就科与化工

FUel & ChemICaI ProCeSSeS

Mar. 2011

Vol.42 No.2

30

干熄焦旋转密封阀的常见故障与处理

高云宁瑞学(酒泉钢铁集团公司焦化厂,嘉峪关7351∞)

酒钢焦化厂3,4*焦炉年产全焦110t,与 其配套的干熄焦工程于200810月投产,干熄后 排出焦炭量设计值为122i∕h,最大值为140血。

旋转密封阀是干熄焦排焦系统的重要设备,在 实际生产中,有时因旋转密封阀故障影响干熄焦的 正常生产。文中介绍了旋转密封阀的故障原因及预 防处理方法。

1旋转密封阀故障

1.1旋转密封阀被卡住的原因

D在焦炉生产过程中,由于操作人员的失误, 将铁钎、炉盖等铁件掉入炭化室,或炭化室模板、 炉门衬板等断裂后铁件随红焦装入干熄炉内。

2) 旋转焦罐、装入装置衬板磨损或固定螺丝 脱落后铁件掉入干熄炉。

3) 大块焦炭落入阀体或焦炭中含有大块较厚 的炉墙石墨。•

1.2处理方法

停止干熄,将旋转密封阀、振动给料器操作开 关现场切至“零”位,将平板闸门关闭,再将循环 风量降低至最小值。手动点动传动电机反向旋转, 若焦炭或铁件较小,则可以落入旋转密封阀受料格 中;若铁件较大,反转后仍不能排出铁件,应将旋 转密封阀操作开关再次切至“零”位,关闭旋转密 封阀吹扫用压缩空气或氮气,打开旋转密皂阀上部 检修孔,将铁件取出。          一

2传动部分故障

由于日常维护不到位,造成减速机、转向器或 调速器的内部轴承损坏,以及传动电机过负荷运 转,致使电机烧坏。对此,除加强传动机械部分的 日常检査外,定期、定量地对传动机械部分加油, 保证传动部分的充分润滑。同时更改了传动电机位 置,减少机械传动部分不必要的环节。当旋转密封 阀故障状态时,禁止频繁启动传动电机,防止电机 过负荷。

3密封腔内密封件脱落故障

收稿日期:2010-07-21

作者简介:高 云(1969-),男,高级工程師

由于现场排焦装置处环境差,导致自动给脂泵 润滑脂被粉尘污染,进入密封腔后,加重密封件磨 损。外部自动给脂泵换向分配器故障,导致密封腔 内密封件得不到润滑,磨损加重,密封件喷嘴脱 落。

针对上述问题,首先,将整个自动给脂装置移 出排焦装置区域,改善排焦装置处的现场环境,保 证排焦装置除尘管道的畅通。然后,定期对自动给 脂泵加润滑脂,禁止使用不干净的润滑脂。同时保 证旋转密封阀吹扫压缩空气或氮气的压力,防止排 焦过程中焦粉进入密封腔。

4旋转密封阀连锁条件失落

旋转密封阀自动运行时停止的连锁条件有:干 熄炉低料位Im)CDQ急停、DIOI (D102)皮带 未运行或DIOl (D102)故障停机、双岔溜槽开关 信号与皮带运行选择未在同一系统、排焦温度过 高、旋转密封阀堵料过载、旋转密封阀本身故障、 自动给脂泵发生故障等。其中任何一个条件不满 足,都会造成旋转密封阀自动停机。所以当旋转密 封阀停机后,必须及时判断是何种故障停机,根据 故障情况进行针对性处理。

5自动给脂装置故障判断、检查及处理

自动给脂装置提供旋转密封阀的润滑与密封, 密封阀分左右两路轮流间隙供脂,当一路供脂压力 达到1.5MPa时,给脂装置自动切换到另一路,当 另一路也达到1 ∙5MPa时,给脂1个循环结束。循 环时间间隔由控制柜中右边的继电器设定,控制柜 中左边的继电器为供脂报警时间继电器,该继电器 监控供脂管路中压力从0I∙5MPa的时间。当自 动供脂时间超过设定时间后,供脂管路中的压力还 未达到1,5MPa时,自动给脂装置就认为给脂泵出 现故障或油路出现泄漏,故障灯亮,同时给中控故 障信号,给脂泵停止。消除故障状态须断电后重新 合闸。

由于我厂旋转密封阀给脂装置改造后管路比较 (下转第32页) 标志,一般要求Wl.8。利用渗碳技术于火落时刻 前调节翻板,并未影响焦炭的成熟度,对焦炭硫分 也未有影响。

3) 孤)和阳。。应用渗碳技术后,MW平均提 高1.3,最大提高4.6 MK,平均降低0.42,最大降 低1.4。主要原因是在渗碳作用下热解炭及沉积物 填充于焦炭气孔内,焦炭气孔孔径变小,从而改善 了焦炭的基体强度。

4) CRlCSR。焦炭的CO?反应性和反应后 强度均有不同程度的改善。反应性降低0-2.8%, 反应后强度增加0~4%。主要原因是焦炉煤气在焦 炭表面及气孔内进行气相热解沉积,焦炉煤气二次 裂解产生热解炭,修正了焦炭孔隙结构,改变了孔 壁厚度,减少了 CO,反应面积。另外,热解炭附 着于焦炭的内外表面,增强了抗碳溶反应能力,从 而改善了焦炭的热性质。

23渗碳技术应用于生产实践

在焦炭即将成熟时,观察荒煤气燃烧时火焰的 颜色变化,当荒煤气颜色由土黄色转为淡蓝色时确 定为火落时刻;无法看清荒煤气颜色时,可引燃上 升管内的荒煤气,观察燃烧时的火焰颜色,火焰转 为透明的稻黄色时即为火落时刻。在火落时刻前 l~2h调节上升管翻板。        

20069月,在焦炉管理中全面应用渗碳技 术,焦炭质量一直较为稳定。生产实践表明,采用 渗碳技术后,配合煤中黏结煤比例降低2%~6%, 瘦煤、贫瘦煤的比例增加2%~5%,同时主焦煤灰 分要求可放宽0.5%,平均配煤成本降低20π∕t左 (上接第30页)

长,岗位在第1处注油时应将故障报警时间延长, 待供油正常后,再将时间设定为规定的5mino供 油是否到达密封阀,可通过观察管路上的油路分配 器阀柱的开闭状态得知。当把运行间隔时间继电器 设定为零时,按下运转按钮后,给脂泵为连续运行 状态,但故障检测仍然有效。所以在拆开油管检査 供油状态或排除故障时,在一边油路出油后,需要 把这边油管堵上或接入油路中,待这边油路压力升 高到1.5MPa后,切换到另一路观.察。

储油罐油位指示标尺下有1个限位开关,当油 右,达到了同样的产品质量要求,见表2、表3

2 滲碳技术应用前后的配比变化

时间

配比/%____ ____

气煤

肥煤

主焦煤+1/3焦煤

瘦煤

贫煤

200601-200606

io"

~^25~

50

icΓ

~^5

200607-200612

10

24

49

11

6

200701-200712

10

22

48

13

7

200801-200809

H

22

47

13

7

3

滲碳技术应用前后的焦炭质量

r

灰分

理发分

硫分 Af40 Af25

MiQ

备注「

200601-200609

12.52

1.21

0.74 77.0 88.7

7.7

系应而

200610

12.30

1.21

0.74 79.0 92.8

8.0

应用

200611

12.35

1-21

0.68 77.2 91.2

8.0

应用

200612

12.39

1.21

0.71 76.7 90.0

7.7

应用

200701-200706

12.48

1.20

0.74 76.0 89.4

7.8

应用

200707-200712

12.64

1.17

0.79 75.2 90.0

8.3

200801-200809

12∙60

L18

0.78 76.2 90.4

8.0

应用

应用渗碳技术后,对焦化副产品的产量略有影 响,但改善焦炭质量和降低配煤成本所增加的经济 效益远大于焦化副产品的损失。

3结语

应用滲碳技术后,焦炭冷强度、热性质均有所 改善,在保证焦炭质量的前提下,可在配煤中多配 入成本较低的弱黏结煤,降低配煤成本,每年节约 优质煤2t左右,为企业增加经济效益数百万 兀。

张国富编辑

位过低时,标尺头部推动限位动作,故障灯亮,给 脂装置停止,并给中控室故障信号。油泵下部限位 为给脂油路切断限位,但油路压力达到1.5MPa时, 推杆带动限位动作,油路切换,故障时间继电器也 釆用该点信号进行控制。

自动给脂泵储油桶内进入空气时也会造成某一 油路压力达不到1 -5MPa而造成旋转密封阀故障停 机。在检査自动给脂泵是否正常运行时可根据上述 情况进行逐步检査并排出故障。

刘晓明编辑

万方数据