车间呼救,赶 来施救的离心操作工丙与离心机清理工在救援过程中也晕倒。车间主任 接到班长电话后赶到事发地点,并给噻呋酰胺车间主任打电话,让工人 们戴好防毒面具过来救人,后相继将主操作工、离心操作工甲、离心操 作工丙、离心机清理工4人救出,并对5名中毒者紧急施行胸部按压心 脏复苏术进行现场救治。

公司值班人员拨打了 120急救电话呼救。227分左右,第一辆、 第二辆120急救车先后到达,将班长、离心机清理工、离心操作工甲拉 至哈励逊国际和平医院进行急救。230分左右,第三辆急救车到达, 将离心操作工丙拉至武邑县医院进行急救。随即公司值班人员驾驶公司 车辆把主操作工送到哈励逊国际和平医院进行急救。主操作工、离心操 作工甲、离心操作工丙3人经医院抢救无效死亡,班长和离心机清理工 住院治疗。

二、事故原因

(一) 直接原因

天润公司和隆信公司合作工业化实验生产噻唑烷过程中,没有进行 安全论证,没有开展风险分析,没有采取相应安全措施,造成副产品甲 硫醇等有毒气体外泄,致主操作工中毒,现场救援人员未采取防护措施 盲目施救,造成事故扩大。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 科学实验过程中的安全问题应该引起重视

应加强科学实验过程中的安全管理,严禁在缺少各项安全保障的前 提下进行实验。实验室研究成果,要经小试、中试取得数据,再放大到 工业化装置进行实验,不能从实验室研究成果直接放大到工业化装置。 在进行工业装置实验时,要进行风险分析,采取相应安全措施后,才能 进行。

(二) 对于首次使用的工艺技术必须经过安全论证

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管 总局令第41号)明确规定,国内首次使用的化工工艺,必须经过安全 可靠性论证。该次事故使用的工艺技术为国内首次使用,且实验装置存 在缺陷。

事故96:浙江华邦医药化工有限公司“13” 较大爆炸火灾事故

201713850分许,位于临海市浙江省化学原料药基地 临海园区的浙江华邦医药化工有限公司(以下简称华邦公司C4车 间发生爆炸火灾事故,造成3人死亡,直接经济损失400多万元。

一、 事故发生经过

12日,当班员工由于24小时上班,身体疲劳而在岗位上瞌睡, 错过了投料时间,本应在前一天晩上11时左右投料,却在凌晨4时左 右才投料;滴加浓硫酸并在2025。。保温2小时后交班,但却未将投 料时间改变和反应时间不足工艺要求的情况向白班交接清楚。

白班人员未按操作规程操作,就直接开始减压蒸馏。蒸馏约20多 分钟后,发现没有甲苯蒸出,操作工就继续加大蒸汽量(使用蒸汽旁路 通道,主通道自动切断装置失去作用),8:50左右发生爆炸,并引起现 场设施和物料起火燃烧。

二、 事故原因

(一)直接原因

当班工人在开始减压蒸馏操作时甲苯未蒸出,就擅自加大蒸汽开量 且违规使用蒸汽旁路通道,致使主通道气动阀门自动切断装置失去作 用。蒸汽开量过大,外加未反应原料继续反应放热,釜内温度不断上升, 并超过反应产物(含乳清酸)分解温度105。反应产物(含乳清酸) 急剧分解放热,釜内压力、温度迅速上升,最终导致反应釜超压爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)应高度重视化工工艺关键节点管控,切实提升生产工艺本质 安全。化工企业特别是精细化工企业,要高度重视化工工艺反应温度、 分解温度、绝热温升、失控温度、最大允许压力(安全阀、爆破片的设 定压力)等工艺安全信息的采集,为安全操作规程编写提供安全保障; 要加大安全投入,认真开展工艺安全风险评估和论证工作,依据评估结 果优化工艺流程或采取相应的管控措施,提升化工企业本质安全水平; 对虽未列入危险化学品名录(2015年版)但属于新型化学品的,要高 度重视其理化性质鉴定分析,确保科学管理、安全使用;要加强操作人 员教育培训,强化从业人员对分离、蒸馏、干燥等化工单元操作安全风 险的认识。

(二) 加强对自动化控制系统与联锁管理。要建立联锁管理制度, 对联锁的摘除/投用应实施作业票证管理,经有能力的人员进行风险评 估后方可摘除/投用;联锁摘除后要编制控制方案并制定控制措施,对 相关人员进行培训,严禁采用旁通阀致使联锁失去作用。

(三) 强化生产作业岗位管理,合理安排员工上班时间,严禁安排 员工24小时连续上岗。要制定交接班管理制度,加强交接班管理,明 确交班应交接的内容。

(四) 重视关键岗位、危险岗位作业人员的教育培训,加强岗位培 训的考试考核力度,努力提升作业人员岗位操作技能。对安全培训不合 格或安全责任意识不到位的员工,坚决不予上岗作业。公司、车间要严 格落实岗位责任制,尤其是要落实企业负责人的主体责任,严格执行安 全生产规章制度,加强对班组作业人员执行劳动纪律、作业规程的抽查、 检查,消除违章指挥和违规作业现象。

事故97:新疆宜化化工有限公司“212” 较大电石炉喷料灼烫事故

2017212259分,新疆宜化化工有限公司(以下简称新 疆宜化公司)电石事业部3车间5号电石炉发生喷料灼烫事故,造成 2人死亡、3人重伤(其中1人救治无效,数日后死亡),直接经济损 失420余万元。

一、事故发生经过

21123时左右,电石事业部3车间5号电石炉三工段一班当 班操作人员发现净化器内炉气中的氢气含量突然增大(浓度17.8%,《电 石生产安全技术规程》要求控制在12%以下),便采取停电观察处理, 并将循环水阀门关闭1/22322分左右,氢气含量下降,当班操作 人员随即继续送电生产。120时,一班、四班进行了交接班。

12240分左右,四班中控操作工甲发现5号电石炉204号循 环水管线路出现异常,水温偏高。241分左右,操作工甲打电话给 生产部调度汇报要求停炉检查,经调度同意后,操作工甲开始降档停炉, 同时净化操作工乙将尾气阀门关闭泄压。242分左右,操作工甲对5 号电石炉进行断电停炉,操作工乙进一步对5号电石炉进行泄压并将尾 气排空。245分左右,操作工甲和班长、巡检工丁、巡检工戊、巡 检工庚将5号电石炉炉门打开,未发现炉内有异常情况,遂按照正常程 序通知一楼出炉工处理料面。249分左右,出炉工丙、出炉工己、 出炉工辛等5名出炉工来到25号电石炉炉门前用堵子”(专用工具) 处理料面,并观察炉内漏水情况。在这期间,操作工甲和巡检工丁、巡

检工戊正在对水分配器204号循环水管线路准备扎高压空气管进行反 吹。

259分左右,5号电石炉内的积水与炉内高温熔融物接触反应, 造成大量高温熔融物和反应产生的气体突然从炉门喷出,将现场10名 作业人员烫伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

5号电石炉(事故电石炉)内水冷设备漏水,料面石灰遇水粉化板 结,料层透气性差,形成积水;现场作业人员停电处理炉况作业期间, 积水遇高温熔融物料导致电石炉喷料,造成操作人员严重灼烫。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 提升化工和危险化学品企业的本质安全水平。有关企业要严 格遵守国家法律法规标准要求,装备自动化控制系统,淘汰落后的生产 工艺、设备。电石生产企业要加大安全投入,强化智能出炉机器人处理料面机等新装备的研发应用,逐步实现重点监管危险工艺和高风 险岗位的机械化、自动化,有效降低安全风险。

(二) 强化异常工况处置。制定完善并严格落实安全操作规程,操 作规程中要包括异常工况的应急处置预案。要装备自动化控制系统,对 重要工艺参数进行实时监控预警,及时研判发生异常工况的原因并及时 处置,避免因处置不当导致事故。

(三) 切实加强设备完整性管理。要建立并不断完善设备管理制度, 强化设备安全运行管理,电石企业要加强对电石炉水冷却系统中水冷套 的烧损情况、电极的入炉深度、绝缘是否完好等情况的安全检查,严格 执行设备检维修制度,防止电石炉发生事故。

(四) 强化安全生产教育培训。企业要制定切实可行的安全培训目 标和计划,以岗位应知应会为根本,以提高现场操作技能为核心,使受 训人员掌握现场岗位操作的基本要领和对突发情况的应变能力。要认真 组织开展三级安全教育和日常班组安全教育,对相关人员学习掌握操 作安全操作规程情况进行考核,考核合格后才能上岗。

(五) 完善安全生产应急管理。企业要高度重视安全生产应急管理 工作,制定完善的综合预案、专项预案,根据岗位工作实际,制定操作 性强的现场岗位处置方案、应急处置卡片。要定期组织演练,检验预案 的实用性、可操作性,应急处置中做到准确研判,杜绝盲目处置;要对 氢气、氧气、一氧化碳在线气体分析仪等气体报警装置定期进行检测校 验,确保监测数据准确。DCS监控系统发生氢气、氧气高报及高高报 声光报警时,要严格依据操作规程进行处理。

事故98:吉林省松原石油化工股份有限公司 “2 17”较大爆炸事故

2017217850分,吉林省松原石油化工股份有限公司 (以下简称松原石化公司)江南项目发生较大爆炸事故,造成3人死 亡,直接经济损失约590万元。

一、事故发生经过

2017212日,加氢车间汽油改质装置试车,12日下午,加氢 车间主任主持召开了车间管理人员会议,要求操作人员禁止将汽油硫化 过程中产生的酸性水向平台和地面直排,应打通汽油低分罐至原料水罐 流程密闭排放。130时左右,汽油加氢装置技术员在操作室内发现 DCS显示汽油低分罐界位显示100%,现场实际确认汽油低分罐酸性水 界位显示40%左右,因此确认原料水罐介质气液混相造成DCS界面假 信号。

按照12日下午的工作会议安排,汽油加氢装置技术员联系柴油加 氢装置技术员接收酸性水。柴油加氢装置技术员打开汽油改质装置至酸 性水汽提装置界区阀门及原料水罐进口管线上的阀门后,开始接收汽油 改质装置排放的酸性水。013分至022分、041分至059 分,含油酸性水先后两次排入原料水罐,共排放27分钟。

加氢车间在20161120日单机启动前安全检查时即发现原料 水罐缺少液位计,但汽油加氢装置技术员未认真履行职责,在《单机 PSSR检查问题汇总表》中,把原料水罐顶远传液位计未安装的问题完 成进度情况填写为完成上报给公司生产技术部。直至2017210 日试生产运行时,汽油加氢装置技术员又发现原料水罐远传液位计依然 未安装。

16日,由于新采购的远传液位计要4天后才能到货,仪表车间主 任遂安排仪表车间人员甲、乙、丙三人拆卸一台旧远传液位计,安装在 原料水罐上。17756分,仪表车间主任联系保运单位派人进行原 料水罐远传液位计安装作业,保运单位派焊工丁、监护人戊及1名钳工 前去进行作业。因液位计安装需要在罐顶开孔,涉及动火作业,8时, 仪表车间作业人员乙去加氢车间开具动火作业许可证。820分,保 运单位焊工丁和监护人戊到达现场准备作业。仪表车间员工甲、乙、丙 也一同去加氢车间准备进行安装作业。810分,加氢车间工艺副主 任得知动火作业后,临时通知汽油加氢装置运行一班班长安排操作工庚 到动火作业现场专人进行监护。

830分,仪表人员乙向加氢车间安全员提出动火作业申请;8 40分,加氢车间安全员和仪表车间安全员(作业人员乙)用便携式 气体报警仪对原料水罐周边环境进行了检测,然后回加氢车间找到加氢 车间工艺副主任进行审批,工艺副主任在审批人处签字后将全部三联动 火作业许可证交给仪表车间安全员乙,乙携带动火作业许可证前往作业 现场。钳工在作业许可证作业申请人一栏签字,焊工丁在作业人处签字, 监护人戊在作业单位监护人员处签字。同时,加氢车间安全员在作业审 核人一栏签字,加氢车间操作工庚在属地监护人处签字。工艺车间副主 任越权审批动火作业许可证后未将此次动火作业通知柴油加氢装置工 艺技术员,柴油加氢装置工艺技术员对原料水罐动火作业不知情。仪表 人员甲在作业未开始时因临时接到其它通知而离开作业现场,操作工庚 在动火作业许可证签字后,也未在原料水罐动火现场进行监护,擅自离 开动火作业现场。

845分左右,保运单位焊工丁、仪表车间员工乙和丙3人到达 原料水罐顶部进行开孔作业,其中焊工丁负责动火开孔作业;仪表车间 员工乙、丙负责远传液位计安装开孔位置的标注及远传液位计安装,保 运单位监护人戊在罐底附近进行监护及传递工具。

850分左右,水罐顶盖被割透,随即发生闪爆。原料水罐锥形 顶盖被爆炸冲击波崩飞至东南侧42m处的循环水厂晾水塔顶部,造成 仪表车间员工乙、丙当场死亡,焊工丁重伤,在送往医院途中死亡。

二、事故原因

作业人员在安装原料水罐远传液位计动火作业中,引爆罐内可燃气 体,发生爆炸。

(1) 松原石化公司在原料水罐安装过程中,未对制造单位认真进行 资质审查,制造单位无设计资质,对该罐违规出图、制造安装。

(2) 未认真组织开展三查四定工作,未全面识别设计漏项及工程 隐患。监理单位也未履行职责,在三查四定过程中,未能及时发现设 计缺陷,导致远传液位仪一直未安装。

三、整改措施与建议

(一) 按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导 意见》(安监总管三[2013] 88号)等文件要求,从设计、制造、施工、 安装等环节入手,进一步严把化工装置试生产安全关。要抓好试生产前 的三查四定工作,落实吹扫、气密、单机试车、联动试车、装置启动 前安全检查和整改确认等工作,消除工程建设阶段存在的问题和隐患, 确保装置试生产安全平稳运行。在试生产复工复产前严密组织生产、技 术、设备等部门及安全生产专家全面排查,及时消除在设计或施工过程 中存在的漏项、隐患,确保设备设施的完好性。

(二) 加强交接班管理,建立有效管理机制。做好化工班组的交接 班管理工作,把当班的运行工况、存在的异常等详细交接,做到交班信 息完整、接班工况清晰。

(三) 要提高对动火、进入受限空间等特殊作业过程风险的辨识管 控。严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014) 要求,强化风险辨识和管控,严格安全措施确认和作业许可审批,加强 现场监护,确保各项规定执行到位。

(四)要加强承包商管理。要定期对承包商的安全业绩进行考核, 牢固树立承包商的事故也纳入企业安全事故范畴进行考核的理念,强化 对承包商作业人员的安全培训与作业前安全交底,对安全意识不强、频 繁违章的承包商实施安全禁入。

事故99:安徽安庆万华油品有限公司

4 - 2”较大爆燃事故

2017421718分,位于安徽省安庆市大观经济开发区 的安庆万华油品有限公司(以下简称万华公司)烘干粉碎分装车间发 生较大爆燃事故,造成5人死亡、3人受伤,直接经济损失786.6万元。

一、 事故发生经过

20174213时许,盛铭公司安庆负责人突击组织8名工人 在烘干粉碎分装车间的东第二间粉碎分装一黑色物料。17时许,在作 业人员停机休整一段时间后,重新起动位于粉碎机体侧,距地面约30 厘米高处的粉碎机倒顺开关时,产生的电火花迅速引发粉碎机下部粉尘 爆燃,并引燃车间东第二间、第三间操作面现场大量堆积的物料,随后 火势迅速蔓延,引燃厂房西侧的化工原料库物料。

事故发生后,盛铭公司安庆负责人与3名操作工分别从东第一间北 侧窗户和东第三间北侧门口逃生,其余5人未能逃生,43155 分,5名遇难者遗体全部找到。

二、 事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)严禁企业违法生产和违法出租生产经营场所和设备。企业应 严格执行《安全生产法》中关于生产场所、设备设施出租的规定以及建 设项目安全设施三同时的有关规定,深刻认识非法违法生产和违法出 租厂房设备的严重危害,坚决杜绝非法生产和非法出租化工生产厂房、 车间或生产装置的行为。同时,属地政府有关监管部门要对长期停产、 关闭的生产储存装置进行全面摸排,采取设备拆除、停水、断电等措施, 杜绝将设备、厂房非法租赁或转让给其他单位和个人进行危险化学品生 产、储存。若发生生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,企 业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承 包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,涉及危险化学品生 产经营的场所还要对承包单位、承租单位的相关安全许可进行核查。

(二)严格粉尘作业场所的现场管理。采用本质安全的防爆设计。 在设计处理可燃粉料的工艺时,一是要采用密闭性能良好的设备,尽量 减少粉尘飞散逸出,安装有效的通风除尘设备,减少粉尘在空气中的浓 度;二是依据《可燃性粉尘环境用电气设备第3部分:存在或可能存在 可燃性粉尘的场所分类》(GB12476.3)进行生产场所危险区域划分、生 产工艺防静电设计,采用防爆电机、防爆电灯、防爆开关等粉尘防爆电 气设备;三是要通过对粉尘沉积的容器采取降温措施、提高环境的湿度, 控制室内的温度、湿度,减小粉尘飞扬、降低粉尘的分散度、提高粉尘 的沉降速度,避免粉尘积聚达到爆炸浓度极限。其次,建立、健全粉尘 防爆管理制度,并严格执行。存在粉尘的生产企业应每天(或每班)对 车间内地面、较低设备上的粉尘进行清扫,清扫不得使用空气喷吹等容 易引起粉尘扬起的方式进行;定期聘请专业机构对粉尘性质、防爆技术 措施(如惰化、隔爆、抑制、泄爆、探测、防爆器具)、除尘系统防爆 性能、生产设备设施(含除尘系统)静电消除措施等进行检测与测试; 在厂房内进行物料清除,设备检修等操作时,应使用防爆锹、防爆簸萁、 防爆锤、防爆扳手和防爆管钳等防爆工具;应加强设备维护,防止机械 火花和设备过热导致火灾或爆炸。

(三)提高企业应急能力建设。企业应在基于风险评估的基础上及 时修订本单位的生产安全事故应急预案,健全生产安全事故应急处置机 制,制定年度演练计划,尤其是现场处置方案的演练。通过演练,提高 应急实战能力和应急预案的操作性和针对性,使每一个员工熟练掌握救 生器材使用,熟悉紧急逃生路线,落实出现事故征兆紧急撤人措施,有 效提升应对突发事故处置能力。

事故100:河南济源豫港(济源)焦化集团有限公司“4 -28" 较大爆炸事故

201742815时许,位于河南省济源市虎岭产业集聚区的 豫港(济源)焦化集团有限公司(以下简称豫港焦化公司)化产车间 冷鼓工段机械化氨水澄清槽动火作业时发生一起较大爆炸事故,造成4 人死亡,直接经济损失353万元。

一、 事故发生经过

20174289时许,化产车间准备对1#澄清槽泄漏的冷凝液 管进行维修。1250分左右,副主任甲与安全员乙到1#澄清槽顶部, 安全员乙使用便携式煤气测定仪在1#澄清槽东侧观察孔揭盖检测,未 发现异常。1355分左右,车间动火人丁电话通知电工接好电焊机。 14时左右,安全员乙找值班长戊在动火证上签字。1405分,维修人 员对冷凝液管进行蒸汽吹扫,清除管道内残留的氨水、焦油、煤气等可 燃物。1502分,动火人丁、维修工己、监火人丙、安全员乙等4人 在澄清槽顶部用电焊切割冷凝液管弯头时,1#澄清槽突然发生爆炸,澄 清槽顶部与槽体焊接的盖板被爆炸冲击波掀开,动火人丁、维修工己、 监火人丙、安全员乙4人分别被抛到事故发生点3米至43米的不同位 置。1517分,经现场120医护人员确认,4人已经死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

检修工在对1#澄清槽冷凝液管进行动火作业时,由于炽热焊渣通 过澄清槽盖板上的圆孔落入澄清槽内,引爆澄清槽内的爆炸性混合气 体。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)高度重视在设备上动火作业存在的风险。近几年因在罐、槽 等容器以及管道外部动火未对其内部介质进行分析而造成的事故频发。 2013914日,抚顺顺特化工有限公司作业人员在罐顶违章进行电 焊作业产生的火花引爆了作业罐顶采样孔外溢的三甲酯蒸气,并回火至 罐内,引起罐内的爆炸性气体爆炸,造成5人死亡。同日,绍兴市华元 化工有限公司用气割枪明火烘烤结晶萘料管,致使熔融的液萘外溢,遇 明火着火。输送管中的液萘继续流出,在1号罐罐顶的人孔盖附近燃烧, 引燃人孔盖内部的结晶萘,导致1号罐内液萘进一步气化,并达到爆炸 极限,引发爆炸后燃烧,造成3人死亡。企业要高度重视在罐、槽等容 器以及管道外部动火时的危害因素分析,必须对容器以及管道内的介质 进行分析,要考虑介质受热后是否会因挥发或分解而形成爆炸空间,严 禁未经分析直接在容器以及管道外部动火。

(二) 严格特殊作业安全管理,建立“无安全作业证不作业”的安 全理念,按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871)要求, 建立健全企业的特殊作业安全管理制度,明确各部门和人员在安全作业 中职责;严格特殊作业许可证的审批流程,作业前要全面开展风险分析、 作业过程中严格落实安全措施,尤其是涉及动火作业、进入受限空间作 业;加强作业过程安全监控,对安全作业证的执行情况要定期进行检查 和考核O

(三) 认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设,建立 健全企业安全风险辨识和评价管理制度。运用HAZOP (危险与可操作 性分析)、JSA (作业安全分析)、LEC评价法等工具,对公司的生产 工艺、关键装置和重点部位、作业活动进行风险辨识和评估,建立《风 险分级管控清单》,对排查和预判出来的风险点进行分级,确定风险类 别,并按照危险程度及可能造成后果的严重性,实施动态管理。

(四) 积极开展员工培训。对特殊作业中涉及到的人员,必须进行 培训并考核合格,使其具备与本岗位安全操作以及应急处置所需的知识 和技能。

事故101:山东临沂金誉石化有限公司“65” 重大爆炸着火事故

201765日凌晨1时左右,位于山东省临沂市临港经济开发 区化工园区东区的金誉石化有限公司(以下简称金誉石化公司)储运 部装卸区的一辆液化石油气运输罐车在卸车作业过程中发生液化气泄 漏,引起重大爆炸着火事故,造成10人死亡,9人受伤,直接经济损 失4468万元。

一、事故发生经过

201764日,金誉石化公司连续实施液化气卸车作业。65058分,金誉物流公司肇事车辆驾驶员驾驶液化气运输罐车停 泊在10号卸车位准备卸车,期间安排押运员回家休息。驾驶员先后将 10号装卸臂气相、液相快接管口与车辆卸车口连接,打开气相阀门对 罐体加压,罐体压力从0.6MPa上升至0.8MPa以上。05910秒, 驾驶员打开罐体液相阀门一半时,液相连接管口突然脱开,大量液化气 喷出并急剧气化扩散,值班的金誉石化公司现场作业人员未能有效处 置,致使液化气泄漏长达210秒钟。

10120秒,泄漏的液化气与空气形成爆炸性混合气体,遇到 生产值班室内在用的非防爆电器产生的电火花发生爆炸,造成事故车辆 及其他车辆罐体相继爆炸,罐体残骸、飞火等飞溅物接连导致液化气球 罐区、异辛烷罐区、废弃槽罐车、厂内管廊、控制室、值班室、化验室 等区域先后起火燃烧。现场10名人员撤离不及当场遇难,9名人员受 伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

肇事罐车驾驶员因长途奔波、24小时均在驾车行驶和装卸车作业, 在极度疲惫状态下,没有严格执行卸车规程,午夜进行液化气卸车作业 时,出现严重操作失误,装卸臂快接口两个定位锁止扳把没有闭合,致 使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接,在开启罐车液相球阀瞬间 发生脱离,造成罐体内液化气大量泄漏。现场人员未能有效处置,泄漏 后的液化气急剧气化,迅速扩散,与空气形成爆炸性混合气体达到爆炸 极限,遇点火源发生爆炸燃烧,先后导致泄漏车辆罐体、装卸区内停放 的其他运输车辆罐体发生爆炸,罐体残骸等飞溅物击中周边设施、物料 管廊、液化气球罐、异辛烷储罐等,致使2个液化气球罐发生泄漏燃烧, 2个异辛烷储罐发生燃烧爆炸。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 危险化学品生产、经营、运输企业要加强危险化学品装卸环 节的安全管理。建立和完善危险化学品装卸环节的安全管理制度,并严 格执行危化品发货和装载查验、登记、核准的要求;建立和完善危化品 装卸车操作规程,补充装卸作业时对接口连接可靠性进行确认的内容, 以及危化品装卸车过程中安排具备资格的装卸人员进行,严禁由司机直 接代替企业操作人员进行装卸,并配备现场监控人员;定期检查装卸场 所是否符合安全要求,安全管理措施是否落实到位,应急预案及应急措 施是否完备,装卸人员、驾驶人员、押运人员是否具备从业资格,装卸 人员是否经培训合格上岗作业,危化品装卸车设施是否完好、功能是否 完备。

(二) 危化品道路运输企业要加强危险化学品运输车辆管理和驾驶 员的管理。加强对逾期未检验、未报废的危险化学品运输车辆跟踪管理, 完善危化品车辆GPS行驶记录仪,定期组织驾驶员、押运员进行驾驶 安全、危化品运输及装卸车安全知识培训,重点防范驾驶员不按规定线 路行驶、超速、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

(三) 危化品企业应提高应急管理水平。要针对装卸环节可能发生 的泄漏、火灾、爆炸等事故,制定操作性强的事故应急救援预案,特别 是完善现场处置方案,定期组织操作人员进行应急预案培训和演练,配 备必要的应急救援器材,提高企业事故施救能力;要准确评估和科学防 控应急处置过程中的安全风险,坚持科学施救,当可能出现威胁应急救 援人员生命安全的情况时,及时组织撤离,避免发生次生事故。

(四) 企业应提高建设项目的合规性管理。严格执行《危险化学品 建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第45号)规定,办 理建设项目的合规手续;严格按照建设项目安全设施三同时相关规 定,落实对中介服务机构的监督主体责任,监督设计单位严格按照建设 项目的相关标准进行设计,监督监理单位按照相关标准监督建设单位按 照施工图纸施工,监督安全评价单位认真识别建设项目的危险源,合规 评估项目风险,必要时聘请专业机构进行风险评估;保证建设项目满足 合规要求。

事故102:浙江林江化工股份有限公司“6 - 9” 较大爆炸事故

201769216分左右,位于杭州湾上虞经济技术开发区 (以下简称上虞化工园区)的浙江林江化工股份有限公司(以下简称林 江化工公司)2车间在产品中试过程中发生一起爆炸事故,造成3人死 亡、1人受伤,直接经济损失525万元。

一、事故发生经过

201765日,企业副总经理决定重启在2车间的中试项目。6 8日晩班,2240分,工段长和操作工丁、操作工戊、操作工庚3 人用真空泵把前道工序得到的约700升代号为ZL6物料(中间体[14, 5]氧二氮杂庚烷和二氯甲烷混合溶液)抽到13#水汽釜中进行脱溶作业 (回收二氯甲烷)。2320分,开始对13#水汽釜夹套通蒸汽加热升 温,进行常压脱溶。2330分,二氯甲烷开始馏出并逐渐增大馏出量。 期间由于冷凝器冷却效果不好,操作工戊用循环水给冷凝器降温,并将 冷冻盐水管道上的盲板拆除。至69010分,冷凝器切换成冷 冻盐水,随后反应釜再继续加热脱溶。214分,DCS室操作工通过 观察DCS画面发现13#釜升温速度加快,已经上升到63。。左右,立即 用对讲机连续呼叫,工段长未应答。此时工段长、操作工丁、技术员乙 3人正前往查看反应釜二氯甲烷是否脱完,操作工庚正准备起身去反应 釜。216分,13#反应釜发生爆炸,DCS室画面显示温度由65瞬 间上升到200OC以上(超出量程),现场伴有浓烟和火光。工段长、操 作工丁、技术员乙3人被救援人员救出后送医院医治无效死亡,操作工 庚受伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

林江化工公司在未经全面论证和风险分析、不具备中试安全生产条 件的情况下,在500ml规模小试的基础上放大10000倍进行试验,在进 行中间体[14, 5]氧二氮杂庚烷脱溶作业后期物料浓缩时,由于加热 方式不合理、测温设施无法检测釜内液体的真实温度等原因,使浓缩的 [14, 5]氧二氮杂庚烷温度过高发生剧烈热分解,导致设备内压力骤 升并发生爆炸。

经相关机构对本次事故物料进行有关热稳定性检测,测试结果表明 中间体[14, 5]氧二氮杂庚烷在二氯甲烷溶液中相对比较稳定,一旦 在脱溶浓缩后极不稳定,75.63。。就开始分解,热稳定性极差,危险性 非常高。而通过观察DCS画面发现,13#釜升温速度加快,事故前已经 上升到63左右,且瞬间上升到200OC以上而发生爆炸。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 中试和扩大性试验项目必须进行安全论证。一是涉及危险化 学品(含原料、中间产品)的中试和扩大性试验项目,必须进行安全论 证。二是严禁在危险化学品工业化生产装置上进行试验性生产,中(扩) 试装置必须单独设置,并请有相应资质的单位进行设计和施工建设。三 是开展中试时,要系统进行安全诊断,准确识别和掌握中试系统存在的 各种危害,有效降低物质和反应风险的不确定性,系统编制工艺物料、 工艺技术、工艺设备等安全信息,强化中试项目风险辨识和管控。

(二) 应重视生产过程中的风险分析与评估。一是化工企业尤其是 精细化工企业,要按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指 导意见》(安监总管三[2017]1号)的要求,在研发、试验新项目时, 必须系统、全面的开展各步骤的风险分析,对实验过程中的性质不明的 中间产物,必须开展热分解测试等风险评估工作,依据风险评估结果, 提出有效的安全防范措施,制定操作规程,明确各项关键工艺参数的安 全控制范围,制定事故应急预案。二是企业应结合风险评估的结果,有 针对性的提高完善化工设备特别是中试设备的本质安全设计。

(三) 牢固树立安全风险意识。企业要充分认识到反应过程中一旦 失控可能存在的风险及造成的后果。本事故企业开展中试研究,既未进 行风险分析,也未明确操作要点,盲目放大10000倍进行中试,严重违 反中试试验的安全管理要求,值得每一家从事中试试验的企业警示。

(四) 要加强内部培训管理。一是企业要加强安全生产知识及操作 规程的培训,使各级人员掌握项目生产工艺原理、各环节可能潜在的风 险、相应管理措施及应急处置措施等。二是企业应加强异常工况及紧急 情况应急处置培训,对于生产过程中突发的异常工况及其他紧急情况能 迅速分析判断原因,依据操作规程,及时采取行之有效的应急措施,遏 制事态发展。三是中试装置同一作业场所人数原则上不超过2人,避免 造成群死群伤事故。中试装置与生产系统、装置相关联的,必须有紧急 切断、隔离等措施。

事故103:内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“627” 较大爆炸事故

20176271720分,乌海市海南区内蒙古星光煤炭集团 乌海市华资煤焦有限公司(以下简称华资煤焦公司)发生一起脱硫液 循环槽爆炸事故,造成3人死亡,直接经济损失428.28万元。

一、事故发生经过

按照环保部门对脱硫提盐的要求,华资煤焦公司于20169月组 织实施焦化厂脱硫废液提盐改造,新增一套脱硫废液提盐装置,2017 6月投入试运行。20176278时,焦化厂展会上,化产车间 副主任提出准备加一条熔硫釜退液到提盐的管道,将熔硫釜清液槽内的 清液直接通过回流管输送到提盐装置,解决环保对无组织排放治理的要 求。

6271620分,化产机修班长向脱硫工段长提出要在3#脱 硫溶液循环罐加设一条到废液提盐设备的管道;1630分,在未办理 动火、登高、临时用电作业票证的情况下,机修工甲通过组合脚手架上 到脱硫泵房西墙管道上,用电焊切断管道,焊好堵头盲板,在管道堵头 前端上部切割出直径约50mm接口,对接已经制作好的管道。17时左 右,管道焊接完毕,脱硫工段长、机修工乙、机修工丙等人都回到了地 面。1710分左右,脱硫工段长发现机修工乙和机修工丙在3号脱硫 溶液循环罐上作业,当即指派脱硫班长上罐顶查看。

1720分左右,3#脱硫溶液循环罐发生爆炸,罐顶被全部掀掉, 呈5大块散落在周围;靠近槽区一侧的脱硫液循环泵泵房和脱硫值班室 窗户玻璃大部分被爆炸冲击波震碎。正在罐顶作业的机修工乙、机修工 丙和上罐顶查看情况的脱硫班长当场死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

该企业焦化厂机修车间化产机修班长、化产车间脱硫工段长违反企 业变更管理制度和特殊作业安全管理制度,擅自改变提盐装置通往脱硫 地下槽的管道工艺走向,在未办理特殊动火、高处作业及临时用电安全 作业证的情况下,机修工甲、机修工丙违章在3#脱硫液循环罐(正常 运行)顶部进行管道电焊作业,产生的明火引爆了罐内爆炸性混合气体 (脱硫液从脱硫塔夹带的焦炉煤气中的氢气、甲烷、一氧化碳等)。

(二) 间接原因

(1) 机修工在正在运行的脱硫液循环罐顶上焊接管道时,未严格执 行动火作业安全管理制度,办理动火安全作业证;在用电焊切断清液管 道、焊接堵头盲板、对接焊接已制作好的通往脱硫液循环罐顶的管道时, 也未办理动火、高处、临时用电安全作业证。化产车间、工段、班组及 维修负责人现场都未坚决制止。

(2) 《临时用电安全作业证》管理流于形式。当班电工违反公司《临 时用电安全管理制度)),未见到《动火安全作业证》和《临时用电安 全作业证》,就按照化产车间脱硫班长要求接了动火所需的电焊机。

三、整改措施与建议

(二) 企业应规范变更管理,从事故企业事故经过可以看出,基层 人员随意改变了物料管道流向,没有严格履行变更手续,没有经过各级 人员的严格审核,忽视了变更中可能带来的风险。使本应该通过各级严 格审核,可以发现并得以控制的风险变成了现实的事故。

(三) 加强安全培训,提高各级人员安全生产意识。事故企业特殊 作业、变更管理随意、任性,即是各项管理不规范的结果,更是各级 人员严重缺乏安全生产意识、漠视风险的后果。企业应加强对各级人员 的安全生产意识的培训,使员工一举一动都首先要想到安全生产,形成 不安全不工作的良好意识。

事故104:青海盐湖工业公司化工分公司“6 - 28” 较大爆炸事故

20176281640分,青海盐湖工业股份有限公司化工分 公司(以下简称化工分公司)乙炔厂一车间炭黑水处理系统工艺管线 焊接作业过程中,发生着火爆炸事故,造成4人死亡,直接经济损失 282.4万元。

一、 事故发生经过

2017626日,化工分公司机修车间按照既定方案,拟将乙炔 一车间储罐顶部N2接口与管线连接起来,用于回收部分炭黑水。62814时,作业人员在对罐顶的管线弯头处进行焊接时,储罐压力升 高冲破水封,防火毯和毯上的积水被同时吹起,作业人员暂停动火作业 并将现场情况上报。由于接近下午下班时间,焊接工作也已接近尾声, 机修车间技术员为尽快完工,提议继续施工。施工过程中,一名焊工在 进行管口对接时,随手将已接通电源的电焊搭在管线上,由于管口对接 过程中管线左右摇晃,电焊不慎掉落,遇到罐顶积水产生火花,引发罐 顶边缘着火,紧接产生回火致使储罐发生闪爆。

二、 事故原因

(一)直接原因

事故企业在未彻底隔断储罐内工艺气体的情况下组织在罐顶实施 动火作业,发现事故前兆后仍然继续违章冒险作业,带电的电焊掉落至 罐顶,与槽顶积水放电产生火花,引燃泄漏的可燃气体并形成回火,导 致发生闪爆。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)在易燃易爆区域进行动火作业,面临的风险比其他特殊作业 更大,安全措施落实不到位就会发生人身伤害、火灾等事故。进行动火 作业过程,当环境发生变化或出现异常状况时,现场监护人员必须强令 停止作业,重新进行作业风险评估,系统全面排查隐患,落实安全措施, 确保动火作业风险可控后,再重新对作业环境进行动火分析,确认合格 后方可重新进行动火作业。

(二) 特殊作业是事故高发的重要监管对象,企业需强化特殊作业 安全管理。依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014) 的规范要求,严格树立底线思维,坚决杜绝一切冒险行为,坚决遏制一 切侥幸心理,尤其针对安全管理人员,更要加强安全培训教育力度,以 身作则率先垂范,做到不触碰安全红线,不以安全为代价来提高工作业 绩,在思想上坚守安全第一的原则,对构成重大危险源的危险化学品罐 区的动火作业要升级管理。

(三) 企业应根据生产实际情况,建立健全风险分级管控及隐患排 查治理的双重预防机制。充分调动企业基层员工的积极性,参与风险分 级和隐患治理,针对企业内部风险大小不同的生产装置或操作单元分级 分区域进行管理,在风险较大区域作业,加大安全监管力度,实现预防 事故的关口前移、分区域、分设备、分级精准标识监管、从源头治理、 科学预防。

(四) 企业应定期针对工艺装置开展危害分析,利用危险与可操作 性分析、事故树、事件树等分析方法,系统性识别工艺系统中存在的风 险,及时提出风险管控措施,增强工艺系统的安全可靠性,防止生产条 件和运行环境发生变化时,无法得到有效的保护,而引发次生灾害。

事故105:江西九江之江化工有限公司“72” 压力容器爆炸事故

20177217点左右,江西省彭泽县九江之江化工有限公司 (以下简称之江化工公司)发生爆炸事故,造成3人死亡、3人受伤, 直接经济损失约2380万元。

一、事故发生经过

201772430分,之江化工公司对(邻)硝基苯胺车间 (以下简称对(邻)硝车间)7#反应釜投加原料工作结束。操作工甲打 开蒸汽阀对7#反应釜进行缓慢升温,720分左右,升温至160OC、 压力为4.6MPa,关闭蒸汽阀门,让物料进入自然反应阶段,730分 操作工甲与下一班操作工乙进行交接班。

操作工乙接班后,按照班长的指令对7#反应釜进行操作。在89 时之间,对该反应釜进行了短暂的搅拌,并为反应釜升温,当压力达 4.7MPa时停止升温。11时左右,车间主任和当班班长发现7#反应釜温 度只有140C,指示操作工乙将温度控制在168170C,压力控制在 5.2MPa以下。操作工乙将温度升至168170C之后,就去查看其它的 反应釜。16时左右,操作工乙发现7#反应釜温度降至150C,随即打 开蒸汽阀门再次进行升温,并开启搅拌,1630分左右,7#反应釜第 一台安全阀起跳(整定压力为6.26.4MPa)。安全阀起跳后,车间主 任带领当班班长、操作工丙立即赶到现场,打开冷却水阀,撬开保温层, 用冷却水冲淋反应釜壳体进行紧急降温。约3分钟后,起跳的安全阀回 座(安全阀密封试验压力为5.585.76MPa),但此时反应釜的温度仍 然较高(约200OC左右),车间主任就继续带领当班班长和操作工丙 对反应釜进行降温。

17时左右,7#反应釜第一台安全阀第二次起跳,2分钟后第二台安 全阀也接连起跳,4秒后发生爆炸。爆炸造成正在现场处置的车间主任、 当班班长、操作工丙3人死亡,正在车间岗位上作业的操作工乙、蒸氨 工、打料工3人受伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

之江化工公司违法购买、安装和使用已报废且存在严重质量缺陷的 反应釜,搅拌桨不能持续进行搅拌,导致反应釜内物料局部反应较为激 烈,速率难以控制,且该公司在生产过程中违规停用了控制压力、温度 的安全联锁装置,致使反应釜温度、压力的异常升高不能得到及时有效 控制,超过了工艺要求的安全控制范围,最终导致温度、压力异常升高 而发生爆炸。

(二) 间接原因

(1) 企业重经济效益、轻安全。公司主要负责人、管理人员安全意 识、法律意识淡薄,为节省成本,以物换物置换报废的反应釜,伪造相 关资料,将报废反应釜变成新反应釜,规避监督检验并投入使用;未 经相关部门批准,擅自将容积更小的反应釜更换为容积大的反应釜。

(2) 企业对重点监管的危险化工工艺管控不到位。企业擅自停用压 力、温度监控和联锁装置。

(3) 特种设备管理人员、操作人员无证操作。对(邻)硝车间共有 员工37人,其中管理人员5人,均未取得特种设备管理资格;操作工 32人,仅2人取得了特种设备操作资格。

(4) 企业安全教育培训不到位。未按规定对特种设备作业人员进行 三级安全教育和岗前培训,未有效开展特种设备规章制度和安全操作规 程、危险因素、防范措施和事故应急措施等方面的安全生产教育和培训, 对(邻)硝车间操作人员安全意识淡薄,对事故隐患缺乏排查和处置能 力。

三、整改措施与建议

此次事故的根原因,是企业的安全生产责任意识、法制意识淡薄, 未能落实企业主体责任和主要负责人的安全生产职责,违规使用报废设 备,伪造资料,重效益轻安全;自动化控制水平低且不重视安全联锁的 作用,随意将联锁停用,明知生产设备存在问题,没有采取行之有效的 解决措施,完全依赖于人员凭感觉、凭经验控制反应进程,既不科学也 不可靠,最终导致了此次事故的发生。

(一)企业应深刻吸取同类事故教训,强化安全意识、法制意识, 坚决克服重效益、轻安全的思想,摆正安全与生产、安全与发展的位置, 切实加强安全责任体系建设,明确各岗位的安全生产职责并严格落实。

(二) 加强设备完整性管理,坚决杜绝特种设备、生产设备带运行。建立健全特种设备安全技术档案,对特种设备定期进行检查维护, 发现问题及时解决,对达到使用寿命或报废条件的要及时申请报废,已 报废设备绝不再用。

(三) 企业应重视特种设备操作人员安全培训教育。制定特种设备 作业人员和管理人员的教育培训计划,并加以实施,全面提高特种设备 安全管理水平,提高操作人员的安全意识、安全操作技能和遵章守纪的 自觉性,坚决杜绝无证人员上岗操作。

(四) 强化重点监管危险化工工艺的安全管理。涉及重点监管危险 化工工艺的企业,应认真分析危险化工工艺的控制方式,完善自动化控 制系统、紧急停车系统、安全仪表系统的控制方案,使其功能满足《关 于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三 [2009]116号)、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录的通知》

(安监总管三[2013]3号)的要求,确保控制系统处于正常投用状态, 严禁擅自摘除联锁,应将生产过程中各类监控参数、各种紧急状态均处 于可控范围之内。

(五) 企业应加强应急管理,在综合应急和专项应急方案的基础上, 制定重点岗位的现场应急处置方案,并定期开展应急演练。明确应急处 置的总体原则,应将人身安全摆放在应急处置的首要位置,发生场面失 控的征兆,应及时组织应急处置人员撤离现场,保障人身安全,杜绝现 场处置措施不当,危险辨识不到位,致使生命安全受到威胁。

事故106:新疆宜化化工有限公司“726” 较大燃爆事故

20177261806分,新疆宜化化工有限责任公司(以下 简称新疆宜化)能源事业部南造气车间12号造气炉发生燃爆事故, 造成5人死亡、15人重伤、12人轻伤,直接经济损失2403余万元。

一、事故发生经过

2017711日,新疆宜化能源事业部开始逐步对停产的造气车 间进行复产工作。为增加煤气供应量,726日,新疆宜化拟依序投 用南造气车间三号系统12号、13号、14号、15号造气炉。2610 40分,能源事业部部长通知工艺技术员检查南造气车间三号系统, 16时许,工艺技术员回复三号系统只有12号造气炉各系统情况都正常。 1630分,工艺技术员指示造气班二班班长到三号系统检查确认正常 后就开始垫渣。

1730分,操作工丙因工作内容太多,无法一人完成,告知二班 班长要求增加人员,二班班长便安排操作工丁去协助配合操作工丙的工 作。1744分,操作工丙、丁和二班班长达到12号炉现场,操作阀 门向炉膛内放煤进行垫渣,在此期间操作工丙上到加焦机平台数次动作 阀门。180611秒,12号造气炉煤仓底部插板阀与加焦机之间的 下煤通道处冒黑烟,随后12号造气炉发生燃爆。

事故发生时,有一家承包商正在南造气车间进行复产前的检修作 业,还有几家承包商作业人员正在南造气车间内外进行管道防腐保温作 业,总人数有135人。事故共造成5人死亡、15人重伤、12人轻伤, 直接经济损失共计2403万元。

二、 事故原因

(一) 直接原因

操作人员违规将放煤通道三道阀门同时打开,致使放煤落差高达 13m,放煤过程中大量煤尘形成了爆炸浓度的煤尘云,在富氧条件下, 遇到阴燃的煤粉,发生了燃爆。

(二) 间接原因

三、 整改措施与建议

(一)高度重视开停车前的条件确认工作。在开停车过程中,系统 内部原先的稳定状态被打破、设备设施冷热状态交替,易发生介质互窜、 危险物质混合、泄漏等问题;同时在开停车过程,操作人员往往比较繁 忙,更易造成开停车条件确认不到位的问题。为保障开停车安全,开停 车前应对系统可能存在或新增的危害因素进行辨识分析,完善开停车操 作方案,制定详细的开停车步骤、条件确认表,落实多级确认工作,保 障开停车安全。

(二) 企业应加强操作规程和开停车操作方案学习,注重培训实效。 在每次组织开停车之前,先对员工展开培训,既要让员工掌握操作步骤 和方法,也要让其了解到安全操作的意义和目的,加深员工的安全操作 意识。

(三) 加强开停车现场管理。在进行开停车前,应严格控制现场人 数,严禁无关人员进入现场。有施工人员的,应事先告知施工人员暂停 施工,防止事故对施工人员造成伤害。

(四) 企业应加强检维修安全管理,督促各项工作严格按照程序和 步骤开展。在系统进行检维修前,务必清除系统内部留存的危险物料并 将系统置换干净;对无法满足置换条件的设备或管道,应采用阀门先行 隔离,然后再泄压加装盲板,使其与需要检修的设备或管道完全隔离, 保证检修安全,避免在生产恢复阶段引入新的安全隐患或风险。

事故107:湖北大江化工集团有限公司“9 - 24” 较大窒息事故

20179241640分左右,湖北大江化工集团有限公司(以 下简称大江公司)发生一起窒息事故,造成3人死亡,直接经济损失 303.85 万元。

一、 事故发生经过

2017618日,1#熔硫助滤槽、中间槽因腐蚀出现渗漏现象, 大江公司停用了 1#熔硫助滤槽与中间槽。9月中旬,公司决定对1#熔 硫助滤槽与中间槽进行检修。924750分,大江公司硫酸中心 维修班班长安排4名维修人员到1#熔硫助滤槽上安装硫磺潜泵、更换 助滤槽蒸汽总阀(距人孔9m)、接通2个立式盘管的蒸汽配管,其中 熔硫工段技术员为现场作业负责人,在现场负责指导和监护。

24日下午上班后,检修人员将2个立式盘管的蒸汽配管接通,并 更换了助滤槽蒸汽总阀。为检验安装效果,检修人员打开蒸汽总阀通汽 试漏,发现有两处漏点。1635分左右,1名维修人员从人孔进入助 滤槽内处理漏点,不久倒地。另两人发现后相继进入助滤槽内,合力将 倒地人员向外转移,但两人也倒在人孔处附近。1640分左右,维修 人员发现3人倒在助滤槽底部后,立即向上级报告,随后3名人员被救 出,经抢救无效死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

维修人员在没有办理受限空间作业票证、没有采取任何个人防护措 施的情况下,违章进入1#助滤槽内进行作业;其他人员在发现槽内有 人窒息后,未佩戴个人防护用品盲目施救,导致事故扩大。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

受限空间内空气流通不畅(缺氧)和可能存在易燃、有毒气体,如 果作业前隔离、通风、置换不彻底,或未对受限空间内氧气、易燃、有 毒气体含量进行分析,极易导致窒息、中毒和爆炸事故。如果救援人员 在紧急情况下未做任何防护即行施救,又会导致事故伤亡扩大。根据事 故统计数据,全国化工和危险化学品企业每年都会发生数起受限空间作 业造成的较大事故。为防范同类事故再次发生,提出如下建议措施:

(一) 加大对从业人员的教育培训力度。应有针对性地组织开展作 业场所危险因素辨识、安全管理制度和操作规程、特殊作业安全、应急 处置、事故案例警示等培训,确保有关作业人员掌握受限空间作业安全 知识和应急处置方法,提高从业人员的安全意识和自救、互救能力,杜 绝盲目施救。

(二) 持续加强特殊作业安全管理。继续坚持将特殊作业管理作为 预防和控制事故多发的重要内容,认真贯彻执行《化学品生产单位特殊 作业安全规范》(GB 30871-2014),全面开展特殊作业安全风险排查, 强化动火、受限空间、临时用电等特殊作业安全管理,加强特殊作业现 场应急救援器材和物资的配备。

(三) 强化承包商安全管理。企业要建立承包商管理制度,严格审 查承包商有关资质和安全条件,定期评估承包商安全生产业绩,淘汰业 绩差的承包商。将承包商作业人员纳入本企业员工一体化管理,严格落 实对承包商作业人员的入厂安全培训教育,督促承包商对作业人员开展 经常性的安全培训,掌握与作业相关的所有危害信息和应急措施,对承 包商作业进行全程安全监督。

事故108:湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“1111”较大 中毒事故

2017111112时左右,湖北省钟祥市金鹰能源科技有限公 司(以下简称金鹰公司)合成车间脱硫装置发生一起中毒事故,造成 3人死亡,直接经济损失322.5万元。

一、 事故发生经过

2017927日,金鹰公司全面停产检维修。1111日,维修 人员甲、乙2人在精脱硫D塔上段卸料孔处的平台上用铁耙和铁锹往 塔外卸活性炭填料,卸出约1/3后,覆盖在活性炭填料上部的不锈钢丝 网,随着活性炭下移堵住了卸料孔,导致卸料不通畅。乙到上部装填孔 处查看塔内情况。约5分钟后,在卸料孔扒填料的甲向乙询问情况,没 有回音,于是甲立刻爬到装填孔处查看,发现乙躺在塔内,身体还在挣 扎,甲立刻大声向塔下呼救。脱硫塔附近的其他检修人员听到呼救声后, 立即联系公司分管安全副总兼合成车间主任丙。车间主任丙赶到现场 后,未佩戴任何防护器具即爬进塔内施救,也昏倒在塔内。车间副主任 丁佩戴空气呼吸器入塔施救,进入塔内后丁试图将自己佩戴的空气呼吸 器面罩给丙戴上,但很快就倒在塔内。接到事故报告后,消防部队进入 塔内将3人先后救出。3人经医治无效死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

精脱硫D塔中的活性炭填料在停车后不断解析出COH2S,并积 聚在塔内。维修人员在对精脱硫塔进行检修作业过程中,到精脱硫D 塔上部装填材料人孔处观望时未按规定佩戴防护面具,吸入塔内有毒气 体,导致昏迷后坠入塔内。其他人员盲目施救导致事故扩大。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

引发这起中毒事故的原因是多方面的,但最根本的是没有意识到精 脱硫D塔因长期停车(43天),从活性炭填料中解析出的有毒有害气 体COH2S积聚在塔内,检修时塔内通风置换时间太短,而擅自入塔 观察的作业人员,吸入COH2S有毒气体后中毒,在盲目施救过程造 成事故扩大。为深刻吸取事故教训,有效防范类似事故重复发生,提出 如下措施建议:

(一) 企业应认真开展隐患排查治理工作,抓好全员岗位风险辨识 活动,切实抓好风险隐患防控工作。对于长期停用的设备,在检维修或 复产前,应充分辨识存在的风险,尤其对存在可能逸出的物质时,必须 对作业环境分析合格,并加强动态监控。

(二) 强化特殊作业管理。切实加强化工企业检维修环节安全管理 工作,全面落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014), 完善特殊作业管理制度,加强员工安全教育培训。加强现场安全管理, 督促员工严格执行动火作业、受限空间作业、高处作业等相关安全制度, 严禁违章作业,严禁擅自变更作业方式。

事故109:大连西太平洋石油化工有限公司“ 1118” 中毒事故

201711181913分,大连西太平洋石油化工有限公司 (以下简称大连西太公司)的承包商河南鄢陵京顺石化机械设备有限 公司(以下简称京顺公司)在清洗换热器管束时,发生中毒窒息事故, 造成3人死亡,6人受伤,直接经济损失368万元。

一、事故发生经过

20171118日,京顺公司9名作业人员在项目负责人的带领 下开始进驻场地进行换热器清洗作业。16时左右,待换热器管束全部 放置到清洗槽中后,开始往清洗槽中加水,1630分左右完成加水, 开始用水泵进行循环,冲洗1号槽和2号槽中的管束,20分钟后停止 冲洗。

1650分,项目负责人到大连西太公司办理夜间作业票。大连西 太公司监护人按照西太公司作业许可管理标准,持便携式有毒气体报警 仪到现场检测,显示正常。

1759分,项目负责人将人员分为两组,分别负责清洗1号槽和 2号槽。约1830分,项目负责人让作业人员往水中加了一桶缓蚀剂, 并用扁铁探了一下管束内的污垢,告诉作业人员管束内污垢不多,可以 直接将清洗剂倒在管束上。19时左右,1号槽清洗人员先行往管束上倒 清洗剂,倒了约2桶清洗剂后,9名作业人员相继被槽内产生的气味熏 倒。

1913分,西太公司监护人在巡检时发现作业现场操作台上疑似 有人倒下,便靠近查看。在行至距作业区50m处,携带的有毒气体报 警仪报警。在距现场78m处,看见有人躺在道路中间,立即向控制 室报警。随后,运行三部当班人员及公司消防队将9名人员救出,其中 作业负责人及2名作业人员经医院抢救无效死亡,6人住院治疗。

二、事故原因分析

(一) 直接原因

京顺公司作业人员在清洗1号槽中的E7001CE7001D两台换热器 作业中,使用含盐酸的清洗剂,并将清洗剂直接倒在含有硫化亚铁和二 硫化亚铁污垢的管束上,反应释放出硫化氢气体,导致9名作业人员中 毒。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一)危险化学品企业要全面强化承包商安全管理。一是完善制度, 明确责任。企业要组织各部门对承包商管理制度、检维修作业管理制度 和特殊作业管理规定等相关制度进行修订完善,细化监督考核内容,建 立承包商奖惩机制。按照谁主管、谁负责谁引进、谁负责原则, 明确项目承包商的管理部门和管理职责。企业管理部门要对厂内施工作 业项目全过程实施监督管理,确保承包商依法依规开展工作,切实履行 合同各项条款的规定。二是强化承包商审查,严把承包商准入关。企业 要结合项目实际情况,明确对承包商施工作业人员的要求,将其与承包 商安全管理体系建设、安全管理工作情况等一同纳入承包商准入条件。 三是要定期组织相关部门或聘请第三方机构开展承包商安全管理能力 评估工作,重点评估承包商安全管理机构的设置、安全管理人员配置和 履职情况、安全管理制度、作业现场安全管理及作业人员安全培训、安 全意识、安全能力。取消安全管理能力低下承包商的准入资格,将其清 出承包商名单。

(二)危险化学品企业要抓好检维修作业全过程安全风险管控。一 是组织企业员工开展《化学品生产单位特殊作业安全规范》 (GB30871-2014)的培训,对照标准修订本企业特殊作业安全管理规定和 作业票证格式,提高企业特殊作业管理水平。二是进一步加强检维修、 施工作业管理的统筹性、计划性,有效减少动火、受限空间等特殊作业 数量。三是企业要有计划安排施工作业,逐项明确作业的管理和属地部 门,确定施工作业安全责任人,落实监督检查职责,确保每项施工作业 的风险全面受控。四是严格作业全过程安全管理。作业前,开展作业全 过程风险分析,辩识各环节的风险;制定详细的施工方案,严格落实作 业前安全分析、安全培训和交底等工作要求,强化作业审批流程和责任; 强化核查现场风险管控措施的落实情况。作业过程中,落实属地、施工 单位双监护制度,特别要监督承包商严格按照施工方案作业和管理,及 时发现、制止施工人员三违行为;检查施工作业人员条件是否符合要 求,是否具备风险防范意识和应急能力。

事故110:中石油乌鲁木齐石化公司 “11 30”较大机械伤害事故

20171130日,中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化 分公司(以下简称乌石化公司)炼油厂二车间重油催化裂化装置(以 下简称重催装置)在进行E2208/2油浆蒸汽发生器检修时发生管束突 出导致的机械伤害事故,造成5人死亡、2人重伤、14人轻伤,直接经 济损失644.52万元。

一、事故发生经过

20171026日至1122日,乌石化公司重催装置进行检修, 恢复生产后,发现油浆系统固体含量偏高,乌石化公司决定于1128 日至125日,对重催装置再次进行停车检修。停车前,炼油厂二车 间编制了《2017年重催装置抢修计划》《重催装置停工方案》和《重 催装置停工防冻方案》,有关职能部门组织评审并通过。

112810时,炼油厂向乌石化设备安装公司下达抢修计划。 1418分,乌石化设备安装公司生产科调度员向严某班组下达E2208/2 油浆蒸汽发生器检修任务。严某班组根据检修任务制作了《(E2208/2 换热器检修一现场试压)施工作业卡》,并经乌石化设备安装公司和炼 油厂二车间技术员审核签字。

112818时,在油浆系统退油后,二车间生产副主任安排进 行油浆蒸汽发生器壳体放水及泄压,DCS显示蒸汽发生器壳程压力由 3.7MPa18 时)降低至 0.32MPa22 时)。

19时,乌石化公司炼油厂召开重催装置抢修协调会,会上提议用 油浆蒸汽发生器通入的蒸汽热量对封头螺栓进行加热拆卸。29日零时, 严某施工班组的施工人员甲按要求对E2208/2油浆蒸汽发生器封头螺 栓进行试拆,无法拆卸。

297时,二车间生产副主任在巡检时,发现E2208/2油浆蒸汽 发生器底部放空线进常压水箱换热器振动声比较大,便安排班组操作工 关小底部放空阀,E2208/2油浆蒸汽发生器壳程压力增高。DCS显示油 浆蒸汽发生器壳程压力从由0.32MPa上升至1.3MPa,并持续至1130日零时。

9时许,施工人员乙向二车间设备技术员申请办理《乌鲁木齐石化 公司工作作业许可证》《高处作业许可证》《临时用电许可证》和《工 作前安全分析确认表》,二车间设备技术员、工艺技术员助手、二车间 白班班长均未按照炼油厂((作业许可证管理标准》到现场进行安全确 认即签字。拆卸螺栓前,包括甲、乙等在内的10名施工人员和二车间 设备技术员在《工作前安全分析确认表》上签字确认,签字确认内容包 括切断工艺流程。

17时,严某施工班组的施工人员开始使用乙炔火焰烤螺栓方式拆 卸E2208 / 2油浆蒸汽发生器封头螺栓。2320分,施工人员停止拆 卸,共拆卸48根螺栓,剩余8根螺栓。

1130030分,二车间生产副主任巡检时,听到E2208/2 油浆蒸汽发生器底部放空线进常压水箱换热器振动声比较大,安排班组 操作工再次关小底部放空阀,E2208/2油浆蒸汽发生器壳程压力进一步 增高。DCS显示E2208/2油浆蒸汽发生器壳程压力从030分开始上 升,最高上升至2.2MPa,并持续至事故发生。

1110分,严某班组施工人员开始油浆线盲板安装作业,在 E2208/2油浆蒸汽发生器管程油浆线进口、出口阀门各安装一块盲板, 退油线、冲洗油线各安装一块盲板。1210分,严某班组施工人员继 续拆卸E2208/2油浆蒸汽发生器封头螺栓。1220分,拆到剩余5根 螺栓时,E2208/2油浆蒸汽发生器管束与封头共同飞出,冲进约25m外 的仓库内,换热器壳体在反向作用力下,向后移动约8m,将现场人员 冲击倒地,造成包括施工人员甲在内的5人死亡、2人重伤、14人轻伤。

二、事故原因

(一) 直接原因

设备安装公司施工人员带压拆卸E2208/2油浆蒸汽发生器壳体与 管箱的连接螺栓,螺栓断裂失效,管箱与管束突出,撞击现场人员导致 人员伤亡。

(二) 间接原因

人员在作业前没有最后确认E2208/2油浆蒸汽发生器壳程压力。

业许可等管理标准和工作制度,未及时纠正技术人员和现场操作人员的 习惯性违章操作。

三、整改措施与建议

近几年,发生在检修期间的事故频发,2016年中石化石家庄炼化 分公司“615”火灾事故也是因为检修期间组织不合理,编制的检修方 案有缺陷而造成的。本次事故暴露出乌石化公司对重催装置停工检修仓 促,没有按照先制定抢修方案再制定停工方案的原则组织停工检修,工 艺、设备部门衔接不到位;编制的《停工方案》和《防冻方案》未预见 油浆蒸汽发生器进行防冻处理给检修作业带来的风险,在评审时也没有 发现方案的缺陷。而检修期间车间管理人员数次不到现场核实便在各类 票证上签字,设备安装公司管理人员即便到现场查看也没有发现问题, 充分说明了企业在检修环节的管理出现了严重的失控,制度已成为摆 设。为深刻吸取事故教训,有效防范类似事故重复发生,提出如下措施 建议:

(一)加强检修作业安全管理。要加强施工方案编制、审批管理, 施工方案应在充分熟悉现场情况的基础上进行编制、审批。作业前应采 取有效的管控措施,并经常检查,以确保其可靠、有效。施工单位应严 格施工前安全交底,使作业人员熟悉安全操作要求,杜绝违章操作。

(二) 企业应规范特殊作业安全许可程序,严格作业票的会签、审 批和管理,明确特殊作业许可证签发人、监护人员、许可证签发人的职 责、范围和要求,禁止出现个人违章指挥、违规操作的行为;加强操作 人员安全管理,增强履职尽责的自觉性,严禁违规简化和减少操作。

(三) 企业要切实加强承包商管理,建立合格的危险化学品特殊作 业施工队伍名录和档案,严格承包商准入制度,选择具备相应资质、安 全业绩好的施工队伍承担检维修、特殊作业等任务,严禁以包代管。

(四) 企业应落实安全生产主体责任,把安全生产与生产经营实际 结合起来,加强隐患排查治理,提升安全生产保障能力,加强从业人员 培训教育,提高从业人员安全技能。

事故111:江苏连云港聚鑫生物公司 “12・9”重大爆炸事故

2017129日,江苏省连云港市聚鑫生物公司(简称聚鑫公 司)间二氯苯生产装置发生爆炸事故,导致装置所在的四车间和相邻 的六车间坍塌,造成10人死亡、1人轻伤,直接经济损失4875万元。

一、事故发生经过

201712819时左右,聚鑫公司四车间尾气处理操作工发 现尾气处理系统真空泵处冒黄烟,随即报告班长甲。班长甲检查确认后, 将通往活性碳吸附器的风门开到最大,黄烟不再外冒。1939分左右, 氯化操作工到1#保温釜用压缩空气(原应使用氮气)将釜内物料压送 到1#高位槽。1944分左右,放料工将1#脱水釜中的间二硝基苯和 残液蒸馏回收的杂2、杂3 一并放入1#保温釜内。21时左右,真空泵 处再次冒黄烟。班长甲认为氯化水洗尾气压力高,关闭了脱水釜、保温 釜尾气与氯化水洗尾气在三级碱吸收前连通管道上的阀门,黄烟基本消 失。2135分左右,车间控制室内操工对氯化操作工说,1#保温釜温 度突然升高,要求检查温度、确认保温蒸汽是否关闭。氯化操作工到现 场观察温度约为152。。,随即手动紧了 一圈夹套蒸汽阀。2242分左 右,班长甲在车间控制室看到DCS系统显示1#保温釜温度“150。”(已 超DCS量程上限1500认为是远传温度计损坏,未作相应处置。 2330分左右,班长甲所在班组与夜班班长乙所在班组7人进行了交 接班。

9014分左右,班长乙认为1#保温釜DCS温度显示是异常, 又来到1#保温釜,打开保温釜紧急放空阀,没有烟雾排出又关闭放空 阀。11分左右,班长乙又到1#保温釜,打开1#保温釜紧急放空阀, 有大量烟雾冒出,接着关闭紧急放空阀并离开。139分左右,班长 乙再次来到1#保温釜,用F扳手紧固保温釜夹套蒸汽阀门。25分左 右,氯化操作工丙接到内操工指令,到1#保温釜进行压料操作,氯化 操作工丁协助,精馏操作工戊也在现场。2531秒,氯化操作工 丁关闭了 1#保温釜放空阀,氯化操作工丙打开压缩空气进气阀向1#高 位槽压料,氯化操作工丁观察压料情况。

2841秒,氯化操作工丙关闭压缩空气进气阀,看到1#保温 釜压力快速上升;92秒,氯化操作工丁快速打开1#保温釜放空阀进 行卸压;930秒,1#保温釜尾气放空管道内出现红光,紧接着保温 釜釜盖处冒出淡黑色烟雾,氯化操作工丙、氯化操作工丁、精馏操作工 戊3人迅速跑离现场。949秒,保温釜内喷出的物料发生第一次爆 炸;959秒,现场发生了第二次爆炸。爆炸造成四车间及相邻六车 间厂房坍塌。

二、事故原因分析

(一)直接原因

尾气处理系统的氮氧化物(夹带硫酸)串入1#保温釜,与釜内加 入的间硝基氯苯、间二氯苯、1, 2, 4-三氯苯、1, 35-三氯苯和硫酸 根离子等回收残液形成混酸,在绝热高温下,与釜内物料发生化学反应, 持续放热升温,并释放氮氧化物气体(冒黄烟),使用压缩空气压料时, 高温物料与空气接触,反应加剧,紧急卸压放空时,遇静电火花燃烧, 釜内压力骤升,物料大量喷出,与釜外空气形成爆炸性混合物,遇火源 发生爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

近些年,涉及硝基化合物生产企业多次发生较大以上事故。2005 1113日,吉林石化公司双苯厂硝基苯精馏塔发生特别重大爆炸事 故,造成8人死亡,60人受伤,硝基苯等化学品流入松花江,又引发 重大污染事故,造成国际影响;200687日,天津市津南区宜坤 精细化工有限公司硝化车间发生爆炸事故,造成10人死亡,3人重伤; 200975日,河南洛阳洛染股份公司氯苯闪爆引发2, 4-二硝基氯 苯燃爆,造成8人死亡、110人受伤;2012228日,河北克尔化 工公司硝酸胍生产车间发生重大爆炸事故,造成29人死亡、46人受伤;

2015831日山东东营滨源化学有限公司在试生产混二硝基苯过程 中发生重大爆炸事故,造成13人死亡;201772日江西九江之江 化工公司生产对硝基苯胺时反应失控发生爆炸,造成3人死亡。

分析事故频发的原因,归结有以下方面,一是对硝基类化合物及其 生产工艺的危险性认识不足;二是生产过程自动化水平低,部分企业仅 对涉及危险工艺的生产装置设置了自动化控制,部分企业即便设置了自 动化控制系统,但仍习惯性采用手工操作,造成现场操作人员过多;三 是未建立变更管理制度,随意改变工艺路线、原料与设备不进行风险评 估。为深刻吸取事故教训,有效防范类似事故重复发生,提出如下措施 建议:

(一) 突出重点环节,加强工艺安全管理。化工企业必须严格按照 重点监管危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案 要求,对照本企业采用的危险化工工艺及其特点,确定重点监控的工艺 参数,装备和完善自动控制系统,设置温度、压力、流量、液位及可燃、 有毒气体浓度等工艺指标的超限报警和生产装置的安全联锁停车;涉及 硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、重氮化、加氢反应等危险工艺的化工 生产装置,要在实现自动化控制的基础上装备紧急停车系统(ESD)或安 全仪表系统(SIS),完善应急救援设施和安全措施,防止事故的发生。 涉及硝化物、过氧化物、重氮盐等具有爆炸危险性化合物的精细化工企 业和其他符合反应安全风险评估条件的企业,必须系统、全面的开展反 应安全风险评估,依据评估结果,采取有效的安全防范措施。

(二) 企业应规范变更管理。应按照国家安全监管总局《关于加强 化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三[2013]88号)要求,建立 变更管理制度,明确变更范围,落实变更管理程序,对变更风险进行分 析,并针对风险提出控制措施。同时,做好连带变更工作,及时修订变 更所涉及的操作规程、PID图等相关资料,将变更相关信息及时传递到 所涉及的有关人员。

(三) 加强对第三方服务机构的管理。设计、监理、评价、设备安 装等技术服务单位应确保在危险化学品建设项目实施过程中,在建设项 目设计、勘察、施工、监理、设备安装检测和安全评价等工作中,要合 法合规,满足相关标准规范要求。化工企业在选择相关中介服务机构提 供的安全服务时,要综合考虑中介服务机构的资质能力、安全业绩和服 务质量。

(四) 严格人员准入。要严格按照《特种作业人员安全技术培训考 核管理规定》,危险化学品特种作业人员应当具备高中或相当于高中及 以上文化程度。相关专业人员必须具备大专以上学历。在申请办理企业 安全许可证及安全许可证延期时必须对其主要负责人和安全管理人员 进行考核,考核未通过的不予办理相关安全许可证。

事故112:山东日科化学股份有限公司 “12 19”较大火灾事故

20171219914分许,山东日科化学股份有限公司(以 下简称日科化学公司)干燥一车间低温等离子环保除味设备发生一起 火灾事故,造成7人死亡、4人受伤,直接经济损失约1479万元。

一、 事故发生经过

1219日,山东日科化学公司临时安排干燥一车间班长10点左 右开启未通过验收的干燥一车间2#燃气热风炉。接到通知后,干燥一 车间班长安排人员开启2#燃气热风炉,因前期2#燃气热风炉在调试过 程中多次出现点火不成功及熄火现象,而且系统设置一旦出现点火不成 功或者熄火现象,燃气热风炉会自动进入自检循环模式(5分钟/次, 大约时间为25分钟左右)。操作人员为节省点炉时间,绕过自动联锁 对燃气热风炉进行手动点火,但未成功,导致天然气串入干燥系统,天 然气与空气的混合气体顺气流经过旋风除尘和布袋除尘器到达低温等 离子环保除味设备。

914分许,天然气与空气的混合气体遇到等离子设备电火花发 生爆燃,引燃干燥系统内及干燥装置周边可燃物料,引发火灾事故.现 场6名人员撤离不及当场遇难,5名人员受伤,其中1名伤员在医院抢 救无效死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

该公司干燥一车间在由燃煤热风炉紧急停车切换燃气热风炉期间, 违章操作绕过自动联锁,对未通过验收的燃气热风炉进行手动点火,导 致天然气通过2#燃气热风炉串入2#干燥系统内,与系统内空气形成爆 炸性混合气体,在2#低温等离子环保除味设备处遇到电火花发生爆燃, 引燃1#2#干燥系统内及干燥装置周边可燃物料,并引起部分粉尘参 与爆炸,发生火灾事故。

(二)间接原因

操作要求,没有明确切换操作步骤、异常情况处理和安全注意事项。

三、整改措施与建议

此起火灾事故暴露出企业安全风险意识差,对“煤改气”产生的安 全风险辨识不足,变更管理缺失,新增的天然气加热系统未经正规设计,

没有操作规程,有关管理及操作人员专业素质不满足安全生产要求,地 方政府和有关部门对“煤改气”过程安全重视不够、监管不到位等问题。

为深刻吸取事故教训,有效防范类似事故重复发生,提出如下措施 建议:

(一) 加强对煤改气过程中安全风险的认识。天然气主要成分为 甲烷,为无色无味的易燃气体,爆炸极限为5%-15%,与空气混合极易 形成爆炸性混合物。天然气作为加热介质时,其相应装置的工艺流程、 控制手段、操作方式、安全要求与煤作为加热介质时有很大不同,安全 管控难度明显增大,安全要求随之增高。化工企业涉及煤改气的项目 必须按照要求,由具备相应资质的设计单位进行设计,相应的工艺流程、 设备设施、安全仪表、自动化控制必须符合相关标准规范和安全要求; 项目投用前必须编制操作规程,操作规程要对天然气投用过程中的吹 扫、分析、点火等关键步骤提出明确要求;所有操作人员培训合格方可 上岗操作。

(二) 加强变更过程安全管理,健全完善相关规程要求。近年来, 变更管理缺失已成为引发化工和危险化学品事故的重要原因。相关企业 要深刻吸取事故教训,建立健全变更管理制度,严格按照变更管理要求 辨识管控各类安全风险。

(三) 严格从业人员资格准入,强化安全教育培训。对涉及两重 点一重大的装置操作人员必须具有高中以上文化程度,相关专业管理 人员必须具备大专以上学历;加强对员工的日常安全培训教育,使每一 名从业人员充分了解和掌握工作岗位存在的危险因素及防范措施,切实 提升员工的安全技能和风险意识。

事故113:新疆吐鲁番市恒泽煤化有限公司 “1-24"闪爆事故

20181241120分,吐鲁番市恒泽煤化有限公司18万 吨焦油加工环保改造项目发生闪爆事故,造成3人死亡、1人受伤,直 接经济损失532.16万元。

一、事故发生经过

201812410时许,山西海邦环保有限公司施工队负责人 甲、工人乙、丙、丁、戊等5人开始对焦油加工项目一系1#改质沥青 1#高位槽(以下简称高位槽)烟气(尾气)管道进行改造。工人乙和丙 2人在高位槽顶部上面拆卸槽顶部尾气管法兰螺栓,工人丁和戊分别在 高位槽中间操作平台和高位槽下方操作平台上,协助传递施工工具和设 备,施工队负责人甲在现场地面。

1040分,因高位槽顶部连接烟气(尾气)管道的法兰螺栓被沥 青凝固,手动铁制扳手无法拆除,拆卸作业中断。工人丁和戊2人从高 位槽中间操作平台返回地面,与施工队负责人甲说明了无法拆卸的原 因,提出需用火烘烤将凝固在法兰螺栓表面的沥青融化,此时工人乙和 丙2人在高位槽顶部等候。施工队负责人甲吩咐工人丁和戊2人去距作 业现场约150米左右的机修库取氧气瓶、乙炔瓶等动火工具,同时甲去 开具动火作业票。

随后负责人甲找到焦油加工项目总经理一同来到距作业现场约 700m左右的公司行政办公楼协调办理动火票事宜。当时,公司安环部 部长出差,其授权安环部办公室安全员代为办理并提醒要做好现场气体 检测等工作。

11时,工人丁和戊两人来到焦油加工项目机修库,找机修库副主 任领取氧气瓶和乙炔瓶等工具,机修库副主任在未见动火票的情况下将 氧气瓶、乙炔瓶等工具发放给工人丁和戊。工人丁和戊将领到的氧气瓶、 乙炔瓶分别放在高位槽下方的地面。在高位槽等候的工人乙下到地面将 氧气、乙炔导气管引到高位槽顶部平台,戊在高位槽下方底部平台上等 候动火票。

在施工队负责人甲还在办理动火票、公司安环部安全员拿到气体检 测仪还未返回作业现场开展动火前准备工作时,工人乙和丙已开始用火 烘烤高位槽顶部连接烟气(尾气)管道的法兰螺栓。1120分,高位 槽发生闪爆,造成现场作业的4名工人受伤,其中乙、丙、丁 3人因抢 救无效死亡。

二、事故原因

(一)直接原因

恒泽煤化公司未对18万吨/年焦油加工一系1#改质沥青高位槽和 烟气(尾气)管道进行有效吹扫及气体检测,导致管道内仍存有苯类、 酚类、萘类、蔥等易燃易爆气体;山西海邦环保有限公司施工人员在未 办理动火作业票、未采取动火作业风险防控措施的情况下,对高位槽的 连接烟气(尾气)管道法兰螺栓进行明火加热作业,致使高位槽及烟气 (尾气)管道内部达到爆炸极限的易燃易爆气体发生闪爆。

(二)间接原因

1 .恒泽煤化公司18万吨/年焦油加工项目存在非法建设和非法生 产行为,且将项目发包给无资质施工单位;违反动火作业和《改质沥青 烟气管道清理施工方案及应急措施》的相关规定,为山西海邦环保有限 公司提供氧气瓶、乙炔瓶,为违规作业提供火源;未严格按照施工图建 设一系1#改质沥青高位槽,造成该高位槽存在残留沥青的缺陷,且未 向山西海邦环保有限公司施工队进行安全技术交底。

三、整改措施与建议

(一) 高度重视在设备上动火作业存在的风险。近几年来,因在罐、 槽等容器以及管道外部动火未对其内部介质进行分析而造成的事故频 发,究其原因,均与企业和施工单位作业人员不能准确识别作业风险和 违章作业有关。企业要高度重视在罐、槽等容器以及管道外部动火时的 危害因素分析,动火作业前必须对容器以及管道内的介质进行分析,要 考虑介质受热后是否会因挥发或分解而形成爆炸空间,严禁未经分析直 接在容器以及管道外部动火。

(二) 严格特殊作业安全管理。要树立不办票不作业的安全理念, 按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871 )的要求,建立 健全企业的特殊作业安全管理制度,明确各部门和人员在安全作业管理 中的职责;严格特殊作业许可证的审批流程,作业前要全面开展风险分 析、严格落实安全措施,尤其是涉及动火作业、进入受限空间作业,加 强作业过程监控。

(三)切实加强承包商管理。严格承包商准入制度,建立合格承包 商名录和档案,落实对承包商作业人员的安全培训与作业前安全交底, 强化承包商作业过程监管,牢固树立承包商的事故纳入企业安全事故范 畴进行考核的理念,定期对承包商的安全业绩进行考核,对安全意识不 强、频繁违章的承包商实施禁入。

事故114:山东临沂市金山化工有限公司 “2 3”较大爆燃事故

201823日上午1051分左右,位于山东省临沂市临沐县 经济开发区化工园区的临沂市金山化工有限公司(以下简称金山化工公 司)苯甲醛生产车间发生较大爆燃事故,造成5人死亡,5人受伤,直 接经济损失1770余万元。

一、 事故发生经过

201823750分,金山化工公司氯甲基三甲基硅烷(C-43) 生产装置白班生产班组接班后工人甲、乙、丙在装置一楼备水用于稀 释盐酸,工人丁在装置二楼操作氯化反应釜。1051分,该生产装置 东侧氯化釜上方三楼回流冷凝器气相管道附近有大量白色烟雾逸出,紧 接着厂房东南侧尾气吸收系统附近也有白色烟雾逸出,白色烟雾快速蔓 延至厂房上部及两侧。105119秒,生产厂房一层空间及部分设 备、尾气吸收系统和二层分离釜、巡检室等发生爆炸,并引起部分厂房 燃烧,造成工人丙、丁死亡,工人甲、乙受伤。

东侧设备的喜乐化工公司人员也在从事作业。

二、 事故原因

(一)直接原因

金山化工公司氯甲基三甲基硅烷(C-43)生产装置的四甲基硅烷 (TMS)与氯气发生放热反应过程中,未及时冷却降温,导致反应失控, 造成釜内大量液相四甲基硅烷(TMS)迅速气化,压力急剧升高,四甲 基硅烷等物料喷出,与空气混合形成爆炸性混合气体,遇点火源发生爆 燃,并引发连环爆炸。

(二)间接原因

产。

(2) 违反剧毒化学品相关规定,违规从金山化工公司长期获取使用 剧毒化学品液氯进行生产。

(3) 安全管理缺失,严重违反安全生产法律法规要求,未建立安全 生产责任体系、安全管理制度、岗位操作规程,未组织开展安全教育培 训,从业人员安全意识淡薄,职业素质低下,专业技能匮乏,违法违规 冒险作业。

三、整改措施与建议

(一) 企业应认真做到遵法守法经营,严禁违法转包分包,严禁将 生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应 资质的单位或个人;两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产 经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明 确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

(二) 强化重点监管危险化工工艺的安全管理。涉及重点监管危险 化工工艺、间歇和半间歇合成反应的精细化工企业,要开展反应安全风 险评估,根据风险评估结果,应认真分析危险化工工艺的控制方式,完 善自动化控制系统、紧急停车系统、安全仪表系统的控制方案,使其功 能满足危险工艺的控制要求,确保控制系统处于正常投用状态,将生产 过程中各类监控参数、各种紧急状态均处于可控范围之内。

(三) 高度重视安全联锁系统的功用,联锁切除时应严格执行变更 审批手续,并落实相应防范措施。

事故115:唐山华熠实业股份有限公司 “31”较大火灾事故

2018311220分,迁安市天良建筑机电安装工程有限 公司在其承包的唐山华熠实业股份有限公司苯加氢车间酸性污水暂存 罐管道改造作业过程中,引发火灾发生爆燃事故,造成4人死亡,1人 受伤,直接经济损失约537.25万元。事故发生后,唐山华熠实业股份 有限公司未如实报告事故人员伤亡情况,存在谎报情节。

一、事故发生经过

201831730分左右,迁安天良公司临时招募4名作业 人员(甲、乙、丙、丁,其中甲为现场作业临时负责人)进入作业现场。 当天的施工任务为新增一条从酸水进料泵到酸性污水暂存罐之间的管 道。此任务需预制一根直径25mm、长度约30m的钢管,通过罐顶备用 口插入罐内。苯加氢车间副主任、车间安全员口头交代了任务,介绍了 酸性污水暂存罐内的介质情况,并提醒储罐内可能会有可燃性气体,周 围环境内有苯类等危险物质,不能随意动火等注意事项。随后车间安全 员使用多功能气体检测仪对现场环境进行了检测,确认具备动火条件 后,双方在现场办理了动火作业票,并相应办理了登高作业票和临时用 电作业票。

8时左右,迁安天良公司作业人员开始管道预制工作,在酸性污水 暂存罐西侧5-6m处地面对废旧钢管进行切割、焊接,唐山华熠公司苯 加氢车间2人在现场监护。

11时左右,承包商作业人员甲、乙、丙3人开始到酸性污水暂存 罐罐顶拆卸备用口盲板,用扳手拆卸了 5条螺栓后,剩余3条因锈蚀严 重无法拆卸,便使用抹上黄油的手锯切割剩余的螺栓。在将备用口盲板 拆下后拿到地面实施电焊机打孔作业,但未对备用口采取封堵等处置措 施,随后现场所有人员离开作业现场吃午饭。

12时左右,甲、乙、丙、丁吃完饭后回到作业现场,当时唐山华 熠公司监护人员戊已在作业现场等候。由于作业现场缺少焊条,施工暂 停。承包商作业人员丁在地面收拾氧气带,甲、乙、丙及监护人员戊到 酸性污水暂存罐罐顶上收拾现场作业工具。1220分左右,在酸性污 水暂存罐顶收拾工具的过程中,由于工具碰撞产生火花,引起从备用口 逸出的爆炸性气体和罐内的爆炸性气体爆燃并发生着火。

事故共造成4人死亡(迁安天良公司作业人员丙于31日经抢救 无效死亡,唐山华熠公司现场监护人员戊于31日经抢救无效死亡, 迁安天良公司作业人员甲于32日经抢救无效死亡,乙于32日 经抢救无效死亡),1人受伤。

1240分左右,在唐山华熠公司实际控制人授意下,公司安全副 总电话向丰南区安全监管局报告了事故情况,报告称事故中有3人受 伤,已送往医院进行抢救。在事故现场相继发现另外2名受伤人员并送 往医院后,现场人员逐级向公司实际控制人报告了情况,实际控制人决 定隐瞒不报2名伤者情况。

32日下午,丰南区公安局、安全监管局进行跟踪调查时,唐 山华熠公司才如实交代了另外2名伤者(已死亡)的情况,最终形成谎 报事实。

二、事故原因

(一)直接原因

作业人员拆除酸性污水暂存罐罐顶备用口盲板后,未采取封闭措施, 因工具碰撞产生火花,引起从备用口逸出的爆炸性气体和罐内的爆炸性 气体爆燃发生着火。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强对承包商相关资质的审查。施工项目发包前,要对承包 商施工资质、安全生产许可证、特种作业人员资格证书、安全组织机构 等情况进行严格审查,严禁将公司施工项目发包给不具备安全生产条件 和施工资质的承包商。

(二) 加强对承包商的安全管理。加大对承包商作业人员的安全教 育培训力度,确保承包商作业人员熟知本企业安全生产规章制度、安全 操作规程、岗位操作技能和应急处置措施。施工作业前,要做好安全技 术交底和风险告知,督促承包商制定施工方案和安全技术措施,并严格 履行审核程序。要对承包商的作业现场实施全过程监督检查,严查各类 违规违章行为,确保生产作业全过程的安全。

(三) 严格落实动火作业制度。要严格执行《化学品生产单位特殊 作业安全规范》(GB 30871)的规定动火作业前采取有效措施进行严 密隔绝封堵,防止易燃易爆气体积聚,确保作业安全。

事故116:山西省运研新材料有限公司

4 - 9”较大窒息事故

201849日下午13时左右,山西省运城市盐湖区山西运研新 材料有限公司发生一起窒息事故,造成3人死亡。

一、 事故发生经过

201849日早上9时左右,杨某甲、杨某乙和乔某三个人在 公司吃早饭时,杨某甲安排杨某乙和乔某中午的主要工作是洗清位于厂 区东北角的反应釜。

由于尚属于设备安装阶段,除杨某甲、杨某乙和乔某在车间工作以 外,其余人员都在厂前生活区。1130分至12时期间,毋某(法人 马某姐夫)去车间见到站在地面的杨某乙,当时操作平台上好像还站了 一个人,说了几句话就离开了车间。

12时至1230分期间,单位司机周某去车间时看见杨某甲、杨 某乙和乔某等三人站在车间门口说话。

1330分左右,毋某去事故现场叫杨某甲、杨某乙和乔某三人吃 饭,呼叫无应答,就上了操作平台,发现了杨某甲、杨某乙和乔某三人 已经全部在反应釜内。立即呼叫,随即采取断电措施。

二、 事故原因

(一)直接原因

该公司新上项目在调试新设备时,采用氮气将1#反应釜中的水压 入2#反应釜,一人打开1#反应釜人孔盖,进入后窒息昏迷,另2人盲 目施救也窒息死亡。

(二)间接原因

(GB30871-2014 )对受限空间的作业要求:作业前,应对受限空间 进行安全隔绝;作业前,应根据受限空间盛装过的物料特性进行清 洗和置换;应保持受限空间空气流通良好;应对受限空间内的气体 浓度进行严格检测;进入受限空间应采取救生绳、防护服装等措施; 对照明及用电的要求;对作业监护人员的要求;其他要求。该企 业在清洗设备过程中,对受限空间未进行隔绝、未进行置换、未采取通 风措施、未对反应釜内的氧气浓度进行检测、作业人员未进行个人防护, 未采取救生绳等有效措施,在发生窒息事故后,施救人员盲目进入反应 釜内进行施救,造成了事故的发生和扩大。

三、整改措施与建议

(二) 严格按照国家安全生产监督管理总局令(第36号)的要求, 完善建设项目安全设施三同时手续。严格按照国家安全生产监督管理 总局令(第36号)《建设项目安全设施三同时监督管理办法》第四 条的规定:生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设 项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用的要求。对建设项目进行安全生产条件和设施综合分析及安全设计, 安装工作完成后,进行严格的气密性试验、试压试漏、单体试车等工作, 编制严密的试生产方案后再进行试生产,试生产期间对建设项目进行安 全设施竣工验收。

(三) 完善工程设计资料、委托有相应资质的施工单位进行安装工 作,有监理资质单位进行工程监理。

(四) 严格执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》 (GB30871-2014)的标准要求,加强登高、动火、动土、抽堵盲板等

特殊作业的安全管理,杜绝各类事故的发生。

(五) 企业应成立安全领导组织,制定生产安全应急救援预案,并 进行应急培训和演练,应急技能培训应重视常用急救常识与常用急救技 能方面的内容。提高岗位员工的事故先期处置能力。

(六) 高风险作业的工作布置安排时应将工作安全措施与可能的事 故应急措施同时布置,同时现场应准备好充足的应急物资与应急人员。

(七) 根据《企业安全文化建设导则》(AQT9004-2008)的要求, 建设企业文化,从根本上提高员工的安全意识,安全理念等。

事故117:天津渤化永利化工公司“4 - 26”承包商 较大中毒窒息事故

20184262040分,位于天津市滨海新区天津港保税区 临港区域的天津渤化永利化工股份有限公司进行检维修作业时发生一 起一氧化碳中毒事故,造成3人死亡、2人受伤,直接经济损失(不含 事故罚款)约为356万元人民币。

一、事故发生经过

20184261950分左右,劳务队安排甲、乙、丙3名作 业人员更换合成氨3#变换炉顶部人孔盖的垫片。在更换过程中,作业 人员听到人孔盖发出漏气声,并感到漏气压力较大,3人随即暂停作业。

2030分,作业人员乙给班长丁拨打电话告知相关情况,丁与项 目副经理戊随后赶到现场并登上合成氨3#变换炉顶部人孔盖附近的平 台查看情况。在平台上戊感觉到头晕,便让乙等4人先撤离现场。甲、 乙两人通过合成氨3#变换炉的竖梯下到地面,丁在下竖梯的过程中从 竖梯摔下(高约10米),承包商丙、戊昏迷在合成氨3#变换炉人孔附 近的平台。

2040分,在附近经过的检修工发现合成氨3#变换炉有人坠落后, 立刻电话通知了渤化永利公司值班人员。在渤化永利公司救援人员到达 现场后,对坠落者丁进行检查,确认死亡。在合成氨3#变换炉顶部昏 迷的丙、戊2人在送往医院后,抢救无效于次日死亡。

二、事故原因

(一)直接原因

3#合成氨变换炉气密性检修作业期间,事故装置上游的煤气化 炉已开始点火运行,因3#合成氨变换炉与火炬之间管道上阀门关闭不 严且未按照要求倒升温氮气盲板,致使一氧化碳气体通过火炬总管进入 了发生事故的3#合成氨变换炉,并从炉顶部人孔溢出,导致作业人员 中毒。

三、整改措施与建议

(四)制定详实的开车方案,认真做好开车前安全检查,落实责任, 对检查条款逐条逐项进行确认、落实。

事故118:上海赛科石油化工有限责任公司

5 - 12”闪爆事故

20185121525分左右,在上海赛科石油化工有限责任 公司公用工程罐区位置,上海埃金科工程建设服务有限公司的作业人员 在对苯罐进行检维修作业过程中,因苯罐发生闪爆,造成在该苯罐内进 行浮盘拆除作业的6名作业人员当场死亡。

一、事故发生经过

(一)事故发生前0201苯罐检修情况

20183月,上海赛科公司发现0201苯罐呼吸阀有微量泄漏导致 VOC浓度超标,经对呼吸阀检修后判断为浮盘密封泄漏,于是安排浮 盘密封检修。419日,上海赛科公司开始安排0201苯罐倒空作业; 41923日,安排蒸罐4天;42451日,安排氮气置换 8天。424日,上海赛科公司通知埃金科公司围绕该罐囊式内浮船 密封的拆除及安装制定检修方案,埃金科公司于425日完成 (OSBL75-TK021罐检修施工方案》的编制(经核查,该方案名称应为 (OSBL75-TK-0201罐检修施工方案》),上海赛科公司于53日完 成方案审批。512日,上海赛科公司打开0201苯罐人孔进行自 然通风并检查,发现浮盘密封损坏。548日,上海赛科公司安排 相关人员进罐检查,发现超过半数浮箱泄漏积液,于是安排对浮箱进行 打孔排液。5816时,上海赛科公司相关部门召开专题会议,认 为浮盘无修复价值,决定整体更换。59日中午,上海赛科公司在 OSBL(公用工程)设备维护每日例会上,要求埃金科公司在当日下午 安排人员进罐将所有浮箱破坏性打穿;510日开始拆除全部浮箱并 拿出;要求埃金科公司周末连续作业,确保516日罐内空出。59 日下午,埃金科公司作业人员开始进罐作业。由于作业条件所限,只能 采取逐批次将浮箱打穿并拆除。作业至511日,共拆除38只浮箱。

(二) 罐内泄漏残液的处理

0201苯罐基础底座处设有一个排放孔,用于清空储罐和排放积液, 该排放孔是储罐罐底的最低点。上海赛科公司于547日两次装 桶收集残液均通过此排放孔。后因直接装桶影响现场环境,于58 日起改用气动泵转移方式将罐底泄漏残液转移至位于0201苯罐南侧约 21.8m(两罐外壁距离左右的75TK-0202罐。510日,当班罐区值班 长依据指令,在检查该排放孔无残液流出后,拆除气动泵并关闭排放孔 阀门,至事故发生,该阀门未被打开。

(三) 事故经过

512日上午,埃金科公司作业人员到达上海赛科公司公用工程 罐区,准备对0201苯罐进行检维修作业。作业开始前,上海赛科公司 罐区外操人员使用手持式气体检测仪,在0201苯罐外人孔处进行测氧 测爆工作并记录当时的检测数据(847分,测得氧含量20.9%,可燃 气体0)。埃金科公司现场监护、上海赛科公司现场监护、上海赛科公 司罐区当班值班长在未认真核实测氧测爆情况,未按照作业许可证所列 明的要求,检查作业人员个人防护用品的佩戴以及作业工器具携带的情 况下,先后在作业票上签字确认。上海赛科公司安保质量部工程师到现 场对许可证控制流程的执行情况进行确认后,埃金科公司作业人员开始 进罐作业。1315分,埃金科公司8名作业人员继续开展浮箱拆除工 作,其中6名作业人员进入0201苯罐内,1名作业人员在罐外传递拆 下的浮箱,1名作业人员在罐外进行作业监护。现场另有1名上海赛科 公司外操人员在罐外对作业实施监护。该名外操人员同时负责定时进行 测氧测爆工作。作业至1525分,现场突然发生闪爆,造成进入罐内 的6名作业人员死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

0201内浮顶储罐的浮盘铝合金浮箱组件有内漏积液(苯),在拆 除浮箱过程中,浮箱内的苯外泄在储罐底板上且未被及时清理。由于苯 易挥发且储罐内封闭环境无有效通风,易燃的苯蒸气与空气混合形成爆 炸环境,局部浓度达到爆炸极限。罐内作业人员拆除浮箱过程中,使用 的非防爆工具及作业过程可能产生的点火能量,遇混合气体发生爆燃, 燃烧产生的高温又将其他铝合金浮箱熔融,使浮箱内积存的苯外泄造成 短时间持续燃烧。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 切实落实企业安全生产主体责任。要以停产检维修、特种作 业、受限空间作业等特殊时间、特殊环境的作业为重点,从方案制定、 危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查,切 实做到隐患排查整改工作五落实,采取针对性措施,强化管理、堵塞 漏洞,全面优化企业安全生产状态。

(二) 对施工过程中发生的变化,特别是对涉及到工程完成总量和 施工进度等可能造成工期变化的,要严格执行变更管理制度,对于实际 执行内容和预期计划有较大出入的,必须严格进行风险分析。

(三) 进一步加强对特殊作业的管理工作。对于危险性较大的作业, 要安排具备监护能力、责任心强的人员负责作业过程的现场监护。严格 落实施工方案,易燃易爆区域严禁使用非防爆工具,对存在的违章现象 及时发现,严格考核。

(四) 加强承包商管理和现场监管。严格承包商资质审核,不得将 检维修工程项目发包给不具备相应资质的施工单位,坚决杜绝层层转包 和以包代管;作业前要对承包商进行全面的安全交底;作业过程中明 确监护人职责,监护人不得离开作业现场,对进入作业现场的承包商人 员严格查验安全教育培训合格证,未经三级安全教育培训合格的承包商 人员禁止进入生产现场。对进入作业现场的承包商使用的工器具严格检 查,杜绝不符合安全作业条件的工器具进入现场。

事故119:吉林省农安县柴岗兴发糠醛有限责任 “6 - 18”爆炸事故

20186181050分许,吉林省长春市农安县柴岗兴发糠 醛有限责任公司发生一起爆炸事故,造成3人死亡、3人受伤,直接经 济损失约600万元。

一、事故发生经过

201861515时左右,锅炉班开始点火升压。616日早 晨,锅炉达到水解压力需要,具备装锅条件,水解三班启动水解工作流 程。618日早6时,水解一班接班(班长兼水解工甲、装锅工乙、 配酸工丙、放炮(排渣)工丁、污水工戊、铲车工己、粉碎工庚、粉碎 工辛)。因3#水解锅压力表底座漏气,维修工壬前去维修,期间由于 员工癸准备让维修工壬帮忙制作一个溶碱罐,因此事发时员工癸也在水 解车间。约930分,10#水解锅装料封罐完成,同时开启蒸汽阀进行 水解,计划在1020分左右开启醛气阀(水解后蒸汽出口阀)排气。 约1050分,放炮(排渣)工丁发现10#水解锅下部冒出黑烟,于是 就边往车间外跑边用对讲机喊话,但对讲机无人应答,当其跑到水解车 间门口处时10#水解锅发生爆炸,水解车间部分楼体瞬间倒塌,造成班 长兼水解工甲、配酸工丙、员工癸3人死亡,装锅工乙、放炮(排渣) 工丁、维修工壬3人受伤。

二、事故原因

(一)直接原因

农安县柴岗兴发糠醛有限责任公司违反法律规定,私自加装4台水 解锅,未在锅炉分气缸上按设计要求设置安全阀,班长兼水解工甲违反 操作规程私自离岗,未在规定时间内开启蒸汽出口阀,从而导致10#水 解锅运行压力不断升高,超过承受极限,发生爆炸。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 严格依法依规开展生产经营活动。切实履行《安全生产法》 《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理 规则》规定要求,做好特种设备的使用管理工作,特种设备使用前需向 相关监管机构进行申报登记,严禁违规使用特种设备。

(二) 严格执行工艺纪律,认真按照操作规程作业;加强工艺控制, 完善安全设施的配备,防范超温超压运行的现象。

(三) 认真做好试生产前的风险隐患排查工作,严禁设备带病运行; 加强对特种设备及其附件的安全管理,定期校验,确保设备工作状况良 好,安全设施齐全可用。

事故120:辽宁世星药化有限公司 “6 - 20”较大窒息事故

201862022时左右,辽宁世星药化有限公司在清理对氯 苯胺结晶釜过程中,发生一起较大窒息事故,造成3人死亡,直接经济 损失449.67万元。

一、 事故发生经过

201862020时左右,世星公司对氯苯胺车间操作工甲在 岗位门口看到车间值班主任乙、段长丙、包装岗位操作工丁 3人在1# 对氯苯胺结晶釜旁组织清理结晶釜内对氯苯胺结晶(该结晶釜因工艺原 因于20183月底停用,一直用氮气保护,氮气压力0.2MPa,事故后 经测试同类结晶釜内氧气含量为2.3%),约22时左右,操作工甲发现 3人不见了,且电话联系不上,后到釜前查看,发现3人晕倒在釜内, 立即喊来其他岗位人员前来救援,但没有成功,随即拨打了 119120 求援。2215分消防中队赶到事故现场后,将3名被困人员救出,经 抢救无效死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

值班主任乙在未按要求办理进入受限空间作业票证的情况下,违章 指挥段长丙和操作工丁清理结晶釜内对氯苯胺结晶,丁仅佩戴防尘面 具、未拴系安全救护绳,违章进入受氮气保护的1#对氯苯胺结晶釜进 行清理作业。釜外的段长丙、值班主任乙发现丁出现异常后,在未进行 通风、未佩戴任何防护用具的情况下,依次入釜盲目施救,导致3人窒 息死亡。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强对动火作业、受限空间作业的管理,严格执行《化学品 生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014),强化现场监护和作 业审批,在开展动火作业和受限空间作业时,认真分析作业场所存在的 风险因素,采取有效的防范措施,对于可能存在导致人员中毒或窒息的 受限空间,应强化人员监护,配备应急器材,防患于未然。在现场施救 过程中,严禁盲目施救,坚决杜绝三违行为;结合本单位的生产经营 特点制定事故应急救援预案,并定期开展演练,提高应急处置能力。

(二) 认真开展安全培训教育,向从业人员告知各岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施,尤其是加强人员进入受限空间作业等 特殊作业环节可能发生的事故类型和应采取的措施,加强对直接作业环 节的管理。

(三)强化企业主体责任落实,各级管理人员、技术人员应具有相 应的安全生产专业知识和应急救援技能,不能做带头违章的典型。

事故121:四川省宜宾恒达科技有限公司 “7 12”重大爆炸事故

2018712184233秒,位于宜宾市江安县阳春工业 园区内的宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸着火事故,造成19人死 亡、12人受伤,直接经济损失约4142万元。

一、事故发生经过

20187121130分左右,宜宾江安壹米滴答金桥物流公 司将2吨标注为原料的COD去除剂(实为氯酸钠)送至宜宾恒达公司 仓库,由库管员甲安排完成了卸货。入库时,库管员甲未对入库原料进 行认真核实,将其作为原料丁酰胺进行了入库处理。

14时左右,二车间副主任开具领料单到库房领取咪草烟生产原料 丁酰胺,库管员甲签字同意并发给其33丁酰胺(实为氯酸钠), 并由叉车工将33丁酰胺运至二车间一楼升降机旁。

1530分左右,二车间咪草烟生产岗位的当班人员乙、丙、丁、 戊通过升降机将生产原料丁酰胺提升到二车间三楼,而后用人工液压 叉车转运至三楼2R302釜与北侧栏杆之间堆放。1720分前,2R301 釜完成投料并开启夹套蒸汽进行升温脱水作业。

184233秒,正值现场交接班时间,二车间三楼2R301釜发 生化学爆炸。爆炸导致2R301釜严重解体,随釜体解体过程冲出的高 温甲苯蒸气,迅速与外部空气形成爆炸性混合物并产生二次爆炸,同时 引起车间现场存放的氯酸钠、甲苯与甲醇等物料殉爆殉燃和二车间、三 车间的着火燃烧,造成重大人员伤亡和财产损失,当班人员乙、丙、丁、 戊均在事故中死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

宜宾恒达公司在生产咪草烟的过程中,操作人员将无包装标识的氯 酸钠当作丁酰胺补充投入到2R301釜中进行脱水操作。在搅拌状态下, 丁酰胺-氯酸钠混合物形成具有迅速爆燃能力的爆炸体系,开启蒸汽加 热后,丁酰胺-氯酸钠混合物的BAM摩擦及撞击感度随着釜内温度升高 而升高,在物料之间、物料与釜内附件和内壁相互撞击、摩擦下,引起 釜内的丁酰胺-氯酸钠混合物发生化学爆炸,爆炸导致釜体解体;随釜 体解体过程冲出的高温甲苯蒸气,迅速与外部空气形成爆炸性混合物并 产生二次爆炸,同时引起车间现场存放的氯酸钠、甲苯与甲醇等物料殉 爆殉燃和二车间、三车间着火燃烧,进一步扩大了事故后果,造成重大 人员伤亡和财产损失。

(二) 间接原因

理危险化学品建设项目行政审批手续和取得危险化学品安全生产许可 证的情况下非法组织生产。

三、整改措施与建议

(一) 强化企业主体责任的落实,严格执行国家关于化工企业建设 项目三同时的管理要求,合法组织生产。

(二) 认真组织开展安全教育培训,落实风险管控、隐患排查管控 措施,加强危险化学品购买、储存和使用全过程管理,严格落实危险化 学品一书一签制度。

(三) 对涉及重点监管危险化工工艺的精细化工装置,要认真组织 开展反应安全风险评估和HAZOP分析工作,根据风险评估结果,完善 工艺路线和工艺控制,改造提升自动控制系统,确保满足反应工艺安全 要求。

(四)进一步提升化工行业从业人员专业素质,涉及危险工艺作业 人员必须具有高中以上文化程度,确保从业人员的基本素质满足安全生

需■要O

事故122:河北金万泰化肥有限责任公司 “11 - 7”较大燃爆事故

20181171506分许,河北金万泰化肥有限责任公司在 进行2#尾气燃烧炉烘炉作业过程中发生燃爆事故,造成6人死亡,7 人受伤,直接经济损失约947.14万元。

一、事故发生经过

20181153时,2#尾气燃烧炉开始烘炉,烘炉用燃料气为 天然气。7日凌晨,由天然气改换煤气继续烘炉,但至夜班下班时炉温 一直没有达到升温曲线要求的温度。7日上午,公司召开会议决定停止 下部烘炉,进行上部烘炉。

1030分左右,尾气锅炉岗位主操作工甲接车间副主任乙指令后, 执行一系列操作步骤,停止下部烘炉。1330分,操作工甲接车间原 主任丙和工长丁指令,准备2#尾气燃烧炉点火。

14时左右,尾气锅炉岗位副操作工戊和操作工甲将组合水封放水 至下部溢流口溢流(完成后煤气气源可与后续管道接通)。化验工在炉 内取样点处取样分析合格后,准备点火。1440分,车间原主任丙、 工长丁安排操作工戊到2#尾气燃烧炉炉顶试火枪。操作工戊爬上点火 操作平台去点火枪,在经过点火孔时,觉察到点火孔有气体喷出。操作 工戊点燃火枪后,将其斜靠在护栏处,枪头距离点火孔约6070cm,随 后听到砰,,的一声爆鸣声,回头看到点火口处着火,火苗喷出20cm左 右,操作工戊关掉点火枪阀门,工长丁去检查入炉管线阀门是否关严, 并转动阀门手轮,发现不能转动。

15时左右,丙建议操作工甲启动鼓风机进行置换操作。操作工甲 向工长丁、丙确认后启动了鼓风机,130秒后发生爆炸。

根据DCS记录的鼓风机出口风压数据显示,150510秒,鼓 风机开启,约7.5kPa的风压持续了 130秒,150640秒,鼓风 机出口风压突降至约5.5kPa,由此确认爆炸时间为150640秒。

二、事故原因

(一) 直接原因

组合水封放水,半水煤气通过内漏严重的阀门进入2#尾气燃烧炉, 点火枪点燃上部点火口外泄半水煤气,在点火口处形成持续火源。鼓风 机启动造成大量空气进入炉内并与半水煤气混合,半水煤气含量下降至 爆炸极限范围内,形成爆炸性气体,点火口持续燃烧的火焰回燃导致混 合气体爆燃。

(二) 间接原因

1 .作业前检查不彻底。造气车间工作人员在2#尾气燃烧炉烘炉作 业前进行气密性试验时,未按照《1#2#尾气锅炉烘炉、煮炉方案》要 求,检查出DN150管的2#弛放气阀门存在严重内漏问题,导致组合水 封下部溢流口放水后,煤气通过该阀门进入燃烧炉内并大量聚集,造成 事故发生。

三、整改措施与建议

(一) 强化开工方案的审查,严格履行审批程序,组织有经验的技 术人员编制开工方案,制定开工前安全检查管理程序清单和检查消项 卡,从方案风险辨识入手,审查、检查方案对于开工步骤中存在风险的 防范措施,特别针对易发生事故环节进行审查。要严格按照《危险化学 品企业安全风险隐患排查治理导则》要求,试车、开车过程中严格限制 作业现场人数,降低群死群伤事故发生的可能性。

(二) 全面落实安全生产责任制,建立健全安全生产责任体系,细 化企业各班组、各岗位、各类从业人员的安全生产责任,认真开展风险 隐患的排查工作。

(三) 定期监(检)测检查关键设备、连续监(检)测检查仪表, 及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患,及早发现和消除设 备缺陷;对于有严格防止泄漏爆炸着火要求的设备设施,从设计本质安 全入手防止设备设施泄漏引发爆炸着火事故。

事故123:河北张家口中国化工集团盛华化工 “11 - 28”重大爆燃事故

20181128日零时4055秒,位于河北张家口望山循环经 济示范园区的中国化工集团河北盛华化工有限公司氯乙烯泄漏扩散至 厂外区域,遇火源发生爆燃,造成24人死亡(其中1人后期医治无效 死亡)、21人受伤(4名轻伤人员康复出院),38辆大货车和12辆小 型车损毁,直接经济损失4148.8606万元。

一、事故发生经过

2018112723时,盛华化工公司聚氯乙烯车间氯乙烯工段 丙班接班。班长甲、精馏岗DCS操作员乙、精馏巡检工丙、丁等人上 岗。接班后,操作员乙在中控室盯岗操作,班长甲在中控室查看转化及 精馏数据,未见异常。2320分左右,精馏巡检工丙和丁从中控室出 来,直接到巡检室。

28日零时3653秒,DCS运行数据记录显示,压缩机入口压力 降至0.05kPa。中控室视频显示,操作员乙在之后3分钟内进行了操作; DCS运行数据记录显示,回流阀开度在约3分钟时间内由30%调整至 80%。零时3919秒,DCS运行数据记录显示,气柜高度快速下降, 操作员乙用对讲机呼叫精馏巡检工丙,告知气柜液位波动,通知其去检 查。随后,操作员乙用手机向班长甲汇报气柜波动大。

班长甲在零时41分左右,听见爆炸声,看见厂区南面起火,立即 赶往中控室通知调度室。经请示后,通知转化岗DCS操作员启动紧急 停车程序,同时班长甲、精馏巡检工丙、丁一起打开球罐区喷淋水,随 后对氯乙烯打料泵房及周围进行灭火。

二、事故原因

(一) 直接原因

1#氯乙烯气柜长期未按规定检修,事发前氯乙烯气柜卡顿、倾斜, 开始泄漏,压缩机入口压力降低,操作人员没有及时发现气柜卡顿,仍 然按照常规操作方式调大压缩机回流,导致进入气柜的气量加大,加之 调大过快,氯乙烯冲破环形水封出现泄漏,并向厂区外扩散,当蔓延到 工厂对面的张家口海珀尔新能源科技有限公司厂区内时,遇该公司处于 通电状态下的箱型高温炉产生的高温,以此作为火源发生爆燃。

由于310省道盛华化工公司所在路段存在车辆长期违规停车现象 未得到及时解决,致使事故造成停车场内人员死亡,7辆大货车、5辆 小型车损毁,同时停在路边等待卸货的车辆也受到波及,并造成人员伤 亡。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 加强设备管理,切实发挥设备管理职能部门作用,完善企业 设备管理制度,严格按照设备检修规程做好设备的日常维护保养和计划 检修工作,确保设备设施完好性。

(二) 严格工艺管理,不断提高员工操作技能,完善工艺参数的过 程报警、操作记录的管理。制定氯乙烯专项管理制度和管控措施,采取 可靠的技术手段和管理措施,防止液相氯乙烯泄漏到气柜。

(三) 加强生产管理,严格执行巡检管理制度、交接班等制度,加 强对关键设备、重点部位的管控,保证生产安全平稳运行。按照化工过 程安全管理的要求,规范变更申请、变更风险评估、变更审批、验收的 程序,严格管控变更风险。

(四) 强化安全教育培训,提升各类人员安全管理素质。加强企业 主要负责人和安全生产管理人员的教育培训工作,加大培训、考核力度, 提升安全管理能力水平,对新发证、延期换证企业主要负责人根据《化 工(危险化学品)企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容》进 行考核,对考核不合格的不予安全许可。强化职工安全生产意识,提升 职工专业技术水平,杜绝三违行为。

(五) 开展外部安全防护距离评估工作,切实做好总图布局,严格 控制风险,杜绝风险外溢现象。配合地方政府做好园区停车场的统一规 划管理工作,杜绝危化品车辆乱停乱放现象,及时发现和消除外来运输 车辆可能存在的事故隐患及问题,科学、合理安排危险物料装卸时间, 避免夜间集中装卸,避免运输车辆过于集中,形成安全隐患。

(六) 要严格按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 要求,强化安全领导力,发挥企业各级管理人员的示范效应,严格落实 主体责任,安全责任到岗位、到人员,切实履行领导干部在岗在位。

(七) 建立完善具有独立职能的安全管理机构,配备专业安全管理 人员,各级管理人员必须抵近生产一线,及时解决生产管理中的疑难问 题。

事故124:河南能源化工集团洛阳永龙能化

12 - 8”中毒事故

20181282030分左右,河南能源化工集团洛阳永龙能 化有限公司(以下简称洛阳永龙能化)发生一起中毒事故,造成3人死 亡、1人受伤,直接经济损失约280万元。

一、事故发生经过

20181281820分,乙二醇厂化工三班亚钠岗位现场操 作人员甲通知亚硝酸钠溶解釜需要上料,一家人保洁公司外包劳务工负 责人乙接到通知后安排上料。19时亚硝酸钠外包劳务工丙、丁、戊、 己相继到厂,1912分开始备料,1940分溶解釜开始投甲醇,至 20时反应釜进料完成。2015分,4名外包劳务工又相继返回到现场, 开始第二釜投料。

2017分左右,乙二醇厂亚硝酸甲酯制备装置安全阀、爆破片出 现泄漏,有毒气体通过亚硝酸钠配料间西侧风机孔洞、南侧穿墙管线孔 隙进入加料平台溶解釜配料作业人员处;203108秒,外包劳务 工己中毒晕倒,丙、丁、戊三名外包劳务工随即上去进行施救;203229秒,劳务工丁中毒晕倒,203907秒,在施救过程中另外 两名外包劳务工戊、丙相继中毒晕倒。

204201秒,中控人员庚发现溶解釜无人员上料,通知现场 操作人员甲查看情况。204519秒,甲到达现场发现外包劳务工 丙、丁、戊、己均倒地,立即呼救、进行施救。最后外包劳务工丁、戊、 己3人经抢救无效,于1282254分死亡。

二、事故原因

(一) 直接原因

乙二醇厂亚硝酸甲酯制备装置安全阀、爆破片出现泄漏,有毒气体 亚硝酸甲酯泄漏后由亚硝酸甲酯制备装置三层平台(层高11.5米)下 沉,通过亚硝酸钠配料间西侧风机孔洞(二层平台层高4.7米)、南侧 穿墙管线等孔隙进入亚硝酸钠加料平台溶解釜配料作业人员处,导致4 人亚硝酸甲酯中毒。

(二) 间接原因

(层高11.5米)反应釜安全阀泄漏后有毒气体亚硝酸甲酯比空气重, 通过孔隙进入亚硝酸钠加料平台(二层平台层高4.7米)溶解釜配料作 业人员处。

三、整改措施与建议

(一) 认真按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要 求,深入开展安全生产风险隐患排查治理工作,对查出来的隐患及时落 实整改,采取有效措施予以消除,从源头管控风险。

(二) 加强泄放系统隐患排查,消除同类事故隐患。开展易燃易爆、 有毒气体承压设备泄放系统排查,排查可燃、有毒气体报警系统设置方 面存在的隐患,加强可燃、有毒气体报警管理,按照《国家安全监管总 局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》要求,建立报警管理制 度,严格执行报警管理。

(三) 严格承包商资质审查,规范承包商管理,对不具备相应资质 的承包商一律不得使用。要明确承包商服务范围,不得超越范围安排承 包商工作。要加强对承包商作业进行全程安全监督,严格执行安全技术 交底和日常安全教育培训,确保所有作业人员培训合格后方可上岗作 业。

事故125:江苏如皋市众昌化工有限公司 “12 18”中毒事故

2018121810:20左右,如皋市众昌化工有限公司17#厂房 东半部分的氟胞嘧啶合成车间的氟化氢冷凝回收岗位R-05冷却釜及外 置循环冷却器由于设备冷脆超压爆裂,导致液氮和氟化氢泄漏,造成3 人中毒死亡、1人受伤。

一、事故发生经过

20181216日,众昌化工公司组织试车,启动电解制氟;12 178:35开始,陆续向反应釜压入氟化氢、胞嘧啶等物料,并保持 持续反应,完成成盐、氟化工序的投料试运行。

1218日上午,操作工甲、乙、丙及技术顾问丁在17#厂房东半 部分的氟胞嘧啶合成车间氟化工段二层开始调试氟化氢冷却系统,用氮 气将液态氟化氢压入氟化氢回收罐V-408,在向R-05冷却釜泵入氟化 氢15%液位(约150 L)后启动外循环泵,对氟化氢冷却效果进行调试。 10:20左右,外置循环冷却器外壳、R-05冷却釜碳钢夹套以及冷媒输送 碳钢管道突发碎裂,R-05冷却釜内筒底部脱落(因有出料管道支撑, 故未落地),内外贯通,导致冷却釜内氟化氢和夹套内的液氮同时泄出。 设备外保温材料随同钢板碎片散落至车间二层及一层,车间二层、三层 的窗户玻璃受冲击导致损坏。操作工甲、乙、丙吸入氟化氢引发中毒, 经医治无效死亡,丁经医院治疗出院。

二、事故原因

(一)直接原因

事故设备R-05冷却釜夹套及其旁边的外置循环冷却器的壳程内的 介质均为液氮,该两台设备均采用液氮进行深冷(最低可达-196C)。 现场连接的管道也均为碳钢材质管道,管道也在本次事故中呈现碎裂状 况,显示涉及液氮深冷的碳钢材质设备和管道存在明显的冷脆现象。

SiO2+4HF= SiF4f+2H2O

SiO2+6HF=H2SiF6+2H2O

H2SiF6 (氟硅酸)是一种不稳定的物质,无水氟硅酸易分解为 HFSiF4;生成的SiF4也可以继续和过量的HF作用,生成二元强酸 氟硅酸。由于反应生成少量的水及原料中的微量水份(氟化氢厂家检验 报告单中水分含量0.00190.06% ),釜内物料腐蚀搪玻璃和碳钢,使 内筒强度受到影响。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一)加强工艺变更管理,认真分析和识别变更带来的风险。低温 氮气导致的材料脆化与HF与搪玻璃反应这些重要的基础性安全信息在 企业变更流程及设备设施选用时没有被充分的识别与管控,功能、材质、 容积、操作温度、操作压力、介质等都发生了巨大变化,不尊重设计、 随意变更,尤其是涉及材质变化这种重大变更,必须充分进行风险辨识。

(二) 加强试生产环节的管理。建设项目试生产前,企业应按规定 编制试生产方案和操作规程,并组织专家进行审查。并对参与试车的人 员开展试车方案及操作规程的培训。

(三) 严格控制现场人员数量。自动化控制水平低必然导致现场作 业人员多,不仅增加了事故发生的可能性,也提高了事故发生的严重性, 导致了事故后果进一步扩大。《危险化学品企业安全风险隐患排查治理 导则》(应急〔201978号)要求,涉及硝化、加氢、氟化、氯化等 重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间(区 域),同一时间现场操作人员控制在3人以下。提高装置自动化水平, 减少装置区作业人员数量也是全面提升化工装置安全管理水平的一个 重要突破口。

事故126:新疆吐鲁番市托克逊能化有限公司 “12 25”闪爆事故

201812251630分,托克逊能化有限公司回转石灰窑 装置发生闪爆事故,造成7人死亡、14人受伤,直接经济损失2198万 元。

一、事故发生经过

201811月,回转石灰窑设备基本安装到位,中圣园科技股份有 限公司开始对设备进行调试。

1122日,中圣园科技股份有限公司分别向托克逊能化有限公司、 达华集团北京中达联咨询有限公司提交了回转石灰窑设备单机调试方 案并审批通过。

1123日,中圣园科技股份有限公司进行了单机调试。128 日,中圣园科技股份有限公司分别向达华集团北京中达联咨询有限公 司、托克逊能化有限公司提交设备联动调试方案并审批通过。1215 日至24日,中圣园科技股份有限公司进行了各子系统联动调试。

12191230分,托克逊能化有限公司与中圣园科技股份有 限公司召开回转石灰窑项目生产准备会议,确定使用煤气开窑。

12231706分,中圣园科技股份有限公司工程部副经理匡 某在回转石灰窑项目组微信群中发布《关于点火所需准备的条件》,请 参加点火人员学习。

12241230分,托克逊能化有限公司副总经理、回转石灰 窑项目负责人何某召开回转石灰窑项目组三查四定总结会。1224 1940分,托克逊能化有限公司与中圣园科技股份有限公司召开回 转石灰窑项目组回转石灰窑生产准备会议,汇报了三查四定消缺工 作,就生产准备工作形成会议纪要,会议由何某主持,决定1225 日点火开窑。

1224日下午,中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有限公司 继续组织相关装置消缺工作,其中烧嘴位置调整工作至25日凌晨1时 完毕。

1225930分,中圣园科技股份有限公司、托克逊能化有 限公司、达华集团北京中达联咨询有限公司参与点火作业人员及相关辅 助人员、施工人员先后陆续入场开始作业。托克逊能化有限公司安排人 员在现场路口拉设警戒线。

1100分,托克逊能化有限公司安全环保处安全专工王某甲对回 转石灰窑人员进行清场。1213分,回转石灰窑车间气柜巡检工李某 甲、马某接石灰窑车间主任助理吴某和气柜班长徐某的指令,向回转石 灰窑系统注入氮气,开始置换,至1320分结束。

1320分,托克逊能化有限公司石灰窑车间安全员王某乙安排化 验室分析员窦某完成了对回转石灰窑窑头煤气总管管道2#取样口的取 样工作。分析员李某乙于1350分完成出样分析,分析结果氧含量为 3.07%1325分,窦某完成了对回转石灰窑窑尾煤气管道1#取样口 的取样工作,分析员李某乙于1355分完成取样分析,分析结果氧含 量为1.76%

14时,中圣园科技股份有限公司组织完成了煤气管道末端流量调 节阀后管道与回转窑烧嘴之间的金属软管连接。1423分,化验室 分析员程某完成了对回转石灰窑窑头煤气管道2#取样口的第二次取样 工作,分析员米某于1438分完成出样分析,分析结果氧含量为 1.66%1453分,中圣园科技股份有限公司工艺工程师黄某指挥托 克逊能化有限公司石灰窑车间原料上料工代某打开窑头煤气管道盲板 阀。

1457分,黄某指挥代某开启一次助燃风机(空气风机)向回转 石灰窑内注入空气,至事故发生一直处于开启状态:出口压力(PtOO6) 从15时的4KPa、一次风机流量(Ft00615:001400m3/h,一直持续 到1629分。16时左右,吴某到中控室告诉黄某,煤气已送到窑头, 接下来操作由黄某负责。

1628分,黄某指挥代某依次打开蝶阀和两个调节阀,调节阀开 度各50%2#煤气加压机开始向回转石灰窑通入煤气,烧嘴前流量调节 阀处煤气压力(PT004)显示煤气压力由0提高至7.5KPa后在4.8KPa 7.5KPa波动,1629分一次助燃风机出口压力提高至9.6KPa

163011秒至14秒,托克逊能化有限公司石灰窑车间主任王 某丙、石灰窑车间见习巡检工王某丁、石灰窑车间副主任苏某向炉内送 入火把,随即发生闪爆。

二、事故原因

(一) 直接原因

回转石灰窑点火前已通入煤气和空气,从窑头到除尘器整个回转窑 系统空间形成混合爆炸气体,当火把送入窑炉内烧嘴口附近时,迅速发 生爆炸。

(二) 间接原因

《开窑方案》和《关于点火所需准备的条件》批准确认;参与点火开窑 的人员岗前专业培训不到位;在没有核实和确认关键环节的情况下,将 火把放入回转石灰窑。

三、整改措施与建议

(一) 要切实增强安全生产意识。江苏中圣园科技股份有限公司、 托克逊能化有限公司、达华集团北京中达联咨询有限公司要切实履行企 业安全生产主体责任,深刻反思“12-25”事故教训,坚持问题导向,严 格落实《自治区安全生产严格执法十项措施》,依法、合规、有序组织 各项生产经营活动。

(二) 要切实加强安全生产基础管理。江苏中圣园科技股份有限公 司、托克逊能化有限公司要加强企业安全生产各项管理制度的落实;强 化日常安全检查和风险隐患排查治理,采取有力措施堵塞企业安全管理 工作中的漏洞和短板,推进各项安全生产防范措施有效落实。

(三) 要加强项目现场安全管理。江苏中圣园科技股份有限公司、 托克逊能化有限公司要落实从业人员岗前安全培训;要加强对需要共同 参与、配合作业等方案的编制、审核工作;加强项目各环节管控,明确 相关人员在联动试车、点火开窑、试生产等环节的分工和职责,做到严 格有序、规范操作。

(四) 要切实发挥监理管控作用。达华集团北京中达联咨询有限公 司要进一步完善相关监理制度,强化对派驻项目现场的监理人员特别是 总监理工程师的考核和管理;严格履行施工现场监理职责,对监理过程 中发现的安全隐患和问题,要及时责令整改。托克逊能化有限公司要积 极支持监理公司独立履行监管职责。

(五) 要加强技措项目和外包工程管理。托克逊能化有限公司及其 集团公司要严格执行国家安全生产法律法规,严格落实新、改、扩建项 目安全设施三同时工作;针对此次技措项目暴露出的问题,制定严格 的整改方案和防范措施,经常组织开展对下属各公司的安全生产检查, 特别是要加强外包工程项目的管理,严禁以包代管,坚决防范各类安全 生产事故的发生。

(六) 要加强检查力度。自治区国资委要严格履行行业安全生产监 管职责,严格落实自治区人民政府和自治区安委办部署安排的各项安全 生产工作;加强对监管企业安全生产法规的宣贯,加大对所属企业的检 查、考核、指导力度,不断提升企业安全生产管理能力和水平,切实发 挥国有企业的安全生产示范引领作用。

事故127:四川省瓮福达州化工有限公司 “3 3”硫化氢中毒事故

201933445分,位于达州市经开区内的瓮福达州化工 有限责任公司PPA (湿法净化磷酸)灌装区发生较大气体中毒事故,造 成6人急性中毒,其中3人经全力救治无效死亡,其余3人轻度中毒, 直接经济损失425余万元。

一、事故发生经过

2019225日中午1125分,成都永明磁环保科技有限公司 (为成都中电熊猫显示科技有限公司做水处理)业务员给绵阳正美公司 销售员朱某打电话需要一车硫化钠,朱某随即与内江市威远县威远新威 能源有限公司(该公司为四川宏远公司提供来料加工,双方为合作关系) 联系,在得知有货后,25日下午23点左右,朱某在网上发布消息, 寻找车辆去内江市威远县四川宏远公司拉液体,需要罐车;大约1小时 后,成都恒迅公司法定代表人杨某通过手机APP软件发现这条货运信 息,于是杨某电话与朱某联系,226日杨某通过电话与朱某口头达 成运输协议。

22714时左右,成都恒迅公司驾驶员孔某驾驶川AS9698(F3689挂)从什邡前往位于内江威远县越溪镇海潮村的四川宏远公司, 杨某随车同行。

2280点过,装货完毕,装载货物(实为硫化钠)29.56吨。 2289时左右,该车到达位于成都双流的成都中电熊猫显示科技 有限公司硫化钠卸货点。因该车无危险品运输资质,成都中电熊猫公司 拒绝收货。杨某于是联系四川航标公司代成军,拟倒罐到四川航标公 司的危险品运输车上再次运输到成都中电熊猫公司卸货,谈妥运费后, 该车驶往德阳什邡市,于2816时左右抵达四川航标公司。

3119时左右,完成从四川恒迅公司车辆川AS9698(F3689 挂)至四川航标公司车辆川F75158 (川F2941挂)的倒罐(罐体容积 22.2立方米,核载质量32.5吨),期间由于硫化钠存在结晶情况,曾 使用蒸汽融化结晶。327时左右,四川航标公司员工张某、杨某 (均具有危险品运输车辆驾驶、押运资格)驾驶川F75158 (丿川F2941 挂)从四川航标公司出发,于当日12时左右运送至成都中电熊猫公司。

3216时许,张某、杨某驾驶川F75158 (丿川F2941挂)在成 都中电熊猫公司卸载完硫化钠水溶液后,按照四川航标公司的安排,驶 往瓮福达州公司,拟装载磷酸运送到位于德阳什邡的四川新创信化工有 限公司。

3216:35分,安徽滁州瀚通公司车辆皖M07354 (MN565) 罐体容积42立方米,核载质量31.5吨)驾驶员魏某和押运员姜某二人 在成都巨峰石化有限公司(成都市龙泉驿区洪安镇)卸载完乙二醇丁醚 后(226日在江苏省张家港市越洋实业公司装载),到达瓮福化工 PPA灌装区,停靠在灌装平台南侧工位并开始向罐体内通入蒸汽进行清 洗(置换)。

3301:08分,四川航标公司驾驶员张某和押运员杨某驾驶车 辆川F75158到达瓮福化工PPA灌装区,瓮福化工PPA灌装区发运员 陈某未对运输车辆进行检查,该车辆停靠在灌装平台北侧工位并开始向 罐体内通入蒸汽进行清洗。

3304:40分,四川航标公司运输车辆川F75158、(丿川F2941 挂)驾驶员张某打开排料阀发现排料管线堵塞,无法排除罐体内废水, 就用一根钢筋将排料管线内结晶硫化钠掏至铁桶内并倒在废水排放沟 内,随后在押运员杨某的协助下用蒸汽加热排料管线阀门。

04:43分,四川航标公司运输车辆川F75158(川F2941挂)排料阀 开始向废水排放沟槽排放罐体内含硫化钠的废水,与磷酸反应生成硫化 氢气体。

04:4445秒,皖M07354驾驶员魏某(男,44岁)出现中毒症 状并失去意识,后经抢救无效死亡;达州贵达公司员工郝某(女,47 岁)逃离灌装平台,倒在灌装平台楼梯口,后经抢救无效死亡;皖M07354 押运员姜某(男,46岁)倒在皖M07354车南侧中部处,后经抢救无 效死亡;四川航标公司车辆川F75158驾驶员张某迅速逃离现场,并将 中毒倒在灌装区堆场的押运员杨某救出。

05:00时,张某及瓮福达州公司现场员工电话向110120、瓮福达 州公司调度室报警。

二、事故原因

(一)直接原因

四川航标公司川F75158常压危货槽车驾驶员张某、押运员杨某在 瓮福达州公司PPA灌装区用蒸汽清洗罐体时,所产含有硫化钠废液进 入含有磷酸的开放式清洗废液收集沟、池,硫化钠与磷酸反应生成具有 吸入性急性毒性的硫化氢气体,半敞开PPA灌装区作业现场的人员吸 入高浓度硫化氢气体导致急性中毒。

(二)间接原因

(1) 对承运危险化学品的危险特性和装载禁忌不知悉、不掌握,违 反《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号,第591号修正) 第四十五条第三款关于运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理 人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员,应当了解所运输 的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况 时的应急处置方法以及《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部 令第2号,第36号修正)第四十五条关于道路危险货物运输从业人员 必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操 作规程,了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使 用要求和发生意外事故时的处置措施,并严格执行《汽车运输危险货物 规则》(JT617)、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618 )等 标准,不得违章作业的规定。

(2) 在不具有污染物处理能力的场所进行清洗作业。违反《道路危 险货物运输管理规定》第二十七条关于道路危险货物运输企业或者单 位应当到具有污染物处理能力的机构对常压罐体进行清洗(置换)作业, 将废气、污水等污染物集中收集,消除污染,不得随意排放,污染环境的规定。

(3) 违反硫化钠不得与酸性物质接触的常识和安全要求,在存在磷 酸残液环境的场所进行硫化钠清洗作业。违反《道路危险货物运输管理 规定》第四十条关于危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规 程和制度,并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行的规定。

三、整改措施与建议

(二) 加强危化品槽罐车清洗管理,防止因危险化学品运输槽罐车 辆(以下简称危化品槽罐车)清洗造成安全事故发生。经开区要根据辖 区内危险化学品运输车辆较多这一情况,于20216月前完成危险化 学品运输车辆清洗场(点)建设和投入使用,凡在达州市区域内从事危 险化学品生产、经营、储存、使用和运输的企业,以及从事危险化学品 运输的外地车辆,涉及到危化品槽罐车清洗作业的,均须在依法设立的 清洗场(点)清洗。危化品槽罐车运输企业必须加强企业内部管理,建 立清洗档案台帐,记录危化品槽罐车清洗的种类、时间、车号等。公安、 交通部门要加强对危化品运输车辆安全监管力度,结合达州市危化品运 输状况,在201912月底前制定印发《达州市危险化学品道路运输安 全管理规定》,要采取有针对性的措施,严格查处危化品运输车辆违法 违规行为。

(三) 加强承包商管理,坚决杜绝以包代管。危险化学品企业要 进一步加强对承包商的管理工作,要严格承包商的资质预审,坚决杜绝 无资质或资质不符合要求的承包商进入;要提高承包商人员的管理,严 把人员资质审查、各岗位人员技能鉴定、特种作业人员持证上岗等关口 的审查;要强化作业现场的安全监管力度,鼓励引入第三方监管服务; 要建立健全承包商的奖惩机制,定期对承包商进行安全评价;要将承包 商纳入企业的正常管理,将外包公司劳务人员纳入本单位从业人员统一 管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和 培训。坚决杜绝层层转包和以包代管行为。

(四) 加强员工安全知识培训,提高应急处置能力。危险化学品企 业要加强对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要 的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握 本岗位的安全操作技能,了解风险防范技能和事故应急措施。要高度重 视应急管理特别是现场应急处置工作,配置必要的应急器材、装备,定 期维护保养,确保在发生生产安全事故时,一线员工能够正确穿戴和使 用救援装备和器材,采取相应的应急救援措施,防止事故危害扩大和次 生、衍生灾害发生。

(五)认真吸取事故教训,严守安全生产红线。经开区管委会及其 有关部门要深刻吸取瓮福达州化工公司“3-3 ”较大气体中毒事故的深刻 教训,牢固树立安全发展理念,落实安全生产责任,强化事故防控体系 建设,加大隐患排查治理工作力度,确保生产经营单位各项活动安全、 规范和有序。要坚持把安全生产放在第一位,督促负有安全生产监管职 责的部门认真履行安全生产监管责任,依法加强行业监管工作。要让辖 区内所有企业受到警示,让企业干部和职工从事故中受到教育,杜绝安 全生产事故的发生。

事故128:江苏响水天嘉宜化工有限公司 “3 - 21”特别重大爆炸事故

20193211448分许,位于江苏省盐城市响水县生态化 工园区的天嘉宜化工有限公司(以下简称天嘉宜公司)发生特别重大爆 炸事故,造成78人死亡、76人重伤,640人住院治疗,直接经济损失 198635.07 万元。

一、 事故发生经过

2019321144535秒,天嘉宜公司旧固废库房顶中 部冒出淡白烟,随即出现明火且火势迅速扩大,144657秒,新 固废库内作业人员发现火情,手提两个灭火器从仓库北门向南门跑去试 图灭火,144711秒,旧固废库房顶中部被烧穿有明火出现,火 势迅速扩大,至144844秒发生爆炸。

3225时许,天嘉宜公司的储罐和其他企业等8处明火被 全部扑灭,未发生次生事故;至32424时,失联人员全部找到, 救出86人,搜寻到遇难者78人。江苏省和国家卫生健康委全力组织伤 员救治,至415日危重伤员、重症伤员经救治全部脱险。生态环境 部门对爆炸核心区水体、土壤、大气环境密切监测,实施堵、控、引等 措施,未发生次生污染;至825日,除残留在装置内的物料外,生 态化工园区内的危险物料全部转运完毕。

二、 事故原因

(一)直接原因

(二)间接原因

过加装冷却釜冷凝析出废水中的硝化废料,未按规定重新报批环境影响 评价文件,也未在项目验收时据实提供情况。

(GB5085.1-GB5085.6 )对硝化废料进行鉴别、认定,没有按危险废物 要求进行管理,而是将大量的硝化废料长期存放于不具备贮存条件的煤 棚、固废仓库等场所,超时贮存问题严重,最长贮存时间甚至超过7 年。

体废物污染防治专项论证报告》,将此工作转包给盐城市海西环保科技 有限公司,但仍以江苏省环境科学研究院的名义出具论证报告。

三、整改措施与建议

(二) 强化危险废物监管。应急管理部门要切实承担危险化学品综 合监督管理兜底责任,生态环境部门要依法对废弃危险化学品等危险废 物的收集、贮存、处置等进行监督管理。应急管理和生态环境部门要建 立监管协作和联合执法工作机制,密切协调配合,实现信息及时、充分、 有效共享,形成工作合力,共同做好危险化学品安全监管各项工作。建 议由生态环境部门牵头,发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交 通运输、商务、卫生健康、应急管理、海关等部门参加,全面开展危险 废物排查,对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定,重点整治化工园区、 化工企业、危险化学品单位等可能存在的违规堆存、随意倾倒、私自填 埋危险废物等问题,确保危险废物的贮存、运输、处置安全。合理规划 建设危险废物集中处置设施,消除处置能力瓶颈。对脱硫脱硝、煤改气、 挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理等环保设施和项目进行安全评 估,消除事故隐患。加强有关部门联动,建立区域协作、重大案件会商 督办制度,形成覆盖危险废物产生、贮存、转移、处置全过程的监管体 系。各地区特别是江苏等重点地区要抓紧组织开展,强化措施落实。

(三) 强化企业主体责任落实。各地区特别是江苏省要提高危险化 学品企业准入门槛,严格主要负责人资质和能力考核,切实落实法定代 表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任,企业主要负责人必须 在岗履责,明确专业管理技术团队能力和安全环保业绩要求,达不到标 准的坚决不准办厂办企。加强风险辨识,严格落实隐患排查治理制度和 安全环保三同时制度。大力推进安全生产标准化建设,依靠科技进步 提升企业本质安全水平。推动危险化学品重点市建设化工职业院校,加 强专业人才培养。新招从业人员必须具有高中以上学历或具有化工职业 技能教育背景,经培训合格后方能上岗。加大事前追责力度,建议通过 刑法修订或司法解释,对于故意隐瞒重大安全环保隐患等严重违法行 为,依法追究刑事责任。对重特大事故负有责任,或因未履行安全生产 职责受刑事处罚或撤职处分的,终身不得担任本行业企业的主要负责 人。完善落实职工及家属和社会公众对安全和环保隐患举报奖励制度。 严格环评和安评等中介机构监管,强化中介机构诚信建设,严厉惩处违 法违规行为。

(四)推动化工行业转型升级。建议由工业和信息化部门牵头,发 展改革、应急管理、生态环境等有关部门参加,进一步完善推动落实化 工行业转型升级的政策措施,统筹布局化工产业高质量发展。适时修订 发布国家产业结构调整指导目录和淘汰落后安全技术装备目录,细化制 定化工行业技术规范,对不符合要求的坚决关闭退出,并实行全国一 盘棋,,管理,严防落后产能异地落户、风险转移。新建化工园区由省级 人民政府核准,涉及两重点一重大(重点监管的危险化工工艺、重点 监管的危险化学品和危险化学品重大危险源)的危险化学品建设项目, 由设区的市以上人民政府有关部门联合核准。加快推进城镇人口密集区 危险化学品生产企业搬迁工作。实行化工、危险化学品装置设计安全终 身负责制。2020年底前实现涉及两重点一重大的化工装置或储运设 施自动化控制系统装备和使用率、重大危险源在线监测监控率均达到 100%。交通运输、公安部门要加强危险货物运输安全监管,严格行业 准入,严禁挂靠经营,加快全国危险货物道路运输监控平台建设,强化 运输企业储存、停车场管理和隧道、港区风险管控。各地区特别是江苏 等重点地区要切实加大工作推进力度。

(五) 加快制修订相关法律法规和标准。建议相关部门抓紧梳理现 行安全生产法律法规,推进依法治理。加快修改刑法有关条款,将生产 经营过程中极易导致重大生产安全事故的主观故意违法行为列入刑法 调整范围;推进制定化学品安全法,修订安全生产法、安全生产许可证 条例,提高处罚标准,强化法治措施。修订安全生产违法行为行政处罚 办法,严格执行执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法 制审核制度。制定化工园区建设标准、认定条件和管理办法。整合化工、 石化安全生产标准,建立健全危险化学品安全生产标准体系。加快制定 废弃危险化学品等危险废物贮存安全技术和环境保护标准、化工过程安 全管理导则和精细化工反应安全风险评估等技术规范,强制实施。各地 区特别是江苏省要加强地方立法立标工作,健全危险化学品安全法规标 准体系,依法严格查处违法违规行为。

(六) 提升危险化学品安全监管能力。按照管行业必须管安全,管 业务必须管安全,管生产经营必须管安全谁主管谁负责的原则, 将各级安委会成员单位安全生产职责写入部门三定规定,清晰界定并 严格落实有关部门危险化学品安全监管职责。各地区特别是江苏省应急 管理部门要通过指导协调、监督检查、巡查考核等方式,推动有关部门 严格落实危险化学品各环节安全生产监管责任。加强专业监管力量建 设,健全省、市、县三级安全生产执法体系,在危险化学品重点县建立 危险化学品安全专职执法队伍;开发区、工业园区等功能区设置或派驻 安全生产和环保执法队伍。通过公务员聘任制方式选聘专业人才,提高 具有安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员比例。明确并严格限 定高危事项审批权限,防止监管执法放松失控。建议整合有效资源,改 革完善国家危险化学品安全生产监督管理体制,强化国家危险化学品安 全研究支撑。研究建立危险化学品全生命周期监管信息共享平台,综合 利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术,对危险化学品各环节进 行全过程信息化管理和监控,实现来源可循、去向可溯、状态可控。统 筹加强国家综合性消防救援队伍和危险化学品专业救援力量建设。

事故129:济南齐鲁天和惠世制药有限公司 “4 15”重大着火中毒事故

2019415日,济南齐鲁天和惠世制药有限公司对四车间地下 室-15°C冷媒管道系统进行改造时,发生火灾并引发人员中毒,导致10 人死亡、12人受伤,直接经济损失1867万元。

一、事故发生经过

2019415日,天和公司安排对四车间地下室-15C冷媒管道系 统进行改造。

上午830分左右,信邦公司施工负责人甲带领施工人员携带电 气焊施工工器具到达四车间地下室。随后四车间副主任乙、自动化控制 工程师丙来到现场,向施工人员甲等口头交代具体改造工作。9点左右, 四车间工段长填写二级动火证和临时用电许可证,经四车间主持工作的 副主任签署批准后,四车间安全员戊通知公司EHS办公室主管人员一 同进行现场审核确认签字。同时四车间工段长又找四车间电工己办理了 临时用电许可证,并将经批准后的临时用电许可证交给四车间安排的施 工作业现场监护人丁,同时将EHS办公室主管人员签字的动火票交与 四车间安全员戊后离开,随后戊将动火票交给监护人丁。电工己在为施 工队办理临时用电接线取电后,施工人员开始进行拆卸法兰、切割管道 等作业。1130分左右,施工人员离开施工现场去吃饭。

午饭后,施工人员返回施工现场,丙和车间工段长到现场再次口头 交代施工方案后分别离开。15点左右,丙来到地下室了解改造施工情 况,7名施工人员在内室作业,监护人丁在场,四车间维修班庚、电工 乙2人在内室循环水箱南侧进行引风机风道维护作业,四车间操作工辛 在内室门口附近清理地面积水。随后,甲也来到作业现场。1510分 左右,丙和甲在转身离开地下室内室时,听见作业区域有异常声音,丙 和辛看到堆放冷媒增效剂的位置上方冒出火光,随即产生爆燃,黄色烟 雾迅速弥漫。丙、辛、甲三人因现场烟雾大、气味呛,跑出地下室。

丙跑出地下室后,立即打电话向四车间副主任乙报告,企业立即组 织应急救援。1540分左右救出第一个人,至1630分左右,第十 人被搜救出来。1640分左右,事故现场基本处置完毕,现场存放的 48LMZ冷媒增效剂及其底部塑料托盘全部烧毁,燃烧过程中引燃或 烤焦了部分室内电缆、管道及设备保温层。

本次事故共造成10人死亡、12人受伤。死亡人员包括天和公司的 己、庚、丁等3名职工和信邦公司的7名施工人员。

二、事故原因

(一) 直接原因

天和公司四车间地下室管道改造作业过程中,违规进行动火作业, 电焊或切割产生的焊渣或火花引燃现场的堆放的冷媒增效剂(主要成份 是为氧化剂亚硝酸钠,有机物苯并三氮唑、苯甲酸钠),瞬间产生爆燃, 放出大量氮氧化物等有毒气体,造成现场施工和监护人员中毒窒息死 亡。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(三)要按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总 管三〔201388号)要求,加强对承包商的安全管理,签订安全协议, 查验承包商资质,承包商入厂前开展安全教育,并将承包商事故纳入本 企业事故范围。

事故130:内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司“4 "4” 爆燃事故

2019424234分,位于乌兰察布市卓资县旗下营工业 园区的内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司氯乙烯气柜泄漏扩散至 电石冷却车间,遇火源发生燃爆,造成4人死亡、3人重伤、33人轻伤, 截至2019820日,直接经济损失4154万元,所有受伤人员均已 出院。

一、事故发生经过

201942400时,聚氯乙烯车间氯乙烯班组丁班接班。班 长王某、转化精馏DCS(自动化控制技术中的集散控制系统主操作员王 某,转化岗DCS操作员郭某、精馏岗DCS郭某(学员),精馏岗巡检 工蔡某、段某、李某,转化岗巡检工杨某、罗某、郭某(学员)上岗。 当班公司调度为李某、闫某,车间值长为郝某,车间值班领导为副主任 皮某。接班后,王某、郭某在中控室盯岗操作,在中控室查看转化及精 馏数据,未见异常。从生产记录、DCS运行数据记录、监控录像及询 问交、接班人员等情况综合分析,接班时生产无异常。

240020分左右,杨某、罗某、郭某从巡检室出来,到转化 现场进行巡检,未发现异常,210分左右,巡检结束,返回巡检室。 2400时接班后,王某按正常工作程序,巡回查看DCS画面,未发 现异常,因当日刮大风,现场气柜可燃气体报警仪时有报警,郭某通知 现场巡检蔡某查看气柜现场情况,蔡某反馈现场无异常情况,郭某进行 消音处理。

2423407秒,DCS运行数据记录显示,氯乙烯气柜压力 PI-3101达到峰值5.043Kpa,随后开始波动下降。氯乙烯气柜液位 LRCI-3101下降至35.163%,随后下降速率加大。24235分左右, 王某现场对讲机喊话现场着火了,随即王某、杨某、罗某、郭某开始 撤离;王某听见喊话后,调整画面至气柜画面,发现气柜高度降至约 27%,王某对讲机呼叫王某飞,汇报气柜高度一直下降,随即由于爆炸 造成中控室天花板脱落,电脑黑屏,主控已无法操作,DCS操作人员 开始撤离。DCS运行数据记录显示,回流阀开度在约2分钟时间内一 线回流阀开度由0%调整至32.499%,二线回流阀开度由73.538%调整 至 99.191%

二、事故原因

(一)直接原因

气柜液位及压力快速变化分析。DCS系统气柜压力、高度运行趋 势记录显示:接班时气柜压力PI-31013.103-3.144Kpa稳定运行;气 柜液位LRCI-310135.174-35.184%稳定运行。2423320,氯 乙烯气柜压力PI-31013.120KPa,然后开始波动上升;氯乙烯气柜液位 LRCI-3101显示为36.095%2423407秒氯乙烯气柜压力 PI-3101达到峰值5.043KPa,氯乙烯气柜液位LRCI-3101显示为 35.163%2423553秒氯乙烯气柜压力PI-3101下降至3.368KPa, 氯乙烯气柜液位LRCI-3101降至29.631%,随即检测元件损坏失效,无 压力、液位显示。综上分析,气柜压力由3.120KPa迅速上升至5.043KPa, 而液位基本稳定,说明气柜处于卡顿、倾斜状态。压力达到峰值后迅速 下降,说明氯乙烯气体冲破水封,大量外泄。

(二)间接原因

(原国家安全监管总局令第40号)第十三条第(三)项的规定,重大 危险源等关键部位的安全控制设备缺失,未在氯乙烯气柜设置紧急切断 装置。有毒可燃气体报警习以为常,未及时处置,未分析根本原因进行 彻底整改。

中国天辰工程有限公司未严格执行《石油化工企业设计防火规范》 (GB50160-2008 )第4.2.3条规定,违反了《生产设备安全卫生设计总 则》(GB5083-1999 )第4.5条规定,将氯乙烯气柜、氯乙烯球罐布置 在厂区地面标高较高位置,高于转化、精馏、压缩电石冷却等场所地面 标高3-8其中高于电石冷却厂房地面标高8米。氯乙烯气柜一旦发生 泄漏,氯乙烯将向低洼地势蔓延,波及整个生产区域,产生严重安全隐 患。

乌兰察布市应急管理局、卓资县应急管理局等两级应急管理部门, 在河北张家口盛华化工“11-28”事故后,开展危险化学品安全专项整治 效能不高、效果不佳,存在以文件落实文件的现象。市县两级应急管理 部门危险化学品安全监管队伍能力不足、力量薄弱,均无懂专业的安全 监管人员,执法检查只停留在表面,未发现并及时对企业存在的违法违 规行为进行处罚。

乌兰察布市、卓资县两级党委、政府安全生产红线意识”“底线思 维未牢固树立,虽然出台过一系列明确企业主体责任、部门监管责任 和党政领导责任的文件,但是对监管部门存在的执法能力不强、人员不 足的问题未引起高度重视,加以解决。在督促监管责任落实上、全面加 强安全风险管控上存在不足。

三、整改措施与建议

(一)切实加强危险化学品建设项目源头管控。对涉及两重点一重 大'’(重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、危险化学品重大 危险源)的危险化学品建设项目,在立项阶段实施多部门联合审批。新 建危险化学品建设项目必须进入化工园区或化工集中区;未按规定进行 整体安全风险评估的化工园区和不具备化工产业发展条件的地区,不得 新、改、扩建危险化学品项目;严禁建设生产工艺没有正规技术来源、 未委托具有相应资质设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的危险化 学品新、改、扩建项目;严禁建设涉及国际公约以及国家和自治区相关 部门明令禁止生产、使用的危险化学品新、改、扩建项目;禁止新、改、 扩建反应工艺危险度5级的精细化工项目,严格限制新、改、扩建反应 工艺危险度4级的精细化工项目。

(二) 全面开展危险化学品企业安全评估。针对我区危险化学品企 业专业技术支撑力量薄弱,设备设施逐步进入老化、接近服务年限等实 际情况,积极利用社会力量,助力危险化学品安全监管,通过政府购买 服务的方式,对全区现有危险化学品生产、存储、经营企业全面开展安 全风险评估。自治区本级负责全区8个区级重点县中涉及一、二级重大 危险源和全区涉及氯碱化工的危险化学品生产企业的评估工作,其他企 业由盟市和旗县分类分层次完成,对全区所有危险化学品企业进行逐一 排查,全面评估安全风险,并按照红橙黄蓝实行分级分类管控,实施 一企一策、精准治理,对存在问题隐患限期整改不到位的,该减的减产、 该停的停、该关的关,切实做到关闭取缔一批、整改提升一批、巩固发 展一批。

(三) 推进危险化学品重点县专家指导服务工作。通过开展重点县 专家指导服务,带动重点县提升化工和危险化学品安全管理水平,培育 个自治区化工和危险化学品安全监管工作示范县;通过培植帮扶,在每 个重点县树立个安全生产标杆企业;通过开展安全教育培训,为企业和 地方政府监管部门培养一批高素质的安全管理与技术专家。

(四) 进一步严格执法,严肃事故责任追究。加大执法检查力度, 对企业安全培训不到位、特殊危险作业不符合国家标准规范、未按照规 定设置紧急切断装置等关键设备导致自动化控制水平低、应急演练不到 位等违法违规行为要予以上限处罚,通过严管重罚大幅提高企业违法违 规成本,逐步解决政热企冷现象、企业落实主体责任最后一公里问 题,推动企业知责、明责、主动尽责,督促企业把安全风险防控、事故 隐患排查治理各项措施落实到位。坚持事故四不放过的原则和科学 严谨、依法依规、实事求是、注重实效的基本要求,依法从严查处事 故,发生死亡事故的企业,依法暂扣其安全生产许可证,责令其停产整 改16个月,经整改仍不具备安全生产条件的,吊销安全生产许可证, 提请当地人民政府予以关闭。严肃追究企业及有关人员的责任,让企业 出不起事故、不敢出事故,有效防范事故再次发生。

(五) 加强化工过程安全管理,落实企业安全生产主体责任。督促 企业切实贯彻落实原国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的 指导意见》(安监总管三〔201388号)精神,强化安全生产信息、 安全风险、装置运行、岗位安全教育和操作技能培训、试生产安全、设 备完好性、作业安全、承包商管理、变更管理、应急管理、事故和事件 管理等化工全过程安全管理,全面提升化工过程安全管理水平,尤其要 严格化工生产过程操作,对工艺管理制度、操作规程及执行情况进行全 面检查,健全完善各类安全管理制度、装置操作规程,开展针对性培训, 确保操作人员掌握生产过程中存在的安全风险和岗位技能,推进岗位员 工操作标准化、规范化,严禁违章操作、随意调整工艺参数、严防超指 标运行,及时有效处置异常工况。

(六) 强化安全教育培训。严格按照《化工危险化学品企业主要负 责人安全生产管理知识重点考核内容》、《化工危险化学品企业安全 生产管理人员安全生产管理知识重点考核内容》,对首次申请、延期换 证企业主要负责人、安全生产管理人员进行考核,提高其安全生产的履 职尽责能力。强化对企业一线岗位操作工进行岗位操作规程、危险有害 因素、应急处置措施等应知应会知识的培训,使其懂规程、知危害、会 应急,切实夯实企业本质安全基础。

(七) 提升危险化学品事故应急处置能力完善企业安全生产事故应 急预案体系建设,增强预案的可操作性和实用性,充实应急专家队伍, 配备充足的应急物资,加强应急救援队伍建设,强化政企联动,加强应 急演练和现场处置演练。各级综合消防救援队伍和各类专业应急救援队 伍要切实做好应急准备,进一步强化应急演练,加强危险化学品安全知 识培训,遇有突发事故和紧急情况,立即采取应急处置措施,迅速科学 妥善安全开展救援,严防发生次生事故,严防事故后果扩大升级。

(八) 强化危险化学品安全监管能力建设。加强负有危险化学品安 全监管职责部门特别是基层安全监管部门的监管力量,强化危险化学品 安全监管队伍、能力和装备建设,实现专业监管人员配比不低于在职人 员75%的要求,提高依法履职的能力水平。

事故131:陕西恒源投资集团电化有限公司

5 - 2”较大灼烫事故

201952日凌晨110分左右,陕西恒源投资集团电化有限 公司2号电石炉处理炉内料面板结过程中发生塌料导致高温炉料向外 喷出,造成5人死亡,15人受伤。

一、 事故发生经过

201952日凌晨110分左右,陕西恒源电化公司2号炉大 夜班交接班后,停电处理料面。由12号两班人员进行放水炮松动料 面操作,放水炮前车间主任孟某某和副主任曹某某将两班人员撤离至靠 1号炉二层炉面处,并安排两组人员轮流放水炮。由一班班长康某某、 副班长刘某某、开炉工乔某某为一组,二值班长赵某某、副班长白某某、 开炉工贺某某为一组,先后由两个组的人员轮流放了四次水炮。第四次 水炮未爆,二值班长赵某某、副班长白某某放入第五次后,电石炉内瞬 间大面积塌料,高温炉料向外喷出。李某在电炉中控室发现监控异常, 查看情况,发现有烧伤人员,立即安排运行部部长拨打120,并展开现 场急救,送伤者入院进行救治。

二、 事故原因

(一)直接原因

陕西恒源投资集团电化有限公司2号电石炉在停电处理炉内料面 板结的过程中,为抢进度、抢时间,现场指挥人员违章指挥员工违规冒 险作业,存在安全操作门多处同时打开作业、作业人员数量多、其余人 员未按规定撤离到安全区域等违反操作规程作业行为;在电石炉炉内用 水炮处理板结料面导致发生塌料,致使高温气体和固体向外喷出,造成 现场作业人员灼伤。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

一是要严格落实企业法人代表或主要负责人在岗在位工作制度。各 区县、开发区要采取有力措施,督促辖区危化企业法人代表或者主要负 责人落实在岗在位制度,坚决杜绝企业安全主体责任悬空。

二是要狠抓隐患排查,提升风险管控水平。各危险化学品企业要严 格按照相关制度,扎实开展隐患排查治理,不搞走马观花的漂浮式检查 和不触及问题的过场式整改。

三是要加大作业现场管控,及时发现问题风险。近期系列危险化 学品事故多是由于现场操作人员违章作业、违规操作所引发,相关危化 企业要强化岗位人员的安全教育培训,严格动火、受限空间和检维修作 业管理,落实风险管控责任和措施,确保作业安全。

事故132:河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂“7 -19" 重大爆炸事故

20197191743,河南省三门峡市河南省煤气集团有 限责任公司义马气化厂以下简称义马气化厂)C套空分装置发生重大爆 炸事故造成15人死亡、16人重伤爆产生冲击波导致周围群众玻璃划 伤、重物砸伤等175人轻伤直接经济损失8170.008万元。

一、事故发生经过

河南省煤气集团有限责任公司义马气化厂C套空分装置冷箱保温 层在2019626日常规分析频次为10/中检测到内部氧含量 上升。

77日密封气压力上升至800-900Pa(正常值为400-500Pa),氧含量 达到58%(正常值氧含量应小于5%),冷箱顶部西侧、北侧出现外部结 霜情况。

712日冷箱四层北侧出现长250mm的裂纹,并有冷气冒出。7 19日箱内泄漏液体积累到一定程度,体积迅速膨胀导致冷箱超压变 形开裂,1743分发生珠光砂外喷。

冷箱构件发生低温脆断在自重作用下失稳坍塌,拉动塔器倾斜, 冷箱及铝质设备倒向东偏北方向,砸裂东侧8.5米处500m3液氧贮槽, 大量液氧迅速外泄到周边区域,在冲击能的作用下氧气与铝材及其它 可燃物接触发生爆炸。

二、事故原因

(一)直接原因

(1)喷砂原因分析。视频监控显示,从冷箱喷砂至爆炸,时长58 秒。冷箱开始喷砂21秒内,DCS运行数据没有明显变化,表明冷箱内 设备仍处于正常运行状态。据此分析,喷砂现象的发生是由泄漏至冷箱 内的低温液体引起的。查阅岗位记录,从626日发现冷箱内液体泄 漏,到719日发生爆炸,期间23天,冷箱密封气含氧量越来越高, 最高达到92.9%,泄漏介质应是富氧液体,由于泄漏时间较长,泄漏的 液体浸润在珠光砂内,因珠光砂的保温及绝热性能,使其中的液体长期 存留,部分液体与接触物换热而气化,一方面使得密封气压力升高,另 一方面使密封气含氧量升高。根据冷箱外表结霜及开裂位置北侧标高 42m,查设计图知,裂纹上方有V701粗氧冷凝器液空出口阀, 推断泄漏位置位于与该阀相连接的前后管道上。泄漏的液体在冷箱内气 化,导致冷箱内密封气压力逐渐上升最终超压;低温液体(-180C左右造成材质为碳钢(Q235)支撑框架和冷箱板低温冷脆”,在冷箱内超压情 况下,冷箱板变形鼓包开裂,珠光砂外泄,冷箱支撑框架断裂,发生剧 烈喷砂现象砂暴并导致冷箱倒塌。

(2)爆炸原因分析。分馏塔及冷箱倒向东北方向,砸中“碳钢Q235 的脆性转化温度为-20C500m3液氧贮槽和液贮槽及停放在旁边的液 氧槽车,巨大的冲击力导致液氧贮槽和冷箱内的塔器破裂塔器内的铝 制填料、筛板、主冷中的板翅式换热器及低温液体等散出,散落在液氧 贮槽和液氯贮槽附近区域。根据槽车停放位置及2号爆坑位置推断,高 空坠落物砸破槽车油箱,导致柴油外泄至2号爆坑处。泄漏的液氧大量 向周边迅速扩散并气化。视频显示,17:44:34,冷箱附近有白色雾气升 起,应是液氧大量气化形成的。高浓度氧为助燃物,发动机表面的油污 和泄漏的柴油为可燃物,正在运行的充车泵及电控箱产生的电弧火花、 坠落物机械冲击、发动机的余温为激发能,在这些因素的共同作用下, 17: 44: 35引发了第一次爆炸,爆炸形成的2号炸坑(4. 2mx4mx0.8m) 紧邻槽车油箱位置;3号炸坑(3.8mx2.7mx0.2m)与槽车发动机的位置相 符,发动机残骸有明显燃烧痕迹。爆炸产生的能量瞬间引发了散落在液 氧贮槽和液氯贮槽附近区域的填料、板翅式换热器等铝质材料的第二次 爆炸”,第二次爆炸的能量最大,形成了 15. 2mx 9.2mx0.8m的炸坑。 根据爆炸后设备残骸的分布情况,可以印证冷箱坍塌倾倒方向和爆炸点 位置。视频监控中显示第一次爆炸颜色中有红光,印证爆炸的可燃物有 机油和柴油;第二次爆炸颜色主要为白光,印证爆炸的可燃物主要为铝 质材料。

(二)间接原因

河南能源化工集团有限公司、河南省煤气(集团)有限责任公司和义 马气化厂未认真落实企业安全生产主体责任,没有坚守安全第一、生 命至上理念,没有牢固树立安全红线意识和底线思维,安全发展理念、 安全发展意识、安全责任意识不强,重生产轻安全;企业管理层级过多, 层层研究请示,从发现漏点到事故发生,历经23天时间,隐患一拖再 拖,从小拖大,由大拖炸。

“冷箱发现漏点,必须处理扒珠光砂查漏,以防漏点扩大使珠光砂进 入设备。”但义马气化厂发现C套冷箱出现漏点后,没有按照操作规 程要求采取扒砂处理,导致设备长时间带病运行。

三、整改措施与建议

(一) 严格落实企业安全生产主体责任。危险化学品企业特别是河 南能源化工集团要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要 论述,反思事故教训,进一步提高认识,牢固树立安全第一、生命至上 理念,强化红线意识和底线思维,严格落实安全生产三管三必须,切 实履行安全生产主体责任,切实增强安全风险意识,提升全员安全防范 能力。要深刻汲取江苏响水天嘉宜化工有限公司“3.21”特别重大爆炸 事故和河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司“12. 8”较大中毒事故 教训,举一反三,进一步完善安全管理制度,强化设备维护保养、故障 维修制度落实,简化、明晰重大隐患停车审批制度和请示决策程序,严 格执行技术操作规程,严禁设备带病作业;要进一步优化安全生产层级 管理制度,切实提高管理决策效率;要认真落实《国务院安委会办公室 应急管理部关于加快推进危险化学品生产风险监测预警系统建设的指 导意见》,通过在线监测、预警等技术手段,对所属企业主要工艺、设 备和重大危险源实行动态管理;要切实加强事故隐患管控能力,强化事 故隐患动态管理,规范事故隐患报告制度,严格事故隐患整改落实;要 组织所属企业开展危化品排查整治,切实管控重大风险,消除重大隐患; 要加强安全生产教育培训,切实提高干部职工安全责任意识和风险防范 能力。

(二) 进一步加强空分装置安全管控。要提高对空分装置风险辨识 分析能力,加强空分装置制造、设计和施工管理,确保材料质量、安全 设计和安装焊接技术符合要求,加强空分装置作业人员专业培训,提高

分析判断和应急处置能力,完善冷箱密封气、液氧烃含量、入口原料空 气等工艺参数在线检测。建议有关部门对深冷空气分离装置相关标准进 行修订,对液氧等重大危险源安全距离标准、空分控制室抗爆设计标准 进行修订完善。

(三) 加强对危险化学品安全监管能力建设。全省各级党委政府和 相关部门,特别是三门峡市、义马市,要坚决贯彻落实习近平总书记关 于安全生产一系列重要指示精神,深刻汲取事故教训,切实加强危险化 学品安全监管能力建设,配足配齐安全生产监管人员、车辆和执法装备, 尤其要注重加强危化专业人才配备,切实满足安全生产监管工作需要; 对涉及危险化学品的建设项目,实施相关部门联合审批制度,严把安全 许可审批关,科学规划危险化学品区域,严格控制与人口密集区、公共 建筑物、交通干线和饮用水源地等环境敏感点之间的距离;对涉及危险 化学品生产、储存、经营、使用等单位开展彻底摸底清查,进行系统性 的全面风险辨识,科学确定风险等级和风险容量;推动人口密集区危险 化学品生产企业或装置设施搬迁改造,综合考虑安全效益、经济效益、 社会效益、环境效益,对化工企业布局进行优化调整,确保安全防护距 离不被侵蚀;利用大数据、物联网等信息技术手段,建立危险化学品监 管信息平台,对危险化学品生产、经营、运输、储存、使用、废弃处置 进行全过程、全链条信息化管理,实现危险化学品来源可循、去向可溯、 状态可控,实现企业、监管部门、消防及专业应急救援队伍之间信息共 享。

(四) 强化属地监管责任。全省各级党委政府要认真贯彻落实《党 委政府及有关部门安全生产工作职责》,认真履行属地监管职责,全面 构建党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系。 要进一步明确各行业企业监管主体,督促应急管理、工业和信息化等部 门认真履行综合监管和行业管理职责,督促企业认真落实安全生产主体 责任;应急管理部门要加强对化工企业的安全监管,强化执法检查和专 项督查,督促企业认真落实主体责任;工业和信息化部门要按照管行 业必须管安全的要求,认真履行安全生产管理职责,对相关企业加强 安全生产指导管理;生态环境和市场监督管部门要进一步加强监管执法 力度,加强与相关部门配合联动,及时发现查处违法违规行为。

事故133:张家口怀来长城生物化学工程有限公司“7 "2” 较大中毒窒息事故

20197221606分,位于怀来县沙城镇的怀来县长城生 物化学工程有限公司污水处理站综合沉淀池发生中毒窒息事故,造成5 人死亡、4人受伤,直接经济损失690.6万元。

一、事故发生经过

20197228时,因锅炉检修致生产车间的酸解和合成工段 停工,副总经理艾某某主管生产运行和污水处理站安排污水处理站负 责人张某某带领生产车间越某某、韩某某、张某某、王某某清理污水处 理站综合沉淀池的淤泥。

9时左右,张某某带领4人开始对综合沉淀池进行抽排水作业。15 56分,艾某某现场查看抽排水作业情况,发现池底剩余的淤泥无法 一并抽出,要求现场作业人员用铁锹搅动淤泥后继续抽排水,然后离开。 随后,王某某站在池边用铁锹欲搅动池淤泥,因受池高度所限无法操作。 越某某遂让张某某找来一架梯子,顺池边沿放入池内,自己穿上雨裤顺 梯进入池底,随即出现呼吸困难,并向在场人员求救后晕倒在池底。韩 某某和张某某相继顺梯进入池内对越某某进行施救,韩某某从梯上晕倒 掉入池内,张某某晕倒侧俯在梯子上。池边的张某某和王某某见状遂把 张某某救出,抬至彩钢房外并发出呼救。污水处理站附近的生产车间员 工任某某、张某某、王某某3人听到呼救,立即赶到现场进行施救。

1608分,艾某某接到王某某电话报告赶到彩钢房内,不听在场 人员张某某、王某某的劝阻进入池内,欲抱起倒在池底的越某某时晕倒 在池内。随后生产车间员工艾某某和田某某闻讯先后赶到彩钢房,艾某 某不听众人劝阻进池施救,随即晕倒在池内。进入彩钢房内施救的田某 某、任某某晕倒在池边。1611,生产车间主任阎某某带领生产车间 员工牛某某、何某某进入彩钢房施救。施救中牛某某感觉身体不适欲 走出彩钢房外时晕倒在池边。阎某某组织人员将晕倒的田某某、任某某、 牛某某抬到彩钢房外。

1617分,在污水处理站附近的农民薛某某听到呼救赶到现场, 立即拨打119电话求救。1620分,张某某拨打120电话求救。16 22分,总经理周某某赶到事故现场后,阻止现场人员继续进入彩钢 房冒险施救,并安排工人对彩钢房东西两侧聚氨酯彩钢板进行部分拆 除,加强通风。

二、事故原因

(一) 直接原因

事发企业在未办理作业审批手续、未落实通风检测措施的情况下, 进行污水沉淀池清理作业,22日上午9时左右开始抽排水,下午16时 左右大部分污水被抽走,作业人员放下梯子准备进入池内清理淤泥,一 名作业人员在顺着梯子下降过程中呼救并掉入池内,现场另外两名作业 人员在施救过程中一人掉入池内、一人倒在梯子上,后续又有两人前后 赶到现场进入池内盲目施救,最终造成5人死亡。

(二) 间接原因

1.事故企业

(1)长城生物公司:未严格落实安全生产主体责任,风险管控和隐 患排查不到位,应急处置能力低下。

正高事务所:为长城生物公司提供安全生产标准化咨询服务人员不 了解生产工艺,开展标准化创建工作依靠企业介绍、网上搜索和抄袭资 料进行,咨询服务期间未查看综合沉淀池,未查阅有限空间台账,也未 对综合沉淀池清淤作业等有限空间进行指导,草率出具指导企业提升安 全管理水平的文件。

(4) 怀来县生态环境局。对事故企业环境影响评价事后监管不力, 未能及时发现增设设备、扩大产能的问题,未按要求督促其重新开展环 境影响评价,未对其违法行为及时查处。

(5) 怀来县委县政府。对重点行业领域的安全隐患攻坚治理重要性 认识不够,对有关部门落实安全生产监管责任督促、指导、监督不力。

三、整改措施与建议

(一) 提升站位,强化安全发展理念和安全红线意识。怀来县要深 入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,自觉提高政治站 位,坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线,以对事业负责、 对人民负责的态度,坚决落实国家、省市关于安全生产的决策部署。要 严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管的要求,真正将安全生产责 任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上,以铁的决心、铁的措施、铁的 纪律把安全生产工作抓严、抓细、抓实,坚决遏制事故的发生。

(二) 辨识风险,强化有限空间安全生产部门监管。怀来县政府、 有关部门要严格按照省安委办制定的《全省有限空间作业安全生产专项 整治方案》冀安委办[2019] 44和市安委办《关于开展有限空间作 业安全隐患大排查大整治严执法专项行动的通知》张安办[2019]81要求,督促涉及有限空间作业的企业重新开展一次系统辨识,确认风险 并登记建档,完善有限空间基本信息。特别是要对相关风险因素进行精 准辨识,科学评估分析,有针对性地制定风险管控措施和应急措施。对 于涉及硫化氢、一氧化碳等有毒有害、易燃易爆气体以及可燃性粉尘的 有限空间,要提高风险等级,实施重点管控。各行业主管部门要对在有 限空间辨识存在遗漏、管理不到位以及存在重大生产安全事故隐患的企 业要立即下达停产整改指令;对存在重大事故隐患到期未整改或整改后 仍不符合安全要求的企业,坚决提请怀来县人民政府予以关闭。

(三) 源头治安,强化生产经营单位安全主体责任。长城生物公司 要反思在日常工作中的不足,认真落实安全生产主体责任,建立健全安 全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程;健全安全生产管理 机构,配足安全生产管理人员;要严格执行各项风险管控和隐患排查治 理制度措施,及时辨识、更新并建立危险源档案,制定完善的应急救援 预案并组织演练;积极推进安全生产标准化创建工作;严格执行安全生 产教育培训制度,完善员工培训档案,结合本单位生产、工艺特点,定 期有针对性的开展岗位安全知识培训;加强各类特殊作业的审批与检 查,坚决防范违章指挥、违规作业、冒险施救行为的发生。

(四) 举一反三,强化环保改造工程安全隐患整治。怀来县政府要 立即组织生态环境、应急管理、工信、建设、规划、消防、公安等部门 对辖区内在建和运行污水处理的调节池、沉淀池、厌氧池及其他类似的 环保改造工程项目开展一次全覆盖、无盲区的专项整治,重点整治超产 能、擅自改建、项目评价与现状不符、安全防护设施不全等违法违规行 为。对于日常处于封闭状态的污水处理池等有限空间,必须加装强制通 风装置、监测报警装置和视频监控系统,加强动态管理,坚决杜绝此类 事故再次发生。

(五) 教育先导,强化有限空间安全警示教育培训。怀来县有关部 门要结合事故特点,全面开展有限空间安全宣传教育,普及有限空间作 业安全常识。要组织监管人员开展业务培训,提升有限空间作业安全监 管能力。要抓住企业主要负责人这一关键,督促相关企业开展内部安全 教育培训和事故警示,加强作业人员的专项培训,确保相关人员熟练掌 握有限空间作业的安全常识、作业风险、作业标准和施救要求,提高人 员的安全素养和自我保护能力。

(六) 党政同责,强化健全各行业安全生产责任体系。怀来县要进 一步强化县委、县政府安全生产领导责任,明确各级党委和政府领导干 部安全生产责任,将领导干部责任和担当落实到具体工作中,将乡镇、 部门领导干部落实安全生产责任情况纳入干部考核中。要进一步明确各 部门安全生产监管责任清单,严格督促各部门落实监管责任,坚决消除 各部门监管责任不清、协调不顺、衔接不够、监管缺位等现象,进一步 督促各部门主动当担作为、主动靠前监管、主动增强防范事故防线的能 力。

事故134:宁夏中卫联合新澧化工有限公司 “8 - 29”爆炸事故

20198290910分左右,中卫联合新澧化工有限公司2# 煤气发生炉运行过程中发生一起爆炸事故,造成4人死亡,3人受伤。

一、事故发生经过

20198282320分,中卫联合新澧化工有限公司对2# 煤气发生炉点火启炉,829630分,2#煤气发生炉开始向后续 工段送煤气。8时,当班工人交接班,夜班发现2#煤气发生炉夹套锅炉 西南侧排污阀阀门渗漏,东侧排污阀阀门关不严,空气流量计显示不正 常,要求白班更换。

843分,风机加转速提负荷,9时煤气站主任、机修主任、一班 操作工、仪表工和在2#炉一层进行检修作业,煤气站主任、机修主任、 安全员在2#炉一层进行巡检。907分左右,煤气炉控制室副操发现 电脑画面显示汽包液位为101mm(正常范围为100mm350mm), 便立即到现场查看汽包上的现场液位计,发现现场液位计显示水位约在 30mm,便返回中控室用对讲机告知操作工汽包水位低。

910分左右,2#煤气炉夹套锅炉蒸汽管道发生爆炸,致使2#煤 气发生炉炉体向上发生剧烈位移,煤气炉受顶部煤仓阻挡将加煤斗、加 煤阀压至炉内,煤气炉回落至基座呈倾斜状,炉体顶部、底部钢板撕裂、 部分管道设备附件呈分散状炸飞,导致人员伤亡事故发生。

二、事故原因

(一)直接原因

中卫联合新澧化工有限公司2#煤气发生炉夹套锅炉严重缺水运 行,违规操作补水,发生剧烈气化造成夹套锅炉爆炸,致使2#煤气发 生炉炉体向上发生剧烈位移,煤气炉受顶部煤仓阻挡将加煤斗、加煤阀 压至炉内,煤气炉回落至基座呈倾斜状,炉体顶部、底部钢板撕裂、部 分设备附件呈分散状炸飞。

(二)间接原因

三、整改措施与建议

(一) 事故单位

(二) 监管部门

事故135:福建建瓯市金峰化工气体有限公司 “8 71”爆炸事故

20198311311分左右,建瓯市金峰化工气体有限公司 在停产检修期间,1名安全员与2名检修作业人员在对湿式乙炔气柜进 行动火作业时,乙炔气柜发生闪爆造成3人死亡的较大生产安全事故。

一、事故发生经过

2019820日开始全厂停产检修。主要检修项目:吊出乙炔气 柜钟罩,对底部腐蚀部分切割更新后再吊入;对净化系统的净化塔节进 行加高、更换输送泵;对乙炔发生器平台、盖子等进行加固。829 日上午,组织将修好的钟罩起吊装回到气柜中。

830日上午,任某某指挥投料进行生产,检验钟罩检修情况, 发生器投料生产约5小时,期间发现气柜钟罩行走卡涩不畅。于是安排 人员再次停产检修,主要作业为检修乙炔发生器和调整气柜钟罩导轮。

831日上午635分左右,林某某、黄某某、江某某3人在安 全员曹某某的带领下进场,对乙炔发生器进行动火作业,1135分左 右离场吃饭。

8311216分左右,曹某某、林某某、黄某某、江某某等4 人从厂内大门进入,取了脚手架等设备步行到充装厂房后面的乙炔气柜 作业现场,共同在气柜处搭建检修操作平台。平台搭建完成后,曹某某、 林某某及黄某某3人登上气柜顶部进行气柜钟罩导轮调整动火作业。江 某某独自前往距气柜约6.1m处的乙炔发生器进行扫尾作业。

8311311分,气柜内残留乙炔与空气形成的爆炸性混合 物被气柜顶部作业产生的点火源点燃,造成闪爆,同时伴有气柜内水封 用水形成的水柱冲出,气柜钟罩被顶起,在气柜钟罩顶部作业的曹某某、 林某某、黄某某3人瞬间被抛向空中,先后落在气柜的周边。

二、事故原因

(一) 直接原因

金峰化工雇佣无资质人员实施动火作业和作业前没有对气柜内乙 炔气体进行置换排气和浓度检测,违章指挥动火作业,引起气柜内残余 乙炔与空气形成的爆炸性混合物闪爆,造成事故发生。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 吸取事故教训,落实属地责任。建瓯市人民政府要深刻吸取 “8.31”事故教训,强化政治自觉,提升政治站位,牢固树立安全红线意 识。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责管行业必须 管安全,管业务必须管安全,管生产必须管安全属地监管的原则, 严格落实《南平市地方党政领导干部安全生产责任制实施办法》,部门 积极主动履职,密切配合,形成监管合力,以对人民群众生命财产高度 负责的态度和钉钉子精神狠抓安全生产责任的落实,严防类似事故再次 发生。

(二) 从严从实从细,开展执法检查。要立即组织开展安全生产大 检查行动,尤其是加强对小微企业、小加工作坊等场所的安全检查,全 面摸排掌握辖区内安全生产条件和安全技术力量薄弱的生产企业名单, 重点检查企业主要负责人履责情况、企业安全生产规章制度和操作规程 落实情况,特别是隐患排查治理、安全生产教育培训、员工掌握生产操 作规程、特种作业持证上岗等情况,对发现的隐患问题,要开出清单责 令相关单位立即整改,对短期内不能整改的,要采取有效管控措施,并 制定具体整改方案,明确整改时限,责任到人,确保整改到位。对无法 整改或拒不整改的,要依法依规采取吊销证照、停产整顿、取缔关闭等 措施,保持高压态势,严防事故发生。

(三) 强化安全教育,提升安全管理素质。一要强化企业主要负责 人和安全生产管理人员的教育培训考核工作,强化企业主要负责人和安 全生产管理人员安全生产红线意识。二要督促企业完善安全教育培训和 考核制度,突出特种作业人员的教育和培训,强化职工安全生产意识, 提升职工专业技术水平,杜绝三违行为。三要强化基层安全监管能力 素质建设,加强基层安全监管力量,切实提升基层安全监管水平。

(四) 强化化工企业过程管控。督促企业加强现场安全管控,特别 是要加强临时用电、动火作业、受限空间作业等危险性较大作业的安全 管控工作,严格落实作业票签发审批工作,坚决杜绝三违行为,切实 做好特殊作业前安全防护措施,确保作业过程安全、可控。督促企业强 化对停产检维修等特殊时段、环节的管控,从方案制定、危险性分析、 安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查,严格按规范要求 落实各项工作措施,切实清除隐患,确保安全。

事故136:安康市恒翔生物化工有限公司 “10-11"中毒事故

201910111311分许,安康市恒翔生物化工有限公司 停产期间污水处理站絮凝混合池发生一起中毒窒息事故,造成6人死 亡,经济损失715万元。

一、 事故发生经过

事故发生经过201910111302分左右,安康市恒翔生 物化工有限公司负责留守污水处理站看门女工唐某和工友汪某吃完午 饭后,两人先后在院内走动。

1311分许,唐某走到絮凝混合池,擅自打开污水絮凝混合池帘 子向里张望门框帘子未加安全防护设施,不慎坠入池中。紧随其后的 工友汪某向跌落池中的唐某喊了两声无回应,汪某立即向隔壁生产厂区 方向进行呼救,并给厂长郭某某打电话报告了情况。隔壁生产厂区留守 看厂人员吕某、张某甲、李某、张某乙、吕某等人听到呼救后赶往污水 处理站,汪某打开污水处理站大门,吕某、张某甲、李某等5人先后进 入污水处理站絮凝混合池对唐某进行施救。5人在不清楚絮凝混合池内 气体环境且未佩戴防护用品的情况下发生中毒窒息。

后经公安、消防、医疗等部门救援,当日1657分,遇险6人先 后被救出絮凝混合池,经抢救无效死亡。

二、 事故原因

(一)直接原因

安康市恒翔生物化工有限公司因原材料短缺停产,污水站的净化装 置设备关闭停运,新增设污水池玻璃钢密封罩棚造成污水池内硫化氢等 有毒有害气体集聚。安康市恒翔生物化工有限公司女工唐某未严格按照 有限空间作业要求,擅自进入有限空间,违章操作,导致事故发生。安 康市恒翔生物化工有限公司员工李某、吕某、张某甲等5人在不清楚絮 凝混合池内气体环境且未佩戴防护用品的情况下盲目进入絮凝混合池 中施救,引发事故死亡人数增加。

(二)间接原因

(1) 恒口示范区经济发展与招商局,依据安康市编制委员会《关于 恒口镇(恒口试验区、恒口示范区)管理体制职能配置机构设置和人员 编制的通知》(安编发〔201735号),恒口示范区经济发展与招商 局作为事故企业的行业主管部门,未对辖区工业企业认真开展安全生产 监管工作,未落实恒口示范区安委办《关于开展防风险保平安迎大庆安全生产执法检查专项行动的通知》(安恒安委办发〔201962019 81号印发)要求和安全生产双重预防机制工作,未对辖区监管 对象开展危险辨识和隐患排查治理工作。

(2) 安康市恒口生态环境局,未落实恒口示范区安委办《关于开展 防风险保平安迎大庆安全生产执法检查专项行动的通知》(安恒安委 办发〔20196201981号印发)要求,调查期间未能提供监 管印证资料,未对辖区生态环保行业企业开展安全生产监督检查工作, 对事故企业污水处理站因加盖污水池玻璃钢密封罩棚而造成有毒有害 气体聚集的安全隐患失察失管,未对事故企业污水处理站长期产生有毒 有害气体的情况开展气体监测检测及报告,事故发生时监管人员不在现 场,加盖的污水池玻璃钢密封罩棚门帘未设置安全防护设施,存在履职 不到位的情况。

(3) 恒口示范区应急管理与市场监管局,未认真履行安全生产综合 监管职责,对恒口示范区安委办《关于开展防风险保平安迎大庆安全 生产执法检查专项行动的通知》(安恒安委办发〔2019] 6号)中对 各部门工作开展的工作情况进行暗访、抽查,并将暗访存在问题及时反 馈给各分管领导和部门负责人存在职责履行不到位。

(4) 恒口示范区管委会,落实安全生产工作不到位,未有效督促指

导恒口示范区相关监管部门依法履行安全监管职责。

三、整改措施与建议

(一) 恒口管委会要认真落实安全生产责任。一是按照属地管理、 分级负责和三管三必须'’的要求,尽快明确下发有关行业部门安全生产 职责,全面厘清安全生产监管责任,确实做到一个行业一个牵头监管 部门、一户企业一个具体监管单位,避免出现监管有漏洞、有盲区、 有死角情况。二是进一步加强企业层面特别是化工企业建设项目三同 时和新材料、新科技、新工艺与注册经营范围审查,凡不符合产业发 展和安全生产标准的,一律立即清理退出;凡安全生产存在问题的,一 律限期对标整改;整改不到位的,一律停产停业整顿;凡拒不整改的, 一律依法关闭取缔。三是按照分级分层分类的原则,进一步加强企业主 要负责人、安全生产监管人员、特种作业人员、企业从业人员安全生产 教育培训,定期组织开展应急演练,提高安全监管人员监管执法水平, 提升企业全体员工安全风险防范意识和防范能力,从源头上消除安全风 险、防范安全事故发生。四要全面加大执法力度,从严执法,树立执法 权威,严厉打击各类违法行为。

(二) 进一步落实企业安全生产主体责任。安康市恒翔生物化工有 限公司,要进一步增强企业安全发展的责任意识,及时宣传中央、省、 市关于安全生产相关法律法规,提高员工事故隐患防范能力。加强企业 安全生产管理,完善安全操作规程和隐患排查治理等制度,通过动态监 控、安全检查等措施,确保各项安全生产制度、操作规程及措施落实到 位、加强对重点部位、关键环节的安全检查,全面掌握厂区内安全生产 情况,及时检查发现消除事故隐患,制止和纠正厂区现场从业人员违章 作业、违章指挥、违反操作规程行为,从源头和根本上减少预防各类事 故的发生。同时,应聘请有资质的安全中介服务机构,对企业安全生产 工作现状进行全面评估,并由恒口示范区对整改落实情况进行验收,未 经验收不得复工复产。

(三) 进一步加强从业人员的安全教育培训。安康市恒翔生物化工 有限公司,要加强对全员职工的安全培训,进行法规制度、隐患排查、 有限空间、警示教育、应急救援等知识学习培训,增强风险意识,不断 提升从业人员的自防自救能力和安全责任意识。通过集中学习、专题讲 座、悬挂横幅标语、设立宣传展板和专栏、张贴宣传挂图、发放宣传资 料、曝光典型事故案例等方式,进一步加强对从业人员的技能培训,严 格化工行业从业人员技能资格准入门槛,提高从业人员知法守法的自觉 性。严格落实企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗 要求,提高从业人员的整体素质和水平。

(四) 切实加强对企业停工停产、复工复产的安全生产监管工作。 恒口示范区管委会要切实掌握辖区企业安全生产动态,组织相关部门采 取有效措施,不断加大企业停产停工、复产复工的安全生产监管力度, 严格按照四不两直要求开展专项督查检查,对重点部位、有限空间、 安全设施、临时用电、人员值守等进行专门检查,切实消除各类事故隐 患。发现违法违规行为或隐患未按要求立即整改的企业,要坚决依法严 肃查处。

(五) 进一步完善厂区内安全生产设施。公司要采取有效措施加强 对污水处理站内污水池按照有限空间作业规范管理、加高加固防护栏 杆、给现场巡查人员配备便携式硫化氢气体检测报警仪。对污水处理站 设备设施进行安全风险分级辨识和隐患排查治理,完善安全生产双重预 防机制建设,消除事故隐患。

(六) 强化危险废物监管。行业主管部门要依法对废弃危险化学品 等危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。积极与其他行业主管 部门建立监管协作和联合执法工作机制,密切协作配合,实现信息及时、 充分、有效共享,形成工作合力,共同做好危险废弃物的安全监管各项 工作。

(七) 严格落实有限空间管理要求。必须严格落实作业审批制度, 严禁擅自进入有限空间作业、严格执行先通风、再检测、后作业要求, 配备个人防中毒窒息等防护装备,设置安全警示标识,严禁无防护监护 措施作业、对有限空间负责人、监护人、应急人、作业人进行培训教育, 制定应急措施,严禁盲目施救。

(八) 加强应急管理,提升应急处置能力。企业要根据本单位的事 故风险特点,进一步修订完善应急预案建立应急预案备案登记建档制 度,加强预案培训和专项、现场处置方案演练,有效防范盲目施救,避 免次生灾害的发生,不断增强事故防范和应对能力。

(九) 严格落实省安委办挂牌督办要求。对事故责任追究、有关人 员处理、经济处罚、整改落实等依照职责分工,一年内对整改结果进行 评估复查。

事故137:辽宁朝阳金垚化工产品有限公司 “10-15"中毒事故

20191015日,位于辽宁省朝阳市朝阳县柳城经济开发区的 朝阳金化学品有限公司发生硫化氢中毒事故,造成3人死亡,4人住 院治疗,直接经济损失400余万元。

一、事故发生经过

20191012日,金公司开始生产设备升温,13日投料恢复 生产。1015日上午9时左右,放料工卢某某发现压力表显示压力升 高,判断设备管路再次出现堵塞,于是将情况报告给李某某,李某某在 生产装置处于运行状态下,指挥杨某找工人去疏通管路堵塞。此时正好 金公司有客人到来,李某某便派杨某出去买香烟,并将维修工周某某、 电焊工牟某某叫到精馏塔下,安排他们2人上精馏塔,用蒸汽把管路通 开。

周某某、牟某某爬到精馏塔的三层平台上,带上防毒面具,使用扳 手将粗噻吩脱色冷凝后液相至粗噻吩接收罐的管路阀门拆卸下来,将蒸 汽管插到下料管内,加热堵塞物料。随着堵塞物料融化,设备内的硫化 氢气体溢出,两人闻到了臭鸡蛋味气体,周某某直接昏迷头朝下跌落, 卡在了二层和三层平台钢梁上;牟某某将头伸出3层平台窗外呼救后, 从3层平台窗户爬出,顺着蒸汽管下滑时昏迷,被地面的工友发现后获 救。正在附近更换碱液的李某某、杨某、王某某(电焊工)、徐某某(电 工)听到呼救后立即赶去救援,李某某被熏倒在了 3层平台上。

杨某、王某某两人先将二层平台上的周某某救下来后,与徐某某、 纪某某(电焊工)再次上去救援时,杨某被熏倒在3层平台上,徐某某

被熏倒在2层平台上,王某某和纪某某晕倒在一层爬梯下。

这时办公室工作人员刘某某拨打了 119120,随后专业救援人员 赶到现场,将7人送往医院救治,其中李某某、杨某、徐某某3人经抢 救无效死亡,王某某、纪某某、牟某某、周某某4人经救治后痊愈。

二、事故原因

(一) 直接原因

经调查认定,事故的直接原因是在生产装置(反应器)处于运行 状态下,企业违章指挥工人拆卸在运的粗噻吩脱色冷凝后液相至粗噻吩 接收罐的管路阀门,导致硫化氢气体大量泄漏。操作人员中毒后,救援 人员盲目施救导致事故扩大。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 深入开展经济开发区化工企业的专项整治。朝阳县政府要按 照《化工园区安全风险排查治理导则试行》《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》的规定,开展危险化学品各环节精准化风险排查 评估,开展化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区区域定量风险评 估,组织各有关专业专家对重点企业开展专家指导服务工作。发现化工 建设项目未委托相应资质设计、施工、监理单位的,要责令其停产整顿, 对不具备安全生产条件的,要提请发证机关暂扣或吊销其《安全生产许 可证》,对问题严重的企业要依法予以关闭。

(二) 全面落实安全监管责任。朝阳县政府要进一步树立安全发展 理念,全面落实安全监管责任,招商引资要以安全为前提,政府领导要 及时研究解决安全生产突出问题,督促应急管理、生态环境保护部门认 真履行监管职责,要为经济开发区配置化工专业的安全监管人员,保证 执法经费和装备的投入,全面开展安全、环保监管工作。

(三) 进一步落实企业安全生产主体责任。朝阳县政府要深刻吸取 事故教训,督促企业全面落实安全生产主体责任,夯实安全基础,配齐 配全相关专业安全技术、管理人员,依法开展安全培训教育,完善操作 规程和工艺控制指标、制定检修方案并落实防范措施,完善应急救援预 案和岗位应急处置方案,组织开展演练,提升从业人员安全素质。加大 督查和宣传力度,指导企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治 理导则》、《危险化学品生产单位特殊作业安全规范》开展风险管控和 隐患排查,切实加强作业现场管理,尤其加强对动火作业、受限空间作 业、检维修作业的管理,强化现场监护和作业审批,坚决杜绝三违行为。

事故138:徐州天安化工有限公司 “12 31”较大中毒事故

2019123119时,徐州天安化工有限公司承包商重庆华为 液化空气设备制造有限公司人员在脱硫塔内维修作业时,发生5名施工 人员中毒事故,其中3人经抢救无效死亡,直接经济损失约402万元。

一、事故发生经过

20191215日,重庆华为开始对天安公司2#脱硫塔进行检修 作业。3119时许,工程负责人肖某某和其临时雇用的现场负责人董 某带领15名工人陆续来到现场,准备开始夜班作业。肖某某带领李某 甲、李某乙进入2#脱硫塔下段内部清理瓷环填料,之后肖某某自行出 塔调整吊篮;刘某某、范某某在下段人孔处接料;赵某甲、李某丙、赵 某乙在上段负责清料,周某某在上段人孔处接料;董某带领其他7名工 人在地面作业。

1915分,李某甲和李某乙进入下段塔内,发现没有安装通气扇, 同时感觉塔内味道刺鼻,立即向肖某某反映。肖某某只向李某甲、李某 乙告知作业栅板上有洞,注意防止掉落,并要求其二人继续进行作业, 随后自行出塔。1917分,上段接料工人周某某开始清理白班时堆放 在上段作业平台的物料,赵某甲、李某某、赵某乙进入塔内上段作业。 1945分许,李某甲发现共同作业的李某乙昏倒,同时自己感觉头晕, 便立即呼叫塔外接料人员一起救人。李某甲在塔外作业人员的协助下将 李某乙救出。1956分,肖某某和董某开车将李某甲、李某乙送往沛 县第三人民医院救治,两名患者经检查治疗康复,于1110时许 出院。

208分,周某某清理完物料后发现上段塔内人员一直没有出料, 从人孔伸头入塔察看,发现3人晕倒在操作面,同时闻到浓烈气味,当 即下塔通知其他工人准备施救。由于塔高天黑,周某某下塔后方知下段 入塔作业工人已中毒送医院救治。

二、事故原因

在进行2#脱硫塔检修作业时,未按规定制定合理可靠的工艺处置 和隔离方案,盲目排放脱硫液造成液封失效,憋压在循环槽上部空间的 煤气冲破液封进入塔内,造成5名塔内作业人员中毒,其中3人经抢救 无效死亡。

能。

三、整改措施与建议

(一) 深入开展安全生产专项整治工作。徐州市要扎实推进化工产 业安全环保整治提升工作,持续推动完成一园一策一企一策整改 措施,实现减化、降危、强区的预定目标。强化负面清单管理,新建 化工项目原则上投资额不低于10亿元,对非法产能、落后产能、违规 产能以及安全环保不达标的企业必须坚决关停。全力推进危险化学品安 全综合治理工作和危险化学品生产储存企业安全生产专项整治工作,持 续推动落实提升企业本质安全水平指导意见,认真开展本质安全诊断专 项行动和深度执法检查指导工作,全面落实化工园区和危险化学品企业 风险排查治理两个导则,确保隐患见底、措施到底、整治彻底,坚决杜 绝较大以上事故发生,坚决遏制有重大社会影响的爆炸、火灾、中毒事 故发生,确保全市安全生产形势持续平稳向好。

(二) 强化党委、政府领导责任。沛县要认真吸取此次事故教训, 进一步强化党委、政府安全生产领导责任,明确各级党委和政府领导干 部安全生产责任。沛县各镇(开发区)、各部门、各单位要严格按照安 全生产综合治理、专项整治的时间节点和要求开展工作,充分研判本地 区排查整治暴露出来的问题和特点,找准解决问题的根本性措施,精准 施策。要加强一线安全监管队伍建设,对县应急管理局和负有安全生产 监管职责部门,以及镇(街道)安监办要按照规定定编定岗,健全机构、 配齐人员。要在提高监管能力和方法上下功夫,在实践中不断提高监管 工作的针对性和有效性。

(三) 严格落实企业安全生产主体责任。企业必须全面落实安全生 产责任制,实际控制人担任法人代表,科学制定从主要负责人到一线从 业人员的安全生产责任制,做到安全责任、管理、投入、培训和应急救 援五到位。全面推进标准化管理+风险管控+隐患排查三位一体管理 模式,健全完善安全风险分级分类管控和安全隐患排查治理等安全管理 制度,全力开展安全生产标准化创建和持续运行工作。加强从业人员安 全教育培训,实施全员安全培训计划,严格三项岗位人员考核,切实 提高从业人员安全意识、守法意识、职业技能和反三违的自觉性。

(四) 严格特殊作业和承包商管理。危险化学品企业要进一步加强 动火、进入受限空间等特殊作业安全管理,建立完善并认真执行特殊作 业审批制度,规范票证填写,加强对特殊作业过程的监护和隐患排查, 动火及受限空间作业设置警示标识、实现不间断的实时监测,确保安全 风险辨识到位、管控措施落实到位。要严格审核承包商有关施工资质及 同类施工业绩情况,认真查验施工方管理人员、作业人员持证上岗情况。 要与施工方签订依法合规的安全管理协议,组织生产、工艺、设备、安 全等部门严格审核把关施工方案,确保施工过程风险辨识全面,管控措 施有效。要严格承包商入厂管理,认真做好技术交底、施工安全教育、 培训考试等工作。承包商作业向属地应急管理局报备。要加强对施工过 程的监护和检查,确保作业环节安全风险管控措施落实到位,应急装备 设施和劳动防护用品配备齐全有效。

(五) 进一步推动焦化行业布局优化转型升级。针对天安化工建厂 设计时安全标准不高、企业自动化程度低、安全设备设施老旧、从业人 员标准低,企业的安全现状已不适宜恢复生产,建议企业原厂重新建设 (新建干熄焦除外),拆除现有生产装置,重新技改立项报市政府审批,

1年内竣工验收。新建企业必须按照当前国内最高标准设计,建成现代 化高水平煤化工企业。徐州市政府要组织严格验收,如验收不合格给予 关闭退出。对全市焦化行业企业,徐州市要研究完善更严格的焦化企业 一企一策转型升级方案,一方面,按照焦化行业布局优化转型升级实 施方案加快行业整合升级;另一方面,保留的焦化企业借助搬迁、整合、 改造契机加强建设项目安全设计,提升企业自动化水平,全面提升行业 本质安全水平。

事故139辽宁先达农业科学有限公司

“211”爆炸事故

一'事故简介

20202111950分左右,辽宁先达烯草酮车间发生一起 较大爆炸事故,造成5人死亡,10人受伤,直接经济损失约1200万元。

二' 事故原因

(一) 直接原因

依据事故调查技术分析报告及大连理工大学司法鉴定中心司法鉴 定意见书(GALLOPDLUT[2020]WL6号)鉴定意见,事故调查组 分析认定,此次事故的直接原因为:烯草酮工段一操未对物料进行复核 确认、二操错误地将丙酰三酮与氯代胺同时加入到氯代胺储罐V1428 内,导致丙酰三酮和氯代胺在储罐内发生反应,放热并积累热量,物料 温度逐渐升高,反应放热速率逐渐加快,最终导致物料分解、爆炸。

(二) 间接原因

三、整改措施与建议

(一) 深刻吸取教训,严格履行企业主体责任。辽宁先达要认真吸 取事故教训,举一反三,严格履行安全生产主体责任。一要建立、健全 各部门、各岗位安全生产责任制、规章制度及操作规程。二要重新确定 各级安全生产管理人员职责,以企业正式文件形式明确工作职责、责任 分工和管理范围。三要建立、运行风险管控和隐患排查双重预防机制。 认真落实原国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》(安监总管三〔201388号)要求,对生产全过程及建设项目的 全生命周期开展安全风险辨识评估,从技术、组织、制度、培训、应急 等方面建立完善的安全风险管控机制。四要贯彻落实《危险化学品企业 安全风险隐患排查治理导则》(应急〔201978号)要求,有效组织 全员参与隐患排查治理,杜绝各类三违行为,及时消除生产安全事故 隐患。

(二) 加强监管力量,扎实做好开发区安全生产管理工作。葫芦岛 经济开发区管委会要加强安全生产监督管理局监管工作力量,一要根据 企业数量、产业特点、整体安全风险状况,配备满足安全监管需要的专 业人员;二要压实责任,确定每个企业的行业监管和专业监管部门,建 立完善的安全监管工作机制;三要督促落实安全生产法律法规及上级安 全生产工作的安排部署,建立安全风险隐患排查长效机制,监督指导企 业落实安全生产主体责任,全面加强安全生产工作。

(三)提高政治站位,扎实落实部门监管职责。葫芦岛市农业农村 局、葫芦岛市应急管理局要提高政治站位,深刻吸取事故教训,严格落 实部门监管责任。一要强化对重点企业检查,全面推进集中整治,对重 点企业开展地毯式大检查。二要突出危化品行业领域排查,要聘请专 家,在企业属地安监部门配合下,对企业安全生产条件逐一排查确认, 符合安全生产条件的,由专家提出明确的结论性意见;对不符合安全生 产条件的,责令其立即停产整改直至提请市政府依法予以关闭或提请发 证机关注销相关许可。三要严控企业复工复产,对经专家检查并签字确 认、现有生产条件可以满足生产(复工)要求,且签订了《履行主体责 任承诺书》和《安全生产保证书》的企业,可继续生产或复产。其余未 经专家体检且无法认定符合安全生产条件的企业一律暂时不得生产。

事故140:内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司

4 30”火灾事故

一、 事故简介

2020430830分许,内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有 限公司化产回收车间冷鼓工段2#电捕焦油器发生燃爆事故,造成4人 死亡,直接经济损失843.7万元。

二、 事故原因

(一) 直接原因

作业人员违反安全作业规定,在2#电捕焦油器顶部进行作业时, 未有效切断煤气来源,导致煤气漏入2#电捕焦油器内部,与空气形成 的易燃易爆混合气体,作业过程中产生明火,发生燃爆,造成事故发生。

(二) 间接原因

育不深入,从业人员安全素质不高、安全操作技能不强、管理人员和工 人对动火等特殊作业的安全风险认知不足。

三、整改措施与建议

(二) 从严从实从细,开展执法检查。要按照《鄂尔多斯市委办公 室市人民政府办公室关于立即开展安全生产大检查的紧急通知》 (〔20201号)要求,立即组织开展安全生产大检查行动,尤其是加

强危化品生产企业的安全检查,全面摸排掌握辖区内安全生产条件和安 全技术力量薄弱的企业名单,重点检查企业主要负责人履责情况、企业 安全生产规章制度和操作规程落实情况,特别是隐患排查治理、安全生 产教育培训、员工掌握生产操作规程、特种作业持证上岗等情况,对发 现的隐患问题,要开出清单责令相关单位立即整改,对短期内不能整改 的,要采取有效管控措施,并制定具体整改方案,明确整改时限,责任 到人,确保整改到位。对无法整改或拒不整改的,要依法依规采取经济 处罚、吊销证照、停产整顿、取缔关闭等措施,保持高压态势,严防事 故发生。

(三) 强化企业安全生产主体责任的落实。企业要增强法制意识, 牢固树立安全发展理念,全面落实安全生产责任制,科学制定从主要负 责人到一线从业人员的安全生产责任制,做到安全责任、管理、投入、 培训和应急救援五到位。健全完善安全风险分级分类管控和安全隐患 排查治理等管理制度,全力开展安全生产标准化创建和持续运行工作。

(四) 强化安全教育,提升安全管理素质。一要强化企业主要负责 人和安全生产管理人员的教育培训考核工作,强化企业主要负责人和安 全生产管理人员安全生产红线意识。二要督促企业完善安全教育培训和 考核制度,突出特种作业人员的教育和培训,强化职工安全生产意识, 提升职工专业技术水平,杜绝三违行为。三要强化基层安全监管能力 素质建设,加强基层安全监管力量,切实提升基层安全监管水平。

(五)强化化工企业过程管控。督促企业加强现场安全管控,特别 是要加强动火作业、受限空间作业、临时用电等危险性较大作业的安全 管控工作,严格落实作业票签发审批工作,坚决杜绝三违行为,切实 做好特殊作业前安全防护措施,确保作业过程安全、可控。督促企业强 化对停产检维修等特殊时段、环节的管控,从方案制定、危险性分析、 安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查,严格按规范要求 落实各项工作措施,切实清除隐患,确保安全。

事故141:湖北仙桃市蓝花有机硅有限公司 “8 - 3”闪爆事故

202083173929秒,位于仙桃市西流河镇的蓝化有 机硅有限公司发生一起爆炸事故,造成6人死亡、4人受伤,直接经济 损失1344.18万元。

一、事故发生经过

2020818时,事故车间(正在生产乙烯基三丁酮肟基硅 烷产品)停车,开始对8台反应釜(6.3m3)的物料进行清空处理。8 1日中班(1600-2400)反应釜物料全部转分层器。81日夜班 (82000-800)开始对一、二级分层器(18.8m3)进行清空 处理。

当班操作工王某某0时接班后开始处理二级分层器清液,6时左右 完成后,开始处理一级分层器物料,将超量丁酮肟盐酸盐与清液一起泵 入产品一级中和釜。826267秒,中控室DCS系统显示: 产品一级中和釜的温度为50.33。。,中控室副操高淑荣及时向当班班长 王某报告,王某同时将情况向车间主任袁某汇报,袁某接到报告后,通 知停止分层器物料进产品一级中和釜和通氨,同时赶往车间,先到中控 室了解情况,后与班长王某及产品中和岗位操作工邱某检查并处理异常 情况,检查发现一级分层器物料进入产品中和釜时,夹带了超量的丁酮 肟盐酸盐,中和釜温度升高,物料变色,出现异常工况。邱某停车后将 产品中和釜内物料通过底阀打入1#静置槽(1#静置槽指定为存放不合 格产品)。

72221秒,产品一级中和釜温度为55.44^o 82日白班800-1600)接班后又对一、二、三级产品中和釜用循环水降温,疏通 产品三级中和釜与静置槽之间管线(物料粘度较大,堵塞),同时车间 通知“1#静置槽不动等通知1030分,班长尹某通知重新启动产品 中和釜开车,进一级分层器内剩余物料并通氨。1230分,物料经一 级、二级、三级中和后出料放1#静置槽,1430分,产品中和釜操作 工张烈切换到2#静置槽(此时1#静置槽液位由1688mm增加至 2076mm )。1530分,全部清空一级分层器内剩余物料并停车。8 2日中班和夜班当班操作工正常清理疏通管线。83日白班当班操 作工正常清理疏通管线。

83日中班1545分班前会,班长李某某要求反应完成岗位的 员工清扫管线及设备(拆除管线并清洗),未完成的继续检查并正常作 业。

831610分,当班中控主操赵某发现产品一级中和釜温度 达到52。。(温度上限为450通知班长李某某,班长李某某与操作 工李某某对中和釜进行检查并冷却处理;1619分,产品一级中和釜 温度达到50。。,李某某向产品一级中和釜夹套通循环水继续降温;16 50分,产品一级中和釜温度达到65。。,继续冷却降温;1716分, 产品一级中和釜温度达到最高值71.5。。,仍继续冷却降温。事故发生前 1分钟左右,车间主任袁某向生产部长杨某某报告1#静置槽温度高,并 一起赶往现场。

83173929秒,1#静置槽发生爆炸。事故共造成6

死亡,4人受伤。

二、事故原因

超量的丁酮肟盐酸盐在相对密闭空间急剧分解放热,能量得不到有 效释放,导致爆炸。

三、整改措施与建议

(三) 进一步深化化工行业安全生产专项整治。全面贯彻落实《全 国安全生产专项整治三年行动计划》及《湖北省安全生产专项整治三年 行动方案》,深入开展危险化学品安全整治三年专项行动,建立健全双 重预防机制,持续推进自动化控制系统改造提升和化工安全仪表系统 专项整治。要进一步强化风险管控,对企业生产流程再排查、再评估, 强力推进化工反应风险评估,确保工艺安全、设备安全;要进一步强化 生产工艺流程的操作性,尤其是要强化异常或紧急状态下安全处置的科 学性。

(四) 进一步强化打非治违和隐患排查治理。一是进一步建立完 善安全生产领域打非治违常态化工作机制,扎实推进建设领域专项治理 工作,对未批先建、边批边建、批建不符等违法违规行为予以坚决打击, 规范建设领域法治秩序。对不按规定履行化工危险化学品安全许可、生 产许可和项目审批、核准、备案等手续,边建设边生产危险化学品的, 发现一起,查处一起;要强化部门联合执法、协作联动,对各类非法违 法建设行为,及时通报并向社会公告,实施联合惩戒,纳入黑名单, 重点监管。二是部署开展全省化工行业安全生产隐患大排查专项治理行 动和安全生产大检查,坚决关停工艺技术来源不明、建设项目手续不齐 全、无自动化控制系统和紧急切断装置、安全管理水平低下等不具备安 全生产条件的企业和项目。三是增强风险意识,全面开展风险排查,结 合实际细化排查标准,把想不到看不到的风险纳入重点辨识范畴, 制定并落实安全风险防范措施。严格执行《国家安全监管总局关于加强 化工过程安全管理的指导意见》要求,尤其要加强对异常情况下的风险 研判和应急处置。

(五)进一步推进危险化学品安全监管。各地区、各部门要进一步 提高对危险化学品安全生产工作极端重要性的认识,积极推进危险化学 品安全综合治理工作。一是应急部门严格履行行政审批手续、强化日常 监管,提升监管人员业务能力、法治意识,坚决查处打击各类非法违法 行为。二是经信部门要严格落实管行业必须管安全的要求,强化行业 安全监管。三是住建部门要深化两违源头治理,尤其是要全面排查化 工行业非法违法建设行为,压实建设单位、施工单位等各方的安全主体 责任,严肃查处各类非法违法建设行为。四是各级地方政府要加强组织 领导与统筹协调,进一步加强部门间信息共享和沟通,共同推进危险化 学品企业安全可持续发展,促进安全生产形势持续好转,切实维护全省 经济社会发展秩序,全力保障人民群众生命财产安全。

事故142:张掖市高台县张掖耀邦化工科技有限公司“9 -14" 较大中毒生产安全事故

20209142201分,位于甘肃高台工业园区盐池工业园 (以下简称盐池工业园)的张掖耀邦化工科技有限公司(以下简称耀邦 公司)污水处理厂发生较大硫化氢气体中毒事故,造成3人死亡,直接 经济损失450万元。

一、事故发生经过

202091413时,污水处理厂厂长孙某安排吴某某、刘某 某、万某某、安某某4人检修三效蒸发车间三楼蒸发器和楼顶风机管道、 阀门,1430分三效蒸发车间开机运行。1410分叉车司机孙某某 用叉车将2方桶(每桶250kg)盐酸运至中和车间北侧盐酸泵旁。15 时左右孙波使用橡胶管将中和车间原蒸镏釜部分盐酸引入6号废水收 集池。

1918分,夜班工人万某某、苏某、刘某某接班;1939分, 万某某、苏某、刘某某对6号废水池进行液位检测和PH值测定,并对 放酸管进行检查,打开放酸阀后返回三效蒸发车间。

2157分监控录像显示,6号废水池有白色雾状气体溢出向并西 北方向扩散,2158分散去。

2201分,刘某某、万某某、苏某从三效蒸发车间依次进入中和 车间后,万某某先晕倒,刘某某快速从中和车间北门跑出后晕倒在中和 车间与三效蒸发车间之间的过道处,苏某从中和车间南门跑出后二次进 入车间试图对万某某施救,随即倒在车间内南门右侧。

2246分,公司安全环保部员工金某某巡检时发现晕倒的刘某某, 立即打电话叫人救援,随即将刘某某运至中和车间北侧路边进行施救。

2350分,企业组织人员将万某某、苏某、刘某某送至高台县人 民医院进行抢救。

二、事故原因

(一) 直接原因

企业污水处理厂当班人员违反操作规程将盐酸快速加入含有大量 硫化物的6号废水池内进行中和,致使大量硫化氢气体短时间内快速溢 出,且当班人员在未穿戴安全防护用品的情况下冒险进入危险场所,吸 入高浓度的硫化氢等有毒混合气体,导致人员中毒,造成3人死亡。

(二) 间接原因

(1) 未严格落实环境保护、职业病防护设施三同时制度。企业违 反《环境保护法》第四十一条和《环境影响评价法》第二十五条规定, 该项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查批准,擅自开工建设并 投入使用;企业违反《职业病防治法》第十七条、第十八条规定,未组 织编制职业病防护设施设计,在不具备职业危害防护条件的情况下,擅 自试车。

(2) 擅自改变生产废水处理工艺和方式。未经环境保护主管部门同 意,企业负责人刘某、崔某某及技术负责人周某某擅自决定变更废水处 理工艺,将尾气处理工艺由利用1号车间尾气处理系统处理改变为将尾 气引至中和车间东侧碱洗塔进行处理;项目设计生产废水处理方式为污 水处理中和车间中和釜反应处理,但企业于2020911日擅自将污 水处理方式变更为废水池中和处理。

高台县工业园区管理委员会,未严格按照三管三必须'’和属地监 管的要求履行安全生产监管职责;对耀邦公司违反国家安全生产、环境 保护、职业健康法律法规的行为失察;未严格落实安全生产责任制,对 安全监管职责不清、人员不足、执法不落实等问题未予以重视和解决; 未认真落实危险化学品安全三年专项整治行动工作要求;未认真吸取辖 区内甘肃安隆科技有限公司“4-29 ”中毒事故教训,未能举一反三组织全 面排查、消除隐患;未对盐池工业园内危险化学品生产企业进行深入、 细致的隐患排查;对试生产企业安全生产危险危害的防范意识不强,未 及时发现企业违规试生产、违规处理废水的问题,未督促企业严格落实 安全生产主体责任。

张掖市生态环境局高台分局,按照三定规定,应当贯彻执行国 家和省生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度,负责全县化学品 等污染防治的监督管理,承担项目环境影响评价工作,负责县辖区内生 态环境保护综合行政执法检查工作。但未监督企业严格落实污染防治措 施三同时制度;未发现和纠正耀邦公司污水处理系统不按规定履行 环境影响评价程序即开工建设、未按规定履行环保竣工验收程序即投入 运行等问题;未严格履行生态环境保护综合行政执法检查职责,对耀邦 公司污水处理厂的污水排放情况失察,未按要求对耀邦公司生产污水处 理设施设备的运行及达标情况、废水排放情况进行检查监测,20191231日,对耀邦公司污水处理站设施运行效果较差,处理后的生 产废水存放于收集池内有气味散发,造成或者可能造成严重大气污染的违法行为作出了查封决定(张环高查字〔20198号),但未及时跟 进督促企业彻底整改问题隐患;在明知该企业污水处理设施未经竣工验 收而投入使用的情况下,未按照《环境影响评价法》第三十一条、《建 设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定及时制止并纠正该违法行 为,直至事故发生;未严格开展对耀邦公司的环保设施检查,企业现 15002-甲氨基-5-叔丁基-13, 4噻二唑生产项目污水处理设施系在 原项目已建成的污水处理中和车间内新增引风机一台,中和车间东侧新 增碱洗塔一座,对17号废水池、中和车间中和釜、三效蒸发车间尾 气吸收管线进行了改造,虽然多次对该企业进行执法检查,但均未按照 《环境影响评价法》第三十一条、《建设项目环境保护管理条例》第二 十三条的规定,对企业擅自改变污水处理设施的违法行为作出行政执法 决定,对项目建设严重失管失察。

高台县应急管理局,按照三定规定,应当依法监督检查危险化 学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件 和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法组织并指 导监督实施安全生产准入制度,依法行使安全生产综合监督管理职权。 但未深刻吸取甘肃安隆科技有限公司“4.29 ”事故教训,未指导监督耀邦 公司严格落实安全设施三同时制度;未按照国家和省市部署要求, 扎实深入开展危险化学品安全专项整治三年行动;未严格履行安全生产 综合监督管理职责,督促指导高台工业园区履行日常监管职责不力。

高台县卫生健康局,按照三定规定,应当依法开展职业病防治, 负责用人单位职业卫生监督检查和工程项目职业卫生三同时审查及 监督检查。但未认真贯彻执行国家职业病防治有关法律法规,虽然督促 企业编制了该项目《职业病危害预评价报告》,但后续没有持续跟进落 实职业危害三同时工作;未按照《职业病防治法》第六十九条的规 定,对企业违法行为及时作出处理,直至项目建成仍未督促企业编制职 业病防护设施设计、进行职业病危害控制效果评价;未按照《用人单位 职业卫生监督执法工作规范》第十一条第(六)项的要求对企业员工职 业病防护用品配备、使用、管理情况进行有效监督。

罗城镇政府,未按照《安全生产法》第八条的规定,对盐池工业园

内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,未严格履行属地监管职 责。

高台县委、县政府,未严格贯彻落实国家、省、市有关安全生产

环境保护的方针政策及法律法规,工业园区组织机构设置不完整,人员 配备不足,日常监管缺失;对县应急管理局危险化学品安全监管队伍能 力不足、力量薄弱,专业安全监管人员配备不足等问题不重视;对工业 园区安全、环保等监管机构不健全、制度不完善、设施不完备、监管能 力不足的问题未及时解决;对甘肃安隆科技有限公司“4.29”中毒事故调 查报告提出的整改措施跟踪不及时,落实不到位,致使同一地方、同类 企业、同类事故反复发生;在督促监管责任落实、全面加强安全风险管 控上存在不足;对张掖市生态环境局高台分局、工业园区管委会、县应 急管理局、县卫生健康局、罗城镇政府等单位未严格履行监管职责的情 况失察。

三、整改措施与建议

(一) 责令耀邦公司立即停止一切建设、试生产行为,严格按照国 家关于建设项目安全设施、污染防治措施和职业病防护设施三同时的有关规定要求完善相关手续,组织对所有岗位安全风险有害因素进行 辨识评估,并对现行污水处理工艺组织分析、论证,同时邀请专家对企 业安全生产条件进行评估确认,制定出切实可行的防范措施。

(二) 高台工业园区要建立园区企业安全生产行政许可、隐患排查 治理、自动化控制、重大危险源管理、安全培训等方面的安全监管信息 档案,督促企业把隐患排查治理作为安全生产风险管理要素的重要内 容,建立健全全员参与的隐患排查治理工作制度,定期组织开展隐患排 查治理,做到横向到边、纵向到底、全面覆盖,确保各类安全生产隐患 能够及时发现、及时整改,防止隐患演变为事故。

(三) 全市化工园区(张掖经济技术开发区循环经济示范园、高台 工业园区、民乐生态工业园区)要进一步规范建设和管理,配备满足园 区安全管理需要的人员,并有一定数量的具有化工安全生产实践经验的 人员,切实落实园区安全监管责任。要针对甘肃安隆科技有限公司 “4-29 ”中毒事故和本起事故反映出企业人员素质不能满足精细化工岗 位要求的问题,责成辖区企业立即清退高中文化程度以下的一线工作人 员,坚决把从业人员学历要求作为企业开工生产的刚性标准。

(四) 全市各工业园区要进一步强化红线意识和底线思维,结合应 急管理综合行政执法改革实际,不断完善安全生产责任体系建设,严格 落实工业园区管理机构职责,确保责有人负、事有人干。要切实按照安 全生产职责,加强对园区内生产经营单位安全生产状况的监督检查。严 格园区企业准入,合理布局园区企业,特别要加强危险化学品建设项目 源头管控,坚决防止一些工艺落后的高风险危险化学品和化工企业落 地,对涉及两重点一重大'’(重点监管危险化学品、重点监管危险化 工工艺、危险化学品重大危险源)的危险化学品建设项目,在立项阶段 要实施多部门联合审批,新建危险化学品建设项目必须进入化工园区或 化工集中区。要充分利用社会力量组建安全专家服务团队,采取企业购 买服务的方式,对全市现有危险化学品生产、存储、经营企业进行逐一 排查,全面评估安全风险,实施一企一策、精准治理,对存在问题隐患 限期整改不到位的,该减产的减产、该停的停、该关的关,切实做到关 闭取缔一批、整改提升一批、巩固发展一批。

(五) 全市各级各部门要按照法定职责和三管三必须的原则, 主动作为,严格履行安全生产监管职责,认真贯彻落实《安全生产法》 《环境保护法》《职业病防治法》《甘肃省安全生产条例》等法律法规, 以落实企业安全生产主体责任为抓手,进一步严格执法,加大执法检查 力度,对三同时管理制度不落实、企业安全培训不到位、应急演练 不到位、违规试生产等违法违规行为要予以上限处罚,通过严管重罚大 幅提高企业违法违规成本,逐步解决政热企冷现象、企业主体责任 落实最后一公里等问题,推动企业知责、明责、主动尽责,严格落 实安全风险防控、事故隐患排查治理各项措施。要深刻吸取事故教训, 举一反三,深入推进以案释法宣传助推教育年活动,组织开展各行 业、各层级事故警示教育会,全面总结分析本辖区、本行业领域安全生 产管理工作中存在的问题和短板,研究制定符合实际的事故防范措施, 健全完善安全生产管理制度,切实加强安全监管,认真开展安全隐患排 查治理,有效消除事故隐患,严密防范遏制各类生产安全事故发生,为 全市经济社会高质量发展创造安全平稳的环境。

事故143:天门市天门楚天生物科技有限公司 “9 - 28”较大爆炸事故调査报告

20209281407分左右,天门楚天生物科技有限公司发 生爆炸,造成6人死亡、1人受轻伤。

一、事故发生经过

202092813时左右,陈某、徐某某和楚天生物公司操作 工文某、熊某某、阮某某、顾某某、刘某某共7人进入事故车间。徐某 某负责组织楚天生物公司职工参加调试,陈某负责压滤试验机调试,文 某在2楼平台操作8#筒锥式压滤机供料压力,2名操作工协助做试验, 其他2人为附近岗位职工。

1330分,由于新到的两块实心硬滤板的进洗液孔和原来的滤板 孔方向相反,现场人员将滤板手柄调换了方向,装上后滤板稍微偏斜。 1337分,徐某某打电话通知唐某(楚天生物公司维修工)带六角扳 手到现场帮忙,陈某和熊某某一起将滤板垫平。

压滤试验机安装好后,现场人员用便携空压机对压滤试验机进行试 压,发现没有漏压,准备开始进料调试。现场操作工把压滤试验机进料 阀和8#筒锥式压滤机底阀打开,陈某安排文军在2楼平台控制进料压 力开关;文某按要求先将进料压力开至0.1MPa进料,保持了 10分钟 左右,文某征得陈某同意后将压力加到0.2MPa,保持了 10分钟左右后, 文某按陈某的要求再次加压0.05MPa,压力到达0.25MPa

临近事故发生时,文某发现出液管道内有火星流动,并且速度越来

越快。

14737秒,1楼东南压滤机组监控视频显示出液管振动明显, 39秒出液管尾部冒黄烟。

14744秒,2楼东压滤机组区监控视频显示文某起身关8#筒 锥斗式压滤机压缩空气阀门控制按钮。

202092814748秒,2楼南综合反应区监控视频显 示压滤试验机发生爆炸。

二、事故原因

(一) 直接原因

楚天生物公司在使用压滤试验机对二硝基蔥醌滤料进行压滤作业 时,滤料在压力作用下流动,与聚丙烯纤维滤布摩擦产生静电,能量积 聚达到滤料的静电爆发临界值后,引发滤料起火分解,压滤试验机内温 度和压力急剧升高,从而导致压滤试验机内的二硝基蔥醌爆炸。

(二) 间接原因

(1)楚天生物公司,企业安全生产主体责任不落实,安全组织架构 不完善,安全生产规定制度和操作规程不健全,作业安全管理混乱,未 落实八大特殊作业安全管理要求,未建立生产安全事故隐患排查治理制 度,未组织开展安全隐患排查治理,企业安全意识淡薄,未对更换板框 压滤机是否存在潜在安全风险进行分析评估,未对发生事故的压滤机现 场试验制定技术方案和操作规程,未针对板框式压滤机单机试验制定应 急预案和安全预防措施,未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设 备上设置明显安全警示标志,更换板框压滤机未履行变更手续,未和景 津环保公司安装试验板框压滤机签订合同,未签订安全管理协议和明确 双方安全管理范围和责任,未对景津环保公司技术人员进行安全培训教 育和现场安全交底。

(2)景津环保公司,与楚天生物公司达成试验口头协议,没有与楚 天生物公司签订安全协议,没有明确双方安全责任,提供设备并安排操 作人员到楚天生物公司开展试验,试验现场出现异常情况时处置不当。

及时纠正岳口工业园(岳口镇党委、政府)安全生产工作体系不顺畅、 不落实的问题,对安全生产监督管理队伍建设重视不够。

三、整改措施与建议

(一) 进一步提升对安全生产工作的认识。深刻领会习近平总书记 关于安全生产系列重要指示精神的核心要义,坚守红线、恪守底线,以 《中华人民共和国安全生产法》和《湖北省党政领导干部安全生产责任 制度细则》为根本遵循,完善和落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、 失职追责的安全生产责任体系,层层压紧压实党政领导责任、部门监 管责任和企业主体责任,及时分析研判安全风险,紧盯薄弱环节,制定 契合实际的对策措施。楚天生物公司、天门市委、市政府及其相关部门 要深刻汲取事故教训,主动排查整改问题,以强有力的工作举措防止重 蹈覆辙

(二) 进一步落实企业安全生产主体责任。天门楚天生物公司及相 关生产经营单位,要进一步提高对新形势下安全生产工作的认识,切实 落实安全生产主体责任。生产经营单位应建立健全安全生产管理体系、 责任体系和制度体系,确保安全生产投入,切实将安全风险防控工作落 到实处;加强生产教育培训,全面提升职工安全理念和安全技能,积极 引导企业员工参与风险防控工作,形成天天查隐患,人人保安全的良 好局面。

(三) 进一步强化化工企业作业过程风险防控。一是加强设备管理。 督促企业加强设备安装调试过程中的风险管控,针对设备固有风险、安 装过程风险、设备调试风险、人员能力不足风险等开展全面风险评估, 制订相应的对策措施;严格制定并执行设备安装方案,严禁未定型不合 规设备上机调试。二是加强建设项目过程管理。督促企业按照化工过程 安全管理的要求,严格履行变更申请、变更风险评估、变更审批、变更 验收手续。三是加强工艺管理。督促企业在使用新工艺、新设备、新材 料时进行风险辨识,对危险性不明的化学品要进行不同状态下的危险性 鉴定,制定符合国家标准的安全技术说明书,并针对其危险有害因素提 出安全防范及管控措施。四是加强现场作业管理。督促企业严格控制作 业现场人员数量,尤其是非常规作业时,严禁无关人员进入作业场所。 对第三方要进行详细的技术交底,全面告知安全风险,签订安全协议。 五是强化应急处置能力。督促企业针对各项作业活动制定应急预案,落 实各项现场处置措施,全面告知作业人员作业危险性。

(四)进一步加大对化工行业的监管力度。各级政府及其相关部门 要深刻汲取近期发生的事故教训,进一步厘清化工行业领域安全生产工 作的职责边界,积极探索建立网络健全、反应灵敏、联通顺畅、高效 处置的化工行业安全监管模式。充分运用市场资源配置的引导作用, 强化行政监管的震慑作用,多管齐下积极推进化工行业安全综合治理工 作。

事故144:国家管网集团北海液化天然气有限公司“112” 着火事故

20201121145分许,位于广西壮族自治区北海市铁山 港(临海)工业区的中石化北海液化天然气有限责任公司(202010 1日,由国家石油天然气管网集团有限公司接管运营,《营业执照》 尚未完成变更手续,以下简称北海LNG公司),在实施二期工程 项目贫富液同时装车工程施工时发生着火事故,事故造成7人死亡,2 人重伤,直接经济损失2029.30万元。

一、事故发生经过

2020112日上午,中石化十建安排作业人员进行TK-02储罐 DN300富液装车分支管道甩头施工(即对TK-02储罐罐前二层平台 LNG外输出管线动火施工作业,在原有DN300的低压泵出口总管上切 除一段长500mm的短节后增加一个三通管道)。

8时左右,北海LNG公司计量化验中心化验员唐某某到达TK-02 储罐罐前平台准备进行可燃气体采样作业。815分,北海LNG公司 接收站人员和施工方人员陆续到达作业现场。北海LNG公司到达施工 现场的人员有生产运行部副主任宋某某,接收站运行处工艺工程师某某 (当天工作安全分析组长),设备工程师杨某某、卢某某,3名消防队 员舒某某、周某某、张某某负责监火。施工方人员有总承包项目副经理 孙某某,管工陈某甲、郭某某,焊工陈某乙、程某某,普工谢某、陈某, 施工监护庞某某,除孙某某为中石化十建人员外,其余均为安装分包单 位河南鸿誉人员,还有四川益同安全监理吴某某。梁某、杨某某确定可 燃气体采样点,卢某某协助唐某某进行采样。930分左右,北海LNG 公司接收站运行处主任袁某某、北海LNG公司安全总监陈某某到达作 业现场。孙某某检查完施工准备工作后离开现场。气体采样结果合格 (LEL10%以下合格),LEL9.36%,梁持在用火作业许可证上签字。

945分左右,袁某某、陈某某依次在用火作业许可证上签字, 随后两人离开现场去参加10时召开的例行调度会,在临行时交代再次 进行吹扫,让可燃气体含量更低并汇报。10时,接收站调度会召开, 参加人员包括陈某甲、袁某某、接收站运行处副主任宋某某、接收站调 度张某某(当日主调)等人。10时许,宋某某因其他工作离开TK-02 储罐返回办公区。11时左右,气体采样合格数值为LEL3.82%

1114分,唐某某在现场填写采样分析结果、签字后离开。庞某 某稍早一些先行离开。几分钟后,卢某某也离开平台,下到地面时发现 施工人员开始作业。作业管道第一道口切割50%左右后,陈某某叫陈某 甲、程某某、谢某、陈某乙先回去吃饭,4人便一起离开。1120分 左右,宋某某返回作业平台,发现作业管道靠近罐体一侧已经切割完毕。 11时许,调度会结束,袁某某、宋某某、张某某等人分别回到办公室。 1130分左右,宋某某收到梁某对讲机呼叫,询问强制关闭阀门的仪 表联锁工作票办理执行情况。宋某某随后拿仪表联锁工作票到调度室交 给张某某办理,便返回自己办公室。

1137分,张某某电话联系接收站检维修中心仪表工程师崔某, 要求崔某拿票交给检维修中心主任雷某某签字。1140分,宋某某电 话催促崔某尽快办理仪表联锁工作票,崔某当时正在吃饭,便交待旁边 的赖某某去调度室拿票。赖某某到达调度室,从张某某处拿到仪表联锁 作业票,出门后在走廊遇到宋某某。宋某某催促赖某某赶快办理。赖某 某未执行仪表联锁工作票后续的审签、确认签字等一系列流程,在没有 其他仪表工程师的监护情况下,进入工程师站(宋某某也一同进入), 独自进行操作。

大约1144分,宋某某骑自行车离开现场。114448秒(以 下事件时间统一以罐区SIS系统时钟为基准),赖某某操作SIS系统对 0301-XV-2001阀门进行强制关闭操作,随即0301-XV-2001阀门开启, LNG开始喷射而出。114500秒阀门全开。LNG喷射出后约10 秒,TK-02储罐罐前平台起火。

115159秒,0301-XV-2001阀门失电关闭(事后调查发现为 阀门控制回路电缆正端对地短路,机柜内对应回路保险熔断导致失电), TK-02储罐罐前明火随阀门关闭熄灭。

二、事故原因

(一) 直接原因

在实施二期工程项目贫富液同时装车工程TK-02储罐二层平台低 压泵出口总管动火作业切割过程中,隔离阀门0301-XV-2001开启,低 压外输汇管中的LNG从切割开的管口中喷出,LNG雾化气团与空气的 混合气体遇可能的点火能量产生燃烧。经分析,着火源是受低温LNG 喷射冲击后绝缘保护层脆化、脱落的线缆可能产生的点火能量。

(二) 间接原因

1. 0301-XV-2001阀门隔离方式不当。该动火作业按照中石化天然 气分公司《关于印发天然气分公司用火作业安全管理规定的通知》 (股份天然气安〔201814号)的规定,属于特级用火作业,应进 行可靠封堵隔离。TK-02储罐0301-XV-2001阀门采用仪表逻辑隔离方 式,而未采用隔绝动力源的物理隔离方式,出现操作中隔离失效导致事 故发生。

三、整改措施与建议

(一)提高政治站位,切实担负起防范化解安全风险的重大责任。 北海LNG公司要切实压实安全生产主体责任,发挥央企的表率和带头 作用,担负起防范化解安全风险的政治责任,把防范危险化学品重大安 全风险摆在突出位置,深入推进危险化学品安全专项整治三年行动,按 照《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》和《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导则》等相关制度规范要求,全面开展安全风险管 控和隐患排查治理。

(二) 强化特殊作业安全管理。北海LNG公司要深刻吸取事故教 训,严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871)的要 求实施特殊作业管理,进一步加强特殊作业安全管控。一是强化作业活 动安全风险分析和管控。在安排动火、进入受限空间等特殊作业前,要 全面开展危险有害因素识别和风险分析,根据风险分析结果,严格落实 安全管控措施,严格按规程作业,分管负责人必须亲自组织对现场作业 安全条件进行严格确认,确保作业安全。二是健全完善特殊作业安全管 理制度和操作规程。特殊作业管理制度必须明确签票人的岗位、职务等 内容,严格落实谁批准、谁签字、谁负责的要求。三是强化重点时段 特殊作业安全风险辨识和管控。对所有构成重大危险源的危险化学品罐 区动火作业全部按规定升级管理。

(三) 强化承包商安全管理。一是要严格承包商资质条件审核。北 海LNG公司要与相关项目承包商进一步明确安全管理范围与责任,将 承包商作业统一纳入企业安全管理范围,严禁以包代管包而不 管。二是要加强承包商作业人员的安全教育培训。作业人员必须经培 训考核合格后方可进场作业。三是严格落实作业前的风险交底、技术交 底和安全交底。落实作业全过程安全监督,强化现场作业安全管理和关 联性作业的组织协调。

(四) 强化国家管网体制改革过渡期的安全风险管控。一是涉及国 家管网体制改革的相关企业,要强化过渡期重大危险源、高风险区域安 全风险管控,特别是针对事故暴露出来的问题,优化调整企业组织机构, 按照强化一线安全生产人员配备、狠抓主要负责人安全培训考核、严格 从业人员准入的要求,对企业组织机构及人员进行调整,迅速开展安全 风险隐患排查自查自纠。二是属地监管部门要督促改革后资产所有权与 经营管理权分离的企业明晰安全生产责任界限,严防出现代而不管、 推诿扯皮。要将有关企业作为执法检查的重点,推动加快理顺安全管理 机制。三是鉴于北海LNG公司“11-2”着火事故是国家管网体制改革后 发生的第一起影响较大的事故,建议国家管网集团和中国石油化工集团 针对这起事故暴露出的问题,认真组织开展安全风险隐患排查治理,将 风险隐患排查治理情况书面报告国务院安委会办公室和应急管理部,并 抄送广西壮族自治区安全生产委员会备案。

(五)强化事故应急处置和信息报告。鉴于北海LNG公司"112”着 火事故存在事故信息报送不严谨并发生事故信息倒流问题,北海市委、 市政府要加强突发事件信息报送管理、加强信息报送工作业务培训,增 强信息报送的准确性和时效性。各地党委政府、各有关部门和企业要按 规定制定和完善事故应急处置预案并加强应急演练。一旦发生事故及时 启动相应应急预案,建立现场救援指挥部,明确工作职责,科学有序开 展应急处置。要严格事故信息报告制度,加强企业和政府沟通协调,及 时、准确报送事故信息。

事故145:吉安市海洲医药化工有限公司 “11 - 17”爆炸事故*

一、 事故简介

20201117721分左右,位于吉安市井冈山经济技术开 发区富滩产业园的吉安市海洲医药化工有限公司发生一起爆炸事故,造 成3人死亡、5人轻伤。

二、 事故原因

(一) 直接原因

303釜处理的对甲苯磺酰脉废液中含有溶剂氯化苯,操作工使用真 空泵转料至302釜中,因302釜刚蒸馏完前一批次物料尚未冷却降温, 废液中的氯化苯受热形成爆炸性气体,转料过程中产生静电引起爆炸。

(二) 间接原因

事故146:安达市海纳贝尔化工有限公司

12 19”爆炸事故

一、 事故简介

20201219046分,绥化市安达市海纳贝尔化工有限公 司格雷车间一乳化反应釜发生爆炸事故,造成3人死亡、4人受伤。

二、 事故原因

现场操作人员违反操作规程,存在误操作行为,导致空气进入乳化 釜内,与甲苯、金属钠混合发生爆炸。具体事故原因待进一步调查。

三、 整改措施与建议

(一) 严格落实风险管控措施。该起事故发生在全国安全生产专项 整治三年行动排查整治关键阶段、全国安全生产工作视频会和第三轮专 项排查治理发现问题整改视频推进会议之后,暴露出部分地区和企业专 项整治浮于表面,隐患整改流于形式,重点工作不落实。要深入开展三 年专项整治、大体检和专家指导服务工作回头看,对标对表全面梳理 隐患问题,指导企业严格落实整改要求,实现闭合管理,坚决杜绝现场 检查走过场、隐患排查走形式,问题整改不了了之等问题,确保各类专 项督查检查工作成果落到实处、取得实效、发挥作用。

(二) 强化应急处置能力。企业开展事故状态下的应急救援演练, 排查应急装备、设施的完整性和有效性,畅通事故状态下的生命通道。 要细化应急救援预案,完善现场处置方案,开展针对性、对抗性应急演 练,切实提高突发生产安全事故应对能力、处置能力、自救能力。

(三)岁末年初,历来是危险化学品事故高发期,要综合考虑气候 变化特点,准确研判可能出现的各类安全风险,制定具有针对性的管控 措施,企业结合实际做好冬季四防工作。要严格执行节日期间领导值 班带班和重点一线岗位24小时值班值守制度,全面加强危险化学品生 产、运输、使用、存储等环节的巡查检查、监控监测,确保各项安全防 范措施落实落细,严防各类事故。

事故147:河南顺达新能源科技有限公司 “114”中毒窒息事故*

事故简介

2021114日,位于河南省驻马店市的中国化工集团下属河南 顺达新能源科技有限公司一名员工在水解保护罐内作业过程中感觉不 适,施救中先后7人中毒窒息,共造成事故企业副总经理在内的4人死 亡,事故详细原因正在调查中。

此次事故是今年化工行业发生的第1起较大事故,暴露出事故企业 特殊作业管理不到位、员工专业能力不足、防护器材使用不规范、严重 缺乏自我保护意识等问题。

事故148:湖北仙隆化工股份有限公司 “2 - 26”爆炸事故*

事故简介

20212261619分左右,湖北仙隆化工股份有限公司因 擅自启用五氧化二磷车间(停产闲置)蒸馏釜(R5104),在非法进行 甲基硫化物蒸馏提纯时发生爆炸,事故造成3人死亡、5人受伤。

事故原因为蒸馏过程中,蒸馏釜超温,釜内物料(甲基硫化物和甲 苯)剧烈分解放热发生爆炸。事故详细原因正在调查中。

事故149:吉林化纤公司“2 27”中毒事故*

事故简介

2272130分,吉林化纤公司生产过程中高压电缆短路停 电,造成一生产车间部分排风设备停止运行。2310分恢复供电,相 关岗位工人在准备恢复生产过程中,吸入有毒气体,被迅速送往专业医 院进行救治,5人经抢救无效死亡,8名伤者目前生命体征平稳,没有 生命危险。事故详细原因正在调查中。

事故150:安徽定远县华塑热电厂“4 - 7”闪爆事故*

事故简介

4710时许,上海龙净环保公司在滁州市定远县华塑热电厂 脱硫制浆罐顶进行焊接堵漏作业时发生闪爆,造成6名作业人员从罐顶 (高约5米)坠落,1人当场死亡、5人送医院抢救无效后死亡。事故 详细原因正在调查中。

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